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        濾棒成型機(jī)絲束恒張力控制系統(tǒng)的設(shè)計

        2020-10-20 06:42:12吳樹清
        煙草科技 2020年9期
        關(guān)鍵詞:壓輥濾棒成型機(jī)

        吳樹清

        貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司銅仁卷煙廠,貴州省銅仁市興銅大道 554300

        濾棒成型機(jī)在生產(chǎn)中,將絲束包中的絲束拉出,經(jīng)過三級開松[1],對開松展寬的絲束噴灑塑化劑,再進(jìn)行卷制成型與切割,制成符合要求的濾棒[2]。絲束帶拉出過程中,其內(nèi)部張力[3]會受到絲束卷曲特性[4]、絲束包剩余高度、絲束帶運(yùn)行軌跡、絲束包綁扎區(qū)域的影響,進(jìn)而影響開松效果,導(dǎo)致濾棒吸阻[5-6]、圓周等指標(biāo)波動。

        為解決絲束帶張力不穩(wěn)定所帶來的產(chǎn)品質(zhì)量問題,侯昌信[7]改進(jìn)了高速濾棒成型機(jī)控制系統(tǒng),優(yōu)化了開松機(jī)構(gòu)控制參數(shù)。劉建輝[8]設(shè)計出絲束工位轉(zhuǎn)換裝置,解決了絲束包在更換過程中的絲束帶張力變化問題。王爽[9]開發(fā)出絲束自動提升平臺,采用液壓連桿機(jī)構(gòu)和光電監(jiān)測裝置控制平臺自動升降,使絲束料位始終保持在5 cm 高度差之內(nèi)。吳佳旺[10]設(shè)計了懸臂工作臺,可自動調(diào)整絲束包高度,絲束用完后自動復(fù)位至地面。上述研究基本解決了絲束包高度變化帶來的不利影響,然而在絲束帶拉出過程中,還存在外界面、綁扎區(qū)、包心區(qū)不同位置絲束粘連強(qiáng)度不同造成的張力不穩(wěn)定問題,進(jìn)而影響濾棒質(zhì)量,這一問題尚未得到解決。

        為此,在ZL26C 濾棒成型機(jī)組上,采用閉環(huán)伺服控制原理,設(shè)計了一種濾棒成型機(jī)絲束恒張力控制系統(tǒng),以期解決不同狀態(tài)下絲束帶張力波動大的問題,改善濾棒吸阻及圓周的穩(wěn)定性。

        1 問題分析

        1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        ZL26C 濾棒成型機(jī)中,絲束包通常是放置于地面上(使用VGA 小車送料的則放置在自動進(jìn)料平臺上)。絲束帶從絲束包1 中拉出,先經(jīng)過導(dǎo)絲環(huán)2,到達(dá)一級空氣開松3,再經(jīng)過二級空氣開松4及預(yù)張緊輥5,送入螺紋輥6,經(jīng)三級空氣開松7 進(jìn)一步展寬,通過甘油噴嘴8 施加甘油,最后經(jīng)過輸出輥9 及成束輥10 向下一工序輸送,見圖1。

        圖1 ZL26C 濾棒成型機(jī)絲束供給示意圖Fig.1 Schematic diagram of tow supplying in ZL26C filter rod maker

        1.2 存在問題

        在生產(chǎn)過程中,絲束帶拉出時的高度隨使用量增加逐漸降低,絲束包不同位置絲束粘連強(qiáng)度不同,絲束帶與導(dǎo)絲環(huán)之間形成的角度不斷變化,都會導(dǎo)致進(jìn)入一級空氣開松的絲束帶內(nèi)部張力發(fā)生變化,進(jìn)而影響絲束開松效果,影響濾棒質(zhì)量穩(wěn)定性。

        2 系統(tǒng)設(shè)計

        設(shè)計了一套獨(dú)立的絲束恒張力控制系統(tǒng),并安裝于一級空氣開松與二級空氣開松之間。該系統(tǒng)主要由伺服電機(jī)1、控制輥2、控制壓輥3、張力檢測裝置6、導(dǎo)輥5、附加開松器4、顯示屏、電控系統(tǒng)等組成,見圖2。

        其工作原理是:絲束帶經(jīng)過一級空氣開松,進(jìn)入控制輥2 與控制壓輥3,系統(tǒng)處理器根據(jù)成型機(jī)的速度脈沖信號控制伺服電機(jī)1 運(yùn)轉(zhuǎn),張力檢測裝置6 檢測絲束帶張力大小,并與設(shè)定張力進(jìn)行比較。當(dāng)檢測到的絲束張力大于設(shè)定張力時,系統(tǒng)處理器控制伺服電機(jī)1 加速運(yùn)轉(zhuǎn),增加供絲量,降低絲束張力;反之,則伺服電機(jī)1 減速運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而將絲束帶內(nèi)部張力控制在設(shè)定范圍內(nèi)。附加開松器4 主要起穩(wěn)定絲束帶的作用,使其在運(yùn)動中更趨平穩(wěn),保證張力控制系統(tǒng)穩(wěn)定工作。

        圖2 絲束恒張力系統(tǒng)裝置示意圖Fig.2 Schematic diagram of constant tow tension system

        2.1 絲束控制裝置

        絲束控制裝置是恒張力控制系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要完成絲束帶的拉出,由支撐板1、伺服電機(jī)2、控制輥3、控制壓輥4、氣缸5 等部件組成,見圖3。工作時,絲束帶從控制輥3 及控制壓輥4 之間穿過,伺服電機(jī)2 帶動控制輥3 高速運(yùn)轉(zhuǎn),氣缸5處于伸出狀態(tài),將控制壓輥4 壓向控制輥3,并保持一定的壓力,以防止絲束帶在高速運(yùn)動中打滑。

        圖3 絲束控制裝置示意圖Fig.3 Schematic diagram of tow control device

        2.2 控制輥

        濾棒成型機(jī)最大生產(chǎn)速度為600 m/min,設(shè)控制輥線速度S為600 m/min ,可滿足濾棒成型機(jī)的生產(chǎn)要求。設(shè)伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)速n=3 000 r/min,由控制輥直徑d=S/nπ可知,d=63.66 mm,為增加冗余,取控制輥直徑為70 mm。

        2.3 伺服電機(jī)

        根據(jù)YC/T 169.1—2002 規(guī)定,在長度為(1 000±1)m 條件下,消除二醋酸纖維絲束卷曲的負(fù)荷為(22.2±0.2)N[11]。實(shí)際生產(chǎn)中絲束不會被完全拉伸,即:絲束在生產(chǎn)過程中所受拉力F不會超過(22.2±0.2)N。設(shè)控制輥所需扭矩與伺服電機(jī)提供扭矩相等,則:

        式中:M為控制輥所需扭矩,Nm;d為控制輥直徑,m;F為施加給絲束的最大拉力,N;P為電機(jī)功率,kW;n為伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)速,r/min。

        將已知參數(shù)代入式(2),可得伺服電機(jī)的必要功率P=0.244 kW。

        綜合考慮控制壓輥?zhàn)枇?、軸承的摩擦力以及成本等因素,選用額定功率0.5 kW、額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min的伺服電機(jī),可滿足設(shè)備需求。

        2.4 氣缸座

        氣缸2 是通過一個手柄螺絲3 固定在氣缸座1上,允許其左右擺動,以保證控制壓輥對控制輥施加的壓力在絲束帶寬度方向上保持一致,防止絲束帶跑偏,見圖4。

        圖4 氣缸座示意圖Fig.4 Schematic diagram of cylinder base

        2.5 張力檢測裝置

        絲束張力檢測裝置見圖5。絲束帶4 通過力臂桿3 時,對力臂2 施加一個向上的力,安裝在力臂2 末端的高靈敏度扭矩傳感器1 將檢測到的絲束張力值,與設(shè)定值進(jìn)行比較后,控制伺服電機(jī)加速或減速運(yùn)行,保證絲束帶內(nèi)部張力穩(wěn)定在設(shè)定范圍內(nèi)。

        2.6 電氣控制系統(tǒng)

        電氣控制系統(tǒng)主要由PLC、F/V 脈壓轉(zhuǎn)換器、扭矩傳感器、觸摸屏、伺服控制器、伺服電機(jī)等組成,見圖6。主機(jī)編碼器提供同步脈沖信號,經(jīng)F/V 脈壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成電壓信號。扭矩傳感器檢測力臂桿運(yùn)動趨勢,并將這種運(yùn)行趨勢轉(zhuǎn)換成電壓信號。PLC 中央處理器處理上述兩個信號,用于絲束恒張力系統(tǒng)伺服電機(jī)速度對主機(jī)速度的同步跟蹤。

        圖5 絲束張力檢測裝置示意圖Fig.5 Schematic diagram of tow tension detection device

        圖6 電氣控制原理圖Fig.6 Schematic diagram of electrical control

        3 應(yīng)用效果

        3.1 材料與方法

        材料:煙用二醋酸纖維素絲束3.0Y32 000(珠海醋酸纖維有限公司);普通濾棒成型紙(浙江華豐紙業(yè)科技有限公司);煙用熱熔膠(廣東凱林科技股份有限公司);冷膠(長沙樂遠(yuǎn)化工科技有限公司)。

        設(shè)備:ZL26C 濾棒成型機(jī)組(許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司);綜合測試臺(成都瑞拓科技股份有限公司)。

        方法:2019 年8 月,將絲束恒張力控制系統(tǒng)安裝于一級開松與二級開松之間,成型機(jī)組生產(chǎn)速度為5 500 支/min,連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行2 個月,共提取400 組數(shù)據(jù),統(tǒng)計濾棒吸阻與圓周指標(biāo)的平均值,與使用該系統(tǒng)前2 個月內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。

        3.2 結(jié)果

        由表1 可見,使用絲束恒張力控制系統(tǒng)生產(chǎn)的濾棒與未使用該系統(tǒng)生產(chǎn)的濾棒相比,其吸阻指標(biāo)及圓周指標(biāo)均有明顯改善。

        表1 改進(jìn)前后的濾棒吸阻和圓周質(zhì)量穩(wěn)定性對比Tab.1 Comparison of consistencies of draw resistance and circumference of filter rods before and after improvement

        4 結(jié)論

        采用閉環(huán)伺服控制原理設(shè)計了濾棒成型機(jī)絲束恒張力控制系統(tǒng),解決了絲束帶從絲束包中拉出時張力波動大,進(jìn)而影響濾棒質(zhì)量的問題。在ZL26C 濾棒成型機(jī)組上的測試結(jié)果顯示,改進(jìn)后吸阻標(biāo)準(zhǔn)偏差降低20.62%,圓周標(biāo)準(zhǔn)偏差降低50.00%,說明該系統(tǒng)可明顯改善濾棒吸阻及圓周指標(biāo)的穩(wěn)定性,使用效果良好。該系統(tǒng)可在同類型設(shè)備上推廣應(yīng)用。

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