黃永康
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠, 江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠備料車間于1985年建成投產(chǎn)。主要負(fù)責(zé)全廠銅精礦的倉儲、預(yù)干燥和輸送任務(wù),負(fù)責(zé)為兩臺閃速爐輸送水份合格的物料(銅精礦),是江銅貴溪冶煉廠的主要生產(chǎn)輔助單位。為踐行綠色發(fā)展理念,車間分別在2015年11月和2016年1月,對2臺熱風(fēng)爐進(jìn)行了替代改造,由燃煤熱風(fēng)爐改造成現(xiàn)如今的燃?xì)鉄犸L(fēng)爐。熱風(fēng)爐作為預(yù)干燥系統(tǒng)的核心設(shè)備,在近幾年的使用過程中,熱風(fēng)爐爐磚出現(xiàn)不同程度的裂化、脫落、破損,車間通過對熱風(fēng)爐爐磚及砌筑工藝的不斷優(yōu)化,有效地延長了熱風(fēng)爐爐磚的使用壽命。
備料車間天然氣熱風(fēng)爐采用自身預(yù)熱式節(jié)能高效爐型,爐體為臥式圓筒形,型號為YDRFL-1000型,主要是為干燥窯提供熱源的設(shè)施。其主要結(jié)構(gòu)由爐體、燃燒器、燃?xì)忾y組和儀表、助燃風(fēng)機、稀釋風(fēng)機、內(nèi)環(huán)流補風(fēng)閥、補風(fēng)閥、出煙管、防爆閥、電氣控制系統(tǒng)等部件組成。爐體部分主要由外殼、內(nèi)襯、螺旋葉片等制作成兩個腔室,內(nèi)腔為燃燒爐膛;外腔設(shè)置螺旋葉片,形成螺旋通道作預(yù)熱空氣風(fēng)道,在煙氣出口端設(shè)置切向預(yù)熱空氣風(fēng)道進(jìn)風(fēng)口。一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口連接助燃鼓風(fēng)機,二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口連接稀釋風(fēng)風(fēng)機,預(yù)熱空氣風(fēng)道出風(fēng)口處裝有燃燒器。見圖1。
圖1 YDRFL-1000預(yù)熱式高效熱風(fēng)爐外形結(jié)構(gòu)示意圖
天然氣經(jīng)管道和燃?xì)忾y組進(jìn)入點火器,點火成功后,火焰檢測器啟動,當(dāng)檢測到點火槍工作正常后,主燃?xì)忾y門自動開啟,調(diào)節(jié)閥逐步緩慢開大,燃燒器大火燃燒。
助燃風(fēng)機提供燃燒所需的空氣,是燃燒器正常燃燒的重要設(shè)備。產(chǎn)生的具有一定風(fēng)壓和風(fēng)量的空氣經(jīng)螺旋預(yù)熱風(fēng)道預(yù)熱后,分別進(jìn)入燃燒器和內(nèi)環(huán)流補風(fēng)閥,形成助燃空氣和霧化空氣。助燃空氣經(jīng)燃?xì)鉅t端面裝的內(nèi)環(huán)流補風(fēng)閥進(jìn)入爐膛輔助燃燒,通過調(diào)節(jié)內(nèi)環(huán)流補風(fēng)閥可以起到調(diào)節(jié)助燃空氣量,使燃?xì)饬颗c助燃空氣量準(zhǔn)確配比。在采用多頭內(nèi)混與風(fēng)散相結(jié)合方法的高效燃燒器內(nèi),霧化空氣與燃料分兩次混合,霧化空氣與燃料充分混合后在燃燒器內(nèi)著火燃燒,形成錐形火焰后噴射至爐膛進(jìn)行充分燃燒,并產(chǎn)生700~1200℃高溫?zé)釤煔?,熱煙氣再?jīng)過稀釋風(fēng)的摻混中和至所需溫度后,經(jīng)混風(fēng)室出口端送出。
備料車間自身預(yù)熱式節(jié)能高效爐型,具有結(jié)構(gòu)簡單、布置靈活、體積小巧,自動化程度高,操作簡單,性能可靠等特點。
在生產(chǎn)過程中,燃?xì)馀c風(fēng)量自動調(diào)節(jié)比例控制,燃料與空氣充分混合后在燃燒器內(nèi)充分燃燒,可產(chǎn)生700~1200℃高溫?zé)釤煔?,結(jié)合貴溪冶煉廠備料車間生產(chǎn)實際,經(jīng)常性升降溫操作,熱風(fēng)爐爐磚的使用壽命面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),因此對預(yù)干燥天然氣熱風(fēng)爐爐磚及砌筑工藝要求極為嚴(yán)格。
備料車間燃?xì)鉄犸L(fēng)爐于2015年11月投入生產(chǎn)使用。在使用過程中,熱風(fēng)爐爐內(nèi)耐火磚劣化速度非???,以2#熱風(fēng)爐為例,至今已檢修維護(hù)過多次。
2015年11月2#熱風(fēng)爐投入使用,2015年12月16日檢查時,發(fā)現(xiàn)燃燒室內(nèi)爐磚出現(xiàn)裂紋、混合室內(nèi)爐磚斷裂、磚縫擴大等問題。見圖2。
2016年2月18日檢查時,保溫棉已有部分脫落,擋圈已變形,燃燒室內(nèi)耐火磚還出現(xiàn)剝離現(xiàn)象。見圖3。
2016年4月27日檢查時,2#熱風(fēng)爐內(nèi)耐火磚劣化已經(jīng)較為嚴(yán)重,燃燒室耐火磚剝離近三分之一、混合室磚縫不斷擴大、燃燒器擋圈、混合室擋圈變形。
2017年1月,2#爐燃燒室耐火磚剝離、開裂,擋圈變形、損壞,混合室磚縫擴大等老問題重復(fù)出現(xiàn),已經(jīng)危及熱風(fēng)爐本體。
圖2 2015年磚縫擴大實圖
圖3 2016年擋圈變形實圖
天然氣熱風(fēng)爐自2015年11月投入使用以來,其主要問題集中在爐磚劣化較頻繁方面。分析原因除操作水平、砌筑質(zhì)量以外,我們對爐磚的選型進(jìn)行了分析,同時對2#熱風(fēng)爐爐磚近年來裂化情況進(jìn)行了統(tǒng)計。見表1。
表1 2#熱風(fēng)爐爐磚裂化情況和爐磚選型統(tǒng)計表
根據(jù)2#熱風(fēng)爐爐磚近年來裂化情況,車間在熱風(fēng)爐爐磚的選型上進(jìn)行了不斷的改進(jìn),同時,結(jié)合2#熱風(fēng)爐爐磚裂化主要以燃燒室爐磚為主,通過不斷的實踐與驗證,對燃燒室爐磚的砌筑工藝不斷優(yōu)化,達(dá)到延長熱風(fēng)爐爐磚使用壽命的目的。
2017年1月檢修,燃燒室耐火磚材質(zhì)由磷酸鹽異形磚變更為側(cè)楔形鎂鉻耐火磚,采用兩種側(cè)楔形直接結(jié)合鎂鉻磚配合砌筑,尺寸規(guī)格為300*150*75/65(250塊)、300*150*75/55(180塊)兩種,為6環(huán)錯縫砌筑,剩余30mm切割填縫,每環(huán)65的38塊,55的28塊。砌筑泥漿采用鎂質(zhì)泥漿,結(jié)合劑采用鹵水或者水玻璃。要求磚縫泥漿飽滿,滿灰砌筑。見圖4。
圖4 砌體內(nèi)表面展開(局部)圖
2017年年修,熱風(fēng)爐燃燒室采用了刀口型半再結(jié)合鎂鉻磚及專用泥漿,磚型由車間自行設(shè)計尺寸規(guī)格為400*92*75,設(shè)計5環(huán),每環(huán)55塊;實際為4.5環(huán),每環(huán)51塊,錯縫砌筑,頭部保留30mm保溫棉。取消切割填縫的做法,改由支模板澆注的方式,并將30mm縫全部放在燃燒室頭部統(tǒng)一澆注。除此之外,還對混風(fēng)室磚縫進(jìn)行了填補,防爆閥處耐火磚進(jìn)行了固定;混風(fēng)室擋圈進(jìn)行了焊補,燃燒室擋圈進(jìn)行了更換,由于喇叭口已變形,只進(jìn)行了3/4的焊接。
2017年12月,燃燒室內(nèi)耐火磚出現(xiàn)裂紋、磚縫擴大、磚體松脫。確定原因為泥漿沙化脫落,在不改變原砌筑方式的基礎(chǔ)上,將泥漿更換膠泥。
2019年年修,燃燒室耐火磚材質(zhì)由側(cè)楔形鎂鉻耐火磚變更為二級高鋁磚。采用帶凹凸槽二級高鋁磚,取消支模板,采用竹片頂撐的方法砌磚。燃燒室頭部30mm升縮縫保溫棉保留,中間不留升縮縫,爐磚錯縫50mm砌筑。
從所用過的兩種爐磚磚使用周期看,側(cè)楔形鎂鉻耐火磚明顯優(yōu)于特種磷酸鹽異形磚。在改造完成之初,所用的特種磷酸鹽異形磚短周期內(nèi)出現(xiàn)多次裂化、脫落,給生產(chǎn)帶來了一些不利影響,側(cè)楔形鎂鉻耐火磚在使用過程中雖優(yōu)于特種磷酸鹽異形磚,但同樣出現(xiàn)泥漿沙化的問題?;诖耍紤]到1#熱風(fēng)爐同樣存在泥漿沙化導(dǎo)致爐磚磚松脫的問題,備料車間商討后,決定今后熱風(fēng)爐燃燒室均采用二級高鋁磚,磚型為廠家設(shè)計的型號,自帶卡槽。并在2019年11月一系統(tǒng)年修期間對熱風(fēng)爐燃燒室爐磚進(jìn)行了整體更換,使用效果待進(jìn)一步驗證。
本著實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),通過近幾年對燃?xì)鉄犸L(fēng)爐使用觀察,備料車間熱風(fēng)爐爐磚及砌筑工藝不斷優(yōu)化,無不凝聚著每一個工藝技術(shù)人員智慧的結(jié)晶。未來,隨著工廠智能化水平的不斷提升,生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化,我們必將圍繞關(guān)鍵核心設(shè)備,不斷進(jìn)行工藝優(yōu)化,更好
地服務(wù)生產(chǎn)。