方 濤 劉 棟 李朝輝 楊 成 韓玉賓
(中建五局第三建設(shè)有限公司,四川 自貢 643000)
四川某城市生活污水處理廠分兩期建設(shè):一期工程于2001年建設(shè)完畢,二期工程于2012年建設(shè)完畢;總占地面積為60 169.0 m2,設(shè)計日處理污水總量為10.0萬m3/d。其中,一期采用“粗細(xì)格柵及提升泵房+旋流沉砂池+厭氧池+氧化溝+二沉池+纖維轉(zhuǎn)盤過濾池+紫外消毒渠”處理工藝,二期采用“粗細(xì)格柵及提升泵房+旋流沉砂池+厭氧池+生化池+二沉池+二次提升及深度處理+紫外消毒渠”處理工藝,設(shè)計出水水質(zhì)均達(dá)到GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中一級A標(biāo)準(zhǔn)排入附近河流中。隨著近年來國家及人民對環(huán)保要求的不斷提高[1-3],各個流域針對其獨有的環(huán)境要求[4,5],使得該污水處理廠直排水質(zhì)不能滿足相關(guān)要求。
同時,根據(jù)2017年實際監(jiān)測數(shù)據(jù),一、二期進(jìn)出水水質(zhì)現(xiàn)狀如下:1)BOD5進(jìn)水濃度較低,出水濃度基本均處于8 mg/L以內(nèi);2)CODCr進(jìn)水濃度有一定的波動性,出水濃度基本處于25 mg/L(一期)、30 mg/L(二期)以內(nèi);3)NH3-N進(jìn)水濃度波動較小,出水濃度基本處于2 mg/L以內(nèi);4)TN進(jìn)水濃度波動較小,出水濃度基本處于10 mg/L(一期),13 mg/L(二期)以內(nèi),去除效果較好;5)SS進(jìn)水濃度波動較大,出水濃度基本均處于10 mg/L以內(nèi),去除效果較好;6)TP進(jìn)水濃度較穩(wěn)定,出水濃度基本穩(wěn)定,均處于0.5 mg/L以內(nèi)。綜上所述,該城市污水處理廠現(xiàn)有工藝及運行參數(shù)不能滿足新出水標(biāo)準(zhǔn)的要求,特別是BOD5,NH3-N,TN,TP等指標(biāo)參數(shù)(即直排河流出水水質(zhì)要達(dá)到DB 51/2311—2016四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定)。
首先,在執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的政策,符合國家對城市污水治理的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的大前提下,使工程建設(shè)與城市發(fā)展相協(xié)調(diào),逐步解決污水排放對環(huán)境造成污染的問題,充分發(fā)揮建設(shè)項目的社會、環(huán)境和經(jīng)濟效益。對此次提標(biāo)改造項目的設(shè)計思路如下:
1)優(yōu)化高程設(shè)計及水頭損失,經(jīng)過技術(shù)、經(jīng)濟反復(fù)比較,在池深和占地兩方面選擇最優(yōu)的組合,以降低工程投資及運行費用。
2)充分利用現(xiàn)狀構(gòu)(建)筑物進(jìn)行改造,降低污水處理廠占地面積,節(jié)省投資及運營費用。
3)采用技術(shù)先進(jìn)成熟、處理效果好、運行穩(wěn)定可靠、保證率高、操作管理較簡單的氧化溝型A2/O+高效沉淀池+反硝化生物濾池工藝,實現(xiàn)對脫氮和除磷的碳源合理分配,降低回流污泥中硝酸鹽對后續(xù)厭氧環(huán)境的不利影響。
4)做好通風(fēng)及除臭設(shè)計,保證污水廠運行安全及舒適的工作環(huán)境,且使得污水處理廠臭氣達(dá)標(biāo)排放,對周圍居民的生產(chǎn)生活無影響。
5)由于改造水廠地理位置特殊,臨近河流,將污水處理廠地面層的交通通道出入口、消防通道、通風(fēng)口等造型結(jié)合景觀設(shè)計,與景觀融為一體。
本提標(biāo)改造工程總設(shè)計規(guī)模為10.0萬m3/d,總變化系數(shù)為1.27,在排查過程中,突出的問題如下:粗細(xì)格柵渠渠寬基本能滿足過流10.0萬m3/d的要求,但三索鋼絲繩式粗格柵撈渣器破損,撈渣效率低下;細(xì)格柵易纏繞較多纖細(xì)物,致使轉(zhuǎn)動鏈條易斷裂;由于提升泵采用干式離心泵,致使轉(zhuǎn)軸汽蝕嚴(yán)重,泵使用壽命短,特別是二期因原預(yù)留場地受限,提升泵采用兩用一備,檢修時影響二期的正常運轉(zhuǎn);二期深度處理采用316L鋼絲網(wǎng)轉(zhuǎn)盤過濾,過濾孔隙較大,對SS的過濾效果較差,且易損壞,影響出水SS穩(wěn)定性。
同時,該提標(biāo)改造項目出水就近排入河流,根據(jù)相關(guān)文件要求,直排河流出水水質(zhì)達(dá)到DB 51/2311—2016四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,故本項目設(shè)計進(jìn)水及出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。
表1 項目設(shè)計進(jìn)水及出水水質(zhì)指標(biāo)表
從表1中可以看出:BOD5的去除率為96.7%,TP的去除率為92.5%;而一般情況下BOD5的去除率為95%,TP的去除率為75%[9];另外,由于出水氨氮濃度要求在1.5 mg/L以下,要求生化階段較長的曝氣時間,如此勢必影響污泥的沉降性能,從而使SS穩(wěn)定在10 mg/L以下有一定難度。因此,還需在二級處理末端增加深度處理環(huán)節(jié)。
針對上述問題,進(jìn)行優(yōu)化處理工藝:預(yù)處理采用粗細(xì)格柵及提升泵房+旋流沉砂池+超細(xì)格柵工藝;生化處理采用氧化溝型A2/O(加MBBR填料)+二沉池工藝,污水深度處理采用高效沉淀池+反硝化生物濾池系統(tǒng)處理;消毒采用紫外線消毒工藝;污泥處理采用帶式濃縮機+板框壓濾機脫水至污泥含水率60%以下后,送至垃圾填埋場填埋。
2.3.1一期(5.0萬m3/d)
1)新建超細(xì)格柵一座。
渠寬1.7 m,渠深2.1 m,一座兩格,可根據(jù)格柵前后水位差或按時間周期自動控制清渣,也可就地手動控制清渣;配置內(nèi)進(jìn)式旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)格柵2臺,格柵間隙2 mm,安裝角度90°,過柵水頭損失為0.35 m。
2)氧化溝改造。
a.新建缺氧池一座:構(gòu)筑物尺寸為L×B×H=57.0 m×(9.6~25.4)m×8.1 m,停留時間為3.5 h;有效水深為7.7 m;填料區(qū)尺寸為L×B×H=57.0 m×9.6 m×8.1 m,填料投加比為1∶0.3,投加量為1 248.0 m3,規(guī)格16.0 mm×16.0 mm×8.0 mm,比表面積不小于700.0 m2/m3,方形,表面光滑,孔隙率大于80%。
b.氧化溝改造:好氧區(qū)新增內(nèi)回流泵(單池3臺,兩用一備)至缺氧池;原好氧、缺氧區(qū)增加MBBR填料,投加比1∶0.4,并新增推流器8臺;更換曝氣盤。
3)新建除臭裝置一套。
為減少對周圍居民的生活環(huán)境的影響,考慮對污水廠部分構(gòu)筑物進(jìn)行除臭,而廠區(qū)外100 m范圍內(nèi)無敏感居民點,采用生物除臭法,廠區(qū)內(nèi)臭氣污染物處理后執(zhí)行GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中廢氣排放的二級標(biāo)準(zhǔn);臭氣處理設(shè)施運行流程為臭氣源密閉系統(tǒng)→臭氣收集系統(tǒng)→風(fēng)機→輸送系統(tǒng)→填料生物濾池,其設(shè)備基礎(chǔ)尺寸為L×B×H=23.5 m×6.0 m×0.2 m;內(nèi)置生化池生物除臭設(shè)備2套,Q=14 000 m3/h,P=2 500 Pa,N=18.5 kW。
4)新建機修倉庫。
原機修倉庫位置被新建污泥濃縮脫水間占用,需新建機修倉庫一座。尺寸為L×B×H=28.8 m×10.2 m×7.85 m,建筑面積為315.9 m2,層數(shù)一層。
2.3.2二期(5.0萬m3/d)
1)新建超細(xì)格柵一座。
渠寬1.7 m,渠深2.1 m,一座兩格,可根據(jù)格柵前后水位差或按時間周期自動控制清渣,也可就地手動控制清渣;配置內(nèi)進(jìn)式旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)格柵2臺,格柵間隙2 mm,濾網(wǎng)尺寸=5 mm×5 mm,安裝角度90°,過柵水頭損失為0.35 m。
2)新建脫水機房一座。
本工程污泥處理采用帶式污泥濃縮脫水+板框壓榨脫水,處理構(gòu)筑物包括儲泥池、濃縮脫水間,見表2。
表2 脫水機房單體構(gòu)筑物說明表
3)生化池改造。
原好氧、缺氧區(qū)增加MBBR填料,投加比1∶0.2,并新增推流器4臺;新增內(nèi)回流泵(單池3臺,兩用一備);更換曝氣盤。
4)新建反沖洗風(fēng)機房及加藥間一座。
a.反沖洗風(fēng)機房主要為反硝化生物濾池反沖洗時提供空氣,構(gòu)筑物尺寸為L×B×H=30.6 m×7.5 m×(4.2~6.9)m,單層框架結(jié)構(gòu)。
b.加藥間主要為乙酸鈉及PAM投加設(shè)備,乙酸鈉主要作為生化池缺氧區(qū)碳源以及反硝化生物濾池碳源;PAM投機加至高效沉淀池絮凝池。其中,PAC投加中除磷摩爾比采用Al∶P=2.2∶1,PAC除磷量為0.8 mg/L,總磷去除量為80 kg/d;乙酸鈉投加量為5.7 mg/mg NO3-N,去除總氮量為5 mg/L,總氮去除量為500 kg/d;碳源選用固體乙酸鈉(含量98%),配置濃度為30%;需要乙酸投加量6 107.14 kg/d,液體乙酸鈉溶液體積V≈18 m3。
5)新建高效沉淀池及反硝化生物濾池一座(合建,10.0萬m3/d)。
a.高效沉淀池(合建):由機械混合池、機械反應(yīng)池、斜管沉淀池組成,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),共設(shè)置兩座,一座兩格,共四格,進(jìn)一步高效去除污水中的大部分砂粒和懸浮物。單座高效沉淀池(設(shè)計處理水量為5萬m3/d)設(shè)計參數(shù)如表3所示。
表3 單座高效沉淀池設(shè)計參數(shù)表
b.反硝化生物濾池(合建):構(gòu)筑物尺寸為L×B×H=53.8 m×16.04 m×(6.91~9.11)m;設(shè)計規(guī)模為10.0萬m3/d;反硝化容積負(fù)荷q=0.42 kgNO3-N/(m3·d)(即將TN由15 mg/L降至10 mg/L),平均水力負(fù)荷為6.4 m3/(m2·h);有效水深H=6.10 m;填區(qū)高度H1=2.3 m,承托層高度H2=0.44 m;設(shè)計濾速為6.4 m/h;反沖洗周期為24 h,空氣沖洗強度為12 L/(m2·s),水沖洗強度為8.0 L/(m2·s);反沖洗時間:氣洗、水洗各5 min,聯(lián)合沖洗5 min。
c.紫外消毒渠、計量渠及尾水泵房(見表4)。
表4 紫外消毒渠、計量渠及尾水泵房單體構(gòu)筑物說明表
6)新建出水儀表間一座。
因廠區(qū)用地有限,新建紫外消毒渠、計量渠及尾水泵房占用了現(xiàn)狀出水儀表間,故本次設(shè)計將新建出水儀表間一棟,建筑尺寸為L×B×H=9.0 m×4.2 m×3.6 m(包括藥品儲存間),利用現(xiàn)有監(jiān)測裝置。
7)新建除臭裝置兩套。
為減少對周圍居民的生活環(huán)境的影響,考慮對污水廠部分構(gòu)筑物進(jìn)行除臭,而廠區(qū)外100 m范圍內(nèi)無敏感居民點,采用生物除臭法,廠區(qū)內(nèi)臭氣污染物處理后執(zhí)行GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中廢氣排放的二級標(biāo)準(zhǔn);臭氣處理設(shè)施運行流程為臭氣源密閉系統(tǒng)→臭氣收集系統(tǒng)→風(fēng)機→輸送系統(tǒng)→填料生物濾池。
預(yù)處理及脫水機房生物、生化池除臭設(shè)備各一套,其基礎(chǔ)尺寸均為L×B×H=23.5 m×6 m×0.2 m;均內(nèi)置生化池生物除臭設(shè)備1套,Q=19 000 m3/h,P=2 500 Pa,N=22 kW。
采用“粗細(xì)格柵及提升泵房+旋流沉砂池+超細(xì)格柵+ A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池+反硝化生物濾池+紫外消毒渠”工藝,可有效降低BOD5,CODCr,NH3-N,TN,SS,TP等指標(biāo)參數(shù)。詳細(xì)處理情況如表5,表6所示,項目建成效果圖如圖1所示。
表5 各級處理程度及出水控制指標(biāo)表
表6 三大污染物處理分析一覽表
針對出水標(biāo)準(zhǔn)提高的城市生活污水處理廠改造工程,對于BOD5,CODCr,NH3-N,TN,SS,TP等指標(biāo)參數(shù)超標(biāo)的情況,可通過以下方式改進(jìn):新建超細(xì)格柵,可降低污水中SS指標(biāo);改造現(xiàn)有氧化溝式的A2/O生化處理工藝(對原有氧化溝內(nèi)進(jìn)行厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)的重新分區(qū)),并在其中投加MBBR懸浮填料,在缺氧區(qū)新增碳源投加設(shè)施,對好氧區(qū)增加曝氣量,可降低污水中BOD5,CODCr,TN,TP等指標(biāo);新建高效沉淀池及反硝化生物濾池,并在高效沉淀池中投加除磷劑,可進(jìn)一步去除污水中的TP,SS,TN和CODCr等指標(biāo)。