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        鈣鎂渣酸化的試驗(yàn)研究

        2020-10-30 15:16:28陳先友姚應(yīng)雄高占勛
        世界有色金屬 2020年16期
        關(guān)鍵詞:效果

        楊 瑗,陳先友,姚應(yīng)雄,高占勛

        (云錫文山鋅銦冶煉有限公司,云南 文山 663099)

        在濕法煉鋅過程中,目前采用的是沸騰焙燒-浸出-三段凈化(冷卻除鈣鎂)-電解-熔鑄工藝,目前該工藝的鋅浸出效率高,具有先進(jìn)技術(shù),節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)[1]。但濕法煉鋅中的鈣鎂是從鋅精礦和冶煉過程中的輔料帶入系統(tǒng)的,在高溫凈化后的鈣鎂以硫酸鈣、硫酸鎂形式進(jìn)入到溶液中,在整個(gè)濕法系統(tǒng)溶液中不斷積累循環(huán),直到飽和狀態(tài),鈣鎂鹽在溶液中大量存在給濕法冶煉帶來諸多不良影響[2]。其中電解槽電壓升高,鋅電解生產(chǎn)需消耗大量電能,歷年來耗電量占鋅生產(chǎn)總用電量的75%左右;電解電耗包括直流電耗和交流電耗,其中直流電耗約占電解電耗的90%[3],因此,降低槽電壓對(duì)于電解煉鋅有著至關(guān)重要的作用。

        鈣鎂進(jìn)入濕法系統(tǒng),增大了溶液密度,使溶液的粘度增大。易造成礦漿固液分離和過濾困難,易造成濾布毛孔堵塞,造成過濾無法進(jìn)行;此外,造成冷卻塔、電解槽壁、輸液管道、陽(yáng)極板等表面附著大量結(jié)晶,造成勞動(dòng)強(qiáng)度增大,送液能力急劇降低,設(shè)備本體損壞、管道堵塞、槽電壓升高等難題。因此,清除過量溶解的鈣鎂是每個(gè)濕法煉鋅廠需要解決的問題。本試驗(yàn)研究了濕法煉鋅過程中鈣鎂渣酸化除鈣鎂的試驗(yàn)研究[4]。

        1 試驗(yàn)原料與方法

        1.1 實(shí)驗(yàn)原料

        實(shí)驗(yàn)原料來某濕法冶煉廠,渣為凈液車間沉降槽鈣鎂渣。目前脫除鈣鎂的方法主要有無機(jī)鹽化學(xué)沉淀法、萃取法、濃縮靜置法(冷卻沉降法)。成分如表1、表2所示。

        表1 沉降槽鈣鎂渣成分(%)

        表2 廢電解液成分(g/L)

        1.2 試驗(yàn)方法

        本實(shí)驗(yàn)用2L燒杯做單杯對(duì)照組實(shí)驗(yàn),用廢液或者水稀釋廢液之后酸洗鈣鎂渣,調(diào)pH時(shí)用攪拌混合均勻,終點(diǎn)pH到位后停止攪拌靜置30min。觀察現(xiàn)象,取樣分析Zn、Co、Cd、As、Ge、Ca、Mg。

        在常溫下,用水將廢液稀釋之后,終點(diǎn)pH控制在3.5~5.0,反應(yīng)時(shí)間為30min。

        具體試驗(yàn)參數(shù)如下表3:(備注:GM為鈣鎂的縮寫)

        表3 試驗(yàn)條件

        2 工藝流程

        由于Zn2+在較高的pH(pH>5)時(shí)容易水解,溶液溫度低于40℃又容易結(jié)晶,硫酸鋅無論是水解沉淀還是結(jié)晶析出都容易吸附硫酸鈣和硫酸鎂的共同析出。溶液中大量的鈣鎂離子析出形成底流或者附著于管道、槽罐壁。

        不僅影響了正常生產(chǎn)穩(wěn)定的運(yùn)行,使得開機(jī)流量減小,還增加了清理的勞動(dòng)強(qiáng)度和清理費(fèi)用。為避免鈣鎂離子在系統(tǒng)累加富集,所以需加強(qiáng)沉降槽、循環(huán)槽底流的壓濾,及時(shí)排出酸化,從而提高溶液質(zhì)量,對(duì)降低電解槽電壓起到了關(guān)鍵作用。

        表4 鈣鎂渣酸洗液試驗(yàn)結(jié)果

        表5 鈣鎂渣酸洗后渣試驗(yàn)結(jié)果

        表6 鈣鎂渣浸出率

        圖1 鈣鎂渣酸化工藝流程

        3 結(jié)果與討論

        3.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        試驗(yàn)過程中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)pH情況,使鈣鎂渣攪拌充分,整個(gè)過程穩(wěn)定運(yùn)行。具體試驗(yàn)結(jié)果如下表4、表5、表6。試驗(yàn)過程中GM-5~GM-9為未將廢液稀釋直接酸洗鈣鎂渣,因酸洗過后,壓濾困難,未對(duì)其試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。

        3.2 試驗(yàn)小結(jié)

        (1)從以上數(shù)據(jù)可知,酸度對(duì)溶液中Ca2+、Mg2+去除效果明顯,但過高的酸度(用廢液直接酸化)并不能帶來更好的效果,酸度過低,浸出效果不理想,導(dǎo)致渣含鋅的浪費(fèi)且不易過濾。在pH3.5時(shí),鋅浸出率、除Ca、Mg效果較好。

        (2)從本次試驗(yàn)研究可知,鈣鎂渣酸洗時(shí)必須使用生產(chǎn)水將廢液中和,廢液含Zn較高,易導(dǎo)致壓濾困難。在生產(chǎn)過程中需將鈣鎂渣pH調(diào)至3.5左右,可保證鋅的回收率,且能進(jìn)行正常的壓濾,同時(shí)少部分的Ca、Mg也能從渣中排出,從而減少溶液系統(tǒng)Ca、Mg的富集。

        3.3 結(jié)論

        (1)酸洗鈣鎂渣液全部使用廢液時(shí),試驗(yàn)結(jié)果顯示,無論pH調(diào)至多少,壓濾都不能正常進(jìn)行。

        (2)當(dāng)用水稀釋廢液(1:1)之后,調(diào)節(jié)適當(dāng)pH可進(jìn)行壓濾。

        (3)pH3.5時(shí):鈣鎂渣中的Zn浸出效果較好,浸出率較高,過濾性能良好;其中Ca能才渣中排除25%左右,Mg能從渣中外排10%~15%。

        (4)pH4.5時(shí):浸出效果稍差,過濾性能一般。

        (5)pH5.0時(shí):大量的Zn還在鈣鎂渣中,未能起到較好的浸出效果,且過濾性能較差。

        (6)隨著pH的升高,浸出率降低,渣率升高,過濾越來越困難。

        (7)鈣鎂渣酸化后的溶液,相關(guān)雜質(zhì)離子偏低,和新液質(zhì)量要求偏差不大,因此還能稀釋系統(tǒng)雜質(zhì)離子濃度。

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