吳友旺 張華精 郭 榮
(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州 350000)
二氧化碳液—氣相變膨脹破巖技術(shù)(以下簡稱“二氧化碳破巖技術(shù)”或“CO2破巖技術(shù)”),是通過壓縮灌裝機將液態(tài)CO2壓縮后灌裝入一種特制膨脹管,通過激活器快速放熱,在極短時間內(nèi)將CO2從液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),形成高壓CO2氣團;當氣團壓力超過破裂片壓力閥值時,高壓CO2氣體從噴氣頭往外噴射,在孔壁上激起應(yīng)力波,在應(yīng)力波和CO2氣體的共同作用下破碎巖石。二氧化碳破巖技術(shù)的作用機理介于爆破開挖和靜態(tài)膨脹劑脹裂破巖之間。
二氧化碳破巖技術(shù)所用器材也叫二氧化碳致裂器,英國在20世紀70年代就掌握了此項技術(shù),多年前已獲得了英國、新西蘭等國的安全認定,是國際上一種理念先進、方法安全、效果顯著的爆破技術(shù),在國外廣泛應(yīng)用于鍋爐清堵、建筑物拆除、特殊區(qū)域爆破作業(yè)等方面。二氧化碳致裂器利用液態(tài)二氧化碳受熱氣化膨脹破斷巖石,解決了以往用炸藥爆破開采和預裂中破壞性震動大、作業(yè)危險性高、礦體粉碎等缺點,同時因二氧化碳致裂器不產(chǎn)生火花、屬于低溫致裂器、基本不揚塵(如煤塵),操作、充裝、運輸危險性大,為礦山安全開采和預裂提供可靠保證,尤其適合高瓦斯煤礦的深層預裂,廣泛適用于煤礦和非煤礦山。我國在1996年前后也曾探索二氧化碳致裂技術(shù)用于高瓦斯煤礦的深層預裂排放瓦斯,后由于種種原因沒有推進。
福建永泰白云抽水蓄能電站工程是福建省內(nèi)重點能源項目,位于福州市下轄永泰縣白云鄉(xiāng),在工程建設(shè)當中,設(shè)計爆破作業(yè)項目眾多,開挖組織協(xié)調(diào)工作量大;同時,爆破作業(yè)區(qū)距離當?shù)卮迩f、X114縣道等重要生產(chǎn)生活設(shè)施距離較近,作業(yè)環(huán)境較為復雜,采用火工品爆破,作業(yè)難度大,而采用靜態(tài)爆破,見效慢,爆落效果較差,成本大。因而利用二氧化碳破巖技術(shù)實現(xiàn)碎巖,是一種較好控制的方法。
同時,在節(jié)假日、大型政治經(jīng)濟活動會議召開期間,經(jīng)??赡芤蛑伟补苤茻o法供應(yīng)火工用品導致爆破作業(yè)暫停,而二氧化碳致裂器具有二氧化碳氣易采購、部分裝置可重復使用等優(yōu)點,便于生產(chǎn)組織管理,因而二氧化碳破巖技術(shù)可優(yōu)先作為在火工品無法供應(yīng)的情況下巖石開挖的應(yīng)急方案。
目前二氧化碳破巖技術(shù)主要用在非煤礦山中,而在水電工程中,還極少采用,因此,本工程進行了二氧化碳破巖工藝試驗。
考慮CO2破巖技術(shù)特點和試驗效果分析需要,試驗地點選在永泰白云抽水蓄能電站中控樓開挖作業(yè)區(qū)。試驗前,該區(qū)域清表工作已經(jīng)完成,施工便道路基已基本成型,可觀察視野和安全避炮條件較好。
現(xiàn)場試驗位置布置如圖1所示。
1)CO2破巖效果測試。
本次試驗設(shè)計了兩種不同的孔網(wǎng)參數(shù)和裝填參數(shù),分兩次實施,進行對比分析,以充分掌握二氧化碳膨脹管的碎巖能力,主要測試CO2破巖后的巖石的松散程度及塊度分布。
2)安全效應(yīng)測試。
測試以下內(nèi)容:地面振動速度、空氣沖擊參數(shù)、個別巖石飛散距離、巖塊運動狀態(tài)。
兩種孔網(wǎng)參數(shù)和裝填參數(shù)分別詳見表1,表2。
表2 裝填參數(shù)
表1 孔網(wǎng)參數(shù)設(shè)計表
4.2.1布孔平面示意
布孔平面示意詳見圖2。
4.2.2破巖效果
整體破巖效果不明顯,僅在2號、5號孔處產(chǎn)生巖石破碎現(xiàn)象:
1)臺階面前方:未出現(xiàn)巖塊坍塌現(xiàn)象,也未出現(xiàn)臺階面開裂現(xiàn)象;
2)臺階面上方:1號、3號、4號孔處未出現(xiàn)裂紋,2號、5號孔出現(xiàn)大量裂紋且出現(xiàn)孔口巖石破裂現(xiàn)象。
4.2.3地面振動效應(yīng)
在鉆孔旁邊一側(cè)5 m處和14 m處,分別布設(shè)振動測試儀進行測試。第一次試驗只觸發(fā)了5 m處的振動測試儀,測得的地面最大振動速度為0.1 cm/s。
4.2.4沖擊效應(yīng)
在靠近1號鉆孔12 m處,布設(shè)聲波(分貝)測試儀進行測試,測得的現(xiàn)場聲波值為65 dB。
4.2.5個別巖石飛散距離
在鉆孔后方約1 m,布設(shè)巖石碎片收集裝置進行測試,基本上未收集到大的塊石,只有少量的回落土。
1)布孔平面示意。
布孔平面示意詳見圖3。
2)破巖效果。
整體破巖效果較好,臺階前方巖石散離原位,鉆孔連線處出現(xiàn)寬度達30 cm~50 cm的裂縫。
3)地面振動效應(yīng)。
在鉆孔旁邊一側(cè)6 m處和15 m處,分別布設(shè)振動測試儀進行測試,測得的地面最大振動速度分別為0.21 cm/s和0.12 cm/s。
4)沖擊效應(yīng)。
在靠近1號鉆孔12 m處,布設(shè)聲波(分貝)測試儀進行測試,測得的現(xiàn)場聲波值為65 dB。
5)個別巖石飛散距離。
在鉆孔后方約1 m處,布設(shè)巖石碎片收集裝置進行測試,基本上未收集到大的塊石,只有少量的回落土。
試驗方案一未能達到預期的破巖效果,經(jīng)分析,主要原因有兩點:
1)設(shè)計不耦合系數(shù)過大,115 mm的孔徑使用φ73 mm的膨脹管,膨脹管與孔壁間隙過大,降低了應(yīng)力波作用力。
2)臺階面角度太緩,前排抵抗線過大,孔口抵抗線達2.5 m,底盤抵抗線達4 m~5 m,底盤抵抗線過大,而致使用的膨脹管數(shù)量不足,導致無法拉裂巖體。
1)試驗方案二相比試驗方案一,主要做出了以下三方面的調(diào)整:
a.將孔徑由115 mm調(diào)整為90 mm,膨脹管直徑不變,不耦合系數(shù)由1.58降至1.23;
b.增加了膨脹管的使用數(shù)量,由13根膨脹管增加至17根;
c.清除巖體表面覆蓋的表土,底盤抵抗線由4 m~5 m降至2.5 m~3.5 m。
2)改進后,試驗效果良好,鉆孔連線處出現(xiàn)寬度達30 cm~50 cm的裂縫,7個孔有效碎巖約110 m3,開挖方案技術(shù)經(jīng)濟性可行。
通過兩次CO2破巖試驗,得出如下結(jié)論:
1)CO2破巖技術(shù)具有在復雜環(huán)境下碎巖的作業(yè)能力;
2)開挖中采取較陡的臺階面角度,適當減小抵抗線,有利于提高CO2破巖的效果;
3)在破碎堅硬巖邊坡,抵抗線2.5 m~3.5 m時,采用孔徑90 mm,用φ73 mm膨脹管,孔距布置取1.5 m~1.8 m,孔深取2.7 m~3.8 m,能達到良好的破巖效果;
4)鉆孔孔徑90 mm時可使用φ73 mm膨脹管,而對鉆孔直徑115 mm的膨脹孔,使用的膨脹管直徑應(yīng)相應(yīng)提高,降低不耦合系數(shù),提高應(yīng)力波的作用效力;
5)CO2破巖技術(shù)由于振動較小,作用后基本無飛石。
本次試驗是將CO2破巖技術(shù)首次應(yīng)用于水利水電工程施工。試驗成果有助于后續(xù)進一步了解和掌握CO2破巖技術(shù)的破巖性能,并在后續(xù)施工中更多地進行開發(fā)和應(yīng)用,同時進一步掌握和優(yōu)化CO2破巖技術(shù)安全控制技術(shù)。