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        準(zhǔn)能矸石電廠4# 機組煙道優(yōu)化設(shè)計數(shù)值仿真

        2020-09-17 09:53:16賈瑞龍王立新馬鵬飛閆金山
        工業(yè)爐 2020年4期
        關(guān)鍵詞:煙道設(shè)計方案阻力

        賈瑞龍,王立新,張 選,馬鵬飛,閆金山,尚 慶

        (1.神華準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯010399;2.中國航天空氣動力技術(shù)研究院,北京100074)

        為改善大氣環(huán)境質(zhì)量, 實現(xiàn)我國煤電的超低排放改造, 全國各地電廠均在進行相關(guān)設(shè)備的升級與改造[1-2]。 電廠鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)機設(shè)備是燃煤機組重要耗電設(shè)備, 如果能夠?qū)燂L(fēng)系統(tǒng)或煙道結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化[3-5],降低運行阻力,可以大幅度降低電廠能耗,達到節(jié)能減排的目的。 這里本文將電廠鍋爐尾部煙道作為研究重點,提出幾種優(yōu)化設(shè)計改造方案,并使用流體力學(xué)數(shù)值計算仿真模擬手段, 對優(yōu)化設(shè)計方案進行研究, 分析了優(yōu)化設(shè)計方案的煙道阻力及兩路流量均衡性,擇優(yōu)選擇優(yōu)化設(shè)計方案,指導(dǎo)電廠鍋爐尾部煙道的優(yōu)化設(shè)計改造工作。

        1 4# 機組煙道構(gòu)型

        電廠4#機組的鍋爐尾部煙氣,分別經(jīng)過兩臺空預(yù)器進行熱交換, 而后流經(jīng)兩路結(jié)構(gòu)對稱設(shè)計的煙道,在兩路水平煙道之間設(shè)置有聯(lián)箱(如圖1 所示),再爬升進入兩路布袋除塵器。 可以看到,煙道結(jié)構(gòu)中有很多彎曲構(gòu)型、直角彎頭、聯(lián)箱等,預(yù)估會使得煙氣流動不那么順暢,為了減少煙道阻力,勢必對這些結(jié)構(gòu)進行改進或調(diào)整。

        圖1 準(zhǔn)能矸石電廠4# 機組尾部煙道結(jié)構(gòu)示意圖

        2 煙道結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計方案

        本文提出3 種優(yōu)化結(jié)構(gòu)方案,對原有煙道結(jié)構(gòu)的問題進行了改進。 圖2~圖4 分別給出了3 種煙道優(yōu)化方案的結(jié)構(gòu)示意圖。 圖2 所示方案中,兩路煙氣水平拐彎后,先匯合,而后再分兩路,進入除塵器,相比較原煙道來講,去除了直角彎頭與聯(lián)箱結(jié)構(gòu),使得結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。 圖3 所示方案中,則是兩路煙氣分別獨自直接經(jīng)過圓滑的彎頭并爬升至兩路除塵器,不再進行中間的匯合, 估計這樣可使得煙道阻力減少最多。圖4 所示方案中,則是取消了煙氣從空預(yù)器出來的水平拐彎,直接垂直拐彎,經(jīng)弧形彎頭匯聚,而后爬升再分兩路進入除塵器,預(yù)計也能減少煙道阻力。

        3 數(shù)值計算方法

        圖2 煙道優(yōu)化方案1 結(jié)構(gòu)示意圖

        圖3 煙道優(yōu)化方案2 結(jié)構(gòu)示意圖

        本文數(shù)值計算仿真過程中使用到了流體力學(xué)的連續(xù)方程、動量方程、能量方程,并結(jié)合了工程上廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)k-ε 雙方程模型[6],計算格式使用了二階迎風(fēng)格式, 煙氣粒子的運動則使用隨機軌道模型模擬[7],主要考慮到作用在顆粒上的氣相阻力和重力,其它力相對較小可忽略不計。 原有的鍋爐尾部煙道結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,煙氣流動有垂直拐彎、水平拐彎、爬升,流動本身會產(chǎn)生漩渦分離,這些都會帶來較大的煙道阻力。 使用數(shù)值模擬方法可以對煙道結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的流動阻力進行分析, 還能夠?qū)υO(shè)計過程中的優(yōu)化結(jié)構(gòu)進行預(yù)先評估,提高效率。

        圖4 煙道優(yōu)化方案3 結(jié)構(gòu)示意圖

        4 計算工況及邊界條件

        計算中, 計算域入口使用質(zhì)量流量入口邊界條件,煙氣體積總流量234e+4 m3/h,溫度約145 ℃,煙氣 成 分 大 致 為 N273% ,O22.66% ,CO214.9% ,H2O9.45%。 出口使用壓力出口邊界條件,煙道壁面假設(shè)無熱交換。煙氣中的粉塵顆粒質(zhì)量流量約為87 t/h。數(shù)值模擬仿真計算,分別對煙氣的氣體流動開展了計算研究, 還對煙道中的氣體顆粒兩相流動開展了研究。

        5 煙道優(yōu)化設(shè)計數(shù)值計算結(jié)果與分析

        經(jīng)過數(shù)值計算, 分別得到了各種優(yōu)化設(shè)計方案的煙道阻力,包括含粉塵與不含粉塵的情況,并與原煙道的阻力進行了比較(如表2 所示)。 從表中可以看出:①3 種煙道優(yōu)化方案,考慮粉塵影響與不考慮粉塵影響的煙道阻力計算數(shù)值,二者差異均在20 Pa以內(nèi),該數(shù)值很小,即在優(yōu)化設(shè)計方案中粉塵帶來的阻力影響很小;②3 種煙道優(yōu)化方案中,方案2 阻力最小約220 Pa,方案1 阻力約為310 Pa,方案3 阻力約為360 Pa;③方案2 中由于缺少聯(lián)箱設(shè)計,無法起到均衡兩個空預(yù)器出口的兩路煙氣的作用, 方案3中,由于煙道拐彎半徑太小,與煙道內(nèi)的煙氣流動不匹配,反而會引起較大的阻力;④方案1 的煙道優(yōu)化設(shè)計使得煙氣拐彎阻力減少, 且兩路煙氣匯合部位的設(shè)計能夠起到平均兩路煙氣流的作用, 應(yīng)該是性能比較均衡的優(yōu)化方案。

        表2 煙道阻力數(shù)值

        圖5 分別給出了原煙道結(jié)構(gòu)與3 種優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)的內(nèi)部剖面煙氣流線圖。 從圖5(a)中可以看到,煙氣經(jīng)由空預(yù)器垂直向下流動, 而后拐彎進入水平煙道,再拐彎經(jīng)過直角彎頭進入聯(lián)箱,并從聯(lián)箱上部兩個出口爬升至除塵器入口,在水平煙道、直角彎頭與聯(lián)箱附近可以看到煙氣流線較為混亂, 有很多渦結(jié)構(gòu),并且呈現(xiàn)出三維漩渦運動特征,這使得流動阻力較大;從圖5(b)中可以看出,圓弧彎頭與先匯聚再分開的聯(lián)通設(shè)計,使得流線較為順暢,減少了煙道阻力;從圖5(c)中可以看出,由于左右兩路煙氣未設(shè)置聯(lián)通結(jié)構(gòu), 直接由圓弧設(shè)計的管道流至除塵器入口,流線更為順暢,煙道阻力可以降低更多;從圖5(d)中可以看出,煙道雖然采用了圓弧彎頭設(shè)計,但是可能由于轉(zhuǎn)彎半徑過小, 在聯(lián)通煙道附近引起了較強的漩渦流動結(jié)構(gòu), 這使得煙道阻力減少并是不是特別多。

        圖6 分別給出了原煙道結(jié)構(gòu)與3 種優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)的內(nèi)部剖面流場壓力分布圖。 從圖6(a)的剖面壓力云圖中可以看出, 在直角彎頭和聯(lián)箱附近及爬升段,是壓力損失較大的地方。 而圖6(b)、(c)、(d)的剖面壓力云圖中,與圖6(a)相比較,明顯看出煙道入口和出口的壓力差減少很多, 表明3 種優(yōu)化設(shè)計方案均能較大地減少煙道阻力。

        圖7 分別給出了原煙道結(jié)構(gòu)與3 種優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)的內(nèi)部流場煙氣流線圖。 從圖7(a)中可以更加清晰直觀地看到煙道內(nèi)部流動漩渦結(jié)構(gòu), 相應(yīng)的在該部位附近也是阻力最大的位置。 同時還看到,3 種優(yōu)化設(shè)計方案使得流線走勢更為光順, 削減了漩渦流動結(jié)構(gòu),使得煙道阻力減少。

        圖5 煙道內(nèi)部剖面流場煙氣流線圖

        圖6 煙道內(nèi)部剖面流場壓力分布圖

        圖7 煙道中煙氣流線圖

        圖8 與圖9 分別給出了原煙道與優(yōu)化設(shè)計方案1 的進出口流量計算情況, 圖中的曲線則是進出口流量隨著計算過程的變化趨勢。 圖8(a)、(b)分別是進口流量偏差±5%與±10%條件下的出口流量情況,圖中上側(cè)兩條線表示進口流量,是計算設(shè)定條件,可以看出進口流量平穩(wěn)保持設(shè)定數(shù)值, 圖中下側(cè)是計算出的兩路出口流量,可以看出,這兩條線走勢很不穩(wěn)定,表明兩路出口的煙氣流量不均衡、不穩(wěn)定。 圖9(a)、(b)給出的優(yōu)化設(shè)計方案1 的流量情況,可以看到, 在兩路入口給定流量偏差±5%與±10%條件下,兩路出口流量的兩條線走勢平穩(wěn),且計算出的流量偏差相比于入口流量偏差還有所縮小, 說明優(yōu)化設(shè)計方案1 中的聯(lián)通結(jié)構(gòu)起到了重要的均衡作用。

        圖8 原煙道進出口流量計算情況圖

        表3 給出了原煙道與優(yōu)化設(shè)計方案1 的從空預(yù)器出來的兩路煙氣流量的均衡性情況。 可以看到,當(dāng)兩臺空預(yù)器內(nèi)部發(fā)生問題, 使得兩路煙氣不均勻時,比如,一路在原有流量基礎(chǔ)上增加5%,另一路在原有流量基礎(chǔ)上減少5%,那么在后續(xù)的除塵器入口附近,兩路煙氣的流量不均衡程度會擴大, 流量偏差接近了±14%,并且煙道總阻力是增加的;而若兩路由空預(yù)器帶來的入口流量偏差±10%的話, 那么后續(xù)兩路煙氣流量偏差則達到±18%。 原煙道中的聯(lián)箱設(shè)計沒能發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 從表3 中還可以看到,煙道優(yōu)化設(shè)計方案1 的流量分配情況,當(dāng)兩路入口煙氣流量偏差±5%時,兩路出口煙氣流量偏差為±3%,當(dāng)兩路入口煙氣流量偏差±10%時,兩路出口煙氣流量偏差為±6.6%,流量不均衡也會使得煙道阻力增加,但阻力增加量較小,表明優(yōu)化設(shè)計方案1 給出的煙道聯(lián)通結(jié)構(gòu)能夠?qū)陕窡煔饬髁康木馄鸬揭欢ǖ淖饔谩?/p>

        圖9 優(yōu)化方案1 的進出口流量計算情況圖

        表3 兩路煙道流量均衡性研究

        6 結(jié)論

        本文開展的電站鍋爐尾部煙氣煙道優(yōu)化設(shè)計研究,提出了3 種優(yōu)化設(shè)計方案,且進行了數(shù)值模擬仿真計算,研究表明3 種方案均能夠減少煙道阻力,但其特點不盡相同,可以得到的研究結(jié)論如下:

        (1)3 種煙道優(yōu)化方案,考慮粉塵影響與不考慮粉塵影響的煙道阻力計算數(shù)值, 二者差異均在20 Pa以內(nèi),影響很??;其中,方案2 阻力最小約220 Pa,方案1 阻力約為310 Pa,方案3 阻力約為360 Pa;還有,方案2 中缺少聯(lián)箱設(shè)計, 無法均衡兩路煙氣, 方案3中可能由于煙道拐彎半徑過小,反而引起較大阻力。

        (2)煙道流場內(nèi)部流線分析表明,原煙道在水平煙道、直角彎頭與聯(lián)箱附近煙氣流線紊亂,呈現(xiàn)出三維漩渦運動特征,這使得流動阻力較大;而3 種優(yōu)化設(shè)計方案, 均采用了光滑過渡的圓弧構(gòu)型的煙道部件,使得流線較為光順流暢,減少了煙道阻力。

        (3)煙道結(jié)構(gòu)設(shè)計中兩路煙氣均衡性研究表明,原煙道兩路煙氣流量若偏差±5%, 則煙道出口兩路煙氣流量偏差會擴大到±14%, 若兩路入口流量偏差±10%, 那么煙道出口兩路煙氣流量偏差則達到±18%,并且煙道總阻力增加;而煙道優(yōu)化設(shè)計方案1的流量分配情況,當(dāng)兩路入口煙氣流量偏差±5%時,兩路出口煙氣流量偏差為±3%, 當(dāng)兩路入口煙氣流量偏差±10%時,兩路出口煙氣流量偏差為±6.6%,流量不均衡也會使得煙道阻力增加, 但阻力增加量較小, 可見優(yōu)化設(shè)計方案1 對均衡兩路煙氣流量能夠起到一定的作用。

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