張滕飛,王克儉,羅帥領(lǐng),盧 通
(河南省水利第二工程局,450016,鄭州)
前坪水庫溢洪道泄槽段長達134m,消能防沖段長17 m,設(shè)計圖紙混凝土底板厚80 cm, 為提高建基面巖體的整體性和抗變形能力,設(shè)計在該部位布置間排距 3 m×3 m、 孔深 5 m 的固結(jié)灌漿。 泄槽段和消能防沖段底板厚度較小,且固結(jié)孔較多,對后期封孔處理要求高,影響混凝土外觀質(zhì)量,故采用無蓋重固結(jié)灌漿。 施工前通過現(xiàn)場灌漿工藝試驗確定施工參數(shù)。
溢洪道工程地質(zhì)情況主要包括重粉質(zhì)壤土層、卵石層、安山玢巖和輝綠巖四種情況。 ①重粉質(zhì)壤土層:黃褐色,可塑狀,見針狀孔隙,土質(zhì)不均一,其底部粉粒含量稍高,部分地段有少量礫、卵石,局部含有植物根系。 ②卵石層:主要成分為安山玢巖,夾有中細砂透鏡體或薄層。 ③安山玢巖:暗紫色或紫紅色,具斑狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,斑晶為斜長石,大部分已經(jīng)風(fēng)化成乳白色, 少量為肉紅色正長石。 基質(zhì)為隱晶質(zhì)或玻璃質(zhì),并見有輝石、角閃石等暗色礦物,裂隙發(fā)育,裂隙面見有黃色鐵錳質(zhì)浸染及少量的鈣質(zhì)、錳質(zhì)薄膜。 質(zhì)堅性脆,巖芯破碎,多呈碎塊狀。 分布于進口至閘室段。 ④輝綠巖:青灰色,風(fēng)化后呈黃色,隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。 上部裂隙發(fā)育, 裂縫寬 0.5~1.0 mm, 裂面較平整,多附黑色鐵錳質(zhì)薄膜,多為全至強風(fēng)化,風(fēng)化后呈砂土狀。 下部弱風(fēng)化,裂隙不發(fā)育,多呈閉合狀,少量充填鈣質(zhì),膠結(jié)較好。 分布于閘室以后。
泄槽段和出口消能防沖段巖性為弱風(fēng)化安山玢巖, 上部為覆蓋層,下伏弱風(fēng)化輝綠巖,巖體裂隙發(fā)育且呈鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu),完整性和抗沖刷能力較差;消能工段下游二級階地覆蓋層厚度為7.0~11.1 m, 巖性為土壤和卵石,下伏基巖為弱風(fēng)化安山玢巖。
(1)試驗布置
根據(jù)設(shè)計要求,泄槽段和消能防沖段固結(jié)灌漿孔正方形布置,孔距3 m,垂直孔,深入基巖5 m;抬動測試孔入巖6 m,聲波測試孔呈正三角形布置,邊長3 m,入巖5 m,固結(jié)灌漿孔、聲波測試孔直徑76 mm, 抬動測試孔直徑91 mm。 全孔一次灌漿。
本次灌漿試驗布置在泄槽段(溢0+065~溢 0+080),共 9 個孔,呈正方形布置, 試驗孔中間布置聲波測試孔。 固結(jié)灌漿試驗孔布置見圖1。
(2)試驗結(jié)果
通過對本次試驗區(qū)域灌前灌后聲波檢測對比,聲波檢測波速在灌后未提高15%以上,不符合設(shè)計要求。
(1)試驗布置
在固結(jié)灌漿生產(chǎn)性試驗(灌漿孔間排距3 m×3 m)完成后,聲波測試結(jié)果未達到設(shè)計要求。
為選擇合理的設(shè)計參數(shù)進行后續(xù)施工,經(jīng)與建管、設(shè)計、地質(zhì)、監(jiān)理單位溝通, 共同決定再選擇5 個試驗區(qū)域進行固結(jié)灌漿試驗。 灌漿試驗區(qū)域S1區(qū)、S2區(qū) (S1區(qū)為 2.5 m×2.5 m、S2區(qū)為2 m×2 m) 采用全孔一次灌漿的方法進行施工。 灌漿試驗區(qū) S3區(qū)、S4區(qū)、S5區(qū) (S3區(qū)為 3 m×3 m、S4區(qū)為 2.5 m×2.5 m、S5為區(qū) 3 m×3 m)試驗孔分段灌注,第一段2 m,灌漿壓力為0.3MPa,第二段3 m,灌漿壓力均為0.4MPa,試驗孔中間位置布置聲波測試孔。
(2)試驗結(jié)果
在灌漿結(jié)束15 天后, 對波速進行了檢測,通過分析總結(jié)5 次試驗結(jié)果報告, S1、S3、S4、S5試驗區(qū)灌漿前低波速(波速小于3 000 m/s)在灌漿后未提高 15%以上,只有 S2(2 m×2 m)試驗區(qū)聲波檢測的波速在灌后提高15%以上,符合設(shè)計要求。
施工時采用固結(jié)灌漿孔孔距2 m×2 m,正方形布置,灌漿壓力0.4 MPa,可以滿足設(shè)計要求的灌漿后聲波測試孔平均波速不小于3 450 m/s,或灌漿前波速小于3 000 m/s 的區(qū)域在灌漿后應(yīng)提高15%以上。
圖1 固結(jié)灌漿試驗孔布置
灌漿施工工藝: 施工準(zhǔn)備→孔位放樣→灌前聲波檢測→Ⅰ序孔施工→Ⅱ序孔施工→灌后聲波檢測→封孔。
①采用潛孔鉆機進行鉆孔。 灌漿孔鉆進過程中記錄項目齊全,量測準(zhǔn)確,對地層巖性、孔深、回水等描述準(zhǔn)確。 按設(shè)計、監(jiān)理單位的要求,對試驗孔、檢查孔等留置巖心并按規(guī)定妥善保存。 ②灌漿孔孔位偏差值≤10cm,鉆進過程中垂直度滿足要求。
①鉆孔結(jié)束后,用大水流清洗孔內(nèi)巖粉、渣屑。 ②進行裂隙沖洗,回水清凈時止。 ③根據(jù)試驗成果,依據(jù)公式計算本試段的透水率。
式中,q 為試段透水率;Q 為壓力流量(L/min);P 為作用于試段的全壓力(MPa);L 為試段長度(m)。
采用全孔一次灌漿方法施工。
(1)制漿
灌漿采用P.O 42.5 水泥, 水泥漿采用拌和用水拌制。 制漿時,水泥和水必須量測準(zhǔn)確, 以公斤為單位,稱量誤差小于5%。 水泥以袋為模數(shù),水量由桶內(nèi)的水位高度來換算。 同一配比的水泥盡可能使用同一個配合量及2~3 個合適的水量。
使用灰漿攪拌機,攪拌水泥漿的時間大于60 s, 漿液需在4 h 內(nèi)自制備至用完,漿液由攪拌筒放入貯漿筒時過篩。 拌制和使用過程中漿液溫度為 5℃~40℃。
(2)灌漿
固結(jié)灌漿采用分序加密、 循環(huán)式灌漿法,孔口止塞,先施工Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔。 以 3∶1 水灰比開灌,根據(jù)現(xiàn)場實際情況逐級提升水灰比濃度。灌漿壓力最終達到0.4 MPa,分級升壓。
當(dāng)某一級漿液注入量達300 L 以上時, 或者灌漿時間達到30 min 時,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著,增加一級水灰比;注入率超過30 L/min 時越級變漿。
灌漿過程中,如果機械發(fā)生故障立即修理并盡快投入使用;如果壓力表突然損壞不能指示正確壓力時,立即更換壓力表。
(3)封孔
封孔液水灰比為0.5∶1;孔口段采用人工封口。
施工時在灌漿區(qū)段中心部位按等邊三角形鉆取3 個檢查孔, 孔距2.6m,入巖孔深5.0m。 灌漿前后進行超聲波檢查,檢查前先用高壓水清洗檢查孔, 再在檢查孔內(nèi)注滿清水,安裝超聲探頭至孔底,手握3 根導(dǎo)線同時緩緩提升探頭至孔口,并進行巖體波速數(shù)據(jù)記錄。 施工期間,溢洪道工程泄槽段和消能防沖段固結(jié)灌漿共檢測 19 組(見表 1)。
表1 泄槽段和消能防沖段固結(jié)灌漿檢測統(tǒng)計表
通過灌漿前后的聲波對比,滿足設(shè)計要求,說明泄槽段和消能防沖段固結(jié)灌漿效果較好。