張 星
(山西省晉城煤業(yè)集團(tuán)長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 晉城 048406)
長(zhǎng)平洗煤廠經(jīng)過多年的運(yùn)行,現(xiàn)有的配煤自動(dòng)化系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足礦井生產(chǎn)需求,并且存在諸多問題。因此,長(zhǎng)平洗煤廠有必要對(duì)配煤自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)、節(jié)能減排。
1)長(zhǎng)平洗煤廠井下煤質(zhì)波動(dòng)較大且變化頻繁,末煤產(chǎn)品灰分不好控制。為滿足洗煤廠生產(chǎn)需求,需要進(jìn)行配煤,而目前配煤完全依靠人工配置,煤質(zhì)無(wú)法得到有效保證。配煤是在產(chǎn)品倉(cāng)下通過人工控制不同品種(高灰末煤、低灰末煤、洗末煤)的給煤機(jī)的給入量來(lái)完成配煤的,配煤的可靠度和精度都無(wú)法得到保證。
2)長(zhǎng)平洗煤廠作為流程工業(yè),任何設(shè)備故障均可造成系統(tǒng)停車,甚至發(fā)生安全事故,會(huì)對(duì)洗煤廠造成重大的損失,給工作人員帶來(lái)極大的安全隱患。
根據(jù)長(zhǎng)平洗煤廠實(shí)際生產(chǎn)需求規(guī)劃整體設(shè)計(jì)方案,針對(duì)現(xiàn)有末煤系統(tǒng)進(jìn)行配煤自動(dòng)化改造,達(dá)到配煤精度和可靠性的要去,滿足生產(chǎn)需求,保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
對(duì)山上產(chǎn)品倉(cāng)高灰倉(cāng)下5105、5107給煤機(jī)和低灰倉(cāng)下5109、5111給煤機(jī)電液推桿進(jìn)行改造,增加行程傳感器測(cè)量推桿當(dāng)前位置,將推桿就地手動(dòng)改造為遠(yuǎn)程手動(dòng)控制方式,完成自動(dòng)配煤系統(tǒng)中執(zhí)行機(jī)構(gòu)電液插板的改造。
首先在山上3號(hào)點(diǎn)配電室對(duì)精煤上倉(cāng)控制系統(tǒng)PLC站進(jìn)行改造,增加模擬量輸入模塊IC694ALG221以及IC695ALG223用于接收電液推桿行程返回值以及灰分儀灰分信號(hào)和煤層厚度信號(hào)。其中灰分儀厚度信號(hào)返回地址為AI250,采用的是4~20 mA信號(hào),灰分儀灰分信號(hào)返回地址為AI261,采用的是 4~20 mA 信號(hào);5105、5107、5109、5111電液推桿行程返回值分別對(duì)應(yīng)AI257—AI260,采用的是4~20 mA信號(hào)。電液推桿控制每臺(tái)給煤機(jī)均有伸長(zhǎng)和縮短兩個(gè)命令,一共對(duì)用8個(gè)動(dòng)作,地址為Q115-Q122。3號(hào)配電室控制改造圖如圖1所示。
圖1 3號(hào)配電室控制柜改造
接著對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電液推桿配電柜進(jìn)行改造實(shí)現(xiàn)電液推桿遠(yuǎn)程控制,同時(shí)通過程序?qū)崿F(xiàn)停給煤機(jī)后自動(dòng)關(guān)閉閘板。在現(xiàn)場(chǎng)伸長(zhǎng)和縮短按鈕上并聯(lián)中間繼電器觸點(diǎn),中間繼電器線圈接入PLC數(shù)字量輸出模塊即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制[1]。
采用S_ITI函數(shù)塊的方式編寫轉(zhuǎn)換子程序?qū)崿F(xiàn)電液推桿位置測(cè)量及轉(zhuǎn)換,其中FT(偏置)參數(shù)解決安裝不是零點(diǎn)的問題;采用TGD標(biāo)簽組的方式實(shí)現(xiàn)上位機(jī)顯示,在原畫面給煤機(jī)圖標(biāo)click事件調(diào)用。其中推桿伸長(zhǎng)和縮短控制是通過按下畫面中按鈕實(shí)現(xiàn)的,根據(jù)按下的時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)進(jìn)行長(zhǎng)度調(diào)整,礦方提出采用直接輸入數(shù)值即可進(jìn)行推桿控制。于是利用推桿動(dòng)作參數(shù)為50 mm/s,編寫程序完成了該功能。電液推桿遠(yuǎn)程控制及行程顯示示意圖如下頁(yè)圖2所示。
將原山上5198皮帶上的灰分儀移至山下裝車皮帶5605皮帶上,同時(shí)對(duì)灰分儀進(jìn)行改造,增加C型架和探測(cè)器,使得其可以測(cè)量鋼絲帶上面煤的灰分。同時(shí)在裝車站安裝研祥工控機(jī)IPC810,取灰分儀主板上的灰分輸出信號(hào)通過RS422傳輸?shù)缴衔粰C(jī)電腦上,用于灰分?jǐn)?shù)據(jù)的顯示。去灰分儀主板上的4~20 mA灰分輸出信號(hào)傳輸?shù)?號(hào)配電室PLC上,實(shí)現(xiàn)灰分?jǐn)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,為自動(dòng)配煤灰分?jǐn)?shù)據(jù)檢測(cè)作為依據(jù)。通過對(duì)灰分儀改造后測(cè)量值與采樣值的對(duì)比分析,灰分儀的均方根誤差滿足、低灰分原煤(灰分<25%)<±1.0%。高灰分原煤(灰分<45%)<±1.5%的要求。重介選煤工藝的精煤,若殘介量波動(dòng)<1.0 kg介質(zhì)/t<±0.6%,達(dá)到了預(yù)期的改造效果,可用于指導(dǎo)配煤自動(dòng)化系統(tǒng)的運(yùn)行[2]。
圖2 電液推桿遠(yuǎn)程控制及行程顯示示意圖
對(duì)山下產(chǎn)品倉(cāng)下 5506、5511、5512、5516 給煤機(jī)進(jìn)行變頻改造,原給煤機(jī)采用接觸器直接啟動(dòng)控制,改造為采用變頻器進(jìn)行控制,進(jìn)而可以通過對(duì)頻率的調(diào)整實(shí)現(xiàn)給煤量的準(zhǔn)確控制。
在 6 號(hào)點(diǎn)配電室針對(duì) 5508、5511、5512、5516 給煤機(jī)進(jìn)行變頻控制改造,拆除原有電機(jī)綜合保護(hù)器,同時(shí)設(shè)計(jì)變頻控制原理圖及接線圖,在原PLC控制柜中增加GE Rx3i PLC模塊以及完成接線,實(shí)現(xiàn)給煤機(jī)遠(yuǎn)程變頻控制。
變頻器器選用西門子G120系列11 kW,660 V,采用VVVF控制方式,其中變頻器接線原理圖如圖3所示,一臺(tái)變頻器帶兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī),圖中接線主要是對(duì)變頻器的啟動(dòng)、運(yùn)行及故障返回、速度給定及返回進(jìn)行標(biāo)示。圖3-1為24 V DC控制回路接線圖,主要對(duì)給煤機(jī)狀態(tài)、變頻器狀態(tài)及接觸器狀態(tài)以及電源信號(hào)進(jìn)行標(biāo)示。圖3-2為220 V AC控制回路圖,主要對(duì)給煤機(jī)上電、啟動(dòng)停止、故障聯(lián)鎖信號(hào)進(jìn)行標(biāo)示。
圖3 變頻器接線原理圖
1)對(duì)系統(tǒng)中的給煤機(jī)插板電液推桿和灰分儀進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程手動(dòng)控制方式,大大地提高了配煤效率和安全性,并實(shí)現(xiàn)灰分?jǐn)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,為自動(dòng)配煤灰分?jǐn)?shù)據(jù)檢測(cè)作為依據(jù)。
2)隨著洗煤廠生產(chǎn)能力和煤炭品質(zhì)的不斷提升,應(yīng)不斷地對(duì)配煤自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,確保高效安全生產(chǎn)和節(jié)能減排。