宋小朝
(山西陽城陽泰集團(tuán)白溝煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)
礦井生產(chǎn)過程中經(jīng)常會遇到斷層、褶皺、陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造,當(dāng)其具有一定規(guī)模時會對礦井正常生產(chǎn)帶來較大的影響[1-4]。斷層是其中最為常見的地質(zhì)構(gòu)造,對頂?shù)装鍘r層產(chǎn)生破壞,造成圍巖破碎、難以控制,易導(dǎo)致片幫、冒頂和支架壓死等事故,影響工作面正常生產(chǎn),甚至引發(fā)嚴(yán)重的安全事故。因此在回采過程中,對斷層進(jìn)行改造,解決圍巖異常失穩(wěn)問題就顯得非常重要。本文通過對白溝煤業(yè)地質(zhì)條件進(jìn)行分析,提出對斷層破碎帶進(jìn)行注漿加固和割頂留底的回采過斷層方案,有效解決過斷層期間圍巖難以控制問題。
白溝煤業(yè)3301 工作面為走向長壁工作面,采用綜采一次采全高生產(chǎn)工藝,直接垮落法管理頂板。工作面走向長1100 m,傾向長135 m,主采煤層3#煤,煤層較穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,煤層厚度2.71~7.49 m,平均5.8 m,煤層傾角3~12°,平均6°。煤層偽頂局部發(fā)育,為炭質(zhì)泥巖,厚度小于0.3 m;直接頂為泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚度3.5 m;基本頂為中細(xì)粒砂巖(大占砂巖),平均厚度12 m;直接底為泥巖、粉砂巖,厚度1.8 m;基本底為細(xì)砂巖,厚度5.5 m。
3301 工作面為一單斜構(gòu)造,西北高東南低,傾向約135°,坡度平緩。工作面構(gòu)造條件較簡單,掘進(jìn)期間共揭露落差大于1m 的斷層3 條,斷層參數(shù)見表1。其中F3 斷層在回采范圍內(nèi)發(fā)育長度約為136m,該斷層走向141°,與工作面走向近正交,因此工作面在回采過程中要直接快速通過,減少對生產(chǎn)的影響。本次以F3 斷層為例,對工作面快速過斷層技術(shù)工藝進(jìn)行研究。
表1 工作面斷層參數(shù)表
在工作面回采接近F3 斷層10 m 前首先完成調(diào)斜工作,即利用刮板最大彎折角,通過多次局部回采調(diào)整工作面斜度,使工作面上巷超前下巷約14 m,保證工作面與斷層平行,全斷面一次直接通過斷層,減少斷層對回采的影響時間。
調(diào)斜工作完成后,采用割頂留底的方法通過斷層。F3 斷層的最大落差3.6 m,未將煤層全部斷開,煤層頂板巖性為泥巖,在通過斷層時可以采用截割上盤煤層頂板巖石留底煤的方法,能夠保證回采過程中頂板一直為泥巖,可以較好地對頂板進(jìn)行控制。F3 斷層為正斷層,貫穿整個工作面,走向141°,傾角71°,落差3.6 m,起坡角定為7°。回采過斷層剖面圖見圖1。
圖1 回采過斷層剖面示意圖
經(jīng)計(jì)算可得L1=26.2 m,L2=24 m。因此綜采液壓支架的起坡位置為底板斷煤交線前約24 m 處,即工作面回采191 m 后開始起坡(工作面調(diào)斜后)。
工作面在回采過程中內(nèi)側(cè)煤巖會受到超前動壓的影響,改變了一定區(qū)域范圍內(nèi)圍巖的應(yīng)力狀態(tài)。斷層附近本身煤層及頂?shù)装迤扑?,屬于?yīng)力集中區(qū)和薄弱帶,因此應(yīng)力極易傳導(dǎo)至該區(qū)域,加劇頂?shù)装寮懊簩拥钠扑榍闆r。通過對斷層破碎帶進(jìn)行注漿加固,使?jié){液進(jìn)入破碎巖體的裂隙中,將破碎煤巖體重新膠結(jié),可以大大提高煤巖體的支撐強(qiáng)度。注漿改造改變區(qū)域內(nèi)巖石力學(xué)性質(zhì),使其膠結(jié)為一整體,裂隙中的漿液凝固后形成了網(wǎng)狀骨架式結(jié)構(gòu),增加了破碎巖石的粘聚力,加強(qiáng)圍巖的穩(wěn)定性和支撐能力,可以保證工作面正?;夭赏ㄟ^。
本次對斷層的注漿改造選用馬麗散為注漿材料。該材料具有良好的滲透性和膠結(jié)性,凝固后強(qiáng)度較高。馬麗散是由催化劑和樹脂按照1:1 的配比混合而成,混合后漿液粘稠度降低,可以在破碎巖石裂隙中快速滲透并膠結(jié),在短時間內(nèi)對煤體進(jìn)行加固,有效提高破碎圍巖的支撐強(qiáng)度。
本次斷層改造采用局部注漿方案,即通過對3301 工作面煤層和頂板情況進(jìn)行觀察,在片幫嚴(yán)重以及頂板破碎區(qū)域進(jìn)行注漿。鉆孔布置圖見圖2。3301 工作面的日回采進(jìn)度為3 m/d,為了確保工作面高效回采,同時保證馬麗散有足夠的凝固時間,決定超前斷層20 m 對回采前方頂板和煤體進(jìn)行注漿改造。3301 工作面回采作業(yè)采用三八制,為了不影響工作面推進(jìn)度,選擇在檢修班進(jìn)行工程施工。
圖2 注漿鉆孔設(shè)計(jì)圖
(1)通過對3301 工作面煤巖破碎情況進(jìn)行分析,確定注漿深度為8 m,鉆孔孔徑為42 mm,封孔器位置選擇在距孔口2 m 處。為提高注漿效果,本次采用上下兩排鉆孔設(shè)計(jì),上排鉆孔布置在頂板以下1 m 處,下排鉆孔布置在底板以上2 m 處,上排鉆孔和下排鉆孔仰角分別為15°和5°。
(2)通過試驗(yàn)可知馬麗散擴(kuò)散半徑大于2.5 m,為了充分保證破碎煤巖體的注漿效果,設(shè)計(jì)注漿鉆孔間距為4 m,注漿鉆孔呈三角形布置。
(3)破碎巖體的吃漿量是衡量注漿效果的重要因素。通過理論計(jì)算和現(xiàn)場注漿試驗(yàn),確定本次注漿的單孔注漿量為400 kg,且采用間歇注漿法保證注漿效果。
(4)合理的注漿壓力選擇能夠保證注漿量,提高注漿效果。注漿壓力過大會造成巖體劈裂,產(chǎn)生人為破壞,浪費(fèi)漿液,同時容易使工作面煤壁產(chǎn)生片幫;壓力過小無法保證微小裂隙的填充效果,減小擴(kuò)散半徑,注漿效果較差。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場試驗(yàn),確定本次的注漿壓力為12~15 MPa。
為對注漿后破碎巖體進(jìn)行檢驗(yàn),本次通過鉆孔窺視儀對注漿前后的頂板性質(zhì)進(jìn)行觀察,見圖3。在利用馬麗散對頂板巖層進(jìn)行改造后,漿液滲透入巖體裂隙中,對裂隙進(jìn)行填充,使頂板破碎巖體膠結(jié)為一整體,加固效果較好。由于煤層頂板主要以泥巖為主,巖石強(qiáng)度較低,容易受到斷層和采動應(yīng)力的疊加影響,導(dǎo)致頂板破碎,發(fā)生冒頂和壓架情況。本次對煤巖體進(jìn)行注漿改造后,工作面在回采過程中未發(fā)生較大的片幫冒頂事故,順利回采通過工作面,驗(yàn)證了注漿加固效果。
(1)針對工作面回采過斷層時容易因頂板巖體破碎引發(fā)冒頂和壓架事故,為提高回采進(jìn)度,提出了調(diào)斜旋轉(zhuǎn)回采和割頂留底的回采方案。
(2)根據(jù)3301 工作面的地質(zhì)條件,選擇了馬麗散對破碎區(qū)域進(jìn)行注漿改造,合理設(shè)計(jì)注漿參數(shù)。經(jīng)鉆孔檢驗(yàn),對比了注漿前后頂板裂隙發(fā)育情況,證實(shí)了頂板改造效果較好。
(3)本次通過對斷層區(qū)域進(jìn)行注漿加固,改善破碎煤巖體力學(xué)性質(zhì),提高了工作面頂板的穩(wěn)定性和煤巖承載能力,確保頂板破碎嚴(yán)重區(qū)域的注漿效果,為工作面快速、安全通過斷層提供了保障。
圖3 注漿效果檢測