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        蘇州廟港水廠深度處理工程(一期)設(shè)計

        2020-10-19 05:31:58徐偉忠徐庶偉張晏晏
        凈水技術(shù) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:設(shè)置深度系統(tǒng)

        徐偉忠,殷 祺,徐庶偉,張晏晏

        (1.吳江華衍水務(wù)有限公司,江蘇蘇州 215200;2. 上海市政工程設(shè)計研究總院〈集團〉有限公司,上海 200092)

        1 水廠概況

        蘇州吳江區(qū)廟港水廠位于吳江區(qū)太浦閘口以西的七都鎮(zhèn)廟港聯(lián)強村,設(shè)計總規(guī)模為60萬m3/d,水廠現(xiàn)廠區(qū)圍墻內(nèi)占地面積約為122 667 m2,取水口位于東太湖。水廠常規(guī)處理系統(tǒng)分為兩期,一期規(guī)模為35萬m3/d,二期規(guī)模為25萬m3/d,水廠常規(guī)工藝流程如圖1所示。

        圖1 水廠常規(guī)處理流程Fig.1 Traditional Treatment Process of WTP

        水廠排泥水系統(tǒng)分一、二期建成的排泥水處理系統(tǒng)規(guī)模與水廠生產(chǎn)系統(tǒng)配套,包括排泥水調(diào)節(jié)池、污泥平衡池、污泥濃縮池、輔助泵房、脫水機房、配電間、污泥庫等。

        1.1 原水及出水水質(zhì)

        根據(jù)吳江華衍水務(wù)公司提供的2011年—2015年上半年原水水質(zhì)資料(表1)可知,渾濁度有時較高,色度有時也偏高,耗氧量略高,氨氮不高。原水總磷和總氮有超標現(xiàn)象,說明原水存在富營養(yǎng)化。在夏季7月~9月這3個月東太湖水源地極易產(chǎn)生藻類繁殖現(xiàn)象,初步分析表明,原水有時存在一定的有機污染。因此,在確定凈水工藝時應(yīng)重點考慮對藻類及其代謝產(chǎn)物的去除和控制。廟港水廠出廠水水質(zhì)如表2所示。

        表1 原水水質(zhì)Tab.1 Raw Water Quality

        表2 出廠水水質(zhì)Tab.2 Water Quality of Finished Water

        1.2 存在問題及設(shè)計亮點

        (1)水廠原水取自東太湖,原水水質(zhì)較好,但在夏季易產(chǎn)生藻類繁殖現(xiàn)象,出水水質(zhì)滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)要求。在原水二甲基異莰醇(2-MIB)濃度較高時期,廟港水廠出廠水2-MIB較高。

        (2)本工程考慮在現(xiàn)有預(yù)留用地建設(shè)對應(yīng)常規(guī)處理的深度處理系統(tǒng),以抗擊水質(zhì)突變,提高出水水質(zhì)。但預(yù)留建設(shè)場地非常有限,還需向北側(cè)圍墻外征地才可以建設(shè)完成60萬m3/d的深度處理系統(tǒng)。因此,考慮深度處理分步建設(shè)。

        (3)分步建設(shè)應(yīng)考慮結(jié)合廠區(qū)實際生產(chǎn)運行情況,確定本期工程深度處理系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模和校核規(guī)模。

        (4)考慮到廠區(qū)實際的運行情況,預(yù)臭氧接觸池以及深度處理系統(tǒng)在細節(jié)設(shè)計及參數(shù)選擇時,應(yīng)考慮常規(guī)處理生產(chǎn)線的設(shè)置情況和生產(chǎn)運行過程中的具體需求。

        2 工藝方案對現(xiàn)狀適應(yīng)性研究

        根據(jù)方案比選,考慮到臭氧-生物活性炭工藝對水中有機污染物[1]、藻類、藻類代謝嗅味物質(zhì)都有較好的去除效果[2-3],且工藝實踐經(jīng)驗豐富、大規(guī)模運用工程實例多,運行維護簡單,最終采用“預(yù)臭氧-常規(guī)處理-后置式下向流”深度處理工藝作為最終方案。

        2.1 廠區(qū)用地適應(yīng)性研究

        廠內(nèi)預(yù)留建設(shè)場地非常有限。增設(shè)的深度處理系統(tǒng)中,60萬m3/d規(guī)模配水井及預(yù)臭氧接觸池的建設(shè)場地涉及現(xiàn)有水廠加礬間,需部分拆除改造?,F(xiàn)階段除了廠內(nèi)生活區(qū)和機修倉庫的北側(cè)留有一定的建設(shè)場地外,無法落實新增地塊的建設(shè)場地條件。

        因此,根據(jù)廠區(qū)用地情況,深度處理采用分步實施計劃:第一步,先期實施25萬m3/d規(guī)模深度處理綜合池,同步實施60萬m3/d規(guī)模配水井及預(yù)臭氧接觸池、臭氧制備車間及液氧站;第二步,落實征地后,再實施35萬m3/d規(guī)模深度處理系統(tǒng)。

        2.2 現(xiàn)狀生產(chǎn)系統(tǒng)實際運行情況

        現(xiàn)狀一期25萬m3/d規(guī)模水處理系統(tǒng)與35萬m3/d規(guī)模水處理系統(tǒng)只在3組清水池后聯(lián)通。實際水廠生產(chǎn)運行時,無論運行水量如何,2條生產(chǎn)系統(tǒng)全部投入運行。

        因此,本期工程預(yù)臭氧單元需要考慮適應(yīng)2條生產(chǎn)系統(tǒng)的通用性及配水要求,還需最大限度地發(fā)揮新增25萬m3/d規(guī)模深度系統(tǒng)的作用。

        2.3 預(yù)臭氧接觸池適應(yīng)性研究

        60萬m3/d規(guī)模預(yù)臭氧接觸池及配水井考慮合并設(shè)置,前部為并列設(shè)置的15萬m3/d規(guī)模4組預(yù)臭氧接觸池;后部配水井通過堰板配水后分成3組,2組分別對應(yīng)17.5萬m3/d規(guī)模生產(chǎn)線,1組對應(yīng)25萬m3/d規(guī)模生產(chǎn)線。

        考慮到能夠完全適應(yīng)按總流量控制臭氧投加量,原水流量的變化也均分于4組水池中,預(yù)臭氧接觸池部分設(shè)置成4組均等,在后部對應(yīng)生產(chǎn)系統(tǒng)分隔設(shè)置配水堰,通過堰長調(diào)節(jié)并設(shè)置跌落出水達到對應(yīng)配水的作用。

        2.4 深度處理系統(tǒng)適應(yīng)性研究

        為了最大限度地發(fā)揮本期工程25萬m3/d規(guī)模深度處理綜合設(shè)施的作用,深度處理一期工程按照25萬m3/d規(guī)模設(shè)計,但進一步計算復(fù)核適應(yīng)到35萬m3/d的處理水量。具體措施如下:(1)一次性實施現(xiàn)狀一、二期常規(guī)處理與深度處理綜合池進出水連接生產(chǎn)管線,包括切換閥門;(2)2組共6臺水泵的提升泵組可以通過啟用備用泵組形成六用,以適應(yīng)到35萬m3/d規(guī)模的提升能力;(3)復(fù)核臭氧接觸池以及深度處理綜合池的設(shè)計參數(shù)是否符合設(shè)計規(guī)范;(4)水力輸水水頭也需考慮適應(yīng)到總35萬m3/d的輸水能力。

        水廠運行水量在35萬m3/d左右時,一、二期常規(guī)處理后,水全部進入深度處理綜合池處理。水廠運行水量達35萬m3/d以上時,一期常規(guī)水處理系統(tǒng)處理后,水進入25萬m3/d規(guī)模深度處理綜合池處理;二期常規(guī)水處理系統(tǒng)處理后,水仍切換直接進入現(xiàn)有清水池運行。為便于運行切換調(diào)度,常規(guī)處理與深度處理系統(tǒng)連接的進出水管上,對應(yīng)一、二期系統(tǒng)分別設(shè)置相應(yīng)的電動閥門。

        當深度處理改造二期工程35萬m3/d規(guī)模系統(tǒng)實施后,通過閥門切換仍可保持2條生產(chǎn)線的獨立運行。

        3 改造工程總體設(shè)計

        按照分步建設(shè)的計劃,本工程考慮在廠區(qū)的西側(cè)(現(xiàn)加礬間的南側(cè))拆除部分加礬間,集中設(shè)置60萬m3/d規(guī)模的預(yù)臭氧接觸池及配水井1座;在廠內(nèi)沉淀池北側(cè)(現(xiàn)翻砂堆場)集中設(shè)置60萬m3/d規(guī)模的臭氧制備車間、液氧站。在廠區(qū)西北區(qū)域預(yù)留建設(shè)場地,合并設(shè)置1組25萬m3/d規(guī)模的深度處理綜合池,包括提升泵房、沖洗泵房及鼓風機房、后臭氧接觸池、活性炭濾池及清水池。

        深度處理系統(tǒng)生產(chǎn)及其他管線與水廠現(xiàn)有管道予以溝通,活性炭濾池沖洗廢水及初濾水考慮納入水廠現(xiàn)有回用池。同時,深度處理系統(tǒng)活性炭濾池后將新增加氯點1處。

        圖2 水廠深度處理工程(一期)平面布置圖Fig.2 Layout of Phase I Advanced Treatment Project

        4 主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)

        4.1 預(yù)臭氧接觸池及配水井

        預(yù)臭氧接觸池及配水井設(shè)置1座,設(shè)計規(guī)模為60萬m3/d。預(yù)臭氧接觸池和配水井合并設(shè)置。預(yù)臭氧接觸池分為可獨立工作的4組,每組規(guī)模為15萬m3/d。結(jié)合現(xiàn)有水處理系統(tǒng)及前部原水生產(chǎn)管線布局,后部配水井通過堰板配水后分成3組,2組分別對應(yīng)17.5萬m3/d規(guī)模生產(chǎn)線,1組對應(yīng)25萬m3/d規(guī)模生產(chǎn)線。

        預(yù)臭氧接觸池臭氧接觸時間為3 min,有效水深為6.0 m。臭氧曝氣采用特制的射流擴散器形式,臭氧最大投加率為1.0 mg/l。臭氧接觸池池頂設(shè)置觸媒型尾氣吸收裝置。

        4.2 深度處理綜合池

        本期工程新建深度處理綜合池1座,規(guī)模為25萬m3/d。深度處理綜合池包括提升泵房、沖洗泵房及鼓風機房、提升泵房、臭氧接觸池、活性炭濾池及清水池。

        (1)提升泵房、沖洗泵及鼓風機房

        設(shè)提升泵房、沖洗泵及鼓風機房1座,并附設(shè)變電所,設(shè)計規(guī)模為25萬m3/d。

        中間提升泵房分設(shè)2組提升泵為對稱布置,提升泵采用混流泵型式,每組規(guī)模為12.5萬m3/d,每組設(shè)提升泵3臺,2用,每臺水泵流量為2 800 m3/h,揚程為8 m,配電功率為110 kW,每臺泵均配置變頻調(diào)速裝置。復(fù)核深度處理綜合池適應(yīng)處理35萬m3/d水量時,每組提升泵3臺同時運行。濾后水由2組提升泵分別提升,經(jīng)出水堰跌落后再進入2組后臭氧接觸池。由來水水量控制水泵調(diào)速裝置。

        活性炭濾池沖洗泵房內(nèi)設(shè)沖洗水泵4套,3用1備,單泵流量為1 350 m3/h,揚程為8~10 m。配電功率為55 kW,每臺泵均配置變頻調(diào)速裝置。

        泵房內(nèi)設(shè)置鼓風機3套,2用1備,每臺鼓風機風量為4 400 m3/h,風壓為40 kPa,配電功率為90 kW。

        泵房內(nèi)設(shè)置電動單梁懸掛式起重機2套,起重量為3、5 t。泵房內(nèi)設(shè)排水泵1套。

        (2)后臭氧接觸池

        設(shè)置后臭氧接觸池2組,每組規(guī)模為12.5萬m3/d,臭氧接觸時間3段均為4 min共計12 min。復(fù)核2組后臭氧接觸池運行水量達35萬m3/d時,臭氧接觸時間3段共計8.8 min。臭氧最大投加率按1.5 mg/L考慮。每組臭氧接觸池池頂設(shè)置觸媒型尾氣吸收裝置。臭氧制備采用電源放電法制備,原理為氧氣通過電暈放電區(qū)時被高速電子轟擊,分解成氧原子后又被碰撞形成帶3原子氧的臭氧。

        (3)活性炭濾池

        單座活性炭濾池規(guī)模為25萬m3/d,濾池分為8格,雙排布置,單格濾池過濾面積為154 m2,設(shè)計濾速為8.5 m/h,炭床吸附停留時間為14.3 min。復(fù)核活性炭濾池運行水量達35萬m3/d時,濾速為11.9 m/h,炭床吸附停留時間為9 min。

        反沖洗方式為單獨氣沖加單獨水沖洗,氣沖強度為55 m3/(m2· h),水沖洗強度為25 m3/(m2· h)。沖洗周期約為5~7 d/次。

        顆?;钚蕴繉Ρ攘酥鶢钇扑樘亢蛪簤K破碎炭,最終考慮到壓塊破碎活性炭吸附效果好、價格低、強度也可達到使用要求而作為最終的采購產(chǎn)品。

        (4)清水池

        水廠現(xiàn)設(shè)有清水庫3座,有效庫容為10 000 m3的2座、有效庫容為20 000 m3的1座,本工程考慮在后臭氧接觸池及活性炭濾池下疊合設(shè)置清水池1座,有效庫容為8 000 m3,有效水深為2.90 m,與現(xiàn)有清水庫形成串聯(lián)運行。本期工程清水庫調(diào)節(jié)能力增加1.4%左右。

        4.3 臭氧制備車間及氧氣站

        臭氧制備車間土建規(guī)模為60萬m3/d。本工程共設(shè)臭氧發(fā)生系統(tǒng)3套,單套臭氧發(fā)生能力為20 kg O3/h(臭氧濃度為10%),滿足60萬m3/d規(guī)模前臭氧單元及25萬m3/d規(guī)模后臭氧單元的臭氧加注要求??紤]采用液氧供應(yīng)系統(tǒng),液氧站的設(shè)置需滿足其設(shè)置的相關(guān)規(guī)范要求。

        臭氧制備車間內(nèi)預(yù)留配套35萬m3/d規(guī)模后臭氧活性炭建設(shè)的同時,考慮增設(shè)的臭氧發(fā)生器等設(shè)備的位置。

        5 經(jīng)濟性分析

        工程投資估算費用為18 732.95萬元,其中,第一部分工程費用15 060.59萬元深度處理水處理系統(tǒng)增加的成本為0.284元/m3。經(jīng)財務(wù)評價和工程效益分析,分析水價為0.43元/m3,此時的項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為7.30%,財務(wù)凈現(xiàn)值為2 088.66萬元(I=6%),投資回收期為11.85 a,均達到行業(yè)標準。

        6 改造后處理效果

        蘇州吳江區(qū)廟港水廠深度處理工程(一期)完成后,蘇州市水務(wù)局《關(guān)于加快實施自來水廠深度制水工藝改造的通知》得到了積極響應(yīng)。改造后嗅味物質(zhì)2-MIB出水濃度可以穩(wěn)定在50 ng/L以下,各項指標基本達到了水專項的考核指標要求。改造前2013年—2018年水質(zhì)指標和改造后2019年1月—2019年10月水質(zhì)指標數(shù)據(jù)對比如表3所示,出水水質(zhì)較僅采用常規(guī)處理系統(tǒng)時有明顯的改善和提高。

        表3 改造前后出廠水水質(zhì)對比Tab.3 Finished Water Quality before and after Reconstruction

        7 結(jié)論

        根據(jù)現(xiàn)有場地條件,蘇州吳江區(qū)廟港水廠深度處理工程(一期)采取分階段實施。為了適應(yīng)現(xiàn)狀生產(chǎn)系統(tǒng)和運行方式,對預(yù)臭氧接觸池和深度處理綜合池進行優(yōu)化設(shè)計。改造后出水水質(zhì)較采用常規(guī)處理系統(tǒng)時有明顯的改善和提高,出水耗氧量和氨氮指標均有較大幅度的下降。

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