王曉培
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)
煤化工是將煤經(jīng)過化學(xué)加工,使其轉(zhuǎn)化為所需產(chǎn)品的過程[1]。甲醇是一種常用有機原材料,煤制甲醇生產(chǎn)具有成本低、材料來源廣泛的特征,可以獲得顯著的經(jīng)濟效益,因此煤制甲醇對于行業(yè)發(fā)展的重要性也逐漸體現(xiàn)出來。煤制甲醇的生產(chǎn)技術(shù)包括空分、氣化、凈化以及甲醇合成等,其中,壓縮機是空氣分離、甲醇合成等行業(yè)廣泛運用的機械設(shè)備。然而壓縮機振動異常會使運行效率下降、能耗增大甚至引發(fā)事故,因此,在壓縮機組運行、維護及管理過程中,如何有效地控制和減小其振動,維護機組的正常運行,對煤制甲醇整個工藝裝置的穩(wěn)定運行具有重大意義。
在煤制甲醇的過程中用到最多的設(shè)備就是壓縮機。具體來講,合成氣壓縮機組工藝包括離心式壓縮機合成段和循環(huán)段工藝。其中,合成段的工藝為首先將新鮮合成氣進入分液罐內(nèi)進行氣液分離,其次進入合成氣壓縮機進行壓縮,然后進入甲醇合成塔;循環(huán)段的工藝為首先將循環(huán)段氣體進入分液罐內(nèi)進行氣液分離,其次進入壓縮機內(nèi)進行壓縮,然后進入甲醇合成塔進行甲醇合成[2]。合成氣壓縮機組系統(tǒng)設(shè)有防喘振管線,并由防喘振冷卻器控制回流氣體的溫度。某公司400 kt/a甲醇合成裝置采用離心式壓縮機為一缸兩段結(jié)構(gòu),其工藝流程,如圖1所示。
圖1 合成氣壓縮機工藝流程
離心式壓縮機流量減少時,可能出現(xiàn)另一種不穩(wěn)定的工況現(xiàn)象,引起機器大幅度地波動,強烈的振動,即喘振現(xiàn)象。喘振現(xiàn)象一般具有以下特征:1) 喘振有強烈的周期性氣流噪聲,出現(xiàn)氣流吼叫聲;2) 離心式壓縮機旋轉(zhuǎn)失速,工作非常不穩(wěn)定,排氣壓力及流量等參數(shù)脈動大;3) 機器強烈振動,機體、軸承等振幅急劇增加。喘振會損壞壓縮機零部件,引起儀表的準(zhǔn)確性降低或者失靈,從而產(chǎn)生巨大的危害,因此壓縮機是不允許在喘振下運行的。
實際運行中,除了內(nèi)部流動,因失速區(qū)的產(chǎn)生與發(fā)展,引起喘振外,外部管網(wǎng)流量和阻力的變化與壓縮機工作不協(xié)調(diào),如壓縮機的流量等于或小于喘振流量等,也是引起壓縮化喘振的重要原因。
實際上,壓縮機喘振往往是多種因素綜合作用的結(jié)果,主要有轉(zhuǎn)速、進氣狀態(tài)、管網(wǎng)特性、結(jié)構(gòu)參數(shù)等。其中,當(dāng)轉(zhuǎn)速提高時,壓縮機葉輪對氣體所做的功將增大,喘振流量也增大,性能曲線上移;反之,轉(zhuǎn)速降低則使性能曲線下移。當(dāng)進氣溫度增大、進氣壓力降低,實測的喘振流量增大,壓縮機性能曲線下移。管網(wǎng)容量越大,壓縮機系統(tǒng)的穩(wěn)定性變差,喘振越嚴(yán)重,破壞性越強。隨著導(dǎo)葉預(yù)旋角由負(fù)增大到正,喘振流量也將減少;葉輪是離心式壓縮機中的惟一做功部件,一般葉輪結(jié)構(gòu)參數(shù)中的出口安裝角較小的話,抗喘振性能較好,但還與葉道設(shè)計的是否合適有關(guān)。離心式壓縮機中擴壓器是一個與葉輪幾乎同等重要的部件,是決定壓縮機穩(wěn)定王況范圍的重要因素;一般無葉擴壓器半徑比小,喘振流量大,壓縮機容易喘振;通過調(diào)小葉片擴壓器進口安裝角,喘振流量大為減少,其最高效率和能量頭基本不變。
由于喘振的危害性,因此厘清壓縮機發(fā)生喘振的原因,以及在一定的情況下對期進行預(yù)測,并提出改進措施尤為重要。根據(jù)喘振機理及上述分析,壓縮機發(fā)生喘振的原因主要是管網(wǎng)流量和阻力的變化與壓縮機工作不協(xié)調(diào),具體表現(xiàn)為壓縮機的實際運行流量小于喘振流量及出口壓力低于管網(wǎng)壓力。
對于喘振預(yù)測而言,由于壓縮機喘振往往是多種因素綜合作用的結(jié)果,導(dǎo)致運用傳統(tǒng)的方法尋求喘振與這些工藝參數(shù)之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型較為困難。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)利用反映多變量間關(guān)系的累積數(shù)據(jù),并通過網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和權(quán)值加記憶,為判斷出機器對應(yīng)的狀態(tài),提供了一個切實可行的辦法。
由于喘振的危害性,因此防喘振控制是壓縮機控制系統(tǒng)的核心。一般而言,喘振控制技術(shù)有壓縮機本體設(shè)計優(yōu)化及運行條件改善兩種。其中,對于離心式壓縮機在設(shè)計上主要以擴大穩(wěn)定工況范圍為目的,如采用后彎式葉輪、無葉擴壓器等氣動參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)以及采用導(dǎo)葉可調(diào)機構(gòu)等。對于離心式壓縮機在運行條件上,主要采取控制壓縮機的進出口壓力,設(shè)法在管網(wǎng)流量減少過多時增加壓縮機本身的流量等措施。
如上所述,某公司400 kt/a甲醇合成裝置采用離心式壓縮機為一缸兩段結(jié)構(gòu),該壓縮機組于2016年3月投入運行,正常運行時,各點振動波動非常小。然而,分別于2018年12月29日及2019年1月19日,壓縮機合成段、循環(huán)段均出現(xiàn)異常振動,持續(xù)時間分別為30 min和10 min。壓縮機組異常振動曲線,如圖2和圖3所示。
圖2 2018年12月29日壓縮機組異常振動曲線
圖3 2019年1月19日壓縮機組異常振動曲線
同時,根據(jù)2018年12月29日壓縮機組異常振動時壓縮機運行數(shù)據(jù)顯示,合成段進出口壓力、循環(huán)段進出口壓力同步增加,同時循環(huán)段入口流量也快速增加。根據(jù)2019年1月19日壓縮機組異常振動時壓縮機運行數(shù)據(jù)顯示,合成段入口流量緩慢增加,入口壓力也出現(xiàn)增加,出口壓力則下降,而循環(huán)段入口流量及進出口壓力全部下降。
根據(jù)壓縮機的運行情況,且從異常振動過程中記錄的數(shù)據(jù)和異常振動曲線可知,該壓縮機從投入使用以來,未進行過大檢修,且平時壓縮機運行工況非常好。同時,壓縮機合成段、循環(huán)段的軸振動頻率、振幅等基本保持一致。另外,在這2次振動過程中,汽輪機轉(zhuǎn)速、潤滑油溫度等均處于穩(wěn)定狀態(tài)。由此說明,這2次異常振動不是因為壓縮機故障等機械原因造成的,不是儀表探頭故障,也不是潤滑油壓力、壓縮機和汽輪機兩側(cè)的軸位移、壓縮機入口分離罐液位等參數(shù)導(dǎo)致的振動。
針對2018年12月29日壓縮機組異常振動,從異常振動過程中記錄的數(shù)據(jù)和異常振動曲線可知,壓縮機合成段入口流量無變化,但是整個系統(tǒng)壓力全部上漲,說明大量未反應(yīng)的氣體進入壓縮機循環(huán)段,打破了壓縮機原有的平衡,致使壓縮機振動異常,且整個過程持續(xù)30 min。
針對2019年1月19日壓縮機組異常振動,從異常振動過程中記錄的數(shù)據(jù)和異常振動曲線可知,合成段入口壓力和流量增加,其余壓力及流量均減小,說明甲醇合成反應(yīng)速度加快,系統(tǒng)壓力降低,打破了壓縮機原有的運行平衡點,從而導(dǎo)致振動值從9.24 μm增加到21.80 μm,出現(xiàn)了10 min的短時間振動異常。
根據(jù)上述分析,及時調(diào)整了凈化氣組分含量,使甲醇合成反應(yīng)速度基本保持穩(wěn)定,甲醇合成氣壓縮機的異常振動逐步消失,壓縮機各點的振動均回到10 μm以內(nèi)。
綜上所述,甲醇合成氣壓縮機為工藝流程中主要用到的關(guān)鍵動設(shè)備[3]。然而,離心式壓縮機流量減少時,可能出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,從而造成運行效率下降、能耗增大甚至引發(fā)事故。研究通過對某煤制甲醇合成氣壓縮機振動異常情況進行分析,結(jié)合甲醇合成反應(yīng)的特點,考慮工藝氣組分對甲醇合成反應(yīng)速率的影響,從而產(chǎn)生了異常振動。為此,探索出了新的解決問題的思路,即通過系統(tǒng)工藝氣組分的調(diào)整,使甲醇合成反應(yīng)速度基本保持穩(wěn)定,消除了甲醇合成壓縮機的振動異?,F(xiàn)象。