陳武東, 吳桂波, 李 飛
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)氮肥的利用率僅在25%~35%,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比低20%~30%[1~2]。因此,如何提高化肥利用率、避免氮肥流失污染環(huán)境、實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)氮肥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展等,已成為我國(guó)迫切需要解決的問(wèn)題。多肽尿素作為一種新型肥料,由于添加了聚天冬氨酸(PASP),其對(duì)土壤中的陽(yáng)離子具有極強(qiáng)的螯合、分散、吸附等作用,極大地提高了肥料利用率,增加了農(nóng)作物產(chǎn)量[3]。
海洋石油富島有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)化肥一期52 萬(wàn)t/a 大顆粒尿素裝置,采用意大利斯納姆氨汽提尿素生產(chǎn)工藝,配以挪威海德魯流化床造粒技術(shù),是國(guó)內(nèi)第一套大顆粒尿素生產(chǎn)裝置。公司為增加尿素產(chǎn)品的多樣性,同時(shí)也為適應(yīng)市場(chǎng)需求變化,對(duì)尿素造粒系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加一套多肽尿素生產(chǎn)系統(tǒng)。
多肽尿素的生產(chǎn)是在尿素裝置的基礎(chǔ)上,增加多肽液系統(tǒng),在尿素造粒前將多肽液加入濃縮后尿液中進(jìn)行造粒。其中多肽液為一種水溶性多肽物質(zhì),外觀呈琥珀色透明液體。本裝置設(shè)計(jì)采用2臺(tái)多肽液注入泵將進(jìn)料計(jì)量罐(容積20 m3)內(nèi)的多肽液送至尿素造粒給料泵入口管線,與尿液混合后送至造粒系統(tǒng)進(jìn)行造粒,多肽尿素粒子經(jīng)輸送帶送至成品包裝工序。注入泵出口配置有管線將部分多肽液回流至進(jìn)料計(jì)量罐,這樣除起到攪拌的作用外,還能通過(guò)調(diào)節(jié)回流截止閥調(diào)節(jié)注入泵的各項(xiàng)指標(biāo),使其達(dá)到額定值。進(jìn)料計(jì)量罐內(nèi)設(shè)有蒸汽盤管,多肽液添加前需要通入蒸汽將多肽液加熱到70~80 ℃,以補(bǔ)償多肽液由于輸送管道散熱而引起的溫度降低,進(jìn)料計(jì)量罐設(shè)有就地和遠(yuǎn)程的溫度計(jì),可實(shí)時(shí)監(jiān)控多肽液溫度。多肽液注入系統(tǒng)時(shí),要保證多肽液系統(tǒng)壓力高于蒸發(fā)系統(tǒng)壓力,防止尿液倒回多肽液系統(tǒng)而堵塞管線。
多肽尿素裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 多肽尿素裝置工藝流程
多肽尿素生產(chǎn)裝置增加的主要設(shè)備見表1。
表1 主要增加設(shè)備
公司大顆粒多肽尿素生產(chǎn)采取以銷定產(chǎn)的方式,多肽液儲(chǔ)存量可以滿足3~4 d的生產(chǎn)要求,多肽尿素設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5 000~6 000 t/批。裝置自改造投用以來(lái),先后生產(chǎn)4批,累計(jì)生產(chǎn)多肽尿素12 856.64 t。多肽尿素各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到企業(yè)優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)的要求,具體分析結(jié)果如表2所示。
表2 大顆粒多肽尿素成品分析結(jié)果%
大顆粒多肽尿素的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,不涉及專利的問(wèn)題,只需對(duì)普通尿素裝置進(jìn)行簡(jiǎn)單技改即可生產(chǎn),投資費(fèi)用低,建設(shè)周期短,既節(jié)能又環(huán)保。同時(shí)多肽尿素生產(chǎn)工藝與普通尿素生產(chǎn)工藝比較,不新增廢水、廢氣、廢渣排放。如遇到特殊情況可以隨時(shí)將多肽液系統(tǒng)移除,即可單獨(dú)生產(chǎn)普通尿素。因生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)單,所以對(duì)操作人員來(lái)說(shuō),無(wú)須重新學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
裝置批量生產(chǎn)時(shí),多肽尿素產(chǎn)品中的關(guān)鍵組分金屬蛋白酶的含量穩(wěn)定,則產(chǎn)品批次質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)良。2016 年7 月13 日至7 月15 日連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中金屬蛋白酶含量如圖2所示。
圖2 多肽尿素中金屬蛋白酶分析結(jié)果
大顆粒多肽尿素進(jìn)入成品包裝后,如果是單獨(dú)堆放,將對(duì)散庫(kù)造成顏色污染。
針對(duì)此情況,化肥一期在大顆粒多肽尿素生產(chǎn)中采取直接包裝的形式,即大顆粒多肽尿素不進(jìn)散庫(kù)堆放,而直接包裝銷售。此形式徹底解決了大顆粒多肽尿素的顏色污染問(wèn)題。
在大顆粒多肽尿素生產(chǎn)中,由于在多肽液中添加了顏料檸檬黃,使得其會(huì)隨著尿素顆粒、粉塵的回收而進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)。大顆粒多肽尿素生產(chǎn)后,將產(chǎn)生一定量過(guò)渡產(chǎn)品。此過(guò)渡產(chǎn)品既不能按合格大顆粒尿素銷售,也不能按多肽尿素銷售,只能作為復(fù)合肥生產(chǎn)原料,增加復(fù)合肥袋裝尿素相應(yīng)的費(fèi)用投入。
針對(duì)此情況,盡可能減少多肽液中的檸檬黃添加量,只需使多肽尿素顏色與正常尿素有區(qū)分即可。這樣雖然多肽尿素的產(chǎn)品顏色會(huì)淡一些,但可大幅度減少過(guò)渡產(chǎn)品量。
3.3.1 多肽液中氯離子在尿素系統(tǒng)的循環(huán)過(guò)程
在購(gòu)買的原料多肽液指標(biāo)中,明確標(biāo)明氯離子質(zhì)量濃度≤250 mg/L,經(jīng)多次分析,多肽液中氯離子質(zhì)量濃度在100~120 mg/L。
多肽液在造粒給料泵前加入系統(tǒng),絕大部分的氯離子隨著成品顆粒外送(氯離子出口1)。其中在造粒系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,有小部分氯離子會(huì)隨著造粒系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵循環(huán)至尿素前系統(tǒng),這部分氯離子,其中一部分會(huì)通過(guò)系統(tǒng)的工藝?yán)淠和馑椭凉霉こ蹋入x子出口2),脫除氯離子后將冷凝液回收利用,另一部分則會(huì)循環(huán)至尿素3臺(tái)高壓設(shè)備中(氯離子循環(huán)3),這期間可能會(huì)對(duì)3臺(tái)高壓設(shè)備造成腐蝕。因此,當(dāng)大顆粒多肽尿素生產(chǎn)結(jié)束后,殘留物氯離子會(huì)逐步被成品尿素帶走,但極少數(shù)的氯離子會(huì)在系統(tǒng)中循環(huán)、富集(見圖3)。
圖3 氯離子在尿素系統(tǒng)的循環(huán)過(guò)程
3.3.2 氯離子對(duì)系統(tǒng)的危害性
氯離子對(duì)奧氏體不銹鋼鈍態(tài)起到直接的破壞作用,導(dǎo)致點(diǎn)蝕、晶間腐蝕、應(yīng)力腐蝕,這種腐蝕在早期很難被發(fā)現(xiàn),但是一旦檢測(cè)發(fā)現(xiàn)晶間腐蝕或應(yīng)力腐蝕,就會(huì)對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重的、不可逆的破壞?;室黄谀蛩匮b置3臺(tái)高壓靜設(shè)備汽提塔、高壓甲銨冷凝器、合成塔分別在2014 年和2016 年進(jìn)行更新。根據(jù)氯離子腐蝕機(jī)制,在120~300 ℃的運(yùn)行溫度下,其對(duì)這3 臺(tái)高壓設(shè)備的材質(zhì)腐蝕是致命的。《工業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50184—2011)[4]中壓力試驗(yàn)和水沖洗部分均明確水中氯離子質(zhì)量濃度不得超過(guò)25 mg/L。當(dāng)氯離子質(zhì)量濃度達(dá)到25 mg/L 以上時(shí),其對(duì)尿素3 臺(tái)高壓設(shè)備的破壞性是巨大的。
3.3.3 尿素裝置部分工段氯離子含量
在尿素生產(chǎn)的各相關(guān)工序中取具有代表性的樣品委托第三方進(jìn)行氯離子分析,以評(píng)估氯離子對(duì)尿素關(guān)鍵設(shè)備的影響程度,結(jié)果如表3所示。
分析結(jié)果顯示,在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中多肽液中含有的氯離子主要集中在產(chǎn)品顆粒中,而在尿素合成塔、汽提塔等關(guān)鍵設(shè)備中的質(zhì)量濃度均小于0.50mg/L,不會(huì)對(duì)高壓設(shè)備造成腐蝕。此數(shù)據(jù)是化肥一期短時(shí)間生產(chǎn)的結(jié)果,如長(zhǎng)期生產(chǎn)大顆粒多肽尿素,是否會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成腐蝕,還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。如果大顆粒多肽尿素長(zhǎng)期生產(chǎn),氯離子會(huì)在高壓設(shè)備中富集。針對(duì)此情況推薦小批量、短期生產(chǎn)多肽尿素,同時(shí)需嚴(yán)格控制多肽液原料中氯離子含量,不合格品禁止使用。多肽尿素生產(chǎn)結(jié)束后,殘留的氯離子循環(huán)回高壓系統(tǒng)的則會(huì)很少,同時(shí)隨著時(shí)間的推移,殘留的氯離子也會(huì)逐步被成品尿素帶走,其對(duì)設(shè)備的影響將逐步弱化。
表3 尿素裝置部分工段取樣氯離子質(zhì)量濃度 mg/L
由于大顆粒多肽尿素肥效高,增加了尿素的附加值,屬尿素增值產(chǎn)品,其銷售價(jià)格比普通尿素產(chǎn)品高100 元/t。大顆粒多肽尿素在生產(chǎn)過(guò)程中增加的成本約36.31元/t(包括原料、人工、損耗、包裝等)。因此,生產(chǎn)多肽尿素可增加銷售利潤(rùn)約63.69元/t。相比生產(chǎn)普通大顆粒尿素,其經(jīng)濟(jì)效益明顯,同時(shí)市場(chǎng)需求旺盛,具有良好的推廣價(jià)值。
目前,傳統(tǒng)氮肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩且面臨著生產(chǎn)成本高、節(jié)能減排任務(wù)重、環(huán)保要求苛刻、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升的壓力,所以盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,才是傳統(tǒng)氮肥企業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。而增值尿素是傳統(tǒng)氮肥企業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向,也提高了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,同時(shí)隨著對(duì)多肽尿素生產(chǎn)時(shí)帶來(lái)的不利因素的深刻認(rèn)識(shí),以及產(chǎn)品的不斷升級(jí)優(yōu)化,存在的問(wèn)題也將逐步被消除。