李 旭
(同煤集團云岡礦,山西 大同 037017)
云岡礦生產(chǎn)條件極其復(fù)雜,巷道坡度起伏較大,帶式輸送機極易彈起和跑偏,皮帶磨損嚴重。因此有必要設(shè)計一種新型的滾筒調(diào)偏裝置,有效地提高帶式輸送機運輸?shù)陌踩浴?/p>
云岡礦使用SSJ-1000/160/125 帶式輸送機運輸過程中會存在張力不均,空皮帶運行時存在忽左忽右跑偏現(xiàn)象,拉水煤時皮帶跑偏灑煤現(xiàn)象嚴重。由于巷道起伏過大,帶式輸送機空載或輕載時飄帶,皮帶刮擦巷道頂板,容易造成帶式輸送機部件損壞,導(dǎo)致運輸系統(tǒng)發(fā)生故障而停車,嚴重時可使皮帶撕裂,危及工作人員的人身安全。為了防止跑偏,設(shè)計了一種新型的滾筒電液跑偏調(diào)節(jié)裝置。
設(shè)計的電液跑偏調(diào)節(jié)裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示,該裝置主要包括液壓油缸、軸座、鍥形滑塊、步進電機等部件。
圖1 電液跑偏調(diào)節(jié)裝置結(jié)構(gòu)示意圖
軸座的設(shè)計主要是帶動主軸進行移動,該設(shè)計當中主要是帶動主軸進行橫向移動,調(diào)整主軸所處的位置。在軸座的設(shè)計中選用Q235D 鋼板,厚度為33 mm,采用銑床加工,銑削深度為15 mm,形狀為楔形槽。在該處設(shè)計安裝有楔形滑塊,作用為對軸座進行固定,從而實現(xiàn)準確調(diào)整位置。液壓油缸采用昂宇氣動壓力公司生產(chǎn)的CX-SD 型薄型立式液壓油缸,型號CX-SD40-40 方形油缸。確定選用57 步進電機,使用DC24V 驅(qū)動電壓,工作轉(zhuǎn)速90~900 rpm 范圍。
(1)液壓油缸理論輸出力計算
輸出力計算公式:
式中
F-輸出力,kN;
A-液壓油缸面積,m2;
D-液壓油缸直徑,取40 mm;
p-壓強條件,取20 MPa;
π-常數(shù),取3.141 5。
計算可得F=25 kN。輸出力為25 kN 可以使得軸座進行橫向運動。具有15 mm 的厚度,通過轉(zhuǎn)動來完成縱向運動。
(2)調(diào)偏尺寸與控制器計算
確定的油缸直徑為40 mm,油缸行程40 mm;步進電機扭矩2.3 N·m,驅(qū)動器脈沖25 600;鍥形滑塊配置M12 的螺母,絲杠為Φ12 mm,運行長度5 mm。鍥形滑塊的形狀如圖2 所示,設(shè)定調(diào)整偏差的偏移量L,縱向移動的距離H,運行角度為60°。滾筒主軸對偏差糾正的距離為0~40 mm。
圖2 鍥形滑塊示意圖
設(shè)定輸出脈沖數(shù)為S個,可知:
因此,在上位機中,只要將得到的帶式輸送機滾筒主軸的偏移量輸入,就能夠遠程對筒主軸進行精準的移動,降低滾筒主軸移動的移動偏差,提高糾偏效率和運行效率。
當電液跑偏調(diào)節(jié)裝置接收到糾偏信號后,控制器為步進電機驅(qū)動器發(fā)射信號,絲杠轉(zhuǎn)動使鍥形發(fā)生復(fù)位;控制器相關(guān)信號,打開液壓泵完成電磁閥的轉(zhuǎn)向,使軸座發(fā)生橫向運動。步進電機對接收的信號進行計算后,推動鍥形滑塊進行縱向運動,實現(xiàn)精確定位。之后軸座復(fù)位固定在鍥型滑塊的后軸座,控制器發(fā)射信號,電磁閥處于中間的中封處,將油缸進行固定,以實現(xiàn)準確地移動,完成對偏差的糾正。
對煤礦帶式皮帶運輸機的電液跑偏調(diào)節(jié)裝置進行遠程自動化控制操作,實現(xiàn)對機頭和機尾處的運輸皮帶物料運輸部分進行糾偏,并可根據(jù)實際情況對糾偏量進行調(diào)整,可以有效地提高糾偏效率以及設(shè)備的工作效率。
針對該電液跑偏調(diào)節(jié)裝置設(shè)計了遠程控制系統(tǒng),該遠程控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖如圖3 所示。該系統(tǒng)主要包括上位機、主控制器、下屬控制器等部分。
圖3 電液跑偏調(diào)節(jié)裝置的遠程控制系統(tǒng)
下屬各控制器對各電磁閥及驅(qū)動器進行有效控制,并通過主控制器與上位機進行相互的通信連接。下屬各控制器對皮帶運輸機及相關(guān)部件運輸?shù)男畔⑦M行采集、傳輸、整理,工作人員通過上位機在主控制器上就可以完成相應(yīng)的操作,從而實現(xiàn)對滾筒主軸的移動及控制皮帶運行的位置。在系統(tǒng)當中,主要是依靠安裝上皮帶上的傳感器,對皮帶跑偏進行識別與檢測,進一步可以掌握跑偏的位置及位移量,從而通過遠程操作電液跑偏調(diào)節(jié)裝置的辦法來完成偏差的調(diào)整。
電液跑偏調(diào)節(jié)裝置完成設(shè)計及制造后,在SJ-1000/160/125 帶式輸送機上進行了安裝調(diào)試,并在云岡礦8415 工作面進行了實踐應(yīng)用。從2019 年2月至2019 年8 月期間,SJ-1000/160/125 帶式輸送機運行穩(wěn)定,電液跑偏調(diào)節(jié)裝置能對帶式輸送機滾筒主軸的跑偏情況進行遠程處理,保障帶式輸送機皮帶在正確位置運行。在半年的時間內(nèi),該帶式輸送機無因皮帶跑偏而發(fā)生的安全事故,有效地提高了帶式輸送機的運輸效率。該電液跑偏調(diào)節(jié)裝置外形美觀、輕巧,結(jié)構(gòu)簡單,效率高效,能夠解決SJ-1000/160/125 帶式輸送機皮帶跑偏問題。