周夢然 羅永前 施清清 賀雷
珠海格力電器股份有限公司 廣東珠海 519000
在中國,多聯(lián)機產(chǎn)品的市場份額已經(jīng)占到整個集中空調(diào)領(lǐng)域的40%左右,而且還在呈逐漸上升趨勢[1]。但室內(nèi)機凝露滴水問題一直影響用戶體驗、造成財產(chǎn)損失乃至存在安全隱患,從而導(dǎo)致售后投訴,影響企業(yè)品牌形象且增加維修成本。目前變頻多聯(lián)機室內(nèi)機凝露研究多與制冷劑分配、環(huán)境冷熱負荷等參數(shù)有關(guān),而實際工程中影響變頻多聯(lián)機凝露漏水因素較多,筆者從變頻多聯(lián)機的回油周期、安裝方法、使用環(huán)境等方面對凝露漏水原因進行綜合分析,并提出相應(yīng)控制措施,對改善實際工程中變頻多聯(lián)機凝露漏水問題具有重要意義。
凝露過程是飽和空氣降溫析濕的過程。在保持空氣中水蒸氣含量不變的情況下,等壓降低空氣的溫度,當降低到一定值時,水蒸氣分壓力達到當前空氣溫度對應(yīng)的飽和壓力,此時,空氣中的水蒸氣達到飽和,相對應(yīng)的溫度即是露點溫度。如果進一步降低溫度,空氣中就會有水以凝露的方式析出。凝露析濕過程如圖1所示,其中:t1——濕空氣初始溫度,P1——濕空氣對應(yīng)的水蒸氣分壓力,t2——濕空氣對應(yīng)的飽和溫度,A點表示濕空氣的初始點。此時濕空氣為不飽和狀態(tài),水蒸氣分壓力為P1,隨著溫度的降低,P1保持不變,在溫度降到t2時,此時等壓線P1和等溫線t2與飽和線相交于點B。B點代表的濕空氣即為飽和濕空氣,此時飽和濕空氣的溫度t2就是露點溫度。繼續(xù)對飽和濕空氣降低溫度至t3,等溫線t3與飽和濕空氣線相交于C點,此時對應(yīng)的水蒸氣分壓力為P3,在降溫過程中,伴隨著水蒸氣分壓力的降低,多余的水蒸氣通過凝露的方式變成凝結(jié)水析出[2]。
多聯(lián)機內(nèi)機凝露漏水原因為:空氣遇到冷表面或冷空氣時,如果冷表面或冷空氣溫度低于空氣露點溫度,則會產(chǎn)生凝露水,附著在冷表面或經(jīng)過的物體表面,進而凝聚成大水滴并滴落。
冷凍油在各類制冷壓縮機中起著十分重要的作用:(1)減少運動部件的機械摩擦和磨損;(2)冷凍油在運行循環(huán)中不斷帶走制冷壓縮機工作過程中產(chǎn)生的大量熱量,使機械保持較低的溫度,從而提高制冷機的機械效率和使用可靠性;(3)用于各種軸封及氣缸和活塞間,起密封作用,防止制冷劑泄漏。變頻多聯(lián)機也就是“一拖多”模式,即1臺室外機經(jīng)由配管同2臺以上(包括2臺)室內(nèi)機連接到一起的一種空調(diào)系統(tǒng)[3]。多聯(lián)機系統(tǒng)由于管路長(長達125 m)、落差大(高達50 m)、彎頭多,系統(tǒng)存油的地方多,回油困難[4]。且由于任何一種油分離器不能百分之百將油分離,總有部分油進入系統(tǒng)冷凝器、蒸發(fā)器以及相應(yīng)的管路,隨著運行時間的增加,系統(tǒng)中的潤滑油越積越多,壓縮機會因為缺油而損壞,所以系統(tǒng)會定期升頻進行回油循環(huán),利用高流速的冷媒將冷凍油帶回壓縮機[5]。
現(xiàn)以變頻多聯(lián)機1種典型售后漏水情況為例進行驗證分析。如圖2系統(tǒng)圖所示,若用戶安裝的多聯(lián)機為一拖N天井內(nèi)機,A為主機。正常運行時回油周期為4 h,回油時間為4 min左右。用戶制冷只開主機A,B至N全部為關(guān)閉狀態(tài),電子膨脹閥也均處于關(guān)閉狀態(tài)。當進行回油循環(huán)時,B至N天井機的電子膨脹閥全部打開但整機仍不制冷,內(nèi)風機不轉(zhuǎn)動。在此種運行模式下,出現(xiàn)運行主機A不漏水但部分未運行B、N等天井內(nèi)機漏水的問題。
圖1 凝露析濕過程
3.1.1 整機內(nèi)部系統(tǒng)原因分析
針對此種漏水情況分析系統(tǒng)內(nèi)部原因有以下三點:
(1)控制程序問題。用戶使用時只開主機A,未開B、N等內(nèi)機時,因售后多聯(lián)機控制程序出問題,導(dǎo)致B、N等內(nèi)機也正常開啟制冷而凝露漏水;現(xiàn)場核查排除此原因。
(2)電子膨脹閥損壞。因多聯(lián)機電子膨脹閥均安裝在各內(nèi)機側(cè),且未開啟部分內(nèi)機漏水,極具偶然性,故有可能是漏水內(nèi)機的電子膨脹閥損壞,正常運行時電子膨脹閥不能完全關(guān)閉,導(dǎo)致節(jié)流后溫差很大,凝露漏水;現(xiàn)場核查排除此原因。
(3)系統(tǒng)回油循環(huán)引起。系統(tǒng)回油時,未開啟內(nèi)機的電子膨脹閥正常開啟,冷媒流經(jīng)電子膨脹閥節(jié)流后降壓降溫,使內(nèi)機風道等溫度低于空氣露點溫度,凝露漏水。后經(jīng)過售后維修人員的核查排除控制程序及電子膨脹閥損壞原因,初步懷疑為系統(tǒng)回油引起。
3.1.2 模擬復(fù)現(xiàn)售后故障
首先進行售后漏水的模擬試驗,驗證回油猜想。
(1)試驗方案:工況27℃/26.5℃,32℃/-,相對濕度96%。選取如下5臺內(nèi)機為試驗對象,運行時單開1號71風管機,另外4臺天井內(nèi)機處于關(guān)閉狀態(tài)。具體試驗對象如下:
圖2 系統(tǒng)圖
1號:風機盤管內(nèi)機,型號FGR7.1Pd/C1Na,制冷功率2600 W,制冷量7100 W,采用格柵送風,嵌入吊頂。安裝在某空調(diào)企業(yè)的焓差實驗室數(shù)據(jù)監(jiān)控房中,同步用作辦公場合,開門頻次及開門時間較長。
2號:吸頂式空調(diào),型號KFR-28TWNhCa-3,制冷功率1630 W,制冷量2800 W,設(shè)置四個導(dǎo)風板四面送風,嵌入吊頂。安裝在某空調(diào)企業(yè)的焓差實驗室數(shù)據(jù)監(jiān)控房中,同步用作辦公場合,開門頻次及開門時間較長。
3號:吸頂式空調(diào),型號KFR-36TWNhCa-3,制冷功率2000 W,制冷量3600 W,設(shè)置四個導(dǎo)風板四面送風,嵌入吊頂。安裝在某空調(diào)企業(yè)的焓差實驗室內(nèi)部用于溫度、濕度調(diào)節(jié),提供不同工況環(huán)境,房間設(shè)置有新風口,定期通新風。
表1 模擬售后故障試驗試驗工況 室內(nèi)干/濕球:27℃/26.5℃ 室外干/濕球:32℃/- 相對濕度:96.6%試驗對象 1號 2號 3號 4號 5號71風管機 28天井內(nèi)機 36天井內(nèi)機 80天井內(nèi)機 140天井內(nèi)機內(nèi)機運行情況 開啟 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉凝露現(xiàn)象 良好 海綿上形成較大水珠凝露并經(jīng)格柵滴落海綿上形成較大水珠凝露并經(jīng)格柵滴落 大量凝露 大量凝露
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圖3 28天井機凝露試驗結(jié)果
圖4 36天井機凝露試驗結(jié)果
圖5 售后機凝露現(xiàn)象
4號:吸頂式空調(diào),型號KFR-80TWNhCa-3,制冷功率2790 W,制冷量8000 W,設(shè)置四個導(dǎo)風板四面送風,嵌入吊頂。安裝在某空調(diào)企業(yè)的焓差實驗室內(nèi)部用于溫度、濕度調(diào)節(jié),提供不同工況環(huán)境,定期通新風。
5號:吸頂式空調(diào),型號KFR-80TWNhCa-3,制冷功率3850 W,制冷量14000 W,設(shè)置四個導(dǎo)風板四面送風,嵌入吊頂。安裝在某空調(diào)企業(yè)的焓差實驗室內(nèi)部用于溫度、濕度調(diào)節(jié),提供不同工況環(huán)境,定期通新風。
備注:試驗工況為模擬售后使用環(huán)境確定。因正常滿負荷運行時回油周期為4 h,而系統(tǒng)在部分負荷時壓縮機轉(zhuǎn)速降低,系統(tǒng)處于低流速狀態(tài),回油比較困難,所以需要增加回油循環(huán),現(xiàn)對1號71風管機采取開10 min停3 min的試驗方案,使壓縮機一直處于23 Hz左右的低頻運行,系統(tǒng)冷媒處于低流速狀態(tài),回油困難,回油周期縮短為2 h。
(2)試驗結(jié)果:以此試驗方案系統(tǒng)制冷運行74 h進行24次回油后,現(xiàn)象如圖3、圖4、表1所示。
由圖3、圖4及表1可知,2號28機、3號36機內(nèi)部保溫棉上形成較大水珠凝露并經(jīng)格柵滴落,可復(fù)現(xiàn)售后多聯(lián)機漏水現(xiàn)象。經(jīng)過進一步調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)用戶晚上單開一臺天井內(nèi)機(外機是900多聯(lián)機),分析為機組負荷過低導(dǎo)致壓縮機頻繁啟停,此時回油周期縮短為2 h,回油時其他未開啟天井機風機不啟動,而電子膨脹閥打開進行節(jié)流降溫,內(nèi)機進出管最大溫差溫度為39.7℃/-4.5℃,溫差最大可達44.2℃。溫度較低的冷媒流經(jīng)室內(nèi)蒸發(fā)器時,通過熱傳導(dǎo)、輻射、對流換熱等方式使保溫綿、蝸殼溫度低于空氣露點溫度,導(dǎo)致凝露滴水。
通過此模擬試驗及售后情況狀態(tài)調(diào)研,確定系統(tǒng)回油會導(dǎo)致正常運行時未開啟的多聯(lián)內(nèi)機漏水。
運行時5臺機回油周期均縮短為2 h,而只有1號機風機正常開啟,凝露較少。其他4臺機因回油時電子膨脹閥正常開啟節(jié)流降溫,導(dǎo)致保溫棉、蝸殼等處吸收蒸發(fā)器冷量使溫度不斷降低,低于空氣露點溫度導(dǎo)致凝露。若風機開啟,可帶走部分保溫棉、蝸殼冷量,減少凝露,且風速越大,凝露越小。
售后機凝露情況如圖5所示。經(jīng)過售后維修人員的實際勘測發(fā)現(xiàn):(1)用戶安裝的天井機主體與天花吊頂有約40 mm的間隙,漏風嚴重。(2)由于安裝時機器主體高于天花吊頂,導(dǎo)致機器主體與面板之間有約20 mm的間隙,用手感覺有漏風,若內(nèi)機開啟低風檔,試紙飄動。(3)生產(chǎn)過程中內(nèi)機風道海綿未粘貼到位導(dǎo)致凝露滴水。以上三點可確定室內(nèi)及吊頂內(nèi)的新風被吸入回風道及出風口縫隙處,與出風口滲漏的低溫冷氣交匯,低于露點溫度而凝露滴水。
用戶空調(diào)安裝在實驗室及通透式辦公場所,為保證試驗的安全性,門上均設(shè)有新風格柵,新風源源不斷吹入室內(nèi),導(dǎo)致室內(nèi)濕度很高。監(jiān)控到空調(diào)開啟情況下,室內(nèi)濕度仍可達到84%~91%。這種濕熱空氣在回油及制冷時,在面板縫隙處冷凝,或在回風腔與冷空氣交匯凝結(jié)而產(chǎn)生大量凝露水。
4.1.1 制定整改方案
更改控制程序:(1)對于未開啟的天井內(nèi)機,回油期間使其風機轉(zhuǎn)動,將冷量轉(zhuǎn)移出去。(2)使回油周期固定為4 h,防止頻繁開停機縮短回油周期。并對售后更改的程序進行試驗驗證。
4.1.2 試驗驗證
(1)試驗方案:工況27℃/26.5℃,32℃/-,相對濕度96%。試驗對象1、2、3、4、5號如3.1.2節(jié)所述。2號28天井內(nèi)機、5號140天井內(nèi)機更改為售后新程序;3號36天井內(nèi)機、4號80天井內(nèi)機程序不變。單開1號71風管機連續(xù)運行,另外4臺天井內(nèi)機處于關(guān)閉狀態(tài),觀察回油后新程序與舊程序凝露情況。以此方案連續(xù)運行20 h后,凝露現(xiàn)象及對比情況如圖6、圖7、圖8、圖9和表2所示。
(2)試驗結(jié)果:新程序2號28機保溫綿上基本無水珠,而舊程序3號36機保溫綿上有一層細小水珠,比新程序凝露嚴重很多。新程序5號140機導(dǎo)流圈上基本無水,舊程序4號80機導(dǎo)流圈上局部有大量水珠,比新程序140機嚴重。
綜上,延長回油周期及使風機轉(zhuǎn)動可減少變頻多聯(lián)機凝露。
解決措施如下:(1)在主體與吊頂縫隙、面板與主體縫隙處粘貼海綿,隔絕出風口與回風口,防止漏風。(2)導(dǎo)風板與泡沫結(jié)合處縫隙大漏風,粘貼5 mm厚的海綿。
使用環(huán)境導(dǎo)致漏水原因歸結(jié)于縫隙大,故在面板體與主體、主體與吊頂縫隙處粘貼海綿防止漏風。同時用戶使用時應(yīng)關(guān)閉門窗,防止室外濕度較高的空氣進入室內(nèi)。
售后更改回油新程序及粘貼海綿后,單開一臺內(nèi)機連續(xù)運行一夜,其他內(nèi)機未出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,問題得到解決。
圖6 28天井機凝露試驗結(jié)果
圖7 36天井機凝露試驗結(jié)果
圖8 140天井機凝露試驗結(jié)果
圖9 80天井機凝露試驗結(jié)果
變頻多聯(lián)機內(nèi)機凝露漏水問題,與系統(tǒng)回油時間、風速大小、售后安裝、使用環(huán)境等有較大關(guān)系。本文以一種典型售后凝露漏水情況為例,從凝露原理及回油原理上對變頻多聯(lián)機凝露漏水原因進行分析,并從設(shè)計開發(fā)到安裝等方面給出處理建議。
(1)程序設(shè)計:要優(yōu)化回油控制邏輯,適當延長回油周期,減少節(jié)流次數(shù)從而減少凝露。同時適當增大內(nèi)機風速,提高出風溫度,轉(zhuǎn)移冷量,減少凝露。
(2)售后安裝:按安裝規(guī)范進行安裝,維修后要還原裝配到位,防止出現(xiàn)縫隙漏風問題。
(3)使用環(huán)境:指導(dǎo)用戶使用時關(guān)閉門窗,隔離室外潮濕空氣,節(jié)約能源。
通過以上幾方面建議,可解決變頻多聯(lián)機凝露漏水問題,提高變頻多聯(lián)機的用戶體驗舒適性和市場競爭力。