別玉靜,李浩田
(中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081)
泄洪建筑中無論是溢洪道或泄洪洞,都存在寬大泄槽高速水流摻氣難的問題[1],解決好寬大泄槽的摻氣問題,有利于泄洪系統(tǒng)的運行安全[2],常規(guī)的泄槽摻氣結(jié)構(gòu)主要依靠邊墻兩側(cè)開孔的方式向水流摻氣[3-4],但寬大泄槽中部摻氣效果較差,這種現(xiàn)象隨著泄槽寬度的增大,愈發(fā)顯著。摻氣盲區(qū)的結(jié)構(gòu)在高速水流作用下,易發(fā)生空蝕破壞,影響泄槽運行安全[5]。本文主要依托某水電站工程,對泄槽摻氣結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,以解決泄槽中部摻氣的難題。
本次數(shù)值模擬采用k-ε紊流模型和VOF法計算溢洪道的一級摻氣坎。針對溢洪道摻氣坎建立三維數(shù)學模型,泄槽寬度為50 m,底坡i=7.5%,挑坎高Δ=3.5 m,挑坎坡度1∶16。采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分,模型網(wǎng)格數(shù)量337萬,摻氣坎兩側(cè)邊墻設(shè)置2 m×2 m的矩形摻氣槽,跌坎內(nèi)側(cè)設(shè)有6個通氣孔作為中部補氣管,通過兩根圓形摻氣管與大氣連通,支管間距為4 m。進出口邊界條件分別為速度進口和壓力出口,壁面采用無滑移邊界。
分別計算了以下情況,計算結(jié)果見圖1和表1,計算結(jié)果提取挑坎下游0.5m處斷面。①支管管徑均為0.8m,泄量為6 000 m3/s的情況下,主管管徑為1.0、1.1、1.2 m時摻氣空腔的變化;②主管管徑均為1.2m,泄量為6000 m3/s情況下,主管管徑為0.6、0.8、1.0m時摻氣空腔的變化。
表1 不同摻氣結(jié)構(gòu)尺寸下?lián)綒饪涨淮笮?取泄槽中部縱斷面)
圖1 不同摻氣管管徑下溢洪道摻氣坎下游0.5 m處水-氣流狀態(tài)
研究摻氣管結(jié)構(gòu)在不同尺寸下,摻氣空腔的變化情況,可以發(fā)現(xiàn),隨著主管管徑增大,混合空腔長度和純空腔長度增大,積水深度減小,說明主管直徑越大,摻氣效果越好;對于摻氣支管來說,隨著支管管徑的增大,混合空腔長度、空腔長度和積水深度并沒有呈現(xiàn)明顯的規(guī)律,但可以看出,在摻氣支管0.8m時,混合空腔長度最大,積水深度最小,因此推薦選擇摻氣主管直徑1.2 m,6個支管直徑0.8 m組合作為溢洪道摻氣結(jié)構(gòu)的設(shè)計組合。
為驗證優(yōu)化后的摻氣結(jié)構(gòu)實用性,在不同泄量下的摻氣情況是否滿足規(guī)范與運行要求,分別計算了小泄量(3 000 m3/s)和大泄量(9 000m3/s)情況下的摻氣情況,見圖2??梢钥闯?,在合理的工程調(diào)度前提下,該結(jié)構(gòu)的適應性較好。
在3 000m3/s的泄量下,所有的摻氣孔均通氣良好,橫縱斷面均顯示出明顯的摻氣空腔,且空腔穩(wěn)定,表明摻氣效果良好,泄槽中部存在較大的水氣混合空腔,起到了對中部摻氣的效果。在9 000 m3/s的大泄量下,僅有邊墻兩側(cè)的矩形摻氣孔和挑坎上靠近中部的圓形摻氣孔通氣良好,其余4個摻氣孔均充滿水氣摻混物,且中間部位有回流產(chǎn)生,說明兩側(cè)的摻氣得到了改善,但中部20 m范圍內(nèi),摻氣效果仍然較弱。
傳統(tǒng)的邊墻兩側(cè)布置摻氣槽的方式,寬大泄槽中部摻氣效果較差,通過在摻氣坎中部增加摻氣圓管的方式,很好地解決了泄槽中部摻氣問題[6]。計算結(jié)果表明,優(yōu)化后的摻氣結(jié)構(gòu)作用明顯,可以為工程安全運行提供可靠保障。
在確定摻氣管數(shù)量后,研究不同摻氣管管徑對摻氣空腔的影響,結(jié)果表明,泄槽中部的摻氣對摻氣主管管徑變化較為敏感,主管管徑越大,對中部的改善效果越好,對摻氣支管的管徑變化不敏感。最終得到的最佳組合為:摻氣主管直徑1.2 m、摻氣支管管徑0.8 m。
經(jīng)過優(yōu)化的摻氣結(jié)構(gòu)對泄槽中部摻氣起到了作用,尤其是在中、小泄量的情況下,對泄槽中部摻氣改善明顯。摻氣孔的摻氣效果受到泄量影響較大,大泄量情況下,泄槽中部20 m范圍內(nèi)的摻氣效果仍然較弱,存在空蝕空化破壞可能性較大,還有待進一步深入研究。
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