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        高飛灰比電阻燃煤機(jī)組超低煙塵排放技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用

        2020-10-26 02:08:40聶濤
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年30期
        關(guān)鍵詞:袋式濾袋電除塵器

        聶濤

        (國家電投集團(tuán)河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山467312)

        某火電廠1000MW 機(jī)組配套鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司DG3000/26.15-Ⅱ1 型,超超臨界參數(shù)變壓直流爐、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天島式布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、對沖燃燒方式,Π 型鍋爐。燃煤為平頂山混煤,收到基灰分在40%左右,電除塵器入口煙塵濃度(干煙氣)為51.55 g/Nm3?;曳种锌芍狽a2O≤0.4%且(Al2O3+SiO2)≥90%,屬于電除塵器難以除去的灰分,飛灰比電阻在120℃為2×1012。在2014年前,超低排放技術(shù)路線均采用濕式電除塵器方案,對于高灰分高飛灰比電阻的火力發(fā)電機(jī)組尚無超低排放的先例。僅靠常規(guī)超低排放改造技術(shù)路線無法達(dá)到超低排放的標(biāo)準(zhǔn)。

        1 除塵器改造技術(shù)方案選擇

        電除塵飛灰的荷電量與飛灰直徑的平方成正比,在靜電除塵器的第一電場捕獲收集的是顆粒比較大的粗灰,實踐表明飛灰捕獲效率約70~80%。未被第一電場捕獲的細(xì)灰,具有比電阻高、表面積大等特點(diǎn),荷電困難,一般需要再增加2~3 個電場。去除細(xì)灰的電場需要選用不同粗灰電場的極配型式和不同的極距,這種用靜電除塵器去除微細(xì)粉塵是非常不經(jīng)濟(jì)的,不符合節(jié)能減排的總體要求[1]。

        圖1 粉塵荷電前后粒徑變化情況

        我國燃煤電廠使用布袋除塵器時間不長,布袋除塵器的濾袋壽命分布還未表現(xiàn)出普遍規(guī)律。從投運(yùn)時間較長的布袋除塵器運(yùn)行情況分析,有的電廠濾袋能夠達(dá)到保證使用壽命30000小時,但個別布袋甚至使用1 年或幾個月就需要更換,濾袋平均使用壽命尚難推定。1000MW 級機(jī)組布袋除塵器當(dāng)時國內(nèi)沒有運(yùn)行業(yè)績,且由于處理煙氣量過大,除塵器流場均布存在一定的難度,實際運(yùn)行時設(shè)備阻力易急劇增加,導(dǎo)致煙風(fēng)系統(tǒng)阻力不可控,對風(fēng)機(jī)的選型及運(yùn)行維護(hù)造成一定的困難。布袋除塵器在設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、檢修、運(yùn)行管理等方面均有相對較高的要求,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致布袋除塵器質(zhì)量和除塵效果的快速下降,甚至布袋的大面積破損,造成主機(jī)降負(fù)荷運(yùn)行。

        電- 袋復(fù)合除塵器對飛灰的去除過程為:鍋爐飛灰經(jīng)尾部煙道首先進(jìn)入電除塵器,通過電除塵作用大約70~80%煙氣中的粉塵在電場內(nèi)荷電被收集下來,剩余20%~30%的細(xì)粉塵繼續(xù)向前流向布袋除塵器,在布袋除塵器前的裝有均流裝置,使煙塵較均勻地進(jìn)入布袋收塵區(qū)收塵室。含塵煙氣通過濾袋,在濾袋作用下大部分粉塵被阻隔收集,煙氣從濾袋的內(nèi)腔流出后已經(jīng)非常干凈了,潔凈煙氣通過凈化室,排風(fēng)管,從袋式除塵器出口排出,流向煙氣脫硫裝置。實踐證明,電- 袋復(fù)合除塵技術(shù)融合了靜電除塵和濾袋除塵兩種除塵機(jī)理,在除塵的不同階段應(yīng)用了不同除塵技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),不僅提高了除塵效率,而且減少了除塵能耗[2]。

        為滿足電廠煙囪出口粉塵排放<5mg/Nm3的限值要求,根據(jù)目前(2014 年)國內(nèi)火力發(fā)電廠在除塵系統(tǒng)提效改造方面的應(yīng)用情況,結(jié)合該廠的煤質(zhì)資料、原有靜電除塵器的性能測試報告數(shù)據(jù)及場地布置情況,除塵器的改造方案選用電- 袋復(fù)合式除塵器。

        為了充分利舊原有靜電除塵器,采用整體式電袋結(jié)構(gòu),保留一、二電場電除塵功能,將三、四、五電場改造為袋式除塵器,對保留的第一,二電場進(jìn)行恢復(fù)性大修,損壞的極板、極線、振打裝置進(jìn)行更換,使其充分發(fā)揮預(yù)除塵及荷電作用,實現(xiàn)除塵效率≥93%。將原有兩電場的高壓電源改為高頻電源。拆除原第三、四、五電場陰陽極、振打系統(tǒng)和高壓設(shè)備,其空間布置濾袋區(qū),采用高效的低壓行脈沖噴吹,并優(yōu)選4 寸淹沒式脈沖閥,(淹沒式脈沖閥可確保其在低溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行),保證清灰系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行。優(yōu)化除塵器進(jìn)口煙道布置,并進(jìn)行專業(yè)的CFD 氣流分布數(shù)值計算及模擬試驗,在所需部位設(shè)置氣流分布裝置。采用進(jìn)口(PPS+PTFE)混紡+PTFE 基布+PTFE 浸漬超凈濾袋過濾技術(shù),配合多維氣流分布技術(shù),確保除塵效率由原設(shè)計的99.80%提高到99.98%以上,煙塵排放濃度不高于10mg/Nm3。

        圖2 超低排放改造流程圖

        2 脫硫塔改造方案

        將脫硫塔加高,增加一層噴淋層,增加一層除霧器,加裝雙向整流裝置。吸收塔增設(shè)壁環(huán)及雙相整流裝置,雙相整流裝置按照脫硫效率不低于10%設(shè)計,同時兼?zhèn)涑龎m功能,并對由此引起的附

        屬系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造后SO2排放濃度≤35mg/Nm3,粉塵排放濃度<5mg/Nm3。增加雙相整流裝置后,保留現(xiàn)有4 臺8600m3/h 的循環(huán)泵及最下方三層噴淋層,更換最上層噴淋層,再新增加一層噴淋層及循環(huán)泵,總共五層噴淋層,新增循環(huán)泵流量為10800m3/h,更換噴淋層間距2.0m,新增噴淋層間距2.2m。將吸收塔原有最頂層噴淋層以上部位切斷,原有二級屋脊式除霧器及頂部塔體保留并向上頂升,在原有二級屋脊式除霧器下方新增加一級屋脊式除霧器,原有一級管式除霧器移位安裝到新增噴淋層上方位置。除霧器高度由原有2.5m 增加到5m。為減少石膏雨發(fā)生的可能性,最上一層噴淋層到除霧器的距離從1.8m 提高到2.5m。吸收塔塔徑不變,循環(huán)停留時間3.8 分鐘,根據(jù)計算需增高吸收塔漿液池高度2m。吸收塔本體(不包括頂部出口段)總高度由原有的29m 增加到36.6m,共7.6m,其中漿液池高度提高2m,噴淋層及除霧器段提高5.6m。

        圖3 沸騰式泡沫脫硫除塵一體化技術(shù)的主要構(gòu)成

        3 工程實施效果

        電袋除塵器改造后,經(jīng)實際測量與統(tǒng)計,煙囪出口煙塵濃度(氧量修正后)在3.5mg/Nm3左右,達(dá)到了設(shè)計目標(biāo)。除塵器增加袋區(qū)電耗0.07%、脫硫系統(tǒng)煙氣系統(tǒng)廠用電率增加0.04%,但同步進(jìn)行引增合一并優(yōu)化風(fēng)機(jī)參數(shù),風(fēng)機(jī)整體效率較改造前提高20%,整體計算廠用電率降低0.09%。

        4 經(jīng)驗總結(jié)

        該電廠充分利用電除塵和袋式除塵器的各自優(yōu)點(diǎn)較好的解決了純靜電除塵器對高比電阻、高Al2O3粉塵收集成本高的的難題,節(jié)電10%左右,同時解決了袋式除塵器煙氣前后差壓、運(yùn)行阻力高的問題,有效減少了主要耗能設(shè)備風(fēng)機(jī)功率消耗,降低了廠用電率。因袋式除塵量大大減少,降低了袋式除塵器清灰頻率高,相對提高了主要除塵耗材濾袋的使用壽命,降低了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[2]。

        圖4 改造后,煙囪出口煙塵濃度實時曲線,數(shù)值冒尖的曲線為煙塵儀吹掃狀態(tài)

        因為除塵效果最終會通過煙塵儀顯示出來,在對工藝設(shè)備和流程進(jìn)行改造時要同時考慮好熱工儀表的改造,不然會功虧一簣。在本次改造過程中環(huán)保數(shù)據(jù)采集、傳送的變送器、熱工儀表等原設(shè)計量程較大,超低排放改造后數(shù)據(jù)較小,因此顯示不準(zhǔn)確。這些表計在環(huán)保數(shù)據(jù)日益重要的當(dāng)今顯得尤為重要,不僅貴重而且供貨周期長,設(shè)計階段多有遺漏,對工程后期較為不利,因此需提前認(rèn)真對比采購。對于重要環(huán)保儀表電源,建議采用兩路UPS 電源或一路UPS 電源和一路保安電源。重要環(huán)保測點(diǎn)(如煙囪出口粉塵儀等)建議采用兩冗余和三冗余配置。環(huán)保設(shè)備需要經(jīng)常檢修和維護(hù),因此要設(shè)計完善的檢修平臺,煙囪內(nèi)的環(huán)保測點(diǎn)要設(shè)計電梯。提前規(guī)劃和高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好各類第三方環(huán)保監(jiān)測平臺。如環(huán)保局的環(huán)保數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺、集團(tuán)公司的環(huán)保數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺、省電網(wǎng)公司環(huán)保數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺。這類平臺需超前規(guī)劃,數(shù)據(jù)采集、電廠側(cè)平臺、數(shù)據(jù)傳送通道等一次性建好。

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