田翠平,石慶林,丁傳振,萬式甜
中國石化中原油田分公司 技術監(jiān)測中心 (河南 濮陽 457001)
中原油田濮城油區(qū)衛(wèi)42 塊沙三中3-4 油藏位于濮衛(wèi)次洼西翼,為特低滲油藏,存在儲層物性差、注水難、油井低能、見效難的問題,為解決這一難題,決定開展CO2驅油提高采收率。而在CO2驅井測壓工作開展的過程中,出現(xiàn)了鋼絲及加重桿斷裂、儀器下不去、數(shù)據(jù)異常等諸多問題,造成壓力測試成功率低,延長了測試時間,影響了測試數(shù)據(jù)的錄入,致使無法研究濮城油區(qū)區(qū)塊儲層參數(shù)、儲層動態(tài),無法確定CO2驅井的生產能力。
衛(wèi)42井,于2017年1月2日開始關井,2017年1月 10 日 16:40 開始測壓力恢復,2017 年 1 月 22 日鋼絲因腐蝕斷裂,2 100 m 鋼絲和壓力計掉入井內,2017年2月7日19:30撈出2 100 m落井鋼絲和壓力計,結束測壓。打撈出的鋼絲變脆,用手輕輕即可掰斷,說明鋼絲腐蝕非常嚴重。
衛(wèi)42-28 井測試結束,儀器起到井口加重桿發(fā)生斷裂,壓力計掉入井內,后撈出落物。圖1為斷裂的加重桿。
衛(wèi)42-38 井壓力恢復過程中,壓力計經過12 d井下連續(xù)停放后,用專用板手拆卸加重桿時,壓力計進液孔短節(jié)絲扣斷裂,壓力計不銹鋼外殼和壓力傳感器變脆。
圖1 斷裂的加重桿
在油氣田開發(fā)的過程中,干燥的CO2氣體本身是沒有腐蝕性的,CO2較易溶解在水中,而在碳氫化合物(如原油)中的溶解度則更高,CO2與碳氫化合物的體積比可達3:1[1]。當CO2溶解在水中時,會促進鋼鐵發(fā)生電化學腐蝕。CO2電化學腐蝕原理及其總體基本化學反應可描述為[2]:
目前所用的測壓儀器外殼、加重桿、錄井鋼絲均為普通鋼材。當測壓儀器及下井設備下入井內后,溶解在原油或水中的CO2將會對它們產生腐蝕作用。
通過對衛(wèi)新42-15 井、衛(wèi)42 井斷裂鋼絲進行金相組織和能譜分析,油井內腐蝕性介質都會持續(xù)不斷地腐蝕鋼絲,在鋼絲表面形成腐蝕坑。在拉力和微彎曲作用下,會在腐蝕坑底部產生橫向裂紋源,在腐蝕性介質和外加載荷的雙重作用下,裂紋持續(xù)擴展,當鋼絲在某處的實際承載面積小于理論要求的承載面積時,鋼絲便會過載,發(fā)生斷裂[3]。
當井中高壓流體含有CO2時,還容易沁入橡膠密封件,導致密封失效;浸泡腐蝕電器元件,使電子壓力計的芯片因短路或腐蝕而報廢;并且會進入電池筒,破壞電池或使電池短路而發(fā)生爆炸,造成測試失敗。
由原因分析可知,CO2腐蝕主要與下井儀器及工具的材料組成有關,查找相關信息,得知合金元素對CO2腐蝕有很大的影響,含鉻、鉬的鋼材對CO2腐蝕有一定的抑制作用[4]。
通過對市場上合金鋼絲的對比,從具體成分、價格及性能上優(yōu)化,最終選出牌號316L的防腐合金鋼絲作為CO2驅井測壓鋼絲,這種合金鋼絲的抗腐蝕性更強、氣密封更佳,能有效地避免CO2的腐蝕,使用壽命能達一年200井次左右。
為使加重桿能發(fā)揮最好的作用,除增加加重桿的防腐性外,可改變加重桿的材質,增加儀器的下行力,提高測壓成功率。
1)將普通配重改為鎢鋼配重。普通鋼的密度在7.8 g/cm3左右,在同等條件下鎢鋼的密度在13.1~14.8 g/cm3,有效地增加了儀器下行重力。另外鎢鋼具有硬度高、耐磨、耐熱、耐腐蝕等優(yōu)點,這些都符合CO2驅井中儀器加重桿的條件。
2)鎢鋼加重桿加防腐外殼。在實驗過程中發(fā)現(xiàn)鎢鋼有質脆的缺點,在下井過程中容易脆斷,針對這種情況決定給鎢鋼加鋼制防腐外殼,同時也解決了CO2對加重桿的腐蝕。將鎢鋼設計成鎢鋼塊,這樣鎢鋼塊就可以隨意組合,在一定程度上節(jié)約了成本。圖2為加工改進后的加重桿。
圖2 改進后的加重桿
3)減小加重桿導錐錐度,減少下行阻力。原加重桿導錐底部外形一般均加工成120°,如圖3所示,將加重桿導錐角度由120°改為30°后,加重桿導錐所受阻力f1僅為原來的30%,大大減少了儀器串下行阻力。
圖3 導錐阻力分析圖
通過對鎢鋼加重桿的技術改進,有效避免了因井筒結蠟、死油、積液等因素造成的儀器遇阻和儀器下井緩慢問題。同時,使現(xiàn)場加重桿發(fā)生脆斷的概率大大降低,有效降低了測試事故概率。
從現(xiàn)場儀器腐蝕情況分析,腐蝕的薄弱點是儀器外殼、傳壓孔、壓力溫度傳感器。針對儀器的薄弱點進行了改進:①儀器加防腐外殼。②改進耐腐蝕的壓力、溫度傳感器,下井前通過傳壓孔注滿防腐液,雙重措施保護,增加防腐能力。③施工結束后,現(xiàn)場人員用毛氈將儀器及時擦拭干凈,資料處理完畢后,技術人員拆開儀器用工業(yè)酒精對儀器內部進行保養(yǎng),減少酸性物質對儀器表面和內部電路板的腐蝕。
表1為密封圈材質分析對比表。
壓力計的密封圈必須能夠承受高溫(≥150 ℃)、高壓(≥80 MPa)并具有耐腐蝕性能。從表1 可以得出,全氟醚橡膠密封圈最適合于在CO2驅燜井中使用。
把壓力計的密封膠圈更新為防腐蝕的全氟密封膠圈,絲扣處加墊銅墊片,增加絲扣處的密封性;下井前檢查密封膠圈,每口井更換一次,有效避免了腐蝕性氣體滲入壓力計內,提高了測壓成功率。
表1 密封圈材質對比
3.5.1 測壓方式由正梯度變?yōu)榉刺荻?/p>
以往測壓一般是下一支壓力計,采用正梯度測壓,測壓順序是自上而下,壓力值是由小漸次變大的過程[4]。衛(wèi)42 塊油井具有產液含水低、黏度大的特點,井筒內普遍存在高蠟質死油,下井時壓力計的傳壓孔在井口被高蠟質死油堵死,導致壓力傳遞出現(xiàn)遲滯,壓力計的壓力傳感器不能有效地測出壓力變化,所測壓力和壓力梯度失真。
典型井例:
衛(wèi)42-25 井壓力計分別在井口、200 m、300 m、400 m、3 447 m、3 547 m、3 647 m 各停10 min 測梯度,從表2和圖4可以看出:井口0~400 m 處未能形成有效的壓力梯度曲線。
當采用反梯度測壓,壓力計分別在3 647 m、3 547 m、3 447 m、400 m、300 m 200 m 和井口各停10 min測梯度,形成有效的壓力梯度,計算出液面在362 m,詳見表3和圖5。
表2 衛(wèi)42-25井壓力梯度原始數(shù)據(jù)
圖4 壓力梯度原始曲線
為保證測試成功率同時兩支壓力計串接下井,測壓時采用反梯度測壓,即測壓順序是自下而上,壓力值由大漸次變小的過程。施工時先將壓力計下至油層中深,利用井底高溫熔化壓力計傳壓孔的高蠟質死油,保證傳壓孔通暢,壓力傳感器能精準錄取井下壓力變化。
表3 衛(wèi)42-25井反梯度原始數(shù)據(jù)
圖5 壓力反梯度原始曲線
3.5.2 改進測壓操作規(guī)程
針對CO2腐蝕受井溫影響的特點,溫度處于60 ℃時腐蝕性較大[5],在衛(wèi)42 塊中對應深度在1 400~1 600 m。壓力計過這段時采用上限速度,每分鐘起下速度150 m,以減少對儀器的腐蝕時間。
自2018 年2 月份整改措施實施以來,截止到2018 年 12 月份,CO2驅井測壓共 124 井次,一次成功率為98.39%,提高了衛(wèi)42 塊CO2驅井測壓質量,為CO2驅井的壓力監(jiān)測提供了技術支撐,為地質部門提供了準確詳實的壓力資料,對進一步了解CO2驅井CO2的分布和傳遞方向提供了依據(jù)。
中原油田濮城油區(qū)衛(wèi)42塊特低滲油藏由于CO2的腐蝕問題,使測壓工作一度陷入困境。從CO2腐蝕機理分析入手,經過10 個月的研究與應用,通過增強下井設備、材料、儀器的抗腐蝕性,延長了使用壽命,豐富完善了測壓工藝技術,有效解決了在強腐蝕性液體中施工的難題,降低了儀器落井事故率,節(jié)約了施工成本,提高了CO2驅井測壓的質量和施工的安全系數(shù)。