李 剛
(潞安環(huán)能股份公司 王莊煤礦,山西 長(zhǎng)治 046031)
我國(guó)的低位綜采放頂煤技術(shù)經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展,目前已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平,全國(guó)范圍內(nèi)綜放工作面的數(shù)量和產(chǎn)量都居于較高水平,但是如何提高綜放工作面回收率,仍然是煤礦從業(yè)者一直在研究的課題。目前公認(rèn)的走向長(zhǎng)壁后退式綜合機(jī)械化低位放頂煤工作面回收率的損失主要存在于以下四個(gè)方面[1]:一是在工作面初采期間,由于頂板初次來(lái)壓沒(méi)有顯現(xiàn),不能放煤或不能充分放煤;二是在工作面收尾期間,煤墻和頂板都上網(wǎng)和鋼絲繩,也不能放煤;三是在回采過(guò)程中,工作面端頭和端尾不能放煤;四是在后溜放煤過(guò)程中進(jìn)入到下一個(gè)循環(huán)時(shí),后溜溜槽幫后面形成一道溝壑,下一個(gè)循環(huán)開(kāi)始放煤時(shí)需要將這個(gè)溝壑填充后才能將煤流入后溜,即后溜浮煤損失。本文針對(duì)第四方面引起的損失,提出了一種提高回收率的方法并得到較好的應(yīng)用。
王莊煤礦7106工作面位于該礦71采區(qū),地面標(biāo)高900~902 m,工作面標(biāo)高496~524 m。該工作面北為實(shí)體煤,南為實(shí)體煤,西為8101已采工作面及8102綜采工作面,東為井田邊界。工作面采用走向長(zhǎng)壁后退式綜合機(jī)械化低位放頂煤一次采全高全部垮落采煤法。整體上看,該工作面是一個(gè)南北走向的單斜構(gòu)造,煤層傾角在1~5°之間,所采3號(hào)煤層厚度穩(wěn)定,煤層下部夾矸最厚的一層為0.2 m,總煤厚為6.2 m,容重為1.42 t/m3。7106工作面進(jìn)風(fēng)巷長(zhǎng)1 481 m(可采長(zhǎng)度為600 m),回風(fēng)巷長(zhǎng)1 481 m(可采長(zhǎng)度為600 m),運(yùn)巷長(zhǎng)1 486 m(可采長(zhǎng)度為600 m);工作面切眼長(zhǎng)240 m;工業(yè)儲(chǔ)量126.8萬(wàn)t,設(shè)計(jì)采出量117.9萬(wàn)t;采高(3±0.1) m,循環(huán)進(jìn)度0.8 m,頂煤平均高度3.2 m,底分層回收率為98%,頂煤回收率為85%,一采一放為一個(gè)循環(huán),一個(gè)循環(huán)產(chǎn)量為1 544 t。該工作面屬高瓦斯礦井,煤層具有爆炸性,為不易自燃煤層,地壓正常,地溫正常,煤質(zhì)類(lèi)型為低磷、低硫、中灰、具粘性、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力用煤。
綜采放頂煤工作面,后溜放煤完成一個(gè)循環(huán)之后,如果放煤工將后溜煤放得太徹底,就會(huì)將頂板大塊矸石落入后溜,一方面混入矸石影響煤質(zhì)及發(fā)熱量,另一方面后溜連續(xù)出現(xiàn)矸石會(huì)對(duì)設(shè)備造成一定的損傷。按照放煤標(biāo)準(zhǔn)架架見(jiàn)矸原則,每一架放煤完成一個(gè)循環(huán)之后,收起尾梁,伸出插板(插板與后溜溜槽幫間距在300~500 mm之間),對(duì)后溜進(jìn)行遮掩,防止大塊矸石落入后溜。下一個(gè)循環(huán)開(kāi)始前需要將后溜拉過(guò)來(lái),拉過(guò)后溜之后,溜槽幫后面會(huì)形成一道溝壑,此溝壑的縱向長(zhǎng)度為一放煤步距長(zhǎng)度,即0.8 m,高度與溜槽幫高度一致。下一個(gè)循環(huán)開(kāi)始,采煤機(jī)割煤后,在移架過(guò)程中會(huì)有浮煤首先填充到后溜所形成的溝壑中,在放煤過(guò)程中,落煤在所填充的溝壑上形成三角形煤堆(槽幫以上部分),此三角形煤堆大致形狀為一等腰三角形,底邊長(zhǎng)為一放煤歩距,即0.8 m;煤體自然形成的兩個(gè)斜坡,坡度約為40°,放下來(lái)的煤體隨著該坡度流入后溜。針對(duì)在移架和放煤過(guò)程中流入溝壑填充溝壑的這一部分煤的損失,我們經(jīng)過(guò)反復(fù)思考和試驗(yàn),本著簡(jiǎn)單實(shí)用原則設(shè)計(jì)了一種后溜回收浮煤裝置,將填充溝壑的這部分煤進(jìn)行回收。
該裝置由回收的廢舊膠帶和夾板及鏈環(huán)制作而成,膠帶設(shè)計(jì)成1 700 mm長(zhǎng)和1 000 mm寬,兩個(gè)溜槽之間兩邊均可搭接100 mm長(zhǎng),寬超過(guò)一個(gè)放煤步距800 mm,在溜槽幫上搭接100 mm,后面還多出100 mm,這樣使流煤全部落到膠帶上。再用扁鐵作為夾板夾到膠帶上,扁鐵上焊有兩個(gè)鏈環(huán),后溜溜槽幫上也焊接兩個(gè)鏈環(huán),膠帶上的鏈環(huán)和溜槽幫上的鏈環(huán)用銷(xiāo)子穿起來(lái)(見(jiàn)圖1),這樣拉后溜時(shí)就能拖著膠帶往前行走,初次拉架放煤時(shí),后溜溜槽幫后的煤全部落在膠帶上,拉后溜后就不會(huì)形成之前的溝壑,也就不存在填充溝壑的煤,在膠帶上的落煤形成一個(gè)自然的三角形,下一個(gè)循環(huán)開(kāi)始移架時(shí)落煤就自動(dòng)流入后溜中,膠帶上該部分煤就一直隨著一個(gè)一個(gè)循環(huán)往前移動(dòng),這樣就把需要填充溝壑的那一部分煤基本全部回收了(通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),放完煤后在拉后溜過(guò)程中,膠帶上堆煤在形成自然三角形過(guò)程中會(huì)在采空區(qū)方向損失一定的煤量,即在槽幫以上部分的長(zhǎng)方形煤體中,回收了存在的三角形煤體和流入后溜的部分煤體,即回收了該部分3/4)。
圖1 回收裝置及連接方法實(shí)物
通過(guò)在7106工作面安裝該裝置后,綜采隊(duì)在采煤一個(gè)月之后專(zhuān)門(mén)做了跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)放煤完成一個(gè)循環(huán)后每架后面會(huì)有一個(gè)自然的三角形煤堆,停電閉鎖后溜,隨即選取四架支架,進(jìn)入后溜挖開(kāi)后,發(fā)現(xiàn)四架膠帶都在,達(dá)到了預(yù)期的效果。三個(gè)月后再次做了追蹤調(diào)查,膠帶均在,說(shuō)明該裝置連接穩(wěn)定而且耐磨,性能良好;又取煤樣進(jìn)行了化驗(yàn),和工作面煤墻的煤進(jìn)行了比較(見(jiàn)表1),回收的煤質(zhì)良好;從經(jīng)濟(jì)上衡量,既不用浪費(fèi)人力,也不用損耗電能,投資很少,而且該裝置應(yīng)用后不影響后溜啞鈴銷(xiāo)檢修和更換,安裝方便,非常實(shí)用。
表1 煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
1) 回收浮煤平均厚度可由下式計(jì)算:
式中:h為浮煤平均厚度,m;H為后溜溜槽幫高度,取H=300 mm;D為放煤步距,800 mm;α為松散煤體自溜角,40°。
經(jīng)計(jì)算:h=300+3/4×800×0.42/2=426 mm=0.426 m。
2) 工作面后溜浮煤回收率P的計(jì)算?;厥章手礟與工作面切眼長(zhǎng)度、煤層厚度等數(shù)值有關(guān),下面計(jì)算按綜放工作面切眼長(zhǎng)為240 m,老塘浮煤回收長(zhǎng)度為210 m,松散煤的容重為0.9 t/m3,工作面煤層厚度為6.2 m,工作面煤體容重為1.42 t/m3,工作面推進(jìn)長(zhǎng)度設(shè)為L(zhǎng),則:P=L×210×0.426×0.9/L×240×6.2×1.42=3.81%
即頂煤回收率提高了3.81%。
王莊煤礦7106低位綜放工作面后溜浮煤回收裝置的應(yīng)用,不僅提高了頂煤回收率,且回收的浮煤各項(xiàng)指標(biāo)均合格,經(jīng)濟(jì)效益顯著。該裝置設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、投資小,有極大的推廣應(yīng)用價(jià)值。