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        探析輕汽油醚化裝置開工存在問題及處理

        2020-09-10 07:22:44曹鵬楊昊鋮
        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年2期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        曹鵬 楊昊鋮

        摘 要:輕汽油醚化裝置在具體開工中存在諸多問題亟需解決,為有效提升輕汽油醚化裝置使用性能,提升裝置的運(yùn)行效果,實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化,本文闡述了醚化裝置的工藝流程特點,提出輕汽油醚化裝置開工存在的問題及處理對策,以期為相關(guān)工作者提供參考。

        關(guān)鍵詞:輕汽油;醚化裝置;催化劑;甲醛回收塔

        1 工藝流程特點

        1.1 主要工藝特點

        該裝置的輕汽油原料由上游催化汽油加氫脫硫裝置提供,并經(jīng)過加氫處理;主醚化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)采用泡點反應(yīng)器技術(shù),通過反應(yīng)物的氣化,利用反應(yīng)熱降低裝置的總耗能,并且在必要情況下可以實現(xiàn)串聯(lián)操作,提高總轉(zhuǎn)化率;醚化裝置采用的蒸餾技術(shù),可以保障反應(yīng)和分離步驟在同一塔內(nèi)進(jìn)行,有效節(jié)省設(shè)備的投入成本,提高企業(yè)節(jié)能降耗;催化蒸餾塔分為上、下兩塔,熱源主要來自系統(tǒng)內(nèi)凝結(jié)的水,利用蒸汽的余熱,可以實現(xiàn)節(jié)能的目的;同時,醚化裝置在混合甲醇管線設(shè)置凈化器,延長催化蒸餾塔的使用壽命,延長醚化裝置的使用年限,促進(jìn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

        1.2 醚化反應(yīng)器串聯(lián)過程的優(yōu)化措施

        為充分發(fā)揮催化劑的活性,部分企業(yè)采用醚化反應(yīng)串聯(lián)的辦法,保證醚化蒸餾塔在串聯(lián)過程中將甲醛控制在合理范圍內(nèi),在反應(yīng)蒸餾塔中,過量的甲醇與未反應(yīng)的共沸物達(dá)到塔頂,可有效實現(xiàn)塔底甲醇與TAME實現(xiàn)分離。具體進(jìn)行優(yōu)化時可以在串聯(lián)前退盡R102內(nèi)的甲醇,采用醚化后的輕汽油進(jìn)行置換,從而提升甲醇的濃度;串聯(lián)前將R101入口的醇烯比降低,加強(qiáng)并將反應(yīng)器溫度提升至醚化反應(yīng)的激活點[1]。在串聯(lián)過程中適當(dāng)延長時間,降低串聯(lián)速率,并將醚化蒸餾塔底靈敏板物濃度控制在80攝氏度,進(jìn)行裝置優(yōu)化后,要加強(qiáng)串聯(lián)過程中對醚化塔底產(chǎn)品進(jìn)行采樣分析,加強(qiáng)醚化汽油產(chǎn)品的質(zhì)量保證,從而能夠更好參與汽油調(diào)和。

        2 輕汽油醚化裝置開工存在問題及處理意見

        2.1 醚化催化劑無法進(jìn)行甲醛浸泡問題及處理

        在輕汽油醚化裝置開工中,影響開工的因素有很多,其中甲醇的浸泡問題占據(jù)較大比例,醚化催化劑甲醇浸泡通常采用正向流程浸泡,也就是從頂部流入反應(yīng)器,同時將醚化催化劑中的雜質(zhì)沖洗到底部,保證浸泡時間在12h,將安全閥副線打開,保障氣體充分排出;確保將催化劑中的水分和甲醇充分融合,通過醚化反應(yīng)器底部排出甲醇回收單元,從而實現(xiàn)甲醇的回收再利用。由于催化劑材料是陽離子交換樹脂,儲藏和運(yùn)輸期間存有大量水分,會影響醚化活性,因此,在開工前要將其中的水分置換出來[2]。裝置在催化過程中進(jìn)行甲醇浸泡時會導(dǎo)致安全閥副線無法打開,致使醚化反應(yīng)器壓力上升。基于此類問題,可以采取關(guān)閉安全閥副線的方式,強(qiáng)制壓入甲醇,當(dāng)反應(yīng)器頂部上升至操作壓力時,立即切換到另外一臺醚化反應(yīng)器中進(jìn)行甲醇浸泡,反復(fù)操作此步驟,直到反應(yīng)器中充滿甲醇,對于最后一臺醚化反應(yīng)器無法浸泡甲醇的問題,可以采取底部進(jìn)甲醇的浸泡方式進(jìn)行浸泡,并將兩臺醚化反應(yīng)器進(jìn)行輪換底部進(jìn)甲醇的方式解決甲醇浸泡問題。

        2.2 凝結(jié)水無法外排問題及處理

        分餾塔和甲醇回收塔進(jìn)行凝結(jié)水回收利用后進(jìn)入集水灌C中,采用抽水泵將凝結(jié)水灌入水管網(wǎng)中。在輕汽油醚化裝置開工前通常會遇到凝結(jié)水無法排除的問題,同時凝結(jié)水管線出現(xiàn)震動的現(xiàn)象,伴有水擊聲音。進(jìn)行原因判斷分析,發(fā)現(xiàn)甲醇回收塔正常運(yùn)行后,凝結(jié)水罐B和集水罐C參數(shù)有所變化,通過計算分析得出凝結(jié)水罐A、B壓力提高后,可順利進(jìn)入到集水罐C中,考慮兩臺凝結(jié)水罐的排水管線和總線管徑的前提下,發(fā)現(xiàn)管線流動時存在水擊現(xiàn)象,可采取增大凝結(jié)水總管線管徑來解決此類問題。

        2.3 甲醛回收塔壓力控制問題及處理

        2.3.1 甲醇回收塔流簡介

        醚化蒸餾塔餾出物在冷卻器中冷卻后,進(jìn)入甲醇萃取塔,并與逆流萃取水接觸,將甲醇提取到水相中,經(jīng)余油器脫水后將一部分徑流量送至異構(gòu)化單元,其余部分經(jīng)過壓力控制輸出裝置,塔底的甲醇萃取液經(jīng)過甲醇回收塔進(jìn)料后進(jìn)入甲醇回收塔,從而將甲醇和萃取水分離,從塔頂分離出的水分經(jīng)過甲醇回收塔底泵進(jìn)行醚化反應(yīng),最后作為萃取水傳送至頂部進(jìn)行循環(huán)利用。

        2.3.2 甲醇回收塔底泵結(jié)垢現(xiàn)象

        針對塔底泵結(jié)垢問題進(jìn)行解體檢修,檢修中發(fā)現(xiàn)機(jī)泵葉輪正常,無腐蝕系現(xiàn)象,機(jī)泵葉輪表面覆蓋污垢,顏色為紅色,經(jīng)過處理后發(fā)現(xiàn)葉輪成金屬本色,清洗后的葉輪可以繼續(xù)運(yùn)行15天左右。為有效緩解此類問題,采取改變機(jī)泵電磁效應(yīng)的方法緩解機(jī)泵葉輪,經(jīng)熱固化后發(fā)現(xiàn)機(jī)泵能夠穩(wěn)定運(yùn)行至20天左右。經(jīng)排查后,通過甲醇回收塔塔底泵現(xiàn)象分析后發(fā)現(xiàn),造成結(jié)垢的原因是塔底萃取水與除鹽水之間存在差異。通過控制進(jìn)水口的pH可以有效控制機(jī)泵結(jié)垢的問題;將進(jìn)水口鹽水與甲醇水在管道、換熱器、塔器內(nèi)緩慢融合,減少進(jìn)水口水pH的波動。

        2.3.3 甲醇回收塔壓力問題

        醚化裝置甲醇壓力塔的作用是將未反應(yīng)的甲醇進(jìn)行回收利用?;厥账倪M(jìn)料物料主要為水和甲醇,塔的壓力主要靠排放回流罐氣體量控制,在具體生產(chǎn)應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),甲醇閃蒸胡,經(jīng)過冷空氣冷卻,沒有在回流罐內(nèi)產(chǎn)生塔里,當(dāng)甲醇回收塔壓力為0.01MPa時,難以達(dá)到設(shè)計操作壓力,導(dǎo)致回收的甲醇水中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)。針對此類問題的改進(jìn)措施可以參考MTBE甲醇回收塔壓力控制方式進(jìn)行改進(jìn),其原理是設(shè)置一個調(diào)節(jié)閥,進(jìn)而控制甲醇回收塔氣體,考慮到醚化裝置正常開工,無法增加新的調(diào)節(jié)閥,一般采用在甲醇回收塔頂部防控連接氮氣管線的方法,強(qiáng)制充入氮氣進(jìn)行壓力控制,從而提升甲醇回收塔壓力操作的穩(wěn)定性,并將水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.1%以內(nèi),確保滿足相關(guān)指標(biāo)要求。

        3 國產(chǎn)輕汽油醚化催化精餾模塊的工業(yè)應(yīng)用

        通過實際運(yùn)行表明,醚化催化精餾模塊的催化劑失活速率快、壽命低于設(shè)計值,通過將精餾模塊應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)中,平均轉(zhuǎn)化率較高,應(yīng)用效果相對較好。催化精餾融合了催化反應(yīng)與精餾過程,通過精餾規(guī)程分離反應(yīng)物與生成物,推動平衡反應(yīng)移動,具有轉(zhuǎn)化率高、選擇性高、產(chǎn)品純度高、能耗低等多項優(yōu)點。在輕汽油加氫裝置的醚化單元采用先進(jìn)的專利技術(shù),其核心為醚化催化精餾模塊,具體應(yīng)用在煉油廠生產(chǎn)中,運(yùn)行情況良好,并且推動催化精餾技術(shù)不斷向工業(yè)化方向邁進(jìn),起到實質(zhì)性的突破,并逐漸擴(kuò)大其應(yīng)用范圍,通過不斷的實踐應(yīng)用進(jìn)一步深化了催化精餾模模塊的應(yīng)用。

        4 結(jié)論

        綜上所述,通過對輕汽油醚化裝置開工問題分析,有效探討甲醛浸泡過程中各類現(xiàn)象出現(xiàn)的原因及處理意見,通過控制甲醇回收塔壓力等措施加強(qiáng)醚化裝置的使用性能,提高煉油廠輕汽油的煉油產(chǎn)量,基于醚化工藝良好的處理效果,明顯改善催化汽油產(chǎn)品性質(zhì),增加石化企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]呂曉東,周洪濤,王曉達(dá).國產(chǎn)輕汽油醚化催化精餾模塊的工業(yè)應(yīng)用[J].精細(xì)與專用化學(xué)品,2019,27(01):15-19.

        [2]王蓉,魏強(qiáng),沈文朋.催化汽油醚化裝置分餾塔頂回流泵機(jī)封故障分析[J].化工機(jī)械,2019,46(03):341-342+346.

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