關(guān)鍵詞:環(huán)氧丙烷;甲醇;雙塔精餾;模擬
0 引言
二氧化碳降解塑料作為環(huán)保產(chǎn)品和高科技產(chǎn)品,正成為當(dāng)今世界矚目的研究開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)。利用此技術(shù)生產(chǎn)的降解塑料,不僅將工業(yè)廢氣二氧化碳制成了對(duì)環(huán)境友好的可降解塑料,而且避免了傳統(tǒng)塑料產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的二次污染。在生產(chǎn)過(guò)程中,使用甲醇做凝聚洗滌溶劑的工藝在洗滌后需要對(duì)母液進(jìn)行處理,回收聚合單體環(huán)氧丙烷和洗滌溶劑甲醇。本文采用高--低壓雙塔精餾的方式對(duì)洗滌液進(jìn)行分離提純,通過(guò)工藝流程模擬軟件進(jìn)行計(jì)算,優(yōu)化生產(chǎn)流程。與傳統(tǒng)工藝相比,新工藝能充分利用熱源,精簡(jiǎn)工藝流程,降低設(shè)備與管線(xiàn)投資,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
1 溶劑進(jìn)料組成及產(chǎn)品要求
原料進(jìn)料量為5.5 t/h,其組成見(jiàn)表1。
采用高--低壓雙塔精餾的方式對(duì)洗滌母液進(jìn)行分離提純,可以得到99.95%以上的環(huán)氧丙烷,甲醇含量小于100ppm,水含量小于100ppm。
2 高--低壓雙塔精餾優(yōu)化方案
2.1 工藝流程
將含有環(huán)氧丙烷和甲醇的生產(chǎn)脂肪族聚碳酸酯樹(shù)脂的洗滌母液用第一精餾塔進(jìn)行精餾,塔頂?shù)玫江h(huán)氧丙烷粗品,塔釜側(cè)線(xiàn)得到高純度的甲醇粗品,此甲醇粗品可以繼續(xù)作為凝聚單元的洗滌液得以回收利用。傳統(tǒng)工藝是:將第一精餾塔塔頂出料通入第二精餾塔,第二精餾塔塔釜出料為高純度的環(huán)氧丙烷,而塔頂氣相經(jīng)冷凝器冷凝為液相后作為第一精餾塔的進(jìn)料;優(yōu)化流程為是:將第二精餾塔塔頂出料不經(jīng)冷凝器冷凝,而是將氣相直接作為第一精餾塔的進(jìn)料,充分利用了該股物料的熱量。因采用高--低壓雙塔精餾的方式,第一精餾塔為低壓塔,第二精餾塔為高壓塔,該能量利用方式切實(shí)可行。
下面利用工藝流程模擬軟件Aspen plus對(duì)分離過(guò)程進(jìn)行模擬計(jì)算。具體流程見(jiàn)圖1。
2.2 模擬計(jì)算結(jié)果
2.2.1 第一精餾塔
第一精餾塔主要作用是將環(huán)氧丙烷和甲醇進(jìn)行初步分離,得到環(huán)氧丙烷和甲醇粗品。該塔為真空操作,可以降低體系的溫度,減少副產(chǎn)物的產(chǎn)生,但是真空度不宜過(guò)高,否則對(duì)設(shè)備的要求苛刻,冷凍水用量增加,能耗增大,操作成本隨之升高。第一精餾塔的操作壓力范圍為10kPa~100kPa,利用Aspen plus對(duì)第一精餾塔進(jìn)行逐板計(jì)算得到各塔板上的溫度、壓力、氣液流量及塔頂冷凝器和塔底再沸器負(fù)荷。對(duì)比第一精餾塔操作壓力分別為30kPa和60kPa條件下的分離結(jié)果,如表2所示。綜合考慮各種因素,在實(shí)現(xiàn)分離要求的前提下,將第一精餾塔塔壓控制在60kPa。
3 工藝方案對(duì)比
通過(guò)模擬計(jì)算,對(duì)高--低壓雙塔精餾流程優(yōu)化工藝及傳統(tǒng)工藝從能耗方面進(jìn)行比較,見(jiàn)表4。
從表4中可以看出,高--低壓雙塔精餾流程優(yōu)化工藝較傳統(tǒng)工藝循環(huán)水用量節(jié)省10.1%,蒸汽消耗量能減少15.6%。
4 結(jié)論及建議
本文利用軟件AspenPlus對(duì)環(huán)氧丙烷和甲醇混合物的分離流程進(jìn)行了模擬,優(yōu)化雙塔精餾工藝方案,與傳統(tǒng)工藝相比,新的工藝流程能量利用率高,設(shè)備投資費(fèi)用低,簡(jiǎn)單高效。
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作者簡(jiǎn)介:
陽(yáng)彩霞(1983- ),女,漢族,湖南岳陽(yáng)人,工程師,研究生,研究方向:主要從事化工設(shè)計(jì)工作。