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        某磨煤機(jī)爆燃原因分析及控制措施

        2020-10-26 06:51:50梁遠(yuǎn)
        機(jī)電信息 2020年26期
        關(guān)鍵詞:磨煤機(jī)控制措施

        摘要:某電廠600 MW機(jī)組燃用印尼煤的磨煤機(jī)在啟動(dòng)過程中出現(xiàn)爆燃事故,造成磨煤機(jī)一次風(fēng)入口防爆門撕裂,嚴(yán)重威脅機(jī)組運(yùn)行安全。通過對(duì)磨煤機(jī)出口溫度、排渣箱漏風(fēng)、粉管堵塞、一次風(fēng)室堵煤等因素進(jìn)行分析,得出原煤攜帶的金屬與磨盤發(fā)生摩擦產(chǎn)生火花點(diǎn)燃煤粉造成爆燃的結(jié)論,并提出了相應(yīng)的控制措施,為制粉系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整提供了依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);制粉系統(tǒng);爆燃;揮發(fā)分;出口溫度;控制措施

        0 引言

        制粉系統(tǒng)是燃煤電廠主要輔機(jī)之一,其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響著鍋爐的燃燒工況,其中直吹式制粉系統(tǒng)爆燃不僅會(huì)造成磨煤機(jī)及其附件損壞,還會(huì)威脅鍋爐安全,所以,防止爆燃成為磨煤機(jī)運(yùn)行主要的防控項(xiàng)目。基于煤種的多樣性、煤熱解的不確定性以及磨煤機(jī)內(nèi)熱風(fēng)與煤粉復(fù)雜的換熱情況,為防止出現(xiàn)爆燃事故往往以降低磨煤機(jī)的出口溫度為主,但過低的出口溫度會(huì)限制制粉系統(tǒng)的靈活性和經(jīng)濟(jì)性,且防爆燃效果并不明顯[1]。本文以某廠600 MW機(jī)組燃用印尼煤的磨煤機(jī)爆燃事故為例,具體分析磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉爆燃與磨煤機(jī)出口溫度等要素的相關(guān)性,查找發(fā)生爆燃的直接原因,并提出有效的控制措施。

        1 系統(tǒng)介紹及煤種參數(shù)

        某廠600 MW機(jī)組鍋爐型號(hào)為DG1920/25.4-π6型,制粉系統(tǒng)采用ZGM113型中速磨煤機(jī),一次風(fēng)正壓直吹系統(tǒng),對(duì)后墻對(duì)沖燃燒。磨煤機(jī)系統(tǒng)如圖1所示。設(shè)計(jì)煤種為神華煙煤,為降低燃料成本摻燒印尼煤,工業(yè)分析全水30.9%,內(nèi)水10.08%,灰分2.27%,揮發(fā)分43.09%,固定碳43.69%。

        2 事故過程及原因分析

        某日20:31,F(xiàn)給煤機(jī)減速箱檢修后啟動(dòng)F制粉系統(tǒng),20:36吹掃5 min后啟動(dòng)磨煤機(jī)運(yùn)行,此時(shí)出口溫度72 ℃,風(fēng)量77 t/h,20:44運(yùn)行8 min后磨煤機(jī)入口溫度208 ℃,風(fēng)量80 t/h,出口溫度80 ℃。磨煤機(jī)發(fā)生巨響,出口溫度快速升高,運(yùn)行人員迅速判斷為磨煤機(jī)爆燃,投入消防蒸汽系統(tǒng),急停磨煤機(jī)。就地檢查發(fā)現(xiàn)入口一次風(fēng)防爆門動(dòng)作,焊接處撕裂。

        磨煤機(jī)爆燃時(shí)的參數(shù)變化如表1所示。從爆燃時(shí)磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓的變化可以看出,差壓先上升后下降,且入口一次風(fēng)壓力的變化先于磨煤機(jī)上下碗差壓以及磨煤機(jī)分離器出口壓力,可以判斷爆燃發(fā)生在磨碗附近,產(chǎn)生的壓力波傳遞到磨煤機(jī)出口使得出口壓力上升,同時(shí)將磨煤機(jī)出口空氣送進(jìn)爐膛,磨煤機(jī)出口溫度下降,隨后磨碗處煤粉被點(diǎn)燃使得磨煤機(jī)出口溫度快速上升。

        通過對(duì)磨煤機(jī)爆燃后的現(xiàn)場進(jìn)行檢查,我們主要發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn):

        (1)一次風(fēng)道干凈,并未發(fā)現(xiàn)有大量堵煤情況;

        (2)排渣箱也并未有大量煤渣;

        (3)磨煤機(jī)內(nèi)有1根直徑4 mm、長約1 m的不規(guī)則形狀鋼筋。

        按照《電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則》(DL/T 466—2017)關(guān)于限制磨煤機(jī)出口溫度的規(guī)定,直吹式制粉系統(tǒng)燃用干燥無灰基揮發(fā)分大于40%煤時(shí),分離器后溫度控制在60~70 ℃。因此認(rèn)為磨煤機(jī)分離器出口溫度過高是爆燃發(fā)生的主要原因。以下針對(duì)幾個(gè)重點(diǎn)要素逐一進(jìn)行分析。

        2.1 ? ?磨煤機(jī)出口溫度過高

        根據(jù)煤粉爆炸機(jī)理,熱風(fēng)進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)后與原煤接觸導(dǎo)致原煤熱解析出包括CO、CH4、H2等在內(nèi)的氣體,此時(shí)遇到足夠能量的火源就會(huì)引起燃燒,繼而加速揮發(fā)分析出造成連鎖反應(yīng)產(chǎn)生爆炸,煤粉爆炸實(shí)際就是析出氣體的快速氣相燃燒。出口溫度越高預(yù)示磨煤機(jī)內(nèi)部溫度越高,揮發(fā)分析出越多,越容易造成爆炸。在磨煤機(jī)粉管無堵塞的情況下,煤的堆積起燃溫度與干燥基灰分、可燃基揮發(fā)分以及煤粉水分置信相關(guān)關(guān)系公式為[2]:

        tz=203.176 2-1.827 4Vr+1.690 1Ar+0.979 2Wmf(1)

        式中:tz為堆積起燃溫度;Vr為可燃基揮發(fā)分;Ar為干燥基灰分;Wmf為煤粉水分。

        根據(jù)公式(1)代入煤種數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,無積粉直吹式制粉系統(tǒng)出口防爆上限溫度為126.95 ℃,在磨煤機(jī)運(yùn)行過程中,安全裕度應(yīng)設(shè)置為30 ℃。磨煤機(jī)內(nèi)部工況復(fù)雜,高溫一次風(fēng)從風(fēng)環(huán)進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)會(huì)迅速與磨煤機(jī)進(jìn)行換熱,在短時(shí)間內(nèi)降低到煤粉流的出口溫度,磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)附近外壁面的溫度分布情況是:磨煤機(jī)在風(fēng)環(huán)處的外壁面溫度最高,沿著垂直向上的方向,外壁面溫度會(huì)快速下降[3],所以在研磨區(qū)域,原煤溫度極難接近一次風(fēng)的溫度。煤熱解過程中CO為首先析出的氣體,溫度約200 ℃,CH4在300 ℃左右析出,H2在400~600 ℃析出[4]。爆燃時(shí)磨煤機(jī)入口風(fēng)溫僅為208 ℃,由以上分析可知,磨煤機(jī)內(nèi)部只有在風(fēng)環(huán)處溫度可能短暫達(dá)到200 ℃,大部分區(qū)域溫度未能達(dá)到氣體析出的水平。同時(shí)根據(jù)《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》(SH 3063—1999),CO氣體常溫下爆炸極限的體積濃度為12.5%~74%,引燃溫度609 ℃,CH4爆炸極限的體積濃度為5%~15%,引燃溫度540 ℃,在80 t/h的風(fēng)量條件下,要使CO達(dá)到爆炸極限濃度,那么CO析出質(zhì)量占煤量質(zhì)量約62.5%,所以在啟磨初期高通風(fēng)量的情況下,煤粉析出的可燃?xì)怏w不足以引起爆燃。

        2.2 ? ?其他原因分析

        (1)磨煤機(jī)內(nèi)部金屬摩擦產(chǎn)生高溫火花,局部溫度急劇升高直接點(diǎn)燃煤粉。

        (2)磨煤機(jī)通流部分阻力過大,如一次風(fēng)道入口、分離器間隙、出口分管彎頭等造成煤粉阻塞堆積,導(dǎo)致煤粉自燃[5]。

        (3)磨煤機(jī)某些密閉空間如排渣箱、風(fēng)環(huán)室等因?yàn)槊芊庠p壞導(dǎo)致可燃物被長期加熱而著火。

        (4)磨煤機(jī)啟停過程中,因?yàn)橛忻悍蹥埩?,長期緩慢析出揮發(fā)分導(dǎo)致磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉濃度在爆炸極限內(nèi),因未經(jīng)充分吹掃及采取降溫措施導(dǎo)致爆炸。

        (5)一次風(fēng)室刮板的損壞會(huì)導(dǎo)致煤渣無法被刮入排渣箱而掉落在一次風(fēng)室中逐漸堵滿風(fēng)室,磨盤與煤之間不斷摩擦產(chǎn)生大量熱量從而使煤發(fā)生爆燃[6]。

        事故發(fā)生后通過檢查發(fā)現(xiàn),排渣箱沒有大量煤渣,啟動(dòng)過程中排渣口也未出現(xiàn)嚴(yán)重漏風(fēng)的現(xiàn)象,所以可以判斷爆燃并非由于一次風(fēng)室堵煤或者排渣箱漏風(fēng)造成。在啟動(dòng)磨煤機(jī)前經(jīng)過了較長時(shí)間的吹掃,且運(yùn)行8 min后才發(fā)生爆燃,可以認(rèn)為不是殘留煤粉所析出的揮發(fā)分導(dǎo)致爆燃。

        結(jié)合以上分析,在排除相關(guān)因素后可以認(rèn)為此次爆燃的原因在于磨煤機(jī)試運(yùn)行的過程中,煤層較薄,鋼筋在磨碗中一直與磨輥和煤攪動(dòng),金屬材料間發(fā)生摩擦火花溫度遠(yuǎn)高于CO等氣體點(diǎn)燃溫度,造成了煤粉氣流的爆燃。

        3 原因總結(jié)

        由以上分析可知,磨煤機(jī)出口溫度高導(dǎo)致煤粉爆燃的原因在于過高的一次風(fēng)溫度加速了原煤中揮發(fā)分的析出,降低了煤粉氣流的爆炸極限導(dǎo)致爆燃。但是在通風(fēng)良好無阻塞的制粉系統(tǒng)中,正在啟動(dòng)的磨煤機(jī)整個(gè)區(qū)域溫度不高,煤粉氣流中可燃性氣體體積分?jǐn)?shù)較低,發(fā)生爆燃的可能性極低。通常應(yīng)該存在另外的熱源包括機(jī)械碰撞或者靜電火花,瞬間引爆煤粉氣流,這些常見的爆燃原因可以通過數(shù)據(jù)采集和現(xiàn)場分析得出。所以在燃用低揮發(fā)分煤種時(shí),在啟動(dòng)磨煤機(jī)或低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)應(yīng)避免長時(shí)間在低給煤率狀況下運(yùn)行,適當(dāng)降低磨煤機(jī)加載力,加大通風(fēng)量以防止煤層較薄出現(xiàn)磨輥磨盤空磨產(chǎn)生火花點(diǎn)燃煤粉造成爆燃。

        4 結(jié)語

        鑒于控制磨煤機(jī)出口溫度并非防爆燃必要措施,而提高磨煤機(jī)出口溫度一方面可以縮短煤粉在爐膛內(nèi)燃燒時(shí)間,提高煤粉燃盡率,減少過熱器和再熱器超溫現(xiàn)象,另一方面能提高磨煤機(jī)干燥出力,降低制粉電耗。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì),磨煤機(jī)出口溫度提高10 ℃,排煙溫度可降低2 ℃,減少煤耗0.35 g/kWh。為了防止磨煤機(jī)爆燃,需及時(shí)了解煤種參數(shù)變化,保證輸煤設(shè)備可靠,避免在低給煤率下長期運(yùn)行,減少磨煤機(jī)通道堵塞以及防止排渣箱漏風(fēng)等。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1] 熊楚林.提高磨煤機(jī)出口溫度對(duì)鍋爐安全性的影響及應(yīng)對(duì)措施[J].應(yīng)用能源技術(shù),2018(7):32-34.

        [2] 張肅.根據(jù)煤質(zhì)特性確定磨煤機(jī)出口溫度的防爆上限[J].電站系統(tǒng)工程,1991(1):48-55.

        [3] 呂洪坤,常毅君,裘立春,等.提升1 000 MW機(jī)組磨煤機(jī)進(jìn)出口溫度的措施研究[J].浙江電力,2013,32(4):30-34.

        [4] 崔銀萍,秦玲麗,杜娟,等.煤熱解產(chǎn)物的組成及其影響因素分析[J].煤化工,2007,35(2):10-15.

        [5] 張亮杰.大型電站鍋爐燃用印尼煤的爆燃問題分析和治理經(jīng)驗(yàn)探索[J].機(jī)電信息,2017(21):146-147.

        [6] 唐忠順,王海秀.磨煤機(jī)一次風(fēng)口爆燃原因及控制措施[J].中國電力,2011,44(5):49-51.

        收稿日期:2020-08-13

        作者簡介:梁遠(yuǎn)(1992—),男,廣東茂名人,助理工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程、熱力發(fā)電。

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