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        半鋼冶煉爐渣氣化脫磷實驗研究

        2020-09-17 18:06:40李艷芳
        山西冶金 2020年4期
        關鍵詞:磷率鋼渣爐渣

        李艷芳

        (山西省呂梁市環(huán)境科學研究所,山西 呂梁033000)

        近年來,作為我國經(jīng)濟支柱的鋼鐵產(chǎn)業(yè)取得了很大的進步,但隨著經(jīng)濟增長的同時,鋼鐵工業(yè)對資源的大量消耗和對環(huán)境造成的影響愈發(fā)凸顯。轉(zhuǎn)爐鋼渣是轉(zhuǎn)爐在煉鋼時排出的熔渣,是鋼鐵工業(yè)固體廢棄物的主要來源。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示,當前我國轉(zhuǎn)爐鋼渣的積存量已經(jīng)超過10億t,且利用率較低,給水體、土壤和空氣均帶來較大污染[1]。然而,實際上轉(zhuǎn)爐渣中的有用成分所占比例很大,如果爐渣中的硫、磷可以被除去,則爐渣可以重復利用,有利于鋼鐵企業(yè)的發(fā)展。目前,轉(zhuǎn)爐渣的處理主要在爐外進行,這種處理方式存在一定的缺點[2]。氣化脫磷技術是在濺渣護爐留渣操作的基礎上完成的,不需要額外的設備投入,不需要額外的能量輸入,而且還能提供一定的熱量,促進冶煉前期化渣,是一種新的環(huán)保型的爐渣處理方法,對資源節(jié)約、環(huán)境友好型的新型鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)具有重大意義[3]。

        1 某煉鋼系統(tǒng)工藝流程及轉(zhuǎn)爐濺渣護爐留渣

        1.1 某煉鋼系統(tǒng)工藝流程

        某煉鋼系統(tǒng)主要以生產(chǎn)HRB400E、HRB500E等低合金熱軋螺紋鋼為主,基本設備包括包括公稱容量為100 t的頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐3套,110 t LF爐2套,8機8流165 mm×165 mm方坯鑄機1臺,其生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。

        1.2 轉(zhuǎn)爐濺渣護爐留渣

        爐齡是轉(zhuǎn)爐煉鋼的重要指標,提高轉(zhuǎn)爐爐齡利于經(jīng)濟效益及生產(chǎn)效率的提高。將含有MgO成分的調(diào)渣劑加入到初期渣或終點渣中,將爐渣變黏是濺渣護爐的基本原理。利用氮氣噴吹轉(zhuǎn)爐終渣的濺渣護爐技術,出鋼結(jié)束后,將熔渣噴涂在轉(zhuǎn)爐襯磚的表面上,形成的保護層可以延長爐齡,促進生產(chǎn)的正常進行。

        圖1 煉鋼系統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程圖

        與其他技術相比,濺渣護爐的技術特點如下:

        1)無需設備投入,利用氧槍和自動控制系統(tǒng)完成。

        2)使用部分轉(zhuǎn)爐鋼渣減少廢渣排放。

        3)濺渣層可以重復使用,節(jié)約造渣劑用量,降低成本。

        4)濺渣操作可在3 min左右完成,操作簡單,勞動強度低,且對正常的生產(chǎn)順序幾乎沒有影響。

        5)濺渣護爐利用氮氣和部分轉(zhuǎn)爐鋼渣,投資小,成本低。

        6)爐渣保護層均勻爐內(nèi)形狀變化小,且能夠提高爐齡,利于生產(chǎn)順行等。

        1.3 基于濺渣過程氣化脫磷的原理和特點

        轉(zhuǎn)爐內(nèi)對爐渣進行處理是較先進的方法。具體的,在轉(zhuǎn)爐濺渣時,向熔池內(nèi)加入適量硅或焦炭粉等還原劑,通過化學反應脫除爐渣中的磷,使爐渣能在下一爐中繼續(xù)使用,就是以濺渣護爐留渣操作為基礎的氣化脫磷技術原理。

        在濺渣操作過程中進行氣化脫磷的特點:

        1)利用氧槍在轉(zhuǎn)爐內(nèi)完成爐渣脫磷,不用增加設備。

        2)在濺渣操作的過程中脫磷,動力學條件良好,對正常的生產(chǎn)節(jié)奏無影響。

        3)轉(zhuǎn)爐渣可循環(huán)使用,降低渣料消耗及廢渣的產(chǎn)生,且可利用其本身的熱能,節(jié)約能源,提高生產(chǎn)效率等。

        選擇2017年2月—2018年6月我院收治的52例橈骨遠端關節(jié)內(nèi)骨折伴腕關節(jié)不穩(wěn)定患者為研究對象,所有患者和家屬均知情本研究并對此研究具知情權(quán),簽訂研究同意書。對52例患者先X線診斷,再行CT診斷,對比兩組診斷結(jié)果,以此分析診斷準確率。其中男24例,女28例;年齡25~68歲,平均(52.1±1.3)歲;13例為左側(cè)受損,21例為右側(cè)受損,18例為雙側(cè)受損。

        2 氣化脫磷實驗研究

        根據(jù)前人已經(jīng)得出的理論依據(jù)及實驗結(jié)果,為了更好地研究氣化脫磷的影響因素,進行如下實驗:

        2.1 實驗方法與步驟

        實驗在HLLG1217型高溫電爐內(nèi)進行,通過ARL9900型X-熒光光譜分析儀測定還原前后爐渣化學成分變化。首先,將渣樣及焦炭磨碎至190~200目放入外層套石墨MgO坩堝內(nèi),做好準備工作備用;第二,將裝有渣料的MgO坩堝放入額定電壓為380 V、最高加熱溫為1 700℃的HLLG1217型高溫電爐內(nèi);第三,打開循環(huán)水對設備進行冷卻保護,并啟動爐子升溫;第四,考慮溫度、時間等會影響氣化脫磷的結(jié)果,故通過溫度控制系統(tǒng)設置加熱溫度及時間;第五,打開氮氣進行保護,將渣樣置于流動氮氣氛中,同時考慮氮氣流量會影響氣化脫磷的結(jié)果,通過轉(zhuǎn)子流量計設置實驗氮氣流量;最后,取出爐渣并冷卻,測量并分析爐渣成分,計算氣化脫磷率。

        脫磷率的計算方法:脫磷率η=[實驗前轉(zhuǎn)爐渣樣中的w(P2O5)-實驗后轉(zhuǎn)爐渣樣中的w(P2O5)]/實驗前轉(zhuǎn)爐渣樣中的w(P2O5)×100%。

        實驗裝置示意圖如圖2所示。

        圖2 實驗裝置示意圖

        2.2 實驗方案

        針對承鋼轉(zhuǎn)爐鋼渣,確定采用單因素實驗進行驗證。實驗需在流動的N2氣氛中完成,需提前將氣體準備充足。實驗中用Fe2O3代替FeO的配入量,用全鐵法進行計算。通過文獻調(diào)研[4],以溫度、FeO含量、堿度、氮氣流量為變量,并設置不同梯度,以考察各影響因素的影響情況。各因素梯度表如表1所示。

        表1 各因素梯度表

        實驗用爐渣主要成分及含量為:w(CaO)=32.57%;w(MgO)=11.67%;w(SiO2)=10.20%;w(P2O5)=3.12%;w(FeO)=24.55%;w(Al2O3)=3.57%。為了減少爐渣中其他組分對脫磷效果造成的影響,根據(jù)調(diào)整相應考察因素的原則調(diào)整樣品中各成分的比例。

        2.3 實驗結(jié)果與分析

        實驗所用還原劑為焦炭,單因素實驗各因素的脫磷率如表2、圖3所示。

        表2 單因素實驗各因素不同梯度變化下的脫磷率

        圖3 各因素對氣化脫磷率的影響

        從實驗結(jié)果可以看出,隨溫度的升高,氣化脫磷率會有所上升。因為從熱力學角度看,碳還原爐渣中的磷是一個吸熱的反應;從動力學方面來看,溫度升高會對爐渣的粘度帶來影響。對于吸熱反應來說溫度越高越能促進其正向進行,在升溫過程中具有粘流活化能的質(zhì)點數(shù)量會增多,使爐渣具有良好的流動性,有利于反應物與反應產(chǎn)物的擴散。因此,隨溫度的升高而升高,氣化脫磷率會有所上升。但在實際生產(chǎn)過程中,提高出鋼溫度會加劇對爐襯的侵蝕、影響氧槍壽命以及增加鋼鐵料的消耗等,因此溫度也不可太高,需要結(jié)合實際,綜合考慮而確定。

        隨FeO含量的升高,氣化脫磷率先有所上升,再有所下降,其中w(FeO)為24%時氣化脫磷率最高。其主要原因是粘度隨著FeO含量的增加而下降,使爐渣的流動性變好,物質(zhì)間相互進行傳輸擴散的阻力下降,有利于氣化脫磷。然而,隨著FeO含量的繼續(xù)提高,CaO的百分比相應的降低,不易形成穩(wěn)定的磷酸鹽,會發(fā)生分解反應,因此隨FeO含量的升高,氣化脫磷率先有所上升,再有所下降。

        隨著堿度的增加,氣化脫磷率有所降低。因為隨著堿度的增加,CaO被連續(xù)地填加到爐渣里,P2O5的活度會受到抑制,同時還會將堿性比CaO弱的FeO替換出來,提高了鋼渣中自由FeO的含量,使爐渣變得黏稠,不利于氣化脫磷反應的進行。

        在實驗范圍內(nèi),氣化脫磷率隨氮氣流量的增加而增加。因為從動態(tài)的化學反應來看,改變反應條件可以促進所需要反應的進行,氮氣的持續(xù)吹入可以帶走反應產(chǎn)生的磷蒸汽,促進氣化脫磷。

        由此可見,在實際生產(chǎn)過程中,需謹慎選擇出鋼溫度,可以適當提高爐渣中FeO的含量,使終渣的堿度適當?shù)慕档?,適當?shù)脑黾拥獨饬鳌?/p>

        2.4 反應后爐渣化學成分分析

        實驗在高溫電爐內(nèi)進行,以碳粉為還原劑,向原始渣樣中配以1.2倍的碳當量,使用N2作為保護氣體,取出爐渣并冷卻,測量并分析爐渣成分。本次共實驗4次,反應后爐渣化學成分如圖4所示。

        由圖4可以看出,4組反應后爐渣中各成分含量變化較穩(wěn)定。與原始渣樣相比(w(CaO)=32.57%;w(MgO)=11.67%;w(SiO2)=10.20%;w(P2O5)=3.12%;w(FeO)=24.55%;w(Al2O3)=3.57%),其中CaO、MgO、SiO2、Al2O3含量有所提高,P2O5、FeO含量有所降低,說明了以碳粉為還原劑對磷進行氣化脫除時,可以較好地實現(xiàn)脫磷效果,濺渣后剩下的轉(zhuǎn)爐渣可繼續(xù)留在爐內(nèi)參與后續(xù)爐次的冶煉。但是,在反應中,F(xiàn)eO也會被還原一部分,爐渣的黏度會相應的提高,因此可減少調(diào)渣劑的加入量。

        圖4 反應后爐渣化學成分

        3 結(jié)論

        通過對轉(zhuǎn)爐終渣及氣化脫磷渣的分析可知,在實際生產(chǎn)過程中,需謹慎選擇出鋼溫度,可以適當提高爐渣中FeO的含量,使終渣的堿度適當?shù)慕档?,適當?shù)脑黾拥獨饬鳌饣摿自M行循環(huán)使用后,可減少造渣料石灰的消耗,可以提高金屬收得率,降低鋼鐵料的消耗浪費,還可利用轉(zhuǎn)爐渣的余熱,減少能量的損失,節(jié)約生產(chǎn)成本,且鋼水中無磷的富集現(xiàn)象,對后續(xù)爐次的冶煉無影響,因此值得在鋼鐵工業(yè)中推廣實踐。

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