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        基于預(yù)測函數(shù)控制算法的脫硝優(yōu)化控制

        2020-09-30 09:41:56陳小強(qiáng)遲慶喜王德華顧滌楓
        浙江電力 2020年9期
        關(guān)鍵詞:催化劑優(yōu)化效果

        陳小強(qiáng),遲慶喜,謝 磊,王德華,顧滌楓

        (1.中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司,江蘇 蘇州 215123;2.浙江大學(xué) 控制學(xué)院,杭州 310027)

        0 引言

        根據(jù)國家環(huán)保部門的要求,火力發(fā)電廠需要對煙氣NOX(氮氧化物)的排放量濃度進(jìn)行限制,工廠中常用到SCR(選擇性催化還原脫硝)技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硝,SCR 技術(shù)通過噴氨的方式,以氨作為還原劑,在催化劑的作用下通過化學(xué)反應(yīng)將需要脫硝的煙氣中的NOX分解為N2和H2O,從而將催化劑出口處的NOX濃度控制在一定的范圍內(nèi)[1]。在此過程中,運(yùn)行人員需要根據(jù)煙囪處的NOX濃度,及時(shí)調(diào)整催化劑出口處NOX濃度設(shè)定值。但是,基于該技術(shù)的脫硝裝置非常龐大,并且需要兼顧復(fù)雜的化學(xué)過程變化以及現(xiàn)場環(huán)境影響,使得系統(tǒng)整體的延遲和慣性都很大,給脫硝控制帶來了一定難度。

        對于脫硝控制系統(tǒng)這類大遲延對象,采用常規(guī)PID(比例-積分-微分)控制的效果不是很理想,盡管可以對PID 的控制參數(shù)進(jìn)行精心調(diào)整,仍舊存在著抗干擾能力弱、啟停磨時(shí)催化劑出口NOX濃度波動(dòng)大、需要人為干預(yù)、自動(dòng)化水平低等問題。為了解決這一問題,學(xué)者們進(jìn)行了多方面的研究。文獻(xiàn)[2]利用頻域分析對控制器的參數(shù)進(jìn)行整定,通過線性自抗擾器改進(jìn)傳統(tǒng)PID 控制;文獻(xiàn)[3]通過對原有的出口測點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)改造,通過網(wǎng)格多點(diǎn)測量為科學(xué)噴氨提供了基礎(chǔ);文獻(xiàn)[4]提出GA-KPLS 的建模方法,基于核偏最小二乘法及遺傳算法建立了更精確的脫硝系統(tǒng)模型;文獻(xiàn)[5]在建立脫硝系統(tǒng)模型的基礎(chǔ)上采用廣義預(yù)測控制對噴氨量進(jìn)行控制,并取得不錯(cuò)的效果;文獻(xiàn)[6]將預(yù)測控制技術(shù)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合應(yīng)用到脫硝控制中,提升了在測試數(shù)據(jù)存在一定失真情況下的控制效率;文獻(xiàn)[7]對預(yù)測控制中約束的可行性進(jìn)行了分析與在線調(diào)整,對于帶有約束的過程控制應(yīng)用具有重要意義;文獻(xiàn)[8]將模型預(yù)測控制應(yīng)用于SCR 脫硝系統(tǒng)中,并通過仿真與PID 進(jìn)行了對比分析,在動(dòng)態(tài)特性與抗干擾能力方面印證了模型預(yù)測控制的優(yōu)越性。

        1 預(yù)測函數(shù)控制

        對于具有以下形式的煙氣脫硝模型采用預(yù)測函數(shù)控制方法控制設(shè)定值:

        式中:a(z)=1+a1z-1+a2z-2+…+an+1z-n-1,b(z)=b1z-1+b2z-2+…+bnzn;uk和yk分別為系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)刻的輸入和輸出,即噴氨量和出口NOX濃度;Δ=1-z-1為差分算子。

        構(gòu)造矩陣形式的模型預(yù)測方程:

        對于具有滯后時(shí)間Td,閉環(huán)期望響應(yīng)時(shí)間為Tr,一致點(diǎn)為h 的滑壓模型,按式(4)計(jì)算控制器輸入增量Δu:

        式中:H1表示矩陣H 的第一列;表示取矩陣M 的第Td+h 行;表示k 時(shí)刻脫硝過程的實(shí)際輸出值,根據(jù)uk=uk-1+Δu 動(dòng)態(tài)修正噴氨量設(shè)定值。

        2 基于預(yù)測函數(shù)控制的脫硝優(yōu)化

        2.1 脫硝優(yōu)化控制平臺(tái)結(jié)構(gòu)

        控制噴氨量的脫硝優(yōu)化控制平臺(tái)在Rockwell的PLC(可編程邏輯控制器)中實(shí)施,在電子間布置PLC 機(jī)柜,通過MODBUS 模塊與DCS(分散控制系統(tǒng))進(jìn)行通信,通信協(xié)議為RS485,這種開發(fā)結(jié)構(gòu)充分考慮了系統(tǒng)的熱插拔特性,無需對DCS進(jìn)行大規(guī)模修改,更不會(huì)影響DCS 的基本功能,并且為了不影響運(yùn)行人員的操作習(xí)慣,脫硝優(yōu)化平臺(tái)采用插件式部署,運(yùn)行人員僅需按照往常的操作習(xí)慣操作即可。

        脫硝管道噴氨催化過程分為A,B 兩側(cè),磨煤機(jī)的運(yùn)作影響了A,B 兩側(cè)的入口NOX濃度大小,入口濃度同時(shí)影響著出口NOX濃度,尤其在啟停磨煤機(jī)時(shí),會(huì)對出口NOX處產(chǎn)生很大的干擾。同時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷對脫硝催化過程的模型辨識有一定的影響。過程數(shù)據(jù)由DCS 輸入給外掛的PLC 平臺(tái)進(jìn)行整體的優(yōu)化控制計(jì)算,其后,PLC 將先進(jìn)控制算法得到的噴氨量設(shè)定值輸入至DCS,由DCS 中的PID 控制系統(tǒng)對閥門進(jìn)行控制。該脫硝優(yōu)化算法結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 脫硝優(yōu)化算法結(jié)構(gòu)

        同時(shí),為了滿足運(yùn)行人員的習(xí)慣與保證脫硝過程的順利進(jìn)行,在DCS 內(nèi)部有一套自有的PID控制系統(tǒng),用于控制催化管道出口處NOX濃度值,PLC 平臺(tái)整體與DCS 現(xiàn)有的PID 控制系統(tǒng)并行工作,運(yùn)行人員可以方便地在兩者間切換,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

        2.2 脫硝過程模型辨識

        PFC(預(yù)測函數(shù)控制)的實(shí)施需要以過程模型為基礎(chǔ),脫硝過程是一個(gè)典型的單輸入單輸出過程,過程的輸入為向催化劑管道中噴入的氨量,輸出為催化劑出口處的NOX濃度,增加噴氨量,催化劑出口處的NOX濃度也會(huì)隨之明顯減少;而減少噴氨量,催化劑出口處的NOX濃度則會(huì)明顯增加。但是,在這個(gè)過程中脫硝受到的干擾因素也較多,在噴氨量一定的情況下,催化劑入口NOX濃度、管道內(nèi)總風(fēng)量、總?cè)剂狭康纫蛩囟紩?huì)顯著影響催化劑出口處NOX的濃度變化。

        同時(shí),在不同發(fā)電負(fù)荷下,一些外部環(huán)境的改變?nèi)鐭煔饬?、風(fēng)量風(fēng)速等的不同,催化劑的催化效率也不盡相同。因此,需要根據(jù)不同的負(fù)荷分段定制脫硝模型,最終辨識出的結(jié)果為一階加純滯后模型:

        其中在不同負(fù)荷時(shí)的模型參數(shù)如表1 所示。

        表1 脫硝過程模型參數(shù)

        2.3 算法設(shè)計(jì)策略

        2.3.1 加速抑制擾動(dòng)的策略

        脫硝催化過程具有反應(yīng)慢的特點(diǎn),遇到擾動(dòng)時(shí),通過改變輸入量的方式往往需要很長時(shí)間才可以應(yīng)對擾動(dòng)帶來的改變,因此,當(dāng)遇到高頻擾動(dòng)時(shí),要在算法中減小參考軌跡的閉環(huán)響應(yīng)時(shí)間,以達(dá)到快速抵消擾動(dòng)影響的目的。因此在應(yīng)用PFC 之前,要先在設(shè)定值附近設(shè)定一個(gè)范圍值,以判斷是否需要快速響應(yīng),當(dāng)出口NOX濃度在范圍之外,則調(diào)低參考軌跡閉環(huán)響應(yīng)時(shí)間CLTR 值,當(dāng)達(dá)到設(shè)定范圍以內(nèi),則認(rèn)為已經(jīng)應(yīng)對了擾動(dòng),增大閉環(huán)響應(yīng)時(shí)間,平穩(wěn)地對過程進(jìn)行控制。

        2.3.2 PFC 與PID 控制的無擾切換

        為了適應(yīng)運(yùn)行人員的習(xí)慣,同時(shí)應(yīng)對各種可能的情況,脫硝平臺(tái)設(shè)置了PFC 與PID 控制相互切換的功能,因此需要保證在優(yōu)化平臺(tái)投入和切除時(shí)無擾。在PID 控制情況下對原有的PID 控制信號進(jìn)行跟蹤,在PFC 優(yōu)化平臺(tái)投入時(shí),保證平臺(tái)的計(jì)算結(jié)果和PID 的計(jì)算結(jié)果相同,實(shí)現(xiàn)無擾投入;而在PFC 優(yōu)化平臺(tái)切出時(shí),由于PID 自帶了操作變量跟蹤功能,只需設(shè)置優(yōu)化平臺(tái)繼續(xù)跟蹤PID 即可。

        3 控制效果及分析

        在基于PFC 的脫硝優(yōu)化平臺(tái)部署后72 h 內(nèi),對平臺(tái)的性能進(jìn)行監(jiān)控和分析,對影響催化劑出口NOX濃度的工況進(jìn)行記錄,主要包括常規(guī)設(shè)定值改變、負(fù)荷變化、啟停磨等工況,同時(shí)還將開啟脫硝優(yōu)化的A 側(cè)脫硝反應(yīng)器和沒有開啟脫硝優(yōu)化的B 側(cè)脫硝反應(yīng)器控制效果進(jìn)行比較。

        3.1 負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)設(shè)定值跟蹤情況

        負(fù)荷基本穩(wěn)定在305 MW 左右時(shí)對出口NOX濃度進(jìn)行采樣,如圖2 所示。

        催化劑出口NOX濃度設(shè)定值由50 mg/m3改為40 mg/m3后,在經(jīng)過約500 步(采樣時(shí)間2 s)后,出口NOX濃度穩(wěn)定在40 mg/m3附近。期間催化劑入口NOX濃度波動(dòng)在40 mg/m3內(nèi),在入口NOX濃度存在一定波動(dòng)的情況下,并未對控制結(jié)果產(chǎn)生較大影響,脫硝效果良好。

        圖2 負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)的脫硝控制曲線

        3.2 升降負(fù)荷時(shí)設(shè)定值跟蹤情況

        受傍晚太陽能總量降低影響,在某時(shí)段機(jī)組負(fù)荷由320 MW 升至400 MW,為了維持煙囪出口處NOX濃度達(dá)到環(huán)保要求,運(yùn)行人員多次調(diào)整催化劑出口處NOX濃度設(shè)定值,分別向上或向下對設(shè)定值進(jìn)行了調(diào)整,如圖3 所示。

        圖3 負(fù)荷不穩(wěn)定時(shí)的脫硝控制曲線

        在此期間,催化劑入口NOX濃度也經(jīng)歷了50 mg/m3左右的范圍波動(dòng),在PFC 脫硝優(yōu)化平臺(tái)的控制下,出口處NOX濃度實(shí)現(xiàn)了快速的響應(yīng),均在8 min 左右調(diào)整到位,并伴有一定的超調(diào),偏差基本在±3 mg/m3以內(nèi),最大偏差不超過5 mg/m3。

        3.3 與PID 控制及手動(dòng)控制效果比較

        3.3.1 正常時(shí)段的控制效果比較

        將不同的A,B 兩側(cè)分別用PFC 控制與PID控制在同一工況條件下運(yùn)行,并采集到數(shù)據(jù)。某時(shí)段催化劑出口NOX受到一定干擾,運(yùn)行人員將A,B 兩側(cè)催化劑出口NOX濃度設(shè)定值都調(diào)高了5 mg/m3,如圖4 所示。

        圖4 正常時(shí)段PFC 控制與PID 控制效果比較

        可以明顯地看出:A 側(cè)代表的PFC 控制效果面對設(shè)定值的變動(dòng),具有更快的響應(yīng)速度;B 側(cè)傳統(tǒng)的PID 控制即使在參數(shù)整定較好的情況下也要慢于A 側(cè)。

        3.3.2 啟停磨期間的控制效果比較

        每天根據(jù)機(jī)組負(fù)荷適當(dāng)啟動(dòng)或者停止部分磨煤機(jī),在磨煤機(jī)啟停期間,機(jī)組處于劇烈的工況變化階段,尤其考驗(yàn)控制器的性能。某時(shí)段機(jī)組負(fù)荷降低至330 MW,需要停止磨煤機(jī)以減少燃料量。磨煤機(jī)停止時(shí)催化劑出口NOX濃度將會(huì)迅速降低,需要迅速降低噴氨量以防止出口NOX濃度過低,造成過量噴氨。此期間,A 側(cè)脫硝由脫硝優(yōu)化平臺(tái)完成,B 側(cè)脫硝由運(yùn)行人員手動(dòng)干預(yù),效果如圖5 所示。

        A 側(cè)基于PFC 的脫硝控制快速跟蹤了出口NOX濃度設(shè)定值變化,而B 側(cè)PID 控制在參數(shù)整定較好情況下,由于響應(yīng)速度較慢,對于設(shè)定值的變化并沒有達(dá)到與A 側(cè)一樣的跟蹤效果。

        4 結(jié)語

        圖5 啟停磨期間PFC 控制與PID 控制效果比較

        以某發(fā)電廠機(jī)組脫硝過程為研究對象,通過采集催化劑入口、出口NOX濃度,機(jī)組負(fù)荷、總?cè)剂狭康葯C(jī)組運(yùn)行參數(shù),設(shè)計(jì)了基于預(yù)測函數(shù)控制的脫硝優(yōu)化先進(jìn)控制算法。該算法使用了Rockwell 公司的PLC 組件,在各種穩(wěn)定和變化工況下均能快速、穩(wěn)定地將催化劑出口NOX濃度控制在設(shè)定值附近,同時(shí)有效抑制干擾。從總體效果來看,脫硝優(yōu)化平臺(tái)的控制效果明顯優(yōu)于現(xiàn)有PID 控制方案,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化水平更高的先進(jìn)控制,減輕了運(yùn)行人員的工作負(fù)擔(dān)。同時(shí),對于脫硝優(yōu)化這一復(fù)雜的慢速過程工業(yè)控制,預(yù)測函數(shù)控制算法仍不能完全克服其頻繁擾動(dòng)的缺點(diǎn),對于一些高頻快速的擾動(dòng)還需要做進(jìn)一步的研究。

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