胡玲玲,宋 歌,張 添,陳禮強(qiáng),于修勝
(河南省水利第二工程局,450016,鄭州)
在水利工程隧洞施工中,因巖石穩(wěn)定性差, 局部可能存在塌落現(xiàn)象,因此采用鋼筋網(wǎng)片加系統(tǒng)錨桿,再噴射混凝土來(lái)進(jìn)行一期支護(hù)。 由于噴射混凝土回彈量難以控制,造成噴護(hù)周期較長(zhǎng)、材料浪費(fèi)較多,導(dǎo)致施工成本增加。 前坪水庫(kù)輸水洞洞身首段(0+019~0+130)、 尾 部及 斷 層 f43、f120、f121、f41、f35 的斷層破碎帶位置巖體強(qiáng)度較低,隧洞開(kāi)挖后與裂隙組合成不穩(wěn)定楔形體,穩(wěn)定性差,圍巖類(lèi)別為Ⅳ類(lèi),以上部位可能產(chǎn)生塑性變形,因此需采用噴射混凝土、系統(tǒng)錨桿加鋼筋網(wǎng)進(jìn)行支護(hù)。 為防控噴射混凝土回彈量過(guò)大,本文就噴射混凝土回彈量過(guò)大產(chǎn)生的末端因素及前坪水庫(kù)輸水洞洞身段施工中的控制技術(shù)措施進(jìn)行充分的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和分析,取得了良好的防控效果,也為后續(xù)施工中避免類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生、加快施工進(jìn)度、節(jié)約成本提供技術(shù)支持。
前坪水庫(kù)位于淮河流域沙潁河支流北汝河上游、河南省洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣縣城以西9 km 的前坪村, 水庫(kù)開(kāi)發(fā)任務(wù)以防洪為主,結(jié)合灌溉、供水,兼顧發(fā)電效益, 水庫(kù)總庫(kù)容5.84 億m3,控制流域面積 1 325 km2。 其輸水洞樞紐布置在主壩右側(cè),包括進(jìn)水引渠段、進(jìn)水塔段、洞身段、壓力鋼管段、電站錐閥段、尾水池段、退水閘灌溉閘段、尾水渠等部分。 進(jìn)口洞底高程為361.0 m,進(jìn)水塔采用分層取水型式,洞身段長(zhǎng)約256.0 m,采用有壓圓形隧洞。 主要工程量為:土石方開(kāi)挖約 20.5 萬(wàn) m3, 土石方回填約 4.7 萬(wàn)m3, 混凝土約 3.6 萬(wàn) m3, 鋼筋約 0.24萬(wàn) t,噴射混凝土約 0.12 萬(wàn) m3,錨桿約0.14 萬(wàn)根。
噴射混凝土回彈量過(guò)大一直是整個(gè)隧洞施工領(lǐng)域的難題。 在前坪水庫(kù)輸水洞施工中,洞身段全斷面均應(yīng)進(jìn)行噴射混凝土支護(hù),為了達(dá)到減少混凝土噴射回彈量的目的,防患于未然,采用頭腦風(fēng)暴法,通過(guò)“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個(gè)方面進(jìn)行了分析和調(diào)查: 一是以提高施工人員思想認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)為主要管理措施,采取獎(jiǎng)罰措施、 質(zhì)量培訓(xùn)和技術(shù)交底;二是以爆破開(kāi)挖、分層厚度、原材料質(zhì)量為控制核心,采取控制爆破開(kāi)挖平整度、 控制噴射混凝土噴層厚度、控制噴射風(fēng)壓、控制原材料、測(cè)定拌和物凝結(jié)時(shí)間等措施。
利用頭腦風(fēng)暴法對(duì)影響噴射混凝土回彈率過(guò)大的原因展開(kāi)認(rèn)真分析,并繪制魚(yú)骨圖(見(jiàn)圖 1)。 經(jīng)過(guò)對(duì)“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等末端因素逐條調(diào)查、分析,得到前坪水庫(kù)輸水洞洞身施工過(guò)程中造成混凝土噴射回彈率過(guò)大的原因如下:
圖1 影響洞室噴射混凝土回彈率控制因素分析
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多次巡查發(fā)現(xiàn),在噴射混凝土前,巖面存在的浮塵、巖屑等雜物沒(méi)有采用高壓風(fēng)吹凈后再進(jìn)行噴射作業(yè);為了省時(shí),將10 cm 噴射混凝土層一次成型;為了省力,隨意改變噴射距離和角度。 許多施工人員缺乏質(zhì)量意識(shí),這些人為因素,都會(huì)導(dǎo)致回彈量增大。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),爆破后開(kāi)挖面半孔率僅為41.2%, 超欠挖平均值達(dá)到15.6 cm, 平整度平均值達(dá)到 9.5 cm,嚴(yán)重超出規(guī)范要求。 局部超挖部位,單層噴射混凝土過(guò)厚,噴射速度較慢, 兩層混凝土間隔時(shí)間較長(zhǎng),已噴射完層的上層混凝土已初凝,下層混凝土無(wú)法與上層混凝土有效接合,導(dǎo)致回彈率較大; 局部欠挖部位,單層噴射混凝土過(guò)薄,兩層混凝土間隔時(shí)間較短,已噴射完層的上層混凝土還未開(kāi)始初凝,受到風(fēng)壓、水壓沖刷掉落,導(dǎo)致回彈率較大。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn), 噴射混凝土?xí)r,噴護(hù)工人沒(méi)有對(duì)風(fēng)壓進(jìn)行嚴(yán)格控制,風(fēng)壓基本在0.2~0.8 MPa,造成噴射混凝土不均勻。 如果風(fēng)壓太大,噴射速率太快,能量太大,回彈量增大;風(fēng)壓過(guò)小, 噴射壓力有限, 混凝土的強(qiáng)度無(wú)法達(dá)標(biāo),容易成塊脫落。
噴射混凝土環(huán)境溫度容許5~35℃,拌和物溫度容許10~30 ℃。經(jīng)多次測(cè)量洞室環(huán)境溫度基本穩(wěn)定在6~11℃,滿足施工需求;由于冬季施工,夜間混凝土拌和物溫度為 5~7 ℃,不符合拌和物容許溫度, 摻有速凝劑的拌和物凝結(jié)時(shí)間加長(zhǎng), 導(dǎo)致回彈量加大。
根據(jù)規(guī)范要求,粗骨料粒徑超徑不大于5%,遜徑不大于10%。 多次對(duì)粗骨料進(jìn)行超遜徑檢測(cè),粗骨料粒徑超徑在7%~11%之間,遜徑在3%~5%之間。因此粗骨料粒徑較大導(dǎo)致回彈量加大。
對(duì)噴射混凝土作業(yè)班組開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽, 給作業(yè)班組下達(dá)切實(shí)可行的目標(biāo)任務(wù),采取多獎(jiǎng)少罰的措施激勵(lì)施工人員。 作業(yè)人員、班組長(zhǎng)、質(zhì)檢人員要嚴(yán)格執(zhí)行 “三檢制”, 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 對(duì)施工質(zhì)量好的施工人員,給予一定獎(jiǎng)勵(lì); 對(duì)施工質(zhì)量差的施工人員, 連同班組長(zhǎng)同時(shí)處以一定罰款;這種獎(jiǎng)罰機(jī)制的建立,讓施工人員提高了認(rèn)識(shí),也有了奮斗目標(biāo)。 對(duì)班組長(zhǎng)只罰不獎(jiǎng)的辦法,是讓班組長(zhǎng)不能僅以進(jìn)度為中心, 還要增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí),起到表率作用。
由項(xiàng)目部建立學(xué)習(xí)交流及培訓(xùn)機(jī)制,對(duì)施工的各工種操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核,利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)施工隊(duì)要不斷提供技術(shù)指導(dǎo)與幫助,加強(qiáng)交流,對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)反饋并匯報(bào)改進(jìn)情況。 具體需要改進(jìn)的方面有:物資管理人員和試驗(yàn)員對(duì)原材料質(zhì)量的控制、工藝參數(shù)的選擇、施工操作的規(guī)范化及熟練程度等;由工程部、質(zhì)檢部、試驗(yàn)室對(duì)各項(xiàng)控制數(shù)據(jù)、施工工藝、 具體施工對(duì)策等進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo),下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
爆破后對(duì)開(kāi)挖面進(jìn)行觀察, 將周邊光爆孔間距由70 cm 調(diào)整為50 cm,嚴(yán)格控制鉆孔方向,專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);調(diào)整裝藥結(jié)構(gòu),采用不連續(xù)裝藥, 且相鄰爆破孔裝藥位置應(yīng)錯(cuò)開(kāi),對(duì)裝藥炮孔進(jìn)行堵塞取值0.5 m;嚴(yán)格雷管的安裝程序,按照炮孔起爆雷管分段布置進(jìn)行雷管安裝,并針對(duì)雷管安裝向炮工進(jìn)行詳細(xì)的講解,著重強(qiáng)調(diào)周邊光爆孔必須采用相同段別的雷管,并對(duì)雷管安裝進(jìn)行監(jiān)督。
加強(qiáng)人員管理,對(duì)鉆機(jī)手進(jìn)行崗上再教育,要求其樹(shù)立責(zé)任心及質(zhì)量意識(shí),并將技術(shù)交底內(nèi)容以書(shū)面形式下發(fā)給作業(yè)班組,叮囑作業(yè)人員一定要按照技術(shù)交底進(jìn)行裝藥和封堵,為提高爆破質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。
通過(guò)以上方法,爆破后半孔率達(dá)到86.6%,比之前提高41.2%;超欠挖平均值達(dá)到6.0 cm, 較之前減少15.6 cm;平整度平均值達(dá)到5.5 cm,較之前減少9.5 cm;成功控制了洞室超挖、欠挖情況,提高了噴護(hù)質(zhì)量。
在洞身0+325.5~導(dǎo) 0+316.7 經(jīng)隱蔽驗(yàn)收后的基礎(chǔ)面上,現(xiàn)場(chǎng)做風(fēng)壓工藝試驗(yàn)。 試驗(yàn)采用比選法, 劃分為3個(gè)試驗(yàn)區(qū), 每個(gè)試驗(yàn)區(qū)面積選定4 m2,噴射厚度選取5 cm,風(fēng)壓選取0.3 MPa、0.5 MPa、0.7 MPa 三種, 通過(guò)變化風(fēng)壓,記錄回彈量。
根據(jù)噴層混凝土厚度平均值、試驗(yàn)區(qū)面積,計(jì)算出每一個(gè)試驗(yàn)區(qū)噴射混凝土方量為 0.477 m3;C25 噴射混凝土表觀密度為2 385 kg/m3, 計(jì)算出0.477m3混凝土重量為1138kg。
當(dāng)風(fēng)壓為0.3 MPa、 一次噴層厚度5 cm 時(shí), 通過(guò)對(duì)回彈量進(jìn)行稱量結(jié)果為259 kg,回彈率22.8%;當(dāng)風(fēng)壓為0.5 MPa、一次噴層厚度5 cm 時(shí),通過(guò)對(duì)回彈量進(jìn)行稱量結(jié)果為146 kg, 回彈率12.8%;當(dāng)風(fēng)壓為0.7 MPa、一次噴層厚度5 cm, 通過(guò)對(duì)回彈量進(jìn)行稱量結(jié)果為 245 kg,回彈率 21.5%。 因此,風(fēng)壓控制在0.5 MPa 為最佳分壓,能降低噴射混凝土回彈量。
噴射混凝土分層噴射施工方法決定了拌和物凝結(jié)時(shí)間必須滿足施工工藝要求。 《巖土錨固和噴射混凝土支護(hù)工程技術(shù)規(guī)范》(GB 50085—2015)要求:摻加正常用量的速凝劑的水泥凈漿初凝時(shí)間不大于3 min,終凝時(shí)間不大于12 min,非冬季施工時(shí)均能滿足規(guī)范要求。 冬季施工時(shí),夜間混凝土拌和物溫度為5~7℃,拌和物溫度過(guò)低,速凝劑無(wú)法快速起到早強(qiáng)的作用,導(dǎo)致拌和物凝結(jié)時(shí)間加長(zhǎng),回彈量加大。 如果增加速凝劑將會(huì)大大降低混凝土后期強(qiáng)度,同時(shí)也增加成本。 因此在冬季施工時(shí),采取加熱拌和用水的方法提升拌和物溫度,保證混凝土凝結(jié)時(shí)間滿足規(guī)范要求,進(jìn)一步減少噴射混凝土回彈量。
近年由于環(huán)保的高壓態(tài)勢(shì),很多砂石骨料生產(chǎn)廠家停產(chǎn)、限產(chǎn),產(chǎn)能滿足不了施工生產(chǎn)的需要。 許多施工單位迫于施工進(jìn)度的壓力,降低了收貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 砂石含泥量超標(biāo)嚴(yán)重,超遜徑超標(biāo)嚴(yán)重,造成施工過(guò)程噴射混凝土回彈量偏大。 這就要求物資部門(mén)和檢測(cè)單位對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),把好質(zhì)量關(guān)。 根據(jù)規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),河砂作為添加劑攪拌的混凝土有較強(qiáng)的黏合性, 同時(shí)應(yīng)當(dāng)管控砂的顆粒級(jí)配,盡可能選用中粗砂,有助于減少回彈量。 米石應(yīng)選用機(jī)制破碎石,與卵碎石比較,機(jī)制石塊和砂漿的黏合度更高。 另外,還應(yīng)嚴(yán)格控制米石的超徑含量,因?yàn)?5 mm 以上的石塊進(jìn)到噴漿機(jī)中較易堵住噴漿管,并且容易和砂漿分開(kāi), 較難噴射到指定位置,導(dǎo)致回彈性較大,因此應(yīng)嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量,才能控制回彈量。
噴射混凝土回彈量在隧洞施工和坡面防護(hù)施工中非常普遍, 要想從根本上徹底解決這一難題, 目前的施工技術(shù)、材料和設(shè)備可能還達(dá)不到,但這并不意味著回彈量不可控。 只要分析出施工過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié), 結(jié)合工程特點(diǎn),從多方面因素進(jìn)行綜合分析、論證,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇、噴射厚度等方面遵循科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和方法, 就能在很大程度上防控回彈量的產(chǎn)生。