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        垃圾焚燒廠滲濾液處理工藝問題改進(jìn)及展望

        2020-10-12 09:14:36賀敏鵬譚光之
        山東化工 2020年16期
        關(guān)鍵詞:瀝液產(chǎn)水處理工藝

        張 慶,賀敏鵬,譚光之

        (西安西礦環(huán)??萍加邢薰?,陜西 西安 710075)

        1 垃圾滲瀝液的特點(diǎn)與特性

        垃圾滲瀝液屬于原生垃圾堆存的產(chǎn)物,我國目前城市生活垃圾的廚余物多、含水率高、熱值較低,焚燒法處理垃圾時(shí)必須將新鮮垃圾在垃圾倉中儲(chǔ)存3~5天進(jìn)行發(fā)酵熟化,以達(dá)到濾出水份、提高熱值的目的,才能保證后續(xù)焚燒爐的正常運(yùn)行。

        由于地理位置、生活環(huán)境、垃圾來源等眾多因素影響,導(dǎo)致垃圾焚燒廠滲瀝液的水質(zhì)成分非常復(fù)雜,既有高濃度有機(jī)污染物,也有金屬、無機(jī)鹽類、細(xì)菌等有毒有害物質(zhì)。一般情況下,冬季旱季水量較少,污染物濃度較高;夏季雨季水量較多,污染物濃度較低。COD濃度在40000~80000mg/L,BOD濃度在20000~40000mg/L。呈墨黑色不透明狀,有惡臭性氣味,弱酸性,含大量懸浮物,水質(zhì)變化大、有機(jī)物濃度高、SS含量高、氨氮含量高和營養(yǎng)元素比例失調(diào)等諸多特點(diǎn)。

        2 垃圾滲瀝液處理工藝的發(fā)展更新

        生活垃圾焚燒發(fā)電廠的滲瀝液,處理工藝宜選擇“預(yù)處理+主處理+深度處理”[1]組合工藝。常規(guī)工藝流程見圖1:

        圖1 滲瀝液常規(guī)工藝流程

        滲濾液處理技術(shù)從第一代的“調(diào)節(jié)池+混凝沉淀+氨吹脫+UBF+SBR+UF(簾式)+NF+RO”工藝,到第二代的“調(diào)節(jié)池+混凝沉淀+高效厭氧+A/O+UF(外置MBR)+NF+RO ”工藝,第三代再發(fā)展至近年來應(yīng)用的“沉淀池+調(diào)節(jié)池+IOC+A/O+UF+NF +RO /DTRO”工藝。

        第一代滲濾液處理工藝中,生化部分包括UBF和SBR,由于是傳統(tǒng)厭氧系統(tǒng),UBF內(nèi)可能存在死區(qū),處理效率較低,運(yùn)行不太穩(wěn)定。SBR占地較小,整體工藝比活性污泥法少占30%~50%,但脫氮效率有限,需要增加氨吹脫系統(tǒng);由于是間歇操作,設(shè)備利用率不高。深度處理采用雙膜法,產(chǎn)水率在50%~65%。最終產(chǎn)水中的溶解性總固體常常超標(biāo),不符合循環(huán)冷卻水補(bǔ)水要求[3];濃水品質(zhì)較差,并且產(chǎn)量在40%左右,豐水期廠內(nèi)不能全部利用。

        第二代滲濾液處理工藝,厭氧采用UASB或IOC反應(yīng)器,COD處理效率可達(dá)到70%以上。A/O生化采用活性污泥法加MBR生物膜反應(yīng)器,可以使O池活性污泥濃度保持較高,耐較高的水質(zhì)沖擊,脫氮效率較高。深度處理與第一代相同。

        第三代滲濾液處理工藝,調(diào)節(jié)池前增加初沉池,對大顆粒懸浮物有較高去除。增加DTRO設(shè)備,主要對NF和RO濃液的減量化處理,提高整個(gè)系統(tǒng)的產(chǎn)水率,產(chǎn)水率可到70%~80%。但是由于滲濾液中硬度較高,對DTRO濃液側(cè)容易結(jié)垢,化學(xué)沖洗較頻繁。

        第三代半滲濾液處理工藝,在第三代基礎(chǔ)上增加化學(xué)軟化和納濾濃液物料膜減量,“沉淀池+調(diào)節(jié)池+IOC+A/O+UF+化學(xué)軟化+MF+RO /DTRO減量化”和“沉淀池+調(diào)節(jié)池+IOC+A/O+UF+ NF (濃液物料膜減量)+RO /DTRO減量化”工藝?;瘜W(xué)軟化+微濾膜代替NF系統(tǒng),避免了納濾濃水的產(chǎn)生,降低滲濾液水質(zhì)硬度,可以提高RO系統(tǒng)產(chǎn)水品質(zhì)??墒笵TRO產(chǎn)水率提高,產(chǎn)水品質(zhì)也明顯提高,并且濃縮液水質(zhì)相對第三代工藝要好很多。

        3 目前垃圾焚燒廠滲瀝液處理主流處理工藝及存在的問題

        目前垃圾焚燒電廠中,5年前建成的焚燒廠,垃圾滲濾液處理主流為第二代的“調(diào)節(jié)池+混凝沉淀+高效厭氧+A/O+UF(外置MBR)+NF+RO ”工藝。

        近幾年建成的焚燒廠,滲濾液處理工藝多為第三代,增加DTRO濃縮液減量化。

        3.1 厭氧系統(tǒng)

        厭氧處理的基本原理:是在厭氧條件下由多種微生物共同作用,使大分子鏈有機(jī)物分解并生成小分子CH4和CO2的過程。也可以將整個(gè)處理過程大概分三個(gè)階段:水解發(fā)酵階段;產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段;甲烷階段。主要是利用厭氧微生物去除污水中有機(jī)物的方法。主流厭氧系統(tǒng)工藝中,厭氧反應(yīng)器有UBF 、UASB、IC、IOC反應(yīng)器。

        UBF和UASB反應(yīng)器由于頂部只有一層三相分離器,上升流速不能太大,循環(huán)量不能太高,受負(fù)荷變化影響較大,并且上清液有跑泥現(xiàn)象。

        IC反應(yīng)器的構(gòu)造特點(diǎn)是具有很大的高徑比,一般可達(dá) 2~8。IC反應(yīng)器實(shí)際上是由兩個(gè)上下重疊的UASB反應(yīng)器串聯(lián)組成的。由下面第一個(gè) UASB 反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為提升的內(nèi)動(dòng)力,使升流管與回流管的混合液產(chǎn)生密度差,實(shí)現(xiàn)下部混合液的內(nèi)循環(huán),使廢水獲得強(qiáng)化預(yù)處理。上面的第二個(gè)UASB 反應(yīng)器對廢水繼續(xù)進(jìn)行精處理,使出水達(dá)到預(yù)期的處理要求。

        IOC厭氧技術(shù)基于IC設(shè)計(jì),增加了外循環(huán)系統(tǒng)。IOC具有以下優(yōu)點(diǎn):具有IC的優(yōu)勢,內(nèi)外循環(huán)相結(jié)合:可控性更強(qiáng)。抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng):既適用于高濃度有機(jī)廢水處理,又可應(yīng)用于中、低濃度有機(jī)廢水的處理,承受較高的沖擊負(fù)荷。 COD去除率高:一般在80%~90%的去除率,沼氣產(chǎn)率高。低能耗、低成本:具有內(nèi)循環(huán)功能,能耗低。

        3.2 A/O生化系統(tǒng)

        主流的硝化與反硝化,采用一級(jí)A/O或二級(jí)A/O+內(nèi)置MBR/外置MBR。通常采用射流曝氣和MBR膜反應(yīng)器配合,可以保證污泥在較高濃度穩(wěn)定運(yùn)行,污泥濃度(MLSS)設(shè)計(jì)取值15g/L。射流曝氣有較高氧傳遞效率,MBR膜反應(yīng)器可以維持較高污泥濃度;相對其他曝氣方式,射流曝氣動(dòng)力消耗較大;由于污泥濃度較高,O池池容相對較小,對于土建費(fèi)用有所降低。由于污泥濃度較高,需對MBR膜、曝氣器和換熱器考慮防堵措施。

        3.3 膜深度處理系統(tǒng)

        深度處理大多采用雙膜法NF+RO, MBR超濾產(chǎn)水進(jìn)NF。MBR超濾產(chǎn)水水質(zhì)見表1。

        表1 某垃圾焚燒廠滲瀝液站MBR產(chǎn)水水質(zhì)[2]

        備注:硬度和堿度以CaCO3計(jì)。(氯化物以氯離子計(jì))

        NF的產(chǎn)水進(jìn)RO系統(tǒng),合格產(chǎn)水率在50%~65%。深度處理系統(tǒng)各階段水質(zhì)見表2。

        表2 深度處理系統(tǒng)各階段水質(zhì)情況[3]

        超濾產(chǎn)水進(jìn)入NF和RO后,污染物被大量去除。但RO濃水品質(zhì)較差,具有很高硬度,并且產(chǎn)量在40%左右;最終產(chǎn)水中的溶解性總固體超標(biāo),不符合循環(huán)冷卻水補(bǔ)水要求;由于濃縮液量較大,豐水期廠內(nèi)不能全部利用,近年有廠家在增加DTRO濃液減量化設(shè)備,來降低濃縮液的總量,使之能全部被廠內(nèi)利用。

        NF濃水側(cè)和RO濃水側(cè)硬度較高,容易結(jié)垢,增加化學(xué)清洗頻率,影響膜壽命。

        4 垃圾焚燒廠滲瀝液處理主流處理工藝的問題改進(jìn)方法

        我國垃圾焚燒廠起步較晚,對垃圾滲濾液的處理主要以初沉池+調(diào)節(jié)池+UASB+A/O+MBR+NF+RO為主,運(yùn)行成本較高。針對第三代垃圾滲瀝液處理工藝在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,再結(jié)合垃圾焚燒廠全廠水平衡,改進(jìn)工藝,增加以下設(shè)備來提升整體穩(wěn)定性和負(fù)荷;具體的工藝流程如下:

        圖2 垃圾焚燒廠滲瀝液處理主流處理工藝的問題改進(jìn)工藝流程

        4.1 初沉池或調(diào)節(jié)池前增加自清洗過濾器

        自清洗過濾器過濾精度500μm,設(shè)置兩臺(tái),一用一備。有效去除滲濾液中懸浮物,提高生化段生物活性。設(shè)備布置于污泥濃縮池上方,根據(jù)前后壓差,自動(dòng)排渣排泥至污泥濃縮池中??梢源娉醭脸亍⒏駯诺葮?gòu)筑物或設(shè)備。

        4.2 UASB厭氧反應(yīng)器后增加高效泥水分離器

        高效泥水分離器可以收集厭氧反應(yīng)器上清液帶出厭氧污泥,下部收集污泥可使用螺桿泵打回至厭氧反應(yīng)器,上部出水自流進(jìn)入生化一級(jí)A池。高效泥水分離器內(nèi)部設(shè)有填料,縮短污泥沉降時(shí)間及減小設(shè)備大小。UASB厭氧反應(yīng)器,由于后續(xù)工藝有收集跑泥設(shè)備并做回流,可以提高UASB厭氧反應(yīng)器循環(huán)量,可以提高處理COD負(fù)荷及效率,增加UASB厭氧反應(yīng)器的穩(wěn)定性。

        4.3 化學(xué)軟化和微濾替代NF系統(tǒng)

        化學(xué)軟化+微濾膜代替NF系統(tǒng),避免了納濾濃水的產(chǎn)生,降低滲濾液水質(zhì)硬度,可以提高RO系統(tǒng)產(chǎn)水品質(zhì),降低濃液側(cè)結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn),降低化學(xué)沖洗頻率?;瘜W(xué)軟化后,RO濃液中硬度降低95%以上,降低后續(xù)DTRO減量化設(shè)備濃液側(cè)結(jié)垢。產(chǎn)水回收率可穩(wěn)定達(dá)75%~80%以上,膜濃縮液水質(zhì)也得到明顯提高。化學(xué)軟化中加的石灰漿液可以取自煙氣脫硫制漿系統(tǒng);化學(xué)軟化+MF微濾中濃液和化學(xué)污泥為堿性,可以排至脫硫制漿系統(tǒng),用于煙氣脫硫劑使用。滲濾液站可以不用考慮石灰的倉儲(chǔ)問題和化學(xué)軟化中化學(xué)污泥處理的問題,可以減少滲液站投資及處理費(fèi)用,而且可以在脫硫中得到資源化利用。

        4.4 RO系統(tǒng)濃液去向

        由于前置工藝中有化學(xué)軟化降低水中硬度,使RO結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)降低,降低了RO系統(tǒng)反洗頻率,延長RO使用壽命,較高的產(chǎn)水率,較低的運(yùn)行費(fèi)用。合格產(chǎn)水可直接用于電廠循環(huán)冷卻水補(bǔ)水。RO系統(tǒng)的濃液,濃液量少可以直接用于鍋爐渣坑補(bǔ)水、飛灰穩(wěn)定化和脫硫制漿用水。

        4.5 DTRO系統(tǒng)

        可以根據(jù)RO系統(tǒng)產(chǎn)水率,產(chǎn)出濃液量是否可以被全廠消耗掉來判斷需不需要上,DTRO起到濃液減量化作用。DTRO合格產(chǎn)水可直接用于電廠循環(huán)冷卻水補(bǔ)水,濃縮液去脫硫制漿或飛灰穩(wěn)定化。

        5 結(jié)論

        針對第三代垃圾滲瀝液處理工藝在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,改進(jìn)工藝路線,可以提升整體穩(wěn)定性和負(fù)荷;化學(xué)軟化+微濾取代NF,產(chǎn)水、濃水水質(zhì)更好,降低投資費(fèi)用;以及優(yōu)化濃液的去向,減小運(yùn)行費(fèi)用。

        6 展望

        滲濾液處理過程中涉及很多技術(shù)和設(shè)備,由于滲濾液體系的復(fù)雜性,上述的方法裝置雖然能避免一部分問題,但是還存在一定的局限性,會(huì)帶來高能耗、高成本和二次污染的問題。這就需要出現(xiàn)新技術(shù)和設(shè)備以滿足不同滲濾液處理要求。

        新一代“預(yù)處理+IOC/UASB+高效泥水分離器+化軟+MF+蒸氨+DTRO/RO”工藝正在研發(fā)階段,該工藝摒棄了缺/好氧生化系統(tǒng),通過提高IOC/UASB厭氧反應(yīng)器效率,使COD降至很低可以進(jìn)入深度膜處理;化軟微濾技術(shù)取代納濾膜的應(yīng)用,并且調(diào)整pH值至12左右,硬度得到絕大部分去除,更有利蒸氨,更有利于后續(xù)膜深度處理;水中氨氮通過高效蒸氨工藝可以使水中氨氮降至100mg/L以下,并得到氨水產(chǎn)品,產(chǎn)出氨水可以去煙氣治理脫硝系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)滲濾液中氨氮的資源化利用。蒸氨后通過換熱、降溫進(jìn)入DTRO/RO膜,既縮短了工藝流程,同時(shí)產(chǎn)水回收率可達(dá)85%以上。新工藝可使全系統(tǒng)占地面積和能耗大幅降低,可實(shí)現(xiàn)滲濾液中有用物質(zhì)資源化利用,滲瀝液中大分子有機(jī)物分解為沼氣和氫氣等;氨氮回收為氨水;產(chǎn)水作為循環(huán)冷卻水回用;膜濃縮液可以考慮上鹽分離提取裝置產(chǎn)出精鹽產(chǎn)品。由此可見,新型滲濾液處理工藝不僅有助于解決目前滲濾液處理過程中的產(chǎn)水水質(zhì)差和膜濃縮液產(chǎn)生量大的行業(yè)難題,更能實(shí)現(xiàn)滲濾液中有用物質(zhì)資源化利用,可以促進(jìn)滲濾液處理行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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