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        基于西門子S7200和WINCC電加熱烘箱的溫控系統(tǒng)

        2020-10-10 01:02:16尹江飛
        制造業(yè)自動(dòng)化 2020年9期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        尹江飛

        (中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司第七一〇研究所,宜昌 430000)

        0 引言

        高強(qiáng)度浮力材料在深海作業(yè)系統(tǒng)中起到極為關(guān)鍵的作用,并已在民用、商業(yè)及軍事領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,如聲學(xué)多普勒流速剖面儀平臺(tái)、零浮力拖體、無(wú)人遙控潛水器、載人潛航體等等。而浮力材料的粘接固化質(zhì)量,決定了產(chǎn)品的吸水率、密度以及耐壓,進(jìn)而影響這個(gè)系統(tǒng)或平臺(tái)的可靠性。為了浮力材料的保證粘接固化質(zhì)量,通過(guò)對(duì)前期的粘接固化工藝進(jìn)行了研究,我們開(kāi)發(fā)了一套電加熱烘箱的溫控系統(tǒng),用于產(chǎn)品的粘接固化。

        1 控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

        1.1 控制原理及流程

        控制部分的核心是S7-226CN,另外還有熱電阻PT100、EM231溫度采集模塊以及數(shù)顯儀CH6的溫度保護(hù);通信部分的關(guān)鍵是DTU無(wú)線通信模塊和觸摸屏SMART 700,其中DTU無(wú)線通信模塊通過(guò)RS485通訊協(xié)議與PLC的PORT0進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控和控制指令的收發(fā),觸摸屏SMART 700通過(guò)PPI協(xié)議與PLC的PORT1進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)設(shè)置參數(shù)和顯示數(shù)據(jù)的相互傳遞;執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要包括電加熱系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)循環(huán)系統(tǒng),它是在PLC控制下,根據(jù)設(shè)置的不同參數(shù)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的溫度控制功能。

        圖1 溫控系統(tǒng)的硬件原理圖

        控制器CPU為西門子S7-226CN,具體的型號(hào)為CPU226DC/AC/Relay,它的輸入模塊采用DC24V供電,輸出模塊采用AC220V供電。為了確保系統(tǒng)的穩(wěn)定新,PLC的輸出到加熱系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)循環(huán)系統(tǒng)的控制信號(hào),都采用隔離處理,提高負(fù)載的驅(qū)動(dòng)能力,通過(guò)中間繼電器進(jìn)行轉(zhuǎn)換??刂乒竦慕缑嫔显O(shè)計(jì)急停和準(zhǔn)備按鈕,以及各種工裝狀態(tài)的指示。

        1.2 硬件安全性設(shè)計(jì)

        硬件上設(shè)計(jì)急停按鈕,在緊急情況下按下此按鈕,一鍵停機(jī),系統(tǒng)自動(dòng)斷開(kāi)加熱系統(tǒng)的主回路,停止加熱。

        數(shù)顯儀采樣另外一個(gè)PT100的溫度,設(shè)計(jì)單獨(dú)一套溫度保護(hù)系統(tǒng),進(jìn)行溫度上限的設(shè)定,并與加熱系統(tǒng)的控制主回路串聯(lián),當(dāng)溫度超過(guò)上限設(shè)定值,系統(tǒng)自動(dòng)斷開(kāi)加熱系統(tǒng)的主回路,停止試驗(yàn),風(fēng)機(jī)依然繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

        2 PLC程序的設(shè)計(jì)

        本系統(tǒng)的軟件組態(tài)、軟件設(shè)計(jì)、程序燒寫、在線監(jiān)測(cè)及離線仿真均在西門子Step7 MicroWIN軟件中進(jìn)行。

        2.1 主程序設(shè)計(jì)

        Step7 MicroWIN軟件中用戶的主程序?qū)懺诮M織塊OB1中,用戶的六段子程序分別定義為溫度曲線1~溫度曲線6,主程序根據(jù)觸摸屏設(shè)定的溫度值和時(shí)間,進(jìn)行自動(dòng)調(diào)用各子程序。

        圖2 軟件流程圖

        主程序中設(shè)定非正常停機(jī)(工作中按急停或停止),風(fēng)機(jī)系統(tǒng)也將繼續(xù)運(yùn)行15分鐘,同時(shí)加熱過(guò)程中不風(fēng)機(jī)必須處于運(yùn)行狀態(tài);主程序中對(duì)PT100的溫度值采集后,通過(guò)設(shè)計(jì)連續(xù)5分鐘溫度值不變和溫度值為3276.7時(shí),自動(dòng)識(shí)別出系統(tǒng)故障和熱電阻PT100故障,則系統(tǒng)停止加熱,同時(shí)風(fēng)機(jī)循環(huán)系統(tǒng)還將繼續(xù)運(yùn)行15分鐘,防止加熱系統(tǒng)中的電熱管由于溫度散不出去而影響壽命;主程序中將運(yùn)行剩余時(shí)間、當(dāng)前運(yùn)行設(shè)定值、風(fēng)機(jī)狀態(tài)、完成狀態(tài)、故障狀態(tài)等信息通過(guò)PPI通訊協(xié)議傳遞至觸摸屏并顯示;當(dāng)烘箱內(nèi)溫度超出軟件設(shè)定的上下限,系統(tǒng)自動(dòng)停止加熱系統(tǒng);為了保證固體浮力材料的固化質(zhì)量,主程序中設(shè)計(jì)只有當(dāng)烘箱溫度冷卻至室溫的2℃以內(nèi),輸出控制信號(hào)點(diǎn)亮開(kāi)箱指示燈。

        2.2 分段曲線程序設(shè)計(jì)

        六段溫度曲線子程序的設(shè)計(jì),確保系統(tǒng)可以自動(dòng)運(yùn)行于六個(gè)不同溫度段,滿足不同體積的固體浮力材料固化要求。每段溫度曲線采用死區(qū)控制方法,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定溫度值的5℃內(nèi),PLC中斷系統(tǒng)自動(dòng)響應(yīng),并輸出控制信號(hào),停止加熱系統(tǒng)運(yùn)行,由于加熱系統(tǒng)中的電熱管還存在余溫,隨著風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)行,烘箱內(nèi)的溫度還將繼續(xù)上升,造成超調(diào)現(xiàn)象;當(dāng)系統(tǒng)溫度再次降到設(shè)定溫度以下時(shí),PLC輸出控制信號(hào),啟動(dòng)加熱系統(tǒng)運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置0~5℃的死區(qū),確保系統(tǒng)超調(diào)量得到有效控制,減少溫度的大幅波動(dòng)。試驗(yàn)運(yùn)行示意圖如圖3所示。

        圖3 系統(tǒng)運(yùn)行圖

        六段子程序之間是互鎖的關(guān)系,只有當(dāng)系統(tǒng)完成當(dāng)前這段曲線后才能執(zhí)行下一段溫度曲線。同時(shí)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定值,自動(dòng)判溫度斷曲線是處于升溫還是降溫環(huán)節(jié),若是下一個(gè)段是降溫環(huán)節(jié),則當(dāng)前溫度曲線結(jié)束之后,風(fēng)機(jī)系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行15分鐘后停機(jī),這樣可以保證浮力材料慢慢自然冷卻,當(dāng)溫度值降到死區(qū)區(qū)間時(shí),則繼續(xù)啟動(dòng)加熱和風(fēng)機(jī)系統(tǒng),確保冷卻過(guò)程中大體積的浮力材料的中心溫度能得到釋放,防止出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象。

        3 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

        3.1 PLC與DTU無(wú)線通信模塊的連接

        根據(jù)烘箱溫控系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)的功能及無(wú)線通信模塊的技術(shù)特點(diǎn),選取瓦爾通信科技有限公司的DTUNL882G無(wú)線模塊,NL882G模塊中自帶GPRS短信模塊。模塊除了外接電源以外,通過(guò)RS485與PLC的Port0進(jìn)行通信,SIM卡插入SIM卡座內(nèi),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程短信實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。

        3.2 DTU無(wú)線模塊的通訊協(xié)議及短信收發(fā)格式

        采用RS485通訊協(xié)議,波特率:9600,數(shù)據(jù)位:8,奇偶校驗(yàn):無(wú),停止位:1,短信的收發(fā)方式有兩種,TEXT和PDU。

        方式1:TEXT發(fā)送方式

        當(dāng)PLC收到“溫度值”、“停機(jī)”等指令時(shí),PLC執(zhí)行相應(yīng)的指令“輸出實(shí)時(shí)溫度值”、“停機(jī)”等,并通過(guò)TEXT和PDU讀取PLC反饋的信息,具體格式如下:

        方式1:TEXT發(fā)送方式

        4 結(jié)語(yǔ)

        系統(tǒng)經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行,溫控系統(tǒng)的控制精度準(zhǔn)確和多重保護(hù)系統(tǒng)均能正常運(yùn)行,溫度曲線顯示及記錄保存滿足要求,完全達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo)。不但提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,通過(guò)對(duì)保持的多組試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了反復(fù)分析,找到了當(dāng)初質(zhì)量問(wèn)題的根源,從而優(yōu)化了產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,大大提高了產(chǎn)品的合格率。

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