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        安徽太平礦業(yè)公司銅金選礦工藝優(yōu)化及生產(chǎn)實(shí)踐

        2020-09-10 07:22:44張國剛王鵬張川賴富來馮晟
        黃金 2020年8期
        關(guān)鍵詞:浮選工藝優(yōu)化磨礦

        張國剛 王鵬 張川 賴富來 馮晟

        摘要:針對(duì)安徽太平礦業(yè)公司銅金多金屬礦石處理過程中金、銅回收率較低的情況,通過流程考查,查找現(xiàn)場生產(chǎn)中存在的問題,并對(duì)其磨浮工藝進(jìn)行了優(yōu)化。通過調(diào)整磨礦分級(jí)工藝參數(shù)及設(shè)備,更換及增設(shè)浮選機(jī)和附屬設(shè)施,改變藥劑作用方式等,大幅提高了浮選生產(chǎn)指標(biāo),降低了生產(chǎn)成本。優(yōu)化后銅回收率由55.47 %提高到63.86 %,提高了8.39百分點(diǎn);金回收率由59.41 %提高到67.51 %,提高了8.10百分點(diǎn);增加經(jīng)濟(jì)效益498.481 1萬元/a,優(yōu)化效果顯著。

        關(guān)鍵詞:銅金多金屬礦;浮選;磨礦;藥劑制度;分級(jí);自動(dòng)加藥;工藝優(yōu)化

        中圖分類號(hào):TD952文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號(hào):1001-1277(2020)08-0071-05doi:10.11792/hj20200813

        引 言

        安徽太平礦業(yè)有限公司(下稱“安徽太平礦業(yè)公司”)選礦廠于2009年5月建成投產(chǎn),處理礦石為銅金多金屬礦石,設(shè)計(jì)處理能力1 500 t/d,選礦工藝為抑硫優(yōu)先浮選銅金—尾礦磁選選鐵。該工藝流程的缺點(diǎn)是硫化礦物進(jìn)入磁選,影響了鐵精礦的品級(jí),從而影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,安徽太平礦業(yè)公司于2012年5月將選礦工藝改為金銅硫混合浮選—混精分離—混合浮選尾礦磁選選鐵工藝,鐵精礦中硫含量明顯降低,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。但是,近年來,隨著采礦作業(yè)的推進(jìn),礦石性質(zhì)發(fā)生了一定的變化(主要表現(xiàn)在殘采礦石增加),且由于選礦工藝及設(shè)備等也存在一些問題,導(dǎo)致選礦廠處理能力及金、銅的回收率處于較低水平,分別僅為1 350 t/d、59.41 %和55.47 %,對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生了較大的影響。鑒于此,安徽太平礦業(yè)公司通過對(duì)現(xiàn)場工藝進(jìn)行流程考查,查找工藝存在的問題,并實(shí)施了工藝優(yōu)化,取得了良好的生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益,可為類似選礦廠選礦工藝優(yōu)化提供參考。

        1 礦石性質(zhì)

        礦石中金和銅的品位分別為0.5 g/t 和0.25 %,鐵為40.17 %、硫?yàn)?.28 %,金屬硫化礦物主要為黃鐵礦、黃銅礦,少量磁黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦等;氧化鐵礦物主要為磁鐵礦,少量赤鐵礦、褐鐵礦等;目的銅礦物主要為黃銅礦,少量斑銅礦、輝銅礦等次生銅礦物;脈石礦物主要為蛇紋石,其次為方解石、白云石、橄欖石、云母、長石、石英、石榴石、綠簾石、透輝石、鐵輝石,少量角閃石、磷灰石、硅灰石、榍石、滑石、高嶺石、重晶石、金紅石等。原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,礦石礦物組成分析結(jié)果見表2。

        將礦石磨至細(xì)度-0.074 mm占65 %,進(jìn)行金、銅嵌布狀態(tài)分析,結(jié)果表明:礦石中呈單體狀態(tài)存在的金礦物和黃銅礦分別占11.17 %和63.03 %,脈石礦物包裹的金礦物、黃銅礦分別占4.32 %和26.65 %。金礦物嵌布狀態(tài)分析結(jié)果見表3,黃銅礦嵌布狀態(tài)分析結(jié)果見表4。

        綜上分析:由于礦石中單體金礦物和單體黃銅礦的分布率均不高,因此最大限度地回收單體金礦物、硫化銅礦物連生金礦物及單體銅礦物對(duì)提高金、銅回收率至關(guān)重要[1]。

        2 工藝流程考查

        為了能夠?qū)δサV分級(jí)及浮選作業(yè)的各項(xiàng)工藝參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分析和評(píng)價(jià),找出現(xiàn)場生產(chǎn)中存在的問題,為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝提供可靠的技術(shù)依據(jù),對(duì)浮選作業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的流程考查[2]。磨礦分級(jí)工藝礦漿流程見圖1(c為礦漿濃度),浮選工藝數(shù)質(zhì)量流程見圖2(t為浮選時(shí)間), 磨礦分級(jí)工藝主要參數(shù)見表5。

        通過流程考查發(fā)現(xiàn),磨浮流程存在的主要問題有:①磨機(jī)處理量較低,僅為56.47 t/h,據(jù)此計(jì)算,處理能力僅為1 355.28 t/d,未達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力1 500 t/d;②球磨機(jī)比生產(chǎn)率(按-0.074 mm計(jì))為0.774 t/(m3·h),數(shù)值偏低;③混合浮選粗選回收率較低,金、銅總回收率不高;④混合浮選尾礦流失的單體黃銅礦、金礦物分別為14.90 %和10.25 %,硫精礦中流失的單體黃銅礦、金礦物分別為20.66 %和15.35 %,不合理流失金、銅較高[3]。

        3 工藝優(yōu)化

        3.1 磨礦分級(jí)

        1)更換球磨機(jī)鋼球。通過對(duì)球磨機(jī)內(nèi)鋼球工況研究發(fā)現(xiàn),球磨機(jī)內(nèi)鋼球的失圓率高達(dá)30 %以上,碎球、半球很多。分析認(rèn)為:主要原因是當(dāng)前使用的低鉻球易碎、耐磨度低。因此,將低鉻球更換為中鉻球,鋼球的失圓率、碎球率明顯降低。

        2)提高球磨機(jī)鋼球充填率和磨礦濃度。流程考查發(fā)現(xiàn)(見表5):球磨機(jī)中鋼球充填率僅為34.16 %,這主要是由于鋼球質(zhì)量較差,其消耗量大于補(bǔ)加量所致;同時(shí),磨礦濃度較低,僅為70.65 %,也加速了鋼球的消耗[4]。為此,將鋼球充填率提高到40 %,磨礦濃度調(diào)整到75 %~78 %。

        3)更換旋流器分級(jí)給礦泵和調(diào)整旋流器沉砂嘴尺寸?,F(xiàn)場旋流器沉砂濃度為67.33 %,濃度偏低。流程考查發(fā)現(xiàn):旋流器給礦泵能力不足,當(dāng)水量或礦量較大時(shí),會(huì)出現(xiàn)泵池冒槽問題;現(xiàn)場往往通過加大頻率的方法加以解決,但效果并不理想,只能被動(dòng)地降低礦量[5]。綜合分析,其主要問題是150YTZ-500渣漿泵能力不足,且旋流器沉砂嘴直徑過小。為此,將150YTZ-500渣漿泵更換為150ZBD-530渣漿泵,旋流器沉砂嘴直徑由110 mm調(diào)整為120 mm。

        通過采取以上措施,球磨機(jī)比生產(chǎn)率由0.774 t/(m3·h)提高到0.834 t/(m3·h),分級(jí)量效率由58.42 %提高到73.10 %,質(zhì)效率由49.26 %提高到63.50 %,在保證旋流器溢流細(xì)度-0.074 mm占 65 %的情況下,磨礦分級(jí)處理量提高到62 t/h,處理能力達(dá)到1 500 t/d左右,磨礦分級(jí)處理量提高了約150 t/d。

        3.2 浮 選

        1)調(diào)整混合浮選藥劑制度、藥劑添加位置及浮選充氣量。流程考查中發(fā)現(xiàn),混合粗選金回收率僅為75 %左右,指標(biāo)較低。分析認(rèn)為:主要原因是粗選藥劑作用欠佳,礦化效果不好,充氣效果不佳。為此,進(jìn)行了以下優(yōu)化:

        一是增加加藥點(diǎn),改變藥劑添加點(diǎn)及用量,靈活添加2號(hào)油和MIBC[6]。浮選藥劑添加點(diǎn)是決定浮選生產(chǎn)指標(biāo)的重要因素之一,由于粗選作業(yè)捕收劑添加點(diǎn)為浮選給礦前調(diào)漿攪拌槽,同時(shí)靠近浮選作業(yè)給礦管,會(huì)出現(xiàn)藥劑“短路”現(xiàn)象,致使有用礦物與浮選藥劑作用時(shí)間過短,造成目的礦物礦化程度低,影響浮選效果。為了強(qiáng)化粗選作業(yè)浮選效果,將部分粗選作業(yè)捕收劑由調(diào)漿攪拌槽移至旋流器分級(jí)給礦砂泵池,既增加了捕收劑與礦漿的作用時(shí)間,又使藥劑盡快與礦物新鮮表面接觸,防止在磨礦過程中礦物新鮮表面受到污染,強(qiáng)化了捕收劑的作用。

        在工藝優(yōu)化過程中,隨著礦石性質(zhì)的變化,時(shí)有浮選泡沫過黏的現(xiàn)象出現(xiàn),惡化浮選選別效果。結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際情況,采用2號(hào)油和MIBC 2種藥劑靈活添加的方式加以解決。在泡沫不黏稠的情況下,使用2號(hào)油,增加泡沫強(qiáng)度,保證浮選泡沫厚度;在泡沫黏稠、強(qiáng)度大的情況下,停用2號(hào)油,改用MIBC,利用MIBC泡沫黏度低的優(yōu)勢,改善浮選環(huán)境,消除因浮選泡沫過黏造成的浮選環(huán)境惡化的現(xiàn)象。此外,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況,配合使用2號(hào)油和MIBC,一方面保證了起泡劑的用量充足,另一方面保證了泡沫強(qiáng)度在適宜范圍內(nèi)。優(yōu)化前后藥劑添加點(diǎn)和用量對(duì)比見表6。

        二是調(diào)整混合粗選及掃選作業(yè)的充氣量,提高礦化效果[7]。對(duì)浮選工藝過程來說,充氣量愈大,空氣彌散愈好,氣泡分布愈均勻,則礦粒與氣泡接觸碰撞的幾率愈大,浮選速度愈快,浮選生產(chǎn)能力愈高。研究表明,浮選機(jī)的充氣量在0.8~1.0 m3/(m2·min)時(shí),浮選指標(biāo)較為理想?,F(xiàn)場浮選機(jī)充氣量測定結(jié)果顯示:部分浮選機(jī)充氣量大部分時(shí)間不足0.8 m3/(m2·min),低于生產(chǎn)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)值0.8~1.0 m3/(m2·min),表明當(dāng)前充氣量不在適宜范圍內(nèi)。因此,對(duì)充氣量不足的浮選機(jī)進(jìn)行了調(diào)整,使充氣量基本保持在0.8~1.0 m3/(m2·min)。

        2)優(yōu)化混合浮選設(shè)備性能,挖掘設(shè)備潛能。流程考查中發(fā)現(xiàn),浮選機(jī)液面存在翻花、泡沫跑偏及中礦返回不暢的現(xiàn)象。分析認(rèn)為:主要是由穩(wěn)流板磨損,充氣管局部堵塞,自吸式浮選機(jī)水輪和蓋板間隙過大,管路密封不夠等造成的。為此,對(duì)混合浮選設(shè)備及附屬管路進(jìn)行了維修,調(diào)整吸漿槽水輪與蓋板間的距離為5~8 mm,并對(duì)磨損的水輪和蓋板進(jìn)行了更換,重新捆扎密封各作業(yè)段吸漿槽的礦漿管路接頭;同時(shí),清理了浮選機(jī)中心筒內(nèi)及氣泡彌散筒內(nèi)殘留的顆粒礦泥及雜物,并對(duì)定子的中心位置進(jìn)行了調(diào)整并加以固定,從而消除了浮選液面翻花及泡沫跑偏的現(xiàn)象,增強(qiáng)了浮選液面的穩(wěn)定性,使浮選礦漿循環(huán)暢通。

        3)增設(shè)分離浮選前預(yù)處理攪拌槽,增加抑制劑作用時(shí)間?,F(xiàn)場銅硫分離中抑制劑采用電石渣,電石渣乳直接加入分離粗選作業(yè),導(dǎo)致抑制劑與礦漿作用時(shí)間不足,嚴(yán)重影響了抑制效果,不利于銅的回收及銅精礦品位的提高。為此,增設(shè)1臺(tái)1.5 m×1.5 m提升攪拌槽(礦漿流量11.84 m3/h,攪拌時(shí)間設(shè)計(jì)為10 min,實(shí)際為11.15 min),增加抑制劑電石渣與礦漿的作用時(shí)間。

        4)更換分離浮選浮選機(jī)?,F(xiàn)場分離浮選浮選機(jī)為2 m3的BF-2自吸機(jī)械攪拌式浮選機(jī),因設(shè)備使用時(shí)間過長,已嚴(yán)重老化,吸氣吸漿效果極差,維修后仍達(dá)不到工藝要求[8],因此將其更換為4 m3的XCF-4充氣式浮選機(jī)(有自吸功能)和KYF-4充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī),即原粗選(2臺(tái)BF-2)-2次精選(各1臺(tái)BF-2)-3次掃選(各2臺(tái)BF-2)改為粗選(首槽1臺(tái)XCF-4、末槽1臺(tái)KYF-4)-2次精選(各1臺(tái)XCF-4)-掃選一(首槽1臺(tái)XCF-4、末槽1臺(tái)KYF-4)、掃選二(首槽1臺(tái)XCF-4、末槽1臺(tái)KYF-4)。更換后,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),效果良好,經(jīng)流程考查確認(rèn),分離浮選的時(shí)間延長了近7 min。

        5)增設(shè)自動(dòng)加藥裝置。現(xiàn)場原加藥方式是以高差為動(dòng)力的自流加藥方式,加藥裝置容易出現(xiàn)閥門堵塞,藥劑腐蝕金屬閥門等情況,且受限于高差動(dòng)能的變化,無法做到藥劑用量的精準(zhǔn)化控制。經(jīng)分析,采用蠕動(dòng)泵加藥系統(tǒng)進(jìn)行藥劑添加,同時(shí)增加了配套藥劑澄清槽,增設(shè)了高壓氣泵、除渣格篩等裝置,使得藥劑的添加更加準(zhǔn)確、穩(wěn)定。加藥系統(tǒng)設(shè)備連接見圖3。

        3.3 優(yōu)化效果

        選礦工藝優(yōu)化歷時(shí)9個(gè)月,在不對(duì)日常生產(chǎn)造成重大影響的前提下,對(duì)磨礦分級(jí)、浮選作業(yè)進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)改造,生產(chǎn)調(diào)試后進(jìn)入穩(wěn)定期。工藝優(yōu)化前后累積生產(chǎn)指標(biāo)見表7。

        提高到63.86 %,提高了8.39百分點(diǎn);金回收率由59.41 %提高到67.51 %,提高了8.10百分點(diǎn),銅精礦銅品位由14.16 %提高到15.49 %(銅計(jì)價(jià)系數(shù)提高1.5百分點(diǎn))。按此數(shù)據(jù),以原礦處理量240 000 t/a計(jì)算,每年可多回收銅44.299 2 t、金9.136 8 kg。按基準(zhǔn)銅價(jià)格46 610元/t,黃金價(jià)格310元/g,參照安徽太平礦業(yè)公司銅精礦銷售計(jì)價(jià)方法,14 %~15 %品位銅銷售價(jià)格為 37 521.05元/t(計(jì)價(jià)系數(shù)80.5 %),15 %~16 %品位銅銷售價(jià)格為38 220.20元/t(計(jì)價(jià)系數(shù) 82.0 %),金銷售價(jià)格為271.04元/g,銅增加經(jīng)濟(jì)效益為189.789 2萬元/a,金增加經(jīng)濟(jì)效益為260.991 9萬元/a,合計(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益為450.781 1萬元/a。

        此外,通過工藝優(yōu)化,降低了生產(chǎn)成本。選礦廠處理能力由1 350 t/d提高到1 500 t/d,電耗明顯降低,由37.33 kW·h/t降至34.68 kW·h/t;以原礦處理量240 000 t/a,電費(fèi)0.75元/(kW·h)計(jì)算,節(jié)約電費(fèi)47.7萬元/a。 兩項(xiàng)合計(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益498.481 1萬元/a,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        4 結(jié) 論

        1)生產(chǎn)工藝流程考查發(fā)現(xiàn):磨礦分級(jí)工藝存在的鋼球質(zhì)量不佳、球磨機(jī)鋼球充填率較低、磨礦濃度過低、旋流器給礦泵能力不足等問題,是導(dǎo)致磨礦分級(jí)效率不高、處理能力較低的主要原因;浮選工藝存在的浮選機(jī)性能較差、充氣量不足、分離浮選抑制劑作用時(shí)間不足、浮選藥劑制度不盡合理等問題,是導(dǎo)致混合浮選尾礦、分離浮選硫精礦中金、銅不合理流失的主要原因。

        2)磨浮工藝優(yōu)化生產(chǎn)實(shí)踐表明:改變球磨機(jī)添加鋼球的種類,提高入磨鋼球質(zhì)量和鋼球充填率,以及調(diào)整球磨機(jī)磨礦濃度、沉砂嘴尺寸等,可提高磨礦效率,增加礦石處理能力;調(diào)整粗選捕收劑添加地點(diǎn),合理分配各作業(yè)藥劑用量并使用自動(dòng)加藥裝置精準(zhǔn)添加,增大浮選各作業(yè)充氣量,更換浮選機(jī),增設(shè)分離浮選前攪拌槽等,有助于提高浮選生產(chǎn)指標(biāo)。

        3)通過工藝優(yōu)化,銅、金的回收率分別由 55.47 %、59.41 %提高至 63.86 %、67.51 %,分別提高了8.39百分點(diǎn)和8.10百分點(diǎn),浮選銅精礦銅品位由14.16 %提高到15.49 %,增加經(jīng)濟(jì)效益達(dá)450.781 1萬元/a。選礦廠處理能力由1 350 t/d提高到1 500 t/d,電耗由37.33 kW·h/t降低到34.68 kW·h/t,由此節(jié)約電費(fèi)47.7萬元/a。兩項(xiàng)合計(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益498.481 1萬元/a,生產(chǎn)優(yōu)化效果與經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        [參 考 文 獻(xiàn)]

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