劉干典
(福州軌道交通設(shè)計院有限公司 福建福州 350009)
截至2020年,福州地鐵已建或在建的地鐵車站近120座,其中大范圍遇到富水砂層、卵石層的明挖車站基坑項目達20多座。福州城區(qū)地形地貌變化大,內(nèi)河縱橫交錯,地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,靠近沿江河一帶的含水層富水性大、透水性強,水頭壓力大,基坑開挖過程中易產(chǎn)生突涌、基坑地下水無法抽干等問題。因此,受到行業(yè)內(nèi)專業(yè)人士的普遍關(guān)注。透水性地層的基坑工程出現(xiàn)的機率大、風(fēng)險高。
受復(fù)雜的周邊環(huán)境及當(dāng)?shù)鼗咏邓┕に?、施工工藝等因素的限制,基坑降水問題日益成為福州地鐵建設(shè)亟待解決的一個突出問題。探索研究一種新型、科學(xué)、合理,適合于當(dāng)?shù)厮牡刭|(zhì)條件,符合地方施工水平和施工技術(shù)的地下水處理工法十分必要。
基此,本文結(jié)合福州地鐵工程實踐,通過試驗分析透水性基坑地下水量,探析工法實施效果及其存在問題,并基此提出透水性地層地鐵基坑地下水處理工法的優(yōu)化措施。
地鐵基坑的地下水控制方法主要有截水和降水,具體應(yīng)根據(jù)工程地質(zhì)和水文條件、基坑周邊環(huán)境要求及支護結(jié)構(gòu)形式等綜合確定。當(dāng)降水不會對基坑周邊環(huán)境造成損害,可優(yōu)先考慮采用基坑內(nèi)直接降水,否則采用截水。但無論采用何種處理方式,在方案研究階段,都應(yīng)深入分析地下水的穩(wěn)定問題。
關(guān)于基坑地下水穩(wěn)定性問題,主要有以下兩個:
(1)抗突涌穩(wěn)定,即坑底以下有水頭高于坑底的承壓水含水層,未用截水帷幕隔斷其基坑內(nèi)外的水利聯(lián)系時,在承壓水作用下可能出現(xiàn)坑底突涌的現(xiàn)象。
抗突涌穩(wěn)定性分析原理可參照《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》(JGJ120-2012)附錄C 滲透穩(wěn)定性驗算C.0.1。
(2)滲流穩(wěn)定,即懸掛式止水帷幕底端位于碎石層、卵石層、砂土或粉土等透水性地層時,由于基坑內(nèi)外水頭壓力差作用,坑底的涌水力使得砂土顆粒處于懸浮狀態(tài)的現(xiàn)象。
滲流穩(wěn)定性分析原理可參照《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》(JGJ120-2012)附錄C 滲透穩(wěn)定性驗算C.0.2。
為可靠分析福州地鐵典型透水性地層的基坑開挖出水量,從而為選擇直接降水或截水的方案提供基本依據(jù),以福州地鐵4號線某一靠近烏龍江邊地鐵站基坑為例,給出降水試驗及數(shù)值模擬的相關(guān)主要數(shù)據(jù)。
(1)試驗?zāi)康?/p>
通過抽水試驗,驗證在不進行地下水處理的工況下,直接降水能否滿足基坑開挖要求。
(2)單井抽水試驗結(jié)果
抽水試驗從2020年4月30日至5月20日,經(jīng)歷20d,共完成5組試驗,抽取其中兩組典型試驗結(jié)果。
①單井抽水,抽水時間從2020年4月30日下午13:15開始,截止到5月1日下午,約22h。
該試驗全過程配備了3口井,其中1口井抽水,其他兩口觀測,配備1臺QJ50-65-15深井潛水泵,揚程65m,額定功率15kW,安裝水表1只。
經(jīng)試驗得知,觀測井的水位埋深-時間變化曲線如圖1所示。
經(jīng)歷24h后,坑內(nèi)水位趨于穩(wěn)定,水位從初始5.60m下降到6.40m(降幅0.80m),單井流量60~68m3/h。
②單井停抽恢復(fù)試驗
降水井關(guān)閉抽水泵停抽后,通過觀測水位恢復(fù)情況,取得數(shù)據(jù)繪制曲線如圖2所示。
根據(jù)恢復(fù)試驗,降水井停抽后,各觀測井水位快速回升,40min內(nèi)各井水位恢復(fù)100%。
(3)群井抽水試驗結(jié)果
抽水時間從2020年5月15日13:35開始,截止到5月17日15:35,約50h,其他施工參數(shù)類同單井試驗。
通過試驗發(fā)現(xiàn),群井抽水試驗及群井停抽恢復(fù)試驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 群井抽水時各觀測井水位埋深-時間變化曲線
群井抽水1h后水位趨于穩(wěn)定,抽水50h后,最終坑外水位從初始值5.60m下降到6.65m,降幅1.05m,單井平均流量67~80m3/h。
根據(jù)恢復(fù)試驗,降水井停抽后,各觀測井水位快速回升,120min內(nèi)各井水位恢復(fù)100%,如圖4所示。
圖4 群井停抽時各觀測井水位埋深-時間變化曲線
(4)數(shù)值模擬分析
假設(shè)基坑開挖到坑底時,已揭穿坑底的<2-4-6>(含泥)粗中砂層,其下部的<3-8>層卵石層直接對其進行水力補給,水位必須降至坑底以下1m。根據(jù)以上假設(shè),坑內(nèi)地下水位需要降深為:安全水頭深-初始水位=18.31-5.60=12.71m。本試驗運用Visual MODFLOW 軟件,采用滲流數(shù)值法進行計算,以整個基坑的東西南北最遠邊界點為起點,模型尺寸400×1000m,四周均按定水頭邊界處理。
經(jīng)過模擬計算,基坑內(nèi)需布置32口降壓井,基坑外布置62口降壓井,坑外設(shè)置觀測兼應(yīng)急井,不間斷抽水10d后達降水深度,基坑的涌水量達96 248m3/d。模擬流場圖如圖5~圖6所示。
圖5 群井抽水10d后基坑水位埋深模擬流場圖
圖6 群井抽水10d后基坑水位降深模擬流場圖
(5)抽水試驗及數(shù)值分析總體結(jié)論
①單井涌水量大、水位恢復(fù)極快。通過抽水試驗,單井涌水量達1440m3/d(60m3/h)以上,屬極強富水性含水層;
②基坑總涌水量極大,直接降水風(fēng)險極大,各井停抽后,水位在40~120min左右均恢復(fù)100%,水位恢復(fù)迅速;
③反演求得試驗場地<2-4-6>粗中砂滲透系數(shù)kh=63.3m/d、kv=34.3m/d,<3-8>卵石滲透系數(shù)kh=117.4m/d、kv=45.5m/d,地層滲透系數(shù)極大;
④現(xiàn)場應(yīng)配置絕對可靠的電源自動切換系統(tǒng)。否則一旦停電,水位將在1~2h內(nèi)迅速回升,基坑即處于十分危險狀態(tài),工程風(fēng)險極高。
綜上試驗可知,同類地質(zhì)條件下的基坑地下水采用直接抽排降水的實施難度很大,地下水預(yù)先處理是必要的。
針對上述基坑施工遇到的地下水問題,經(jīng)過反復(fù)研究探索,多次現(xiàn)場試驗和專家論證,總結(jié)出了以下具備較強操作性的地下連續(xù)墻落底和坑底水平封底加固的處理方案。其工法原理簡述如下:
地下連續(xù)墻落底,即在滿足支護結(jié)構(gòu)變型和承載力、基坑整體穩(wěn)定性的前提下,通過延長地下連續(xù)墻長度,隔斷坑底以下砂層、卵石層等透水性強地層,是解決基坑截水問題的一種施工工法。
坑底水平封底加固,即為解決基坑抗突涌隔水層深度或厚度不足,或減緩地下水滲流速度而在基底以下某一深度人為設(shè)置一隔水層,是可以使得坑底滿足承壓水抗突涌穩(wěn)定性要求的一種地基加固工法。
不過,工法實施過程仍存在一些亟待優(yōu)化的問題。
(1)地下墻落底
截至目前,福州地鐵采用地下連續(xù)墻落底的基坑有4~5座。從實施的止水效果來說,基本達到預(yù)期效果,但多座車站基坑在施工過程中仍然發(fā)生坑底涌水涌砂、地下墻縫墻縫漏水等工程問題。
以5號線倉山片區(qū)某站為例,根據(jù)勘察報告,基坑開挖范圍及坑底以下存在深厚(含泥)中砂<2-5>、中砂<3-3>及卵石<4-8>,滲透系數(shù)達30~50m/d。為解決基坑開挖降水問題,采用了地下連續(xù)墻落底隔斷卵石層的方案,地下連續(xù)墻長度達65m。圍護結(jié)構(gòu)橫剖面示意圖如圖7所示。
圖7 5號線倉山片區(qū)某站圍護結(jié)構(gòu)橫剖面示意圖
該基坑圍護結(jié)構(gòu)小里程端圍護結(jié)構(gòu)采用了地下連續(xù)墻落底的方案,在小里程第二段底板開挖到底時,坑內(nèi)減壓井外壁發(fā)生坑底涌水涌砂,大量粉細砂流失,地下連續(xù)墻底被掏空,導(dǎo)致基坑中部分隔墻附近的冠梁局部45°剪切破壞開裂。
根據(jù)調(diào)查分析可知,該基坑產(chǎn)生涌水涌砂的原因有以下有幾種:
①基坑底以下地下墻接縫和墻腳開叉嚴重,內(nèi)外水力聯(lián)系未有效隔斷;
②地下連續(xù)墻工字鋼接頭施工質(zhì)量不合格,接縫處可能存在夾泥,在承壓水作用下成為滲漏水通道;
③在坑內(nèi)的(含疏干井、承壓井)降水井質(zhì)量不合格,井內(nèi)濾層或井壁未做好導(dǎo)致泥土、砂流失,抽水失效。
(2)坑底水平封底加固
截至目前,福州地鐵采用坑底水平封底加固的基坑有6~7座。從基坑抗突涌穩(wěn)定性的角度來說,基本達到預(yù)期效果,但個別基坑出現(xiàn)了坑底管涌、降水井壁外側(cè)涌水涌砂等工程問題。
以4號線臺江片區(qū)某站為例,根據(jù)勘察報告,基坑開挖范圍及坑底以下存在深厚(含泥)中細砂<2-4-6>、粉細砂<3-2>及卵石<3-8>,滲透系數(shù)達28~30m/d。為解決基坑開挖降水問題,采用了坑底以下14m深處超高壓旋噴樁水平封底滿堂加固的處理方案,加固厚度4m,布置規(guī)格為φ1100@750×750。圍護結(jié)構(gòu)橫剖面示意圖如圖8所示。
圖8 4號線臺江片區(qū)某站圍護結(jié)構(gòu)剖面圖
在大里程端頭井基坑開挖到坑底時,個別部位發(fā)生涌水涌砂,坑內(nèi)減壓井外壁發(fā)生坑底涌水涌砂等工程問題。根據(jù)調(diào)查分析可知,該基坑發(fā)生涌水涌砂的可能原因有以下兩種:
① 坑內(nèi)的降水井質(zhì)量不合格,井內(nèi)濾層或井壁遭到破壞,導(dǎo)致泥土、砂流失,抽水失效。
② 超高壓旋噴樁加固質(zhì)量未達預(yù)期效果,局部存在“天窗”,在承壓水的作用下產(chǎn)生涌水涌砂。
實踐可知,無論是采用地下連續(xù)墻落底,還是坑底水平封底的地下水處理方案,從理論上來說都是科學(xué)合理的,但受限于施工機械、施工工藝、施工水平及施工管理等具體操作層面的限制,往往在某些環(huán)節(jié)還存在不足?;?,針對以上工法存在的問題,提出以下建議:
(1)對于地下連續(xù)墻落底方案,因地下連續(xù)墻長度一般較長,受限于與施工工藝及水平的限制,深層的地下墻接縫夾泥和墻腳開叉現(xiàn)象十分嚴重。因此,建議通過地下連續(xù)墻垂直度限制、基坑開挖前檢測地下連續(xù)墻接縫是否夾泥等控制手段,提前采取補救措施,以避免墻縫滲漏的風(fēng)險。這種檢測方法準確有效、操作方便,且成本不高。
(2)坑底水平封底加固的設(shè)計,意圖是采用高質(zhì)量的超高壓旋噴樁滿堂加固封底,以形成完整的隔水層,隔斷上下層的水力聯(lián)系,但若加固體樁間搭接長度不夠,或搭接方式不對,容易導(dǎo)致局部未能等到有效加固即已進水。隔水效果將大打折扣。因此,建議封底加固規(guī)定采用梅花型布置,增大樁間搭接長度,并制定嚴格的試樁試驗,確定可靠的施工參數(shù)后再正式實施。
(3)對于水平封底加固方案,即使加固體本身質(zhì)量合格,但在施工降水井過程,因降水井井壁穿透加固層導(dǎo)致原加固體遭到破壞,從而導(dǎo)致水平封底加固體的抗承壓能力減弱引起涌水涌砂。因此,建議在明確坑內(nèi)的疏干井不超過加固體頂面前提下,進一步優(yōu)化設(shè)計方案,在基坑外設(shè)置承壓井。
(4)無論是對地下連續(xù)墻落底或基坑封底加固方案,均應(yīng)在坑內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的疏干井,以作為墻縫漏水、封底失效的第二道防線。另外,建議在基坑開挖之前,提前進行預(yù)抽水試驗,以便驗證圍護結(jié)構(gòu)止水效果,若效果不佳,可提前采取補救措施。
本文全面分析了基坑地下水穩(wěn)定性原理,以及基坑抽水遇到的現(xiàn)實難題,論證了地下水處理的必要性,提出地下連續(xù)墻落底和坑底水平封底的地下水處理工法,解決了福州地鐵基坑降水遇到的棘手難題。但工法確定依據(jù)不足、論證不充分、技術(shù)標準不統(tǒng)一、施工工藝和水平差異大等問題依然較為突出,其高昂的工程造價也是建設(shè)方頭疼的難題。以上問題還需在日后的實踐中逐步解決。