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        提高長輸管道大型定向鉆的回拖一次成功率

        2020-10-03 11:27:00薛大帥中石化中原建設工程有限公司河南濮陽457001
        化工管理 2020年16期
        關鍵詞:施工

        薛大帥(中石化中原建設工程有限公司,河南 濮陽 457001)

        1 工程概況

        某液化天然氣(LNG)項目輸氣干線工程線路總長89.6km,管道設計壓力為10.0MPa,其中直徑為Φ1016mm 的管線長54.18km,而采用定向鉆穿越施工的有19 條,總長約13km,其中長度在1km 以上的定向鉆穿越施工有4 條,長度共計約4.7km。大型定向鉆穿越多,管道口徑大、壁厚大、剛性大、重量大,相應風險也就更大,對定向鉆成功回拖提出了挑戰(zhàn)。

        2 回拖成功率現(xiàn)狀分析及目標制定

        通過對公司近幾年施工的其他項目中定向鉆穿越情況進行統(tǒng)計,共完成直徑Φ1016mm、單處長度1km 以上定向鉆穿越29 條,其中一次回拖失敗5 條,回拖一次成功率82.7%,同時對回拖失敗的原因整理分析,做出統(tǒng)計表,見表1。

        表1 定向鉆一次回拖失敗情況統(tǒng)計表

        從上述統(tǒng)計表分析,影響1km 以上長度定向鉆回拖一次成功率的主要因素為管材抱死、塌孔,占總頻率66.66%,在施工中,必須加強此類問題的控制,以提高定向鉆回拖一次成功率。通過查閱定向鉆相關資料,學習定向鉆施工隊的豐富經(jīng)驗,結合現(xiàn)場實際情況和現(xiàn)有技術水準,預計可解決問題的占80%,因此直徑Φ1016mm 長度1km 以上定向鉆回拖一次成功率可由82.7%提高至:1-17.3%×[66.6%×(1-80%)+33.4%]=91.9%。

        3 原因分析及要因確定

        3.1 原因分析

        針對問題,從操作人員、設備、材料、方法、環(huán)境五個方面進行了詳細的分析調(diào)查,得出導致定向鉆回拖失敗的末端因素有9 個:

        (1)鉆機操作人員水平低,操作不當。

        (2)擴孔工藝不合理。

        (3)導向孔曲線不符合要求。

        (4)未清孔、清孔不徹底。

        (5)復雜地質(zhì)情況。

        (6)發(fā)送溝、入孔槽設置不合理。

        (7)鉆機選用不合理。

        (8)鉆具、鉆桿損壞。

        (9)泥漿性能不符合要求。

        3.2 要因確定

        通過對9 個末端因素進行了逐一驗證,要因確定為:擴孔工藝不合理;未清孔或清孔不徹底。

        (1)定向鉆操作人員均持證上崗,從業(yè)多年,經(jīng)驗豐富,能力滿足施工要求,且施工過程中均嚴格按照操作規(guī)程操作。確定鉆機操作人員水平低,操作不當為非要因。

        (2)現(xiàn)場施工過程中存在越級擴孔、擴孔速度過快等現(xiàn)象,造成孔內(nèi)存在較多干燥、混合不良的鉆屑,無法隨泥漿返出孔外而停留在孔內(nèi),極易增加回拖阻力,造成隱患。確定擴孔工藝不合理為要因。

        (3)在開鉆前對司鉆人員作好詳細的技術要求,對每一根鉆桿的鉆進要求都提前在圖紙上作好標注,控制鉆桿的折角變化:單根鉆桿折角變化<0.8°,連續(xù)三根鉆桿折角變化<2.2°,通過重點控制單根鉆桿的鉆進質(zhì)量和整體曲線的質(zhì)量,保證導向孔曲線光滑,穿越曲率半徑、管底最大埋深、入土角、出土角均能達到設計要求,確保導向孔實際曲線與設計穿越曲線的偏差符合設計及標準規(guī)范要求。確定導向孔曲線不符合要求為非要因。

        (4)發(fā)現(xiàn)部分定向鉆在清孔環(huán)節(jié)為節(jié)約成本未清孔、或清孔不徹底,未通過扭矩、推拉力的降低和泥漿中鉆屑的比例綜合判斷清孔效果,只以扭矩、推拉力的降低判定清孔結束,較多鉆屑停留在孔內(nèi)或未與泥漿混合均勻,給回拖造成隱患。確定未清孔、或清孔不徹底為要因。

        (5)定向鉆施工前會根據(jù)實地地形、地貌及有關特性進行分析、判斷,必要情況下復雜地質(zhì)還要進行詳細的地質(zhì)勘查,通過打勘察孔取樣分析,做出地質(zhì)報告。在導向孔鉆進過程中,通過觀察井眼泥漿返出情況,做好泥漿取樣、試驗分析,將分離物與地質(zhì)勘探報告相比較,可以準確判斷鉆進過程中的地質(zhì)情況,來決策鉆進運行。確定復雜地質(zhì)情況為非要因。

        (6)發(fā)送水道開挖嚴格按照設計要求,中心線要和穿越軸線重合,溝內(nèi)注水,注水深度確保管道能夠漂浮在發(fā)送溝內(nèi),降低鉆機回拖力。由于大口徑管道的剛性大,根據(jù)出土角和管道直徑計算得出入孔槽的深度和長度,滿足管道入孔洞時的曲率半徑要求,保證管道順利回拖入空洞,而不至于產(chǎn)生憋勁或增加回拖力。受場地限制時,采用挖機、吊車等助力,順直管道,最大程度減小回拖阻力。確定發(fā)送溝、入孔槽設置不合理為非要因。

        (7)施工前會根據(jù)地質(zhì)情況、管線長度、鋪管需要回拖力進行分析計算,選擇合適噸位和扭矩的鉆機。同時,在鉆機進場前還會對鉆機進行檢查,性能良好,符合要求方可進場施工。確定鉆機選用不合理為非要因。

        (8)鉆具、鉆桿從導向孔到回拖全過程都在重復使用,抗扭、抗拉強度不斷降低,對于長距離和大孔徑的鉆孔,必須選擇較大直徑的鉆桿,否則因扭矩過大導致鉆桿斷裂。對鉆具、鉆桿損壞對定向鉆回拖的影響進行調(diào)查?,F(xiàn)場施工前對鉆具等進行嚴格檢修,保證鉆具的質(zhì)量滿足施工要求,把不符合要求的鉆具不準用于施工中;在施工過程中,使用每一件鉆具前應先進行一遍檢修,以防止鉆具在施工過程中出現(xiàn)斷裂情況;施工過程中注意對鉆具正確有效的使用,注意鉆具的磨損程度及時進行修復;避免鉆具、鉆桿的損壞。確定鉆具、鉆桿損壞為非要因。

        (9)泥漿的主要作用包括懸浮和攜帶泥屑,封閉孔壁、固孔,減少摩擦力等。施工前根據(jù)地質(zhì)情況有針對性的配置泥漿,施工過程中,現(xiàn)場實時測量泥漿各項參數(shù),檢查泥漿效果,對泥漿性能指標持續(xù)進行監(jiān)測,不斷優(yōu)化泥漿配方,調(diào)節(jié)泥漿性能,擴孔時適當增加聚合物、流變劑,提高泥屑攜帶能力,降低粘滯力;回拖時適量加入潤滑劑,提高泥漿潤滑性,降低摩阻,保證管道順利回拖。確定泥漿性能不符合要求為非要因。

        4 對策制定、實施及效果

        4.1 對策制定

        針對擴孔工藝不合理這個要因,對策為選擇合理擴孔工藝,避免越級擴孔,選擇合理擴孔速度,并針對現(xiàn)場情況選用合理的擴孔器,確定合理的擴孔級數(shù)和擴孔速度。而針對未清孔、或清孔不徹底這個要因,對策為加強清孔環(huán)節(jié)管理,保證徹底清孔,清孔合格率100%,加強現(xiàn)場清孔環(huán)節(jié)管理,所有定向鉆必須清孔合格。

        4.2 對策實施

        擴孔過程是成功完成穿越工程的關鍵,擴孔的作用是擴大鉆孔,使孔道能容納回拖的管道,主要目的是混合鉆屑和泥漿,以制成泥漿排出孔外,使回拖的管道有進入的空間。在擴孔施工過程中,通過合理選擇擴孔器、擴孔級數(shù)、擴孔速度,達到成功回拖的目的。

        (1)擴孔器的選擇:合理組合擴孔器系列,采用板式擴孔器和桶式擴孔器搭配使用,可以確??椎莱尚钨|(zhì)量。飛旋式擴孔器切削能力強,阻力和旋轉所需要的能量小,適用于不塌方且不易包泥的底層;板式擴孔器有較好的切削能力,又能很好的混合鉆屑和泥漿,并且能讓泥漿自由流過,但由于自身過重,大尺寸擴孔時應與桶式擴孔器配套使用;桶式擴孔器對底層的擠壓作用使其十分適用于易塌方和可塑地層,同時具有良好的清孔能力。

        (2)擴孔級數(shù)的確定:主管道管徑為φ1016mm,根據(jù)穿越擴孔的要求,擴孔直徑達到管徑的1.3~1.5 倍,每級擴孔相差150mm~200mm,并根據(jù)地質(zhì)報告描述確定穿越的主要地層情況,確定預擴孔工藝為七級擴孔,分別為:φ400mm 擴孔、φ600mm 擴孔、φ800mm 擴孔、φ1000mm 擴孔、φ1150mm 擴孔、φ1250mm 擴孔和φ1350mm 擴孔。

        (3)擴孔速度的確定:合理的擴孔速度應使泥漿和鉆屑的比例不小于1:1。擴孔時,根據(jù)泥漿泵的排量和不同擴孔直徑分別進行計算,選用合理的擴孔速度,使充足的泥漿與鉆屑混合并帶出孔洞,從而降低回拖力和扭矩。

        加強定向鉆現(xiàn)場清孔環(huán)節(jié)管理,保證所有定向鉆回拖前必須進行清孔,一般選用桶式擴孔器。在清孔時,同時增加泥漿流量20%~30%,盡量攜帶出更多的鉆屑,保證孔洞的順暢。若一次清孔未能降低扭矩和推拉力,或者泥漿中鉆屑比例較多,仍需進行第二次清孔。清孔可通過扭矩、推拉力的降低和泥漿攜帶出的鉆屑逐步減少進行綜合判斷。通過清孔,有效清除孔內(nèi)鉆屑,形成光滑的孔道,減少回拖阻力。

        4.3 實施的效果

        通過確定要因,制定對策,在本工程后期的4 條直徑φ1016mm長度1km 以上定向鉆過程中實施,經(jīng)過全體成員的努力、團結協(xié)作和對對策的認真實施,全部回拖成功,一次回拖成功率100%,大于預期目標91.9%,實現(xiàn)了課題目標。避免了回拖失敗造成的返工及工期延誤,有效減少了損失,創(chuàng)造了效益。此前,直徑φ1016mm、長度1km 以上定向鉆回拖一次成功率為82.7%,回拖失敗率為17.3%,1 條定向鉆回拖失敗造成的返工及工期延誤損失約為30 萬元。制定措施并實施后,4 條直徑φ1016mm、長度1km 以上的定向鉆一次回拖成功率100%,避免的損失為30 萬元×17.3%×4=20.76 萬元,創(chuàng)造了較大效益。

        5 結語

        影響長輸管道定向鉆回拖一次成功率的因素有很多,通過在工程實施中不斷分析和總結,全面認識到質(zhì)量管理的科學性、群眾性和有效性,讓全員樹立質(zhì)量意識,不斷積累經(jīng)驗,提高技術水平,將施工參數(shù)、工藝流程進行歸納總結,形成作業(yè)指導書,供以后的類似工程進行借鑒和參考,避免因相同或相似因素導致定向鉆一次回拖的失敗。通過不斷改進施工方法和質(zhì)量,提高經(jīng)濟、社會和人才效益。

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