劉恩睦 陳祥 張楠
摘要:揚州石化積極響應(yīng)集團公司打造樣板化循環(huán)水場的要求,通過技術(shù)調(diào)研、核算對比、方案優(yōu)化等完成催化循環(huán)水節(jié)能改造,降低投資的同時實現(xiàn)自動化。本文介紹改造過程中,新技術(shù)、新材料的創(chuàng)新探索,并對新循環(huán)水系統(tǒng)投用前后進行改造效果對比分析。
關(guān)鍵詞:永磁變頻電機;聚乙烯;淺層砂過濾器
揚州石化原催化循環(huán)水場經(jīng)近20年的運行鋼質(zhì)立柱腐蝕嚴重,且冷卻塔布置在裝置內(nèi)部,水霧擴散加劇了裝置設(shè)備的腐蝕。目前處理能力僅達3000 m3/h,夏季回水溫度41.5℃,無法滿足生產(chǎn)的需要,為此進行循環(huán)水集中節(jié)能改造。
1 技術(shù)方案優(yōu)化
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是指冷卻水循環(huán)運行形成的獨立系統(tǒng),即以水為冷卻介質(zhì),通過機泵等輸送設(shè)備送至各工藝系統(tǒng)水冷器,吸收熱量,再經(jīng)冷卻塔等冷卻設(shè)施冷卻后循環(huán)使用。
1.1 單臺3000 m3/h冷卻塔立體布置
冷卻塔選用兩臺3000m3/h鋼筋混凝土支撐-鋼筋混凝土圍護結(jié)構(gòu)玻璃鋼冷卻塔。將冷卻塔、集水池及循環(huán)水泵組合,中間用鋼筋混凝土墻隔離,冷卻塔安裝在集水池上部,側(cè)下部布置水泵,三位一體,占地最少,新水池標高不變,水泵效率最高。
1.2 永磁變頻電機的首次引進
永磁變頻同步直驅(qū)系統(tǒng)是由永磁同步電機與變頻器相結(jié)合并實現(xiàn)動力傳遞。圖1.2.1通過對永磁變頻同步電機與傳統(tǒng)異步電機在相同負載率下功率因數(shù)、效率對比,可以看出永磁變頻同步電機更加高效節(jié)能。
此次首次在行業(yè)內(nèi)使用永磁變頻電機驅(qū)動冷卻塔風(fēng)機,電機與風(fēng)葉直連,提高效率,降低能耗。通過對比永磁變頻同步電機與傳統(tǒng)異步電機,永磁電機結(jié)構(gòu)緊、體積小。投用后效率提高,維修率降低,變頻操作方便。
1.3 聚乙烯管定向拖拉施工首次應(yīng)用
循環(huán)水水管一般選擇螺旋焊接鋼管直埋敷設(shè)方式;我公司因地下水豐富,鋼管埋地容易腐蝕。經(jīng)調(diào)研決定采用PE大口徑DN1000mm管材。經(jīng)過對PE管定向拖拉與螺旋焊接鋼埋地兩種方案測算,如催化循環(huán)水改造給水、回水主管選用DN1000mm給水用聚乙烯管(PE管),采用定向鉆孔拖拉施工工藝,每米管道可節(jié)約近1125元,550米管道可節(jié)約61.8萬元。
1.4采用節(jié)能型旁濾設(shè)備。
循環(huán)水旁濾是去除循環(huán)水中濁度的主要設(shè)備,但普通的石英砂過濾器存在一定的局限性。淺層砂全自動過濾系統(tǒng)具有體積小、節(jié)能、無跑砂、漏砂及板結(jié)現(xiàn)象,長期運行費用低等優(yōu)點。兩者對比如表1.4.1所示。因此本次改造選用BMF-50×4全自動淺層砂過濾器,處理量為200m3/h,同時采用自動反沖洗控制,過濾器過濾水量大、過濾效果好。
1.5創(chuàng)新采用全自動加藥、在線分析,實現(xiàn)無人值守
本次改造采用一臺二氧化氯自動發(fā)生器、一臺在線加藥監(jiān)測裝置,控制聚合、催化兩套循環(huán)水系統(tǒng)的在線檢測和自動加藥,實現(xiàn)不同加藥系統(tǒng)集成。系統(tǒng)采用智能型工業(yè)人機界面顯示器,觸摸屏,可以對電導(dǎo)、溫度、流量開關(guān)、pH、ORP、濁度、碳鋼和銅在線腐蝕速率、回水余氯、硬度、藥劑濃度進行在線監(jiān)測裝置(熒光示蹤儀)??蛇x擇周期定時、連續(xù)參數(shù)測量控制、精確日期定時和單一或多件事件循環(huán)等在線控制方式,投加循環(huán)水藥劑。同時通過程序和在線分析自動鎖定藥劑投加,確保加藥效果,大大降低藥劑費用。實現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)的自動在線監(jiān)測、加藥和數(shù)據(jù)遠傳,達到了抑制水垢、防腐、滅藻等目的,確保換熱設(shè)備的長期、穩(wěn)定、高效運行,同時節(jié)省了人力,具有良好的經(jīng)濟效益。
2?實施效果
2019年10月10日催化新、舊循環(huán)水系統(tǒng)成功切換,經(jīng)過操作調(diào)整,系統(tǒng)壓力、溫度、流量都達到了預(yù)期值。投運后,循環(huán)水溫度下降8℃,利于裝置散熱,提高裝置運行質(zhì)態(tài)。
2.1循環(huán)水系統(tǒng)
2019年10月10日9:00催化切換循環(huán)水。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)散熱效果顯著。循環(huán)水出水溫度從32℃下降至24℃,循環(huán)水回水溫度從36℃下降至26℃左右。
2.2吸收穩(wěn)定干氣
循環(huán)水溫度下降后,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)吸收溫度降低,提高了吸收效果。干氣中C3以上組分含量顯著下降,提高了干氣品質(zhì),干氣產(chǎn)率因此下降100kg/h。
2.3氣壓機-汽輪機機組
循環(huán)水系統(tǒng)溫度降低,提高了吸收分離的效率,壓縮富氣量從11780Nm3/h下降至10800Nm3/h,降低了980Nm3/h。氣壓機-汽輪機機組負荷因此下降8.3%,汽輪機蒸汽用量從7.0t/h下降至6.4t/h,全年可節(jié)約蒸汽6720噸。
2.4 分餾系統(tǒng)
因循環(huán)水溫降低,分餾系統(tǒng)油氣分離冷卻效果變好,粗汽油產(chǎn)量提高,從6.8t/h上升至9.3t/h左右。
3 結(jié)論
催化循環(huán)水系統(tǒng)改造完成兩座3000m3冷卻塔的建設(shè),創(chuàng)新采用立體布置、PE管道拖拉施工、永磁變頻電機。催化新循環(huán)水系統(tǒng)投用后,循環(huán)水溫度下降8℃,富氣量下降980Nm3/h,汽輪機負荷下降8.3%,蒸汽耗量下降0.6t/h,全年可節(jié)約蒸汽6720噸,達到節(jié)能效果,全面提升循環(huán)水運行管理水平,為公司各裝置長周期運行提供保障。