李建平
(淄礦集團(tuán)內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)
粗甲醇產(chǎn)品是一種化工原料,它里面除了含有大量甲醇外,還含有其他的一些雜質(zhì)物質(zhì),其中水占有很大的比例。另外,粗甲醇中還含有幾十種微量的有機(jī)雜質(zhì),如醛、酮、醚、酸、酯、烷烴、胺和羰基鐵等。這些包含有水和其他大量有機(jī)雜質(zhì)的甲醇,通稱為粗甲醇。我們的精甲醇就是通過對粗甲醇精餾提純后得到的。
進(jìn)入到預(yù)精餾塔后的粗甲醇,首先會在預(yù)精餾塔中除去粗甲醇中含有的溶解氣(CH4、N2、CO、H2、甲酸甲脂、多碳烷烴、CO2、二甲醚)等沸點(diǎn)比較低的物質(zhì)。通過預(yù)精餾塔餾出的氣體(0.035MPa、75℃)在出塔以后,會首先經(jīng)過預(yù)塔冷凝器,在被冷凝成65℃左右,膨脹氣經(jīng)過冷卻器,會被冷卻到40℃左右,這時(shí)候會通過不凝氣分離器,被冷凝分離。其中,被冷凝后的絕大部分甲醇會被收集到預(yù)精餾塔的回流槽部分中。而被收集到預(yù)精餾塔的回流槽中的液體更會從預(yù)精餾塔的回流泵部件中被加壓,加壓以后(40m3/h、0.5MPa),再被管道送回到預(yù)精餾塔的塔頂,在經(jīng)過預(yù)精餾塔排放槽部分洗滌后的不凝性低沸點(diǎn)組分氣體(0.01MPa、39℃、315m3/h)會被放空。由于這一部分的氣體壓力很低,所以無法被火炬總管回收,設(shè)計(jì)這部分尾氣現(xiàn)場排放,造成現(xiàn)場環(huán)境氣味大,且尾氣中夾帶有大量的甲醇,會造成甲醇的浪費(fèi)。
針對以上提出的這種情況,現(xiàn)經(jīng)過研究和測試,在精餾排放槽的東側(cè)部位增加一臺洗滌塔和一臺洗滌泵,我們決定采用脫鹽水循環(huán)洗滌的方式來洗滌尾氣中的甲醇。在經(jīng)過脫鹽水循環(huán)洗滌以后,當(dāng)甲醇的濃度值達(dá)標(biāo)以后,將甲醇排入到精餾地下槽中去,通過精餾塔的地下槽泵,將回收的甲醇送到罐區(qū)粗甲醇槽,進(jìn)行回收利用。同時(shí),加長排放管的高度,將剩余的廢氣引至高處安全點(diǎn)后再排放。這樣不僅回收了甲醇,還有利于環(huán)境的保護(hù),更是達(dá)到了氣體凈化的目的。
內(nèi)件介紹:預(yù)精餾塔不凝氣洗滌塔,采用了泡罩塔盤結(jié)構(gòu),能夠有效的防止漏液風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),因?yàn)椴荒龤獾牧坎皇翘貏e的穩(wěn)定,不凝氣的量會隨著時(shí)間、溫度或組成成分的不同而發(fā)生大幅度變化。經(jīng)過研究和測試,我們決定采用泡罩塔盤。
泡罩塔盤還具有其他優(yōu)點(diǎn),比如操作彈性大,特別是在低負(fù)荷的情況下及波動比較大的情況下,塔板不會產(chǎn)生漏液現(xiàn)象,并且不影響吸收效率。
工藝流程說明:吸收塔采用的是釜液循環(huán)洗滌吸收的形式,塔釜設(shè)有循環(huán)槽,即塔釜設(shè)有一定的吸收液存儲量(初定2~3m3),以供吸收液擁有足夠的時(shí)間循環(huán),保證洗滌效果,循環(huán)時(shí)間初定為24h,后期可根據(jù)實(shí)際情況稍作調(diào)整。
脫鹽水補(bǔ)充說明:脫鹽水可以在每次的循環(huán)洗滌排液后,自動由脫鹽水總管補(bǔ)充,當(dāng)達(dá)到塔釜操作液位后停止補(bǔ)充,暫定每天補(bǔ)充一次,后期可根據(jù)實(shí)際情況稍作調(diào)整。
設(shè)備選型:塔徑DN1000/1400;板層數(shù)10層;材質(zhì):304。
塔頂塔釜指標(biāo)如圖1所示,水力學(xué)核算如表1所示,負(fù)荷性能圖如圖2所示。
圖1 塔頂塔釜指標(biāo)
表1水力學(xué)核算
圖2 負(fù)荷性能圖
在裝置設(shè)備不做其他調(diào)整的情況下,通過在原有工藝流程的基礎(chǔ)上增加一臺洗滌塔(自制)、一臺洗滌泵,就可對精餾排出的尾氣進(jìn)行洗滌,從而達(dá)到回收甲醇的目的,同時(shí)這樣也可以達(dá)到對尾氣進(jìn)行凈化的目的,大大的有利于環(huán)境的保護(hù)。在節(jié)能降耗方面具有很重要的意義。流程示意圖如圖3,洗滌回收的甲醇去精餾地下槽示意圖如圖4。
圖3 流程示意圖
圖4 洗滌回收的甲醇去精餾地下槽
通過本次創(chuàng)新,精餾崗位可以每天回收一次甲醇水溶液,水溶液密度為0.948g/cm3,甲醇含量為64.2%;設(shè)備半徑為0.55m,一次回收甲醇量為π×0.5522×1×0.948×0.642=0.578t,為工廠提高了經(jīng)濟(jì)效益,減少了損耗,節(jié)省了能源,減少了廢氣排放處理帶來的壓力。