賈 佳
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司)
山西臨興區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地晉西撓褶帶西北緣,屬于黃土塬地貌,沉積條件復雜,自上而下發(fā)育的地層有紙坊組、和尚溝組、石千峰組、石盒子組、山西組、太原組、本溪組、馬家溝組。該區(qū)塊儲集層非均質(zhì)性強,巖石致密,地層多且薄,同時可鉆性差,機械鉆速低,在水平井前期實施過程中,多口井出現(xiàn)了摩阻高的情況,部分井由于托壓嚴重,未能鉆至設計井深,導致提前完鉆,未有效達到地質(zhì)氣藏目的,影響了勘探開發(fā)的效果。此外,臨興致密氣區(qū)塊處于大開發(fā)初期,后續(xù)會鉆大量水平井,高摩阻問題也制約了臨興區(qū)塊整體致密氣的開發(fā)進程。因為國內(nèi)外對致密氣水平井鉆井中的高摩阻問題未進行系統(tǒng)深入地分析研究,目前還沒有明確的指導降阻的針對性措施,所以有必要對致密氣的高摩阻問題進行影響因素分析和系統(tǒng)的研究,以提高致密氣開發(fā)效益。
對軌跡、井身結(jié)構(gòu)、套管類型、鉆井液、固井、鉆頭、鉆具組合、施工參數(shù)、鉆井工藝等影響摩阻的因素進行分析,總結(jié)出影響該區(qū)高摩阻的主要因素有軌跡設計、鉆井液潤滑性能、鉆具組合、施工參數(shù)、降阻工藝,統(tǒng)計未鉆至設計井深的水平井如表1所示。
表1 臨興區(qū)塊未鉆至設計井深水平井統(tǒng)計
在鉆井過程中,部分井發(fā)生了扭矩過大、卡鉆、托壓等問題,所以對軌跡設計的主要因素如造斜點、全角變化率、井深、井底位移等進行了分析,發(fā)現(xiàn)全角變化率對摩阻影響較大。對臨興區(qū)塊因高摩阻未正常完鉆水平井進行統(tǒng)計,其井深介于2 584~3 288 m,水平段長度介于623~1 107 m?,F(xiàn)場實施過程中,這些井軌跡的最大全角變化率均在5°/30 m以上。通過軟件模擬計算,控制造斜點、井深、井底位移、水平段長度不變的情況下,隨著全角變化率的增大,鉆具的屈曲程度增大。
根據(jù)管柱力學理論的研究成果[1-2],管柱在載荷逐漸增加的情況下,首先會發(fā)生正弦屈曲,在這種情況下,如果載荷撤除,正弦屈曲消失,管柱恢復原樣;隨著載荷繼續(xù)增加,正弦屈曲會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槁菪?,此時即使撤除載荷,管柱也不能恢復原狀,且會受到不可恢復的破壞;如果載荷繼續(xù)增加,螺旋屈曲會轉(zhuǎn)變?yōu)樽枣i,管柱徹底遭到破壞(圖1)[3-4]。
應對措施:結(jié)合屈曲理論[5-7],經(jīng)過模擬計算(表2),以及現(xiàn)場對比驗證,為了防止鉆具發(fā)生螺旋屈曲,后續(xù)水平井的全角變化率需要控制在5°/30 m以內(nèi)。
現(xiàn)場水平井鉆井作業(yè)中,多口井出現(xiàn)了扭矩大、托壓嚴重的問題。根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)參數(shù),對作業(yè)中的摩阻系數(shù)進行了反演,結(jié)果顯示鉆進過程中裸眼段摩阻系數(shù)為0.35~0.45(圖2),下套管過程中裸眼段摩阻系數(shù)為0.40~0.50(圖3),與之前作業(yè)的鄰井摩阻系數(shù)0.30相比,摩阻系數(shù)明顯偏大。
圖1 鉆具屈曲變形示意
表2 不同全角變化率下鉆具狀態(tài)模擬計算
圖2 鉆進時裸眼摩阻系數(shù)反演
圖3 下套管時裸眼摩阻系數(shù)反演
為進一步提高鉆井液潤滑效果,開展了鉆井液性能優(yōu)化研究[8-9],在基礎(chǔ)配方的基礎(chǔ)上,選擇增加不同的潤滑劑,然后評價潤滑性能的優(yōu)劣,根據(jù)對比試驗,采用LUBE作為潤滑劑的效果比較突出(表3)。
表3 不同種類潤滑劑潤滑性能數(shù)據(jù)對比
對選擇出的LUBE潤滑劑繼續(xù)進行加量對比試驗,分析不同加量時,鉆井液的潤滑性能差異。結(jié)果表明,隨著LUBE加量增加,潤滑性能越來越好;但LUBE加量增至1%以后,潤滑性改善變慢(表4)。
為了保證水平井施工時,摩阻得到有效控制,在增加LUBE潤滑劑的基礎(chǔ)上,進一步增加石墨,試驗鉆井液潤滑性能變化情況。結(jié)果表明,增加石墨后潤滑性能得到有效提高,但0.5%~1.5%加量的石墨,潤滑性能基本接近(表5)。
表4 不同LUBE加量時潤滑性能數(shù)據(jù)對比
表5 不同石墨加量時潤滑性能數(shù)據(jù)對比
應對措施:在后續(xù)鉆井作業(yè)時,建議在井斜小于30°井段優(yōu)選增加1%~2% LUBE加量,大斜度井段優(yōu)選2%~3% LUBE加量??紤]到成本因素,后續(xù)水平井作業(yè)時,除了添加LUBE潤滑劑,同時添加0.5%的石墨以進一步增強潤滑性能。
在對已鉆水平井進行鉆具組合分析時[10-12],現(xiàn)場使用鉆具組合為Φ215.9 mmPDC+Φ171.5 mmPDM+F/V+STB+Φ165.1 mmNMDC+LWD+MWD+Φ165.1 mmNMDC+Φ165.1 mmDC×(3~9) +Φ127 mmDP+Φ127 mmHWDP×13+Φ127 mmDP。根據(jù)實鉆軌跡,加重鉆桿倒裝位于30°以下位置,根據(jù)該鉆具組合模擬計算結(jié)果,加重鉆桿為13根時,鉆至設計井深會發(fā)生螺旋屈曲,而加重鉆桿增加至30根鉆至設計深度時,不會發(fā)生螺旋屈曲(表6)。
表6 不同加重鉆桿對鉆進作業(yè)影響
應對措施:后續(xù)水平井鉆進時,倒裝的加重鉆桿需要30根以上,倒裝至30°位置,可有效改善托壓情況。
現(xiàn)場作業(yè)時,部分井實際鉆壓較大,對鉆具屈曲也有較大影響[13-15]。通過模擬計算,分析了不同鉆壓時的鉆具屈曲情況,結(jié)果表明(表7),當鉆壓逐漸增大至10 t以上時,鉆具屈曲由正弦屈曲轉(zhuǎn)變?yōu)槁菪@具遭到不可逆的破壞。
應對措施:后續(xù)水平井作業(yè)時,鉆壓保持在10 t以下,否則鉆具容易發(fā)生螺旋屈曲情況。
表7 不同鉆壓下鉆具屈曲情況
經(jīng)過對研究區(qū)塊水平井實施以上降阻措施,后續(xù)水平井鉆井作業(yè)中的摩阻有效降低,托壓現(xiàn)象也得到了有效控制。目前,水平井最大鉆深已經(jīng)超過3 500 m,水平段長度超過1 200 m,已有超過12口水平井正常完鉆(表8),有效實現(xiàn)了油藏的地質(zhì)目的。
表8 改進后水平井鉆井數(shù)據(jù)
在應用以上改進措施的基礎(chǔ)上,在現(xiàn)場作業(yè)中同時使用了旋轉(zhuǎn)導向工具和水力振蕩器,通過改進前后對比,鉆進過程中鉆速明顯提高,工期縮短了20%以上(圖4)。
圖4 折算成3 000 m當量深度水平井改進前后工期對比
經(jīng)過對臨興區(qū)塊致密氣水平井高摩阻問題進行分析研究,確定了影響高摩阻的幾個主要因素:井眼軌跡設計、鉆井液潤滑性能、鉆具組合合理性、現(xiàn)場施工參數(shù),并提出了針對性的改進措施。后續(xù)水平井施工對比表明,以上改進措施可以有效降低水平井作業(yè)的高摩阻,同時鉆井作業(yè)效率提高20%以上,為臨興區(qū)塊和其他同類型致密氣水平井鉆井提供了參考,可以有效指導后續(xù)水平井的鉆井作業(yè)。