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        1000MW汽輪發(fā)電機線棒層間溫差大問題原因探討

        2020-10-27 09:54:50施俊峰尚新建趙波
        中國電氣工程學(xué)報 2020年12期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機

        施俊峰 尚新建 趙波

        摘要:本文介紹了國內(nèi)某核電站1000MW汽輪發(fā)電機線棒層間溫差偏大問題的背景和分析方法。從溫度探頭測量準(zhǔn)確性、設(shè)備設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝特點、絕緣溫降等幾個因素,結(jié)合現(xiàn)場水流量試驗、熱水流試驗、空載試驗等試驗和河洛發(fā)電廠6#機溫差高的典型案例綜合分析,排除了發(fā)電機線棒堵塞、鐵芯局部過熱、線棒局部過熱等原因,對該機組長期運行提供了技術(shù)支撐,確保機組安全穩(wěn)定運行。該文對大型發(fā)電機此類型缺陷的原因查找和處理具有重要參考意義。

        關(guān)鍵詞:發(fā)電機 ?線棒 ?層間溫差

        一、 引言

        大型發(fā)電機在運行期間,定子線棒溫度出現(xiàn)異常時,如果不及時進行分析并處理,嚴(yán)重時將引起線棒過熱而燒壞發(fā)電機,造成嚴(yán)重的設(shè)備故障和經(jīng)濟損失。因此,發(fā)電機線棒溫度的監(jiān)測及出現(xiàn)異常時的及時處理,對發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行有十分重要的意義。

        二、 概述

        1、異常情況描述

        某核電站1000MW汽輪發(fā)電機在滿功率運行狀態(tài)下,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機定子線棒層間溫度最高74.3℃ ?,最低 ?61.2℃,溫差達(dá)13.1℃。且各點溫度不均勻,溫度超過70℃的有6個點,溫度低于63℃的有9個點,多點溫差均超過了8℃。上、下層線棒出水溫度十分均勻,上層出水平均溫度62.87℃,下層出水平均溫度61.13℃(見圖1)。經(jīng)查看歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)在發(fā)電機短路、空載及升降功率過程中,層間溫度均存在較大溫差。

        該發(fā)電機生產(chǎn)廠家及技術(shù)文件均未對線棒層間溫差作任何規(guī)定,但是根據(jù)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》中明確要求:“制造廠未明確規(guī)定的,如定子線棒層間最高與最低溫度間的溫差達(dá)8℃或定子線棒引水管出水溫差達(dá)8℃時應(yīng)報警,應(yīng)及時查明原因,此時可降低負(fù)荷。定子線棒溫差達(dá)14℃或定子引水管出水溫差達(dá)12℃,或任一定子槽內(nèi)層間測溫元件溫度超過90℃或出水溫度超過85℃時,在確認(rèn)測溫元件無誤后,應(yīng)立即停機處理”。

        2、 發(fā)電機結(jié)構(gòu)簡介

        該電廠1000MW發(fā)電機型號為TA1100-78,冷卻方式為水氫氫冷卻,由東方電機廠采用ALSTOM技術(shù)進行生產(chǎn)。定子鐵芯共48個線槽,每槽布置上、下兩層線棒。每根線棒內(nèi)部分散布置16根不銹鋼空心管道,用于通水冷卻線棒,線圈內(nèi)部采用540度羅貝爾換位結(jié)構(gòu)。

        冷卻水從發(fā)電機勵磁側(cè)環(huán)形進水匯流管通過聚四氟乙烯絕緣引水管流入定子繞組,再從引水管流入汽端環(huán)形出水管。上層和下層繞組均有獨立的水支路,共有48個并聯(lián)的繞組水支路,另有6路冷卻水從勵磁側(cè)的環(huán)形進水匯流管進入,通過絕緣引水管流經(jīng)繞組端部連接線、主引線、出線瓷套端子和中性點母線后,進入冷卻水系統(tǒng)。定冷水箱為密閉式的,系統(tǒng)采用貧氧運行。

        每個線棒的汽端絕緣引水管與匯水管接頭處均有溫度探頭用來監(jiān)測線棒出水溫度,共96個pt100測溫元件,每個線槽上、下層線棒間在汽端第3段鐵芯處均布置溫度探頭,用來監(jiān)測線棒層間溫度,共48個pt100測溫元件。

        三、 原因分析

        該機組層間溫差偏大現(xiàn)象有以下特點:

        層間溫度異常點較多,且各點分散無關(guān)聯(lián)性,見圖1。

        不僅存在溫度偏高異常點,同時也存在溫度偏低異常點,見圖1。

        各溫度異常點(壞點除外)溫度變化趨勢正常。

        層間線棒出現(xiàn)溫差存在溫度分界點,機組運行狀態(tài)下一般溫度超過30℃后才呈現(xiàn)溫差。

        層間溫度異常點對應(yīng)的上、下層線棒出水溫度未見異常,且出水溫度十分均勻,此外鐵芯、銅屏蔽溫度也未見異常。

        下面結(jié)合以上特點及發(fā)電機大修檢查情況對各可能原因進行分析。

        1、溫度探頭測量的準(zhǔn)確性

        在發(fā)電機定子槽部上下層線棒之間埋置電阻測溫元件以監(jiān)測線棒層間溫度。因發(fā)電機機座為密封防爆結(jié)構(gòu),溫度測量引接線經(jīng)接線柱轉(zhuǎn)接后引出機外。接線柱兩端采用航空插頭接線方式,可能因接觸不良、信號傳輸異?;驕y溫元件故障影響測溫結(jié)果。此外,測溫探頭及其引線回路在發(fā)電機運行狀態(tài)下,處于一個較強的電磁場環(huán)境中,電磁場的干擾也可能影響溫度測量的準(zhǔn)確性。

        為檢查探頭測量是否準(zhǔn)確,進行了如下檢查:

        (1) 機組運行期間,工作人員在發(fā)電機航空插頭處和轉(zhuǎn)接箱中測量了各探頭的電阻值,經(jīng)過換算與KIC上顯示的溫度值相比較,結(jié)果完全相符(壞點316MT除外),說明探頭損壞和回路異常的可能性較小;

        (2) 機組大修期間,進行了熱水流試驗,各溫度測點顯示值均勻,無明顯偏差

        (3) 各溫度異常點在發(fā)電機短路、空載、升功率過程中溫度變化趨勢一致,且經(jīng)分析變化趨勢均正常(個別壞點除外),說明探頭電阻溫度特性良好;

        (4) 在穩(wěn)定功率平臺,各層間溫度穩(wěn)定(個別壞點除外)

        (5) 停機狀態(tài)下,各測點溫度一致,無溫差,說明測量回路無異常。

        根據(jù)以上幾點綜合分析,除個別壞點,其余測點測量的溫度是準(zhǔn)確的。但是針對是否存在電磁場干擾的問題,目前尚無法確認(rèn),需進一步進行排查。層間溫度測溫元件處于強電磁場環(huán)境,原材料中的微量元素(雜質(zhì))在一定強度的電磁場作用下,會引起材料發(fā)熱,導(dǎo)致電阻增大。一般情況下,如果雜質(zhì)含量低,屏蔽措施好,這個問題并不明顯,所以層間溫度的測量是正常的。如果雜質(zhì)含量增大、屏蔽措施不足,這個問題便會表現(xiàn)的比較明顯,針對該問題目前無具體數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),需進一步分析確認(rèn)。

        2、發(fā)電機結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造工藝原因

        該發(fā)電機線棒測溫元件采用埋入式測溫元件,埋設(shè)在定子槽中上、下層線棒絕緣之間,它測量的是銅導(dǎo)體絕緣外表面的溫度,線棒的主絕緣厚度約5mm,絕緣外表面溫度與線棒銅導(dǎo)體的溫度存在一定的差值,此差值稱為線棒的絕緣溫降。此絕緣溫降在未經(jīng)試驗測出之前,在額定負(fù)荷下,一般可用式(1)估算,即

        ΔT=kT1(1)

        式中ΔT絕緣溫降(k);k-系數(shù),取0.5~0.6; T1-絕緣槽壁溫降設(shè)計值(k)

        繞組層間溫度可用式(2)表示

        T=T0-ΔT=T0-kT1(2)

        式中T為繞組層間溫度,T0為繞組銅導(dǎo)體溫度,ΔT為絕緣溫降

        從上式可以看出繞組層間溫度由繞組銅導(dǎo)體溫度和絕緣溫降決定。

        繞組銅導(dǎo)體溫度與繞組直阻、繞組電流、冷卻等因素有關(guān),常見的有線棒異物堵塞或氣堵,導(dǎo)致冷卻不足,繞組銅導(dǎo)體溫度升高。

        絕緣溫降的大小與電機形式、通風(fēng)情況、電流密度、絕緣厚度、絕緣材料種類、絕緣老化程度、檢溫計尺寸以及埋設(shè)情況等因素有關(guān)。

        下面根據(jù)實際情況,針對一些可能因素進行分析。

        2.1 發(fā)電機繞組堵塞導(dǎo)致過熱

        從表1洛河發(fā)電廠6#機的情況可以看出,洛河發(fā)電廠6#機在滿功率狀態(tài)下, 第12槽層間溫度比其他槽層間溫度高10.2℃,且12槽上、下層線棒出水溫度未見異常,后經(jīng)核實確認(rèn)12槽線棒存在堵塞現(xiàn)象(見表1)。在線棒出現(xiàn)輕微堵塞時,層間溫度升高,上、下線棒出水溫度未必會升高。

        但是該核電站的異常情況與洛河發(fā)電廠6#機相比,存在很多差異:

        (1) 該機組層間溫差異常高的點較多,通過該核電站1#機組的參數(shù)對比分析來看,線棒層間溫度正常值約65℃,據(jù)此來看,溫度異常偏高的點多達(dá)20個。如果是由于線棒堵塞造成的,這么多的線棒堵塞必然會導(dǎo)致定子冷卻水流量下降,但是事實上定冷水流量并未變化。

        (2) 經(jīng)查發(fā)電機定子線棒水流量試驗數(shù)據(jù),流量分配基本均勻,符合流量試驗標(biāo)準(zhǔn)。且發(fā)電機定子出水溫度基本分布均勻,并與水流量分配試驗結(jié)果和層間溫度分布沒有規(guī)律性。

        (3) 發(fā)電機定子繞組由實心銅線和空心銅線交叉組成,容易出現(xiàn)線棒腐蝕而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。該核電站發(fā)電機線棒結(jié)構(gòu)與案例中發(fā)電機線棒結(jié)構(gòu)有差異,每根線棒內(nèi)部分散布置16根不銹鋼空心管道(見圖2),整個線棒被均勻冷卻,即使某一個管道出現(xiàn)局部堵塞,層間溫差也不會這么大。

        (4) 除了異常偏高點外,還有9個異常偏低點,線棒堵塞基本是不會導(dǎo)致層間溫度偏低的。

        綜合以上幾點分析,認(rèn)為該發(fā)電機不存在線棒堵塞現(xiàn)象。

        2.2 絕緣溫降的影響

        2.2.1絕緣厚度、材料、老化影響

        根據(jù)計算,在銅導(dǎo)體絕緣層之間,溫度梯度呈非線性變化。愈接近銅導(dǎo)體,絕緣層溫度越高;愈靠近線棒外表面,則愈低。因此絕緣層的厚度將直接影響線棒繞組絕緣溫降。線棒主絕緣厚度均按標(biāo)準(zhǔn)5mm制造,且線棒制造工藝成熟,線棒不同部位絕緣厚度不一致的可能性極低。同一機組所用絕緣材料應(yīng)該是一致的,且這是一臺新機組,絕緣基本不存在老化的現(xiàn)象。而且熱水流試驗也從一定角度證明了,線棒的絕緣溫降基本是一致的。因此可基本排除絕緣厚度、材料、老化的影響。

        2.2.2線棒絕緣局部過熱

        當(dāng)線棒局部發(fā)生電暈、電腐蝕產(chǎn)生高熱,對絕緣材料形成熱、機械、化學(xué)損傷,引起絕緣層局部過熱,而且絕緣溫將也將降低,可能導(dǎo)致層間溫度偏大。

        線棒絕緣局部過熱時,會分解出一些熱解粒子并擴散到氫氣中,發(fā)電機絕緣過熱裝置檢測到熱解粒子后,原離子電流將大幅度降低,示數(shù)低于50%將發(fā)出報警信號。此外,若存在局部放電,局放監(jiān)測裝置監(jiān)測的局放量也會異常升高。但經(jīng)查看絕緣過熱裝置和局放裝置數(shù)據(jù),均未發(fā)現(xiàn)異常。所以絕緣局部過熱的可能極低。

        3、 探頭安裝工藝

        線棒表面絕緣的溫度分布是不一致的,線棒兩側(cè)的絕緣緊挨著鐵芯,受氫氣和鐵芯溫度的影響,溫度較低,與鐵芯溫度相近。而層間絕緣溫度較高,且受鐵芯和氫氣影響的程度跟位置有關(guān)系,越靠近層間絕緣中心線的位置,影響越小,溫度越高。越靠近鐵芯側(cè),受到的影響越大,溫度越低。查看數(shù)據(jù)可知,層間絕緣溫度比鐵芯溫度高約20℃,鐵芯最高溫度數(shù)據(jù)顯示只有50℃,而層間絕緣溫度最高點約為73℃。

        層間溫度探頭埋設(shè)在兩線棒絕緣之間(如圖2),探頭與線棒對稱平行布置,且壓緊不可移動。如果各測點探頭安裝的相對位置不一致,可能導(dǎo)致測量的溫度存在差異。探頭安裝在層間絕緣中心線處,所測得的溫度最高,安裝位置越靠近鐵芯側(cè),所測得溫度越低,因為受到氫氣和鐵芯溫度的影響越大。因此,探頭的安裝工藝可能影響層間溫度的測量,導(dǎo)致層間溫差偏大。

        四、 結(jié)束語

        該電站發(fā)電機是2013年并網(wǎng)商運,在工程安裝調(diào)試期間空載試驗時,就存在定子繞組線棒層間絕緣溫差偏大的現(xiàn)象,通過對水流量試驗、熱水流試驗、短路試驗、空載試驗和在線監(jiān)測裝置監(jiān)測結(jié)果等綜合分析、論證,排除了發(fā)電機線棒局部堵塞、定子鐵芯局部過熱、線棒絕緣局部過熱等影響發(fā)電機運行的嚴(yán)重故障模式,得出該發(fā)電機可繼續(xù)保持運行的結(jié)論,并運行至今,未發(fā)現(xiàn)線棒層間溫差有擴大趨勢,對查找和處理此類型缺陷具有重要參考意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 《發(fā)電機定子線棒層間溫度單點異常升高分析及處理》安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報 ?1672-9706(2012)O1.0082.03 ?陳國棟

        [2] 《大型發(fā)電機設(shè)計、制造與運行》汪耕、李希明等,上海科學(xué)技術(shù)出版社

        作者簡介:

        施俊峰(1988-),男,福建,電氣系統(tǒng)工程師,本科,主要從事核發(fā)電機設(shè)備管理和檢修工作,(E-mail)shijunfeng@cgnpc.com.cn

        尚新建(1980-)福建,電氣系統(tǒng)工程師,本科,主要從事核發(fā)電機設(shè)備管理和檢修工作,(E-mail)shangxinjian@cgnpc.com.cn

        趙 ?波(1986-)福建,電氣系統(tǒng)工程師,本科,主要從事核電氣系統(tǒng)設(shè)備管理工作,(E-mail)zhaobo@cgnpc.com.cn

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