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        雙工位倒立式電火花線切割機(jī)床研制

        2020-09-21 04:06:40黎毅鋒李海成蘇國(guó)康張永俊
        電加工與模具 2020年4期
        關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)

        黎毅鋒,李海成,蘇國(guó)康,張永俊

        ( 廣東工業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,廣東廣州 510006 )

        連桿是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的重要傳動(dòng)部件之一,借助連桿和曲軸能將發(fā)動(dòng)機(jī)活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)輸出,再通過變速箱、傳動(dòng)軸等驅(qū)動(dòng)輪胎運(yùn)動(dòng)[1]。連桿裂斷工藝是在連桿大頭孔內(nèi)對(duì)稱切出兩條應(yīng)力槽[2],再在大頭孔內(nèi)自內(nèi)向外施加擴(kuò)張裂斷力將連桿大頭孔裂斷為桿蓋和桿身兩個(gè)部分。 該工藝具有工序精簡(jiǎn)、三維定位等優(yōu)勢(shì),已開始逐漸取代傳統(tǒng)的連桿分體加工工藝。 應(yīng)力槽加工是連桿裂斷加工的重要工序之一。 加工應(yīng)力槽時(shí),傳統(tǒng)方法采用拉刀加工,但刀具損耗嚴(yán)重,且難以保證穩(wěn)定質(zhì)量;現(xiàn)在大多數(shù)改用激光加工,效率更高但設(shè)備昂貴[3]。為此,廣東工業(yè)大學(xué)創(chuàng)新發(fā)明了一種應(yīng)力槽電火花線切割設(shè)備[1,4],并在企業(yè)得到成功應(yīng)用。 為進(jìn)一步提高加工效率和方便裝夾,本研究進(jìn)一步發(fā)展了新一代倒立式雙工位切槽設(shè)備, 使加工效率成倍提高、工人操作更加方便。

        1 機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        早期設(shè)計(jì)的機(jī)床結(jié)構(gòu)如圖1 所示,連桿自上而下放入兩根切槽桿中[4],其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。 但在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),當(dāng)放置小規(guī)格連桿時(shí),由于孔小,易撞擊到切槽桿端部的導(dǎo)輪,且運(yùn)動(dòng)部件如絲杠導(dǎo)軌等均安裝于下方,易受工作液侵蝕生銹。 本研究在重新設(shè)計(jì)機(jī)床時(shí), 將支撐并驅(qū)動(dòng)切槽桿上下運(yùn)動(dòng)、左右開合的導(dǎo)軌及絲杠等均布置在上方,避免其受工作液影響,且專門設(shè)計(jì)了雙工位,將機(jī)床加工效率至少提高一倍。 從理論上說(shuō),可布置更多工位,以數(shù)倍地提高加工效率。

        1.1 機(jī)床機(jī)械總體結(jié)構(gòu)

        機(jī)床由床身、卷絲筒、夾具、固定支撐板、活動(dòng)支撐板及其上切槽裝置構(gòu)成(圖2)。 其中,卷絲筒、夾具直接固定在機(jī)床臺(tái)面上,固定支撐板以直立的方式固定于臺(tái)面上,活動(dòng)支撐板通過導(dǎo)軌與固定支撐板相連且可由電機(jī)驅(qū)動(dòng)上下運(yùn)動(dòng),兩組切槽裝置布置在活動(dòng)支撐板上。

        1.2 切槽部件

        切槽裝置布置在活動(dòng)支撐板上,主要由兩組功能相同的切槽桿外加若干導(dǎo)輪構(gòu)成。 每一組切槽桿都有左、右兩根桿,通過導(dǎo)軌滑塊聯(lián)結(jié)在活動(dòng)支撐板上。 兩根桿由電機(jī)驅(qū)動(dòng)帶左、右螺紋的絲杠做相向或相背運(yùn)動(dòng),在絲杠相背向外運(yùn)動(dòng)時(shí),切槽桿兩側(cè)鉬絲對(duì)連桿大頭孔內(nèi)側(cè)進(jìn)行切槽,在其相向運(yùn)動(dòng)時(shí),兩根切槽桿回退,等待下一次切割。

        1.3 夾具

        如圖3 所示,夾具有兩個(gè),分別對(duì)應(yīng)兩組切槽部件, 均固定在床身臺(tái)面上且位于切槽桿正下方。彈簧通過V 型塊施加作用力于連桿小頭端,使連桿大頭孔內(nèi)表面緊貼定位銷, 以實(shí)現(xiàn)連桿的定位夾緊。 安裝夾具時(shí),必須使切槽桿位于連桿大頭孔正中間,以保證切割出的兩根應(yīng)力槽完全對(duì)稱。 夾具底部安裝板的材質(zhì)為工程硬塑料,可將連桿與機(jī)床床身絕緣,避免兩個(gè)工位連桿在切割時(shí)產(chǎn)生電流串?dāng)_,影響加工效果。

        考慮到如果工件位置安裝不正確,切槽桿下降未進(jìn)入連桿大頭孔, 而是出現(xiàn)撞擊連桿的意外情況,將夾具設(shè)計(jì)為可翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)即前端懸空,即使出現(xiàn)切槽桿撞擊連桿的意外情況,夾具能將翻轉(zhuǎn)并觸發(fā)報(bào)警開關(guān),切槽桿停止下降。

        此外,從圖2 可見,由于導(dǎo)輪布置合理巧妙,活動(dòng)支撐板上下運(yùn)動(dòng)時(shí)并不會(huì)引起絲線長(zhǎng)度變化,同理切槽桿分離或靠近,絲線長(zhǎng)度也不受影響。

        2 分時(shí)輸出電源設(shè)計(jì)

        2.1 分時(shí)輸出電源

        機(jī)床使用自行開發(fā)的分時(shí)輸出電源[5],該電源采用MiniSTM32 控制板作為控制單元,將經(jīng)過整流后的0~120 V 直流電通過圖4 所示的雙路斬波模塊進(jìn)行分時(shí)輸出,具體為:1、3、5…將脈沖送往第一工位,2、4、6…將脈沖送往第二工位,通過控制電源輸出脈沖交替分配到第一和第二工位,實(shí)現(xiàn)用一個(gè)電源對(duì)兩個(gè)工位分別供電且互不影響,極大地簡(jiǎn)化了結(jié)構(gòu)、降低了成本。 通過觸摸屏COM2 口實(shí)現(xiàn)與STM32 通訊, 基于臺(tái)達(dá) Modbus 協(xié)議 選擇“Delta Controller RTU”,實(shí)現(xiàn)對(duì)高頻電源加工電壓、死區(qū)時(shí)間、脈沖寬度、脈間倍數(shù)的調(diào)節(jié)。

        2.2 電源部分器件改進(jìn)

        由于前一代機(jī)床放電火花小、 電阻發(fā)熱量大,新設(shè)計(jì)機(jī)床的電源輸出正負(fù)極間并聯(lián)電阻要能承受大電壓、小電流,使電源在空載時(shí)輸出工整的矩形波,考慮到經(jīng)濟(jì)性選擇了阻值1.5 kΩ、功率20 W的無(wú)感電阻; 正極輸出串聯(lián)電阻則要能承受大電流,需電阻阻值足夠小、功率足夠大,以便在加工過程中發(fā)生短路時(shí)能及時(shí)消耗短路電流,防止電源銷毀,同時(shí)防止正常加工過程中消耗過多電能而降低加工效率,經(jīng)試驗(yàn)選擇了阻值20 Ω、功率800 W 的無(wú)感電阻,并用散熱銅箔包裹其表面,同時(shí)利用散熱風(fēng)扇吹其表面以散熱降溫,防止因長(zhǎng)期加工散熱不及時(shí)而導(dǎo)致電阻阻值下降甚至銷毀。

        3 控制系統(tǒng)

        電氣控制系統(tǒng)包括電源控制、運(yùn)動(dòng)控制和輔助控制,主控制器采用三菱PLC,顯示和操作采用臺(tái)達(dá)DOP-B07S411 觸摸屏。 PLC 通過發(fā)送控制指令可以控制線切割變頻器實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)絲桶、水泵的啟停和對(duì)運(yùn)絲桶轉(zhuǎn)速的控制,同時(shí)在上絲和換向時(shí)關(guān)斷高頻電源,停止進(jìn)給。

        3.1 間隙檢測(cè)模塊設(shè)計(jì)

        結(jié)合機(jī)床加工要求,選擇使用間隙平均電壓法進(jìn)行檢測(cè),間隙檢測(cè)模塊如圖5 所示,由分壓模塊、RC 濾波模塊、閾值比較判斷模塊組成。 本文采用間隙平均電壓測(cè)量法[6-7],通過分壓模塊,將由高頻脈沖電源發(fā)出的 0~120 V 脈沖電壓降至 0~5 V, 然后經(jīng)過濾波模塊,將低頻干擾濾除,送入比較器中,通過與預(yù)先設(shè)置好的閾值電壓進(jìn)行比較,將比較結(jié)果送入PLC 的AD 模塊,得出當(dāng)前加工狀態(tài)。

        3.2 電流檢測(cè)模塊選擇

        電流檢測(cè)模塊采用HBC25LSP 傳感器。 由于分時(shí)輸出電源最高輸出不超過5 A 的電流,從經(jīng)濟(jì)性角度選擇量程為10 A 的霍爾傳感器, 當(dāng)連接導(dǎo)線電流為0 A 時(shí),輸出2.5 V 基準(zhǔn)電壓,最大輸出基準(zhǔn)電壓為4.5 V。 將測(cè)量結(jié)果同時(shí)送入AD 模塊,以此進(jìn)行調(diào)節(jié)補(bǔ)償。

        3.3 PLC 伺服控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        控制系統(tǒng)主控制器選用FX3U-64M 型號(hào)PLC,通過AD 模塊采集檢測(cè)回來(lái)的電壓值和電流值,PLC 根據(jù)電壓值輸出對(duì)應(yīng)頻率的脈沖,控制步進(jìn)電機(jī)以合適的速度進(jìn)給、停止或回退。 同時(shí)根據(jù)電流值進(jìn)行進(jìn)給補(bǔ)償,減緩電機(jī)因PLC 單一判據(jù)反應(yīng)不及時(shí)而帶來(lái)的抖動(dòng)問題。 針對(duì)PLC 控制系統(tǒng),編寫了控制軟件和操作界面。

        3.4 雙工位分時(shí)伺服控制的實(shí)現(xiàn)

        由于采用的是一根鉬絲對(duì)兩個(gè)工件同時(shí)加工,為避免兩個(gè)工件加工時(shí)電信號(hào)相互串?dāng)_,夾具采用了不導(dǎo)電的硬質(zhì)塑料作為工件支撐面,使兩個(gè)工件之間相互絕緣。 在第一個(gè)時(shí)間周期,對(duì)一工位工件和鉬絲之間施加脈沖、檢測(cè)電信號(hào)、進(jìn)行伺服控制;在第二個(gè)周期, 對(duì)二工位工件和鉬絲之間施加脈沖、檢測(cè)電信號(hào)、進(jìn)行伺服控制。 兩個(gè)工位的伺服控制在時(shí)間上錯(cuò)開、在位置上隔離,因此較易實(shí)現(xiàn)分時(shí)伺服控制。

        3.5 人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)

        為實(shí)現(xiàn)對(duì)PLC 進(jìn)行操作控制與運(yùn)行監(jiān)控,采用DOP-Soft 觸摸屏軟件對(duì)人機(jī)交互界面進(jìn)行設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)分為手動(dòng)調(diào)試界面設(shè)計(jì)與自動(dòng)加工界面設(shè)計(jì)兩部分。 其中,手動(dòng)調(diào)試界面主要作用于機(jī)床的手動(dòng)調(diào)試操作,在此不詳細(xì)敘述;自動(dòng)加工界面設(shè)計(jì)如圖6 所示,通過對(duì)加工距離、大電機(jī)速度、大電機(jī)距離參數(shù)設(shè)置,機(jī)床能對(duì)工件進(jìn)行自動(dòng)加工和電機(jī)狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控。 此外,利用COM2 口的Modbus 通訊功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)電源參數(shù)的設(shè)定與控制,同時(shí)通過監(jiān)測(cè)AD 模塊的電流值,實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前加工電流。在設(shè)計(jì)自動(dòng)加工界面時(shí),還考慮了對(duì)水泵與運(yùn)絲桶的控制以及通過調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)絲桶的速度控制。

        4 雙工位連桿切槽實(shí)驗(yàn)

        為了驗(yàn)證機(jī)床的機(jī)械和電氣性能,本研究進(jìn)行了初步工藝實(shí)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:機(jī)床機(jī)械運(yùn)行平穩(wěn),電源輸出波形正常,加工時(shí)示波器顯示出典型的放電波形。 每一個(gè)加工周期為20 s,由于采用雙工位,相當(dāng)于加工一根連桿時(shí)間約為10 s,效率較單工位提升一倍, 完全滿足連桿裂斷工藝要求,加工效率達(dá)到激光切割水平且應(yīng)力槽寬度更窄;采用0.12 mm 鉬絲,寬度小于0.15 mm,更有利于后續(xù)裂斷加工,加工樣件見圖7。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)前期連桿應(yīng)力槽電火花線切割機(jī)床實(shí)際應(yīng)用中存在的不足,研制了新一代的雙工位倒立式線切割機(jī)床,設(shè)計(jì)的機(jī)械結(jié)構(gòu)降低了工人放置工件的難度、減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,通過雙工位設(shè)計(jì),成倍提高了效率;研制的分時(shí)輸出電源,很好地滿足了雙工位線切割機(jī)床加工要求, 降低了設(shè)備成本;開發(fā)的基于三菱PLC 的伺服控制系統(tǒng), 穩(wěn)定可靠,加工的樣件達(dá)到預(yù)期要求。 后續(xù)工作將進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu),改進(jìn)伺服控制系統(tǒng),提高效率,并通過生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證設(shè)備的可靠性。

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