郭家紅
(晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司成莊礦,山西 晉城 048021)
以晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司成莊礦為例,工作面正?;夭蓵r瓦斯絕對涌出量為25 m3/min,利用頂板高位大直徑鉆孔可以滿足10 m3/min 的抽放。經檢測,巷道回風中瓦斯?jié)舛纫话銥?.2%左右,上隅角瓦斯?jié)舛葹?.4%左右。因此,通過高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯,是成莊礦回風流瓦斯保持低濃度和上隅角瓦斯不超限的關鍵。
為盡可能增加高位鉆孔的單孔瓦斯抽放量,施工大孔徑鉆孔是最有效的途徑。目前成莊礦高位鉆孔的成孔直徑為Φ193 mm,具體成孔工藝為:首先采用定向鉆機+Φ120 mm 鉆頭施工定向先導孔,然后采用普通回轉鉆進工藝和Φ153 mm 擴孔鉆頭二次擴孔,最后采用普通回轉鉆進工藝和Φ193 mm擴孔鉆頭三次擴孔至終孔。該成孔工藝不僅工序繁瑣,而且在實際操作過程中經常因擴孔鉆桿受力復雜出現斷裂并發(fā)生掉鉆事故,造成重大經濟損失。因此,為解決上述難題,提高成孔效率并降低施工風險,成莊礦開展了“定向先導孔+二次直螺桿馬達滑動鉆進擴孔”的工藝研究試驗,取得了較好效果,為成莊礦下一步的鉆孔工藝改進和推廣,同時也為類似條件礦井鉆孔施工提供借鑒。
為試驗新工藝的可靠性和成孔效率,并與常規(guī)的擴孔工藝進行對比,本次選擇在成莊礦43222 巷9#橫川進行現場試驗,9#橫川鉆場設計4 個頂板高位鉆孔,終孔孔徑均為Φ193 mm,鉆孔設計參數見表1。試驗時,1#孔和4#孔采用普通回轉鉆進擴孔工藝施工,2#孔和3#孔采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝施工。
根據成莊礦3#煤層特點以及裂隙帶發(fā)育高度,并結合頂板巖性分布特征,高位鉆孔設計層高為40~50 m,巖性以細粒砂巖為主,普氏硬度系數f=6~7,具體設計鉆孔軌跡見圖1。
表1 鉆孔設計參數
圖1 鉆孔設計軌跡圖
本次試驗的主機選擇ZYWL-13000DS 型定向鉆機,該鉆機扭矩為3000~13000 N·m,最大起拔壓力為280 kN,配備的泥漿泵流量為480 L/min,泵壓為10 MPa。按成孔工序劃分,定向先導孔施工選用鉆具組合:Φ89×3000 mm 通纜鉆桿+Φ89 mm×1.25°單彎螺桿馬達+Φ120 mm 胎體式PDC 鉆頭;二次擴孔選用的鉆具組合為:Φ89×3000 mm 普通鉆桿+Φ153/ 193 mm 導向PDC 鉆頭和Φ89×3000 mm 普通鉆桿+Φ95 mm 直螺桿馬達+Φ153/193 mm 導向PDC 鉆頭。
鉆孔工藝方面,首先采用定向鉆進工藝按設計軌跡施工定向先導孔,為降低后續(xù)擴孔鉆進的風險,定向先導孔施工時嚴格控制軌跡偏移,單根鉆桿最大角度變化率控制在0.75°以內。定向先導孔終孔退鉆后,分別使用兩種擴孔工藝施工至設計深度,退鉆封孔。
截至2018 年11 月3 日,采用ZYWL-13000DS型定向鉆機+Φ120 mm 鉆頭施工完成43222 巷9#橫川4 個頂板高位鉆孔的先導孔,具備擴孔條件。
11 月5 日至11 月10 日,采用普通回轉鉆進擴孔工藝對1#鉆孔進行擴孔作業(yè),具體施工進尺如表2(平均進尺不包含最后一天)。
表2 普通回轉鉆進擴孔工藝對1#鉆孔施工進尺表
11 月13 日至11 月17 日,采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝對2#鉆孔進行擴孔作業(yè),具體施工進尺如表3(平均進尺不包含最后一天)。
表3 直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝對2#鉆孔施工進尺表
11 月19 日至11 月24 日,采用普通回轉鉆進擴孔工藝對3#鉆孔進行擴孔作業(yè),具體施工進尺如下表(平均進尺不包含最后一天)。
表4 普通回轉鉆進擴孔工藝對3#鉆孔施工進尺表
11 月28 日至12 月2 日,采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝對4#鉆孔進行擴孔作業(yè),具體施工進尺如下表(平均進尺不包含最后一天)。
表5 直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝對4#鉆孔施工進尺表
(1)施工效率分析
通過試驗對比發(fā)現,采用傳統的回轉鉆進擴孔工藝,每日平均進尺為93 m 左右,施工550 m 的高位鉆孔需用6 d 時間。采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝,每日平均進尺為120 m 左右,施工550 m的高位鉆孔只需用5 d 時間,效率提升了30%。
(2)循環(huán)作業(yè)分析
通過試驗數據可以明顯看到,采用傳統的回轉鉆進擴孔工藝,每日最高擴孔進尺可達107 m,而最低進尺只有47 m,循環(huán)作業(yè)很不規(guī)律。采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝,每日進尺都在110~130 m 之間,鉆進進尺比較規(guī)律。
(3)其他方面分析
采用直螺桿馬達滑動鉆進擴孔工藝鉆機由旋轉作業(yè)改變?yōu)橥七M作業(yè),鉆桿的受力情況由扭力+推力改變?yōu)橥屏?,不僅減少了千米鉆機的事故發(fā)生率,又大大降低了鉆桿斷裂發(fā)生掉鉆事故的幾率。
(1)成莊礦通過采用“定向先導孔+二次直螺桿馬達滑動鉆進擴孔”的成孔工藝,單孔的作業(yè)周期較原工藝降低了20%,提高了鉆孔效率。
(2)采用直螺桿馬達驅動鉆頭滑動鉆進的擴孔方式,有效改善了孔內鉆具的受力狀況,大幅降低了孔內鉆具發(fā)生斷裂掉鉆的風險,減少了生產損失。