文_沈志勇 李冬 李軍 國家能源集團泰州發(fā)電有限公司
隨著近幾年火電機組年利用小時降低,機組啟停次數(shù)逐年增加,機組在啟動并網(wǎng)后往往存在NOx 排放超標的情況,本文對此進行分析,并提出切實可行的措施,以降低機組啟動過程中NOx 的排放量。
某電廠1000MW 超超臨界燃煤機組,鍋爐采用П型布置、單爐膛、反向雙切圓燃燒方式,MPM 燃燒器+SOFA 燃燒器+偏置周界風燃燒器,內(nèi)螺紋管垂直上升膜式水冷壁、循環(huán)泵啟動系統(tǒng)、一次中間再熱,配置兩臺汽動引風機和一臺備用電動引風機。脫硝部分采用選擇性催化還原技術(shù)(Selective Catalytic Reduction,簡稱“SCR”),機組正常運行時,NOx 排放濃度控制在50mg/Nm3之內(nèi)。
某機組2020年3月份和4月份各啟動一次,機組并網(wǎng)后NOx排放情況如表1。表1 數(shù)據(jù)均來源于環(huán)保網(wǎng)站上相關(guān)CEMS 數(shù)據(jù)小時均值。
表1 某機組啟動期間NOx排放情況
從表1 可見,某機組這兩次啟動期間,機組并網(wǎng)初期4h 多,沒有達到排放標準。
在煤粉燃燒的過程中產(chǎn)生的NOx,根據(jù)形成的條件不同大致可以分為燃料型、熱力型、快速型。在NOx 排放總量中,燃料型NOx 所占比例在75%以上,其機理是燃料中的氮化合物與氧氣反應結(jié)合生成NOx。影響燃料型NOx 的因素主要是:燃煤本質(zhì)特性和燃燒過程中的過量空氣系數(shù)。
根據(jù)GB13223-2011 標準中的有關(guān)規(guī)定,NOx 排放數(shù)據(jù)按照6%煙氣氧量進行折算:
式中:
NOx(O2=6%)為折算后到6%的NOx 排放濃度,mg/m3;
(NOx)為實際測量NOx 排放濃度,ppm;
(O2)為煙氣中實際測量O2濃度,%。
機組啟動階段,鍋爐過量空氣系數(shù)偏大導致爐膛燃燒區(qū)域氧化性氣氛增加和NOx 排放數(shù)據(jù)的折算倍率變大;另外,SCR入口煙氣溫度偏低導致脫硝系統(tǒng)無法投運,這是造成NOx 排放量超標的兩個主要原因。
機組啟動時鍋爐燃料量很小,風煤比與機組正常運行時相比大得多。鍋爐過量空氣系數(shù)增大,意味著煙氣中的氧量增高,則爐膛內(nèi)氧化性氣氛增強,氮化合物更易被氧化成NOx,另外,根據(jù)NOx 排放的折算公式,當煙氣中氧量大于6%時,折算值將大于實際值,氧量越多,折算值倍率越大,見表2。而機組在并網(wǎng)前煙氣中的氧量一般已達到12%以上,導致折算后的NOx排放量進一步增加。
表2 折算值為50mg/Nm3對應不同煙氣氧量的實測值
SCR 進口煙溫大于310 ℃才能投運,若煙氣溫度過低,則催化劑性能下降,脫硝系統(tǒng)中未反應的NH3會與逸出氨(NH3)及煙氣中的SO3和水蒸汽生成硫酸氫銨凝結(jié)物(NH3+SO3+H2O →NH4HSO4),其冷凝以后易附著在空預器換熱元件表面,粘住煙氣中的飛灰顆粒,堵塞空預器換熱元件通道。
機組并網(wǎng)后,雖然總煤量增加,但由于蒸汽量也同時變大,吸收的熱量大于爐膛燃燒釋放的熱量,導致煙氣有一段下降的趨勢。因此,需要在機組初負荷暖機后,繼續(xù)加負荷才能提升煙氣溫度,在此之前無法投運SCR,造成NOx 排放一直處于超標狀態(tài)。
二次風量低于額定總風量25%時會觸發(fā)鍋爐MFT,為了心理上的安全感,機組啟動過程中,鍋爐的總風量保持較大,并網(wǎng)前已到達1600t/h 左右。因此,在滿足爐膛穩(wěn)定燃燒的情況下,可以適當減少鍋爐總風量。
機組啟動階段,爐膛上部的3 層SOFA 風門開度不大,停運磨的輔助風門投自動,這導致爐膛下層燃燒區(qū)域風量增加,為了減少燃燒區(qū)域氧化性氣氛,可以全開3 層SOFA 風門,并將停運磨的輔助風門手動關(guān)小。
影響SCR 入口煙溫的因素有兩方面,即鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣熱量和省煤器入口水溫。
鍋爐配置6 臺中速磨煤機,根據(jù)磨出口至爐膛的燃燒器位置由低到高的順序分別命名為A、B、C、D、E 和F。其中,A磨額外增加了等離子點火裝置,用于鍋爐啟動點火和爐膛穩(wěn)燃。為了防止因煤質(zhì)惡化或其他原因?qū)е聽t膛燃燒不穩(wěn),分別在A、B 磨燃燒器和C、D 磨燃燒器之間設(shè)置了AB 層和CD 層油槍,用于助燃和穩(wěn)燃。
鍋爐點火時,在保證底層A 磨高熱值的煤種情況下,可以在其余磨加倉相對低熱值的煤種,增加入爐的總煤量,提高煙氣量。另外,原先鍋爐轉(zhuǎn)態(tài)時采用的是下層兩臺磨加中間第四臺磨,即A、B、D 磨組運行,爐膛火焰相對偏下,經(jīng)過現(xiàn)場分析,鍋爐轉(zhuǎn)態(tài)前,A、B 磨運行時,爐膛燃燒穩(wěn)定,火檢信號正常,可以啟E 磨轉(zhuǎn)態(tài),同時CD 層油槍熱備,一旦發(fā)生E 磨燃燒不穩(wěn),火檢偏弱時,可以迅速投入對應角的油槍助燃,采用下層兩臺磨加上層第五臺磨,即A、B、E 磨組轉(zhuǎn)態(tài),可以明顯提升爐膛火焰,進一步提高了煙氣溫度。
在機組啟動過程中,燃料量的增加意味著機組負荷的增加,因此需要優(yōu)化啟機操作,盡快提高機組負荷。比如,提前安排暖磨,在主機沖轉(zhuǎn)時,安排汽泵和汽動引風機的沖轉(zhuǎn),主機高速暖機時進行高低加暖管等。
省煤器入口水溫升高,可以降低省煤器的吸熱量,提高鍋爐的排煙溫度。進入省煤器的水有兩路,一路是經(jīng)過除氧器和高加的給水,另一路是經(jīng)過爐膛水冷壁吸熱后并被爐水循環(huán)泵加壓后的鍋爐循環(huán)水。因此,爐水循環(huán)泵運行時,應保持其出口調(diào)閥在80%以上的開度,增大熱水再循環(huán)量,提升省煤器入口水溫。
鍋爐點火前,盡可能開大輔汽至除氧器加熱調(diào)閥,使得除氧器溫度保持在150℃以上,提高鍋爐上水溫度,有利于鍋爐的點火和穩(wěn)燃。另外,點火后盡早投入2#高加,可以進一步提高給水溫度。
鍋爐熱態(tài)清洗結(jié)束后,鍋爐就不需排放了。但是,由于輔汽母管汽源來自于鄰機,而對除氧器的加熱汽源和軸封的供汽汽源都來自輔汽,外來的汽源會導致熱井水位不斷升高,可能會淹沒凝汽器的抽氣口,進而影響真空,需要鍋爐不時排放熱水,補充溫度相對較低的給水來控制熱井水位,但這卻會降低省煤器入口水溫。因此,在鍋爐熱態(tài)清洗時,應提前降低熱井水位設(shè)定值,保持一個較低的水位,并在滿足投運條件的情況下,應盡早將軸封汽源切至冷再,除氧器加熱汽源切至四抽,實現(xiàn)本機自供汽。
本文對超超臨界機組在啟動過程中NOx 排放超標的原因進行分析, 并提出了適當減少總風量,關(guān)小燃燒區(qū)域風門,調(diào)整加倉煤種、改變鍋爐轉(zhuǎn)態(tài)時的磨組運行方式、合理安排輔機啟動,提高給水溫度,控制凝汽器低水位和盡早實現(xiàn)本機自供汽等方法,對于同類型的機組在啟動過程中降低NOx 的排放量具有一定的借鑒意義。