徐丙雷,張超春,蒯 ?。ㄌK州中材建設(shè)有限公司,江蘇 昆山215300)
在精制動植物油和石油的過程中,通常會使用活性白土來凈化和脫色。廢白土(Spent Bleaching Earth)即活性白土制油過程中產(chǎn)生的廢土渣。廢白土不再具有活性白土的吸附能力和催化能力,卻富含豐富的油脂成分。油脂成分可達30%,在一些高級油脂精煉中,油脂成分甚至可達到40%。廢白土中的不飽和油脂在空氣中極易氧化發(fā)熱,發(fā)生自燃,引起火災(zāi),同時會產(chǎn)生刺鼻的氣味,對環(huán)境造成污染。全世界每年都會產(chǎn)生大量的廢白土,印度尼西亞作為東南亞石油資源大國和全球最大的棕櫚油生產(chǎn)、出口國,每年產(chǎn)生的廢白土也有數(shù)十萬噸。過去,煉油企業(yè)往往將廢白土進行簡單處理后當成固體廢棄物掩埋或焚燒,有些企業(yè)甚至直接將廢白土丟棄野外,不但浪費了資源,同時還污染了環(huán)境。隨著人們節(jié)能意識和環(huán)保意識的不斷提高,如何將廢白土重復(fù)利用日益受到企業(yè)和國家的重視。在印尼,政府為了鼓勵企業(yè)合理利用廢白土,實施每處理1t廢白土給予25美金的資金補貼政策。
本項目主要研究廢白土在中材國際總承包的印尼BAYAH 60 MW燃煤電廠中的再利用,通過摻燒廢白土,將廢物中蘊含的熱能轉(zhuǎn)化為電能,實現(xiàn)變廢為寶。按照20%的比例摻燒,每年可節(jié)約燃煤270000t左右。由于電廠設(shè)計是以煤炭為燃料,廢白土的化學(xué)成分決定了其性質(zhì)與煤炭有著很大的差別,摻燒過程中,對物料輸送、爐膛溫度、鍋爐尾氣溫度、粉塵含量、爐渣等產(chǎn)生很多不利的影響,需要對電廠的工藝操作進行優(yōu)化,對部分設(shè)備進行改造。
BAYAH電廠使用的原煤最低熱值為3 600×4.18kJ/kg,正常情況下使用的原煤凈熱值為4350×4.18 kJ/kg左右,電廠計劃摻燒的廢白土有兩種,分別來自棕櫚油提煉和石油提煉過程,其熱值為10289×4.18 kJ/kg和2100×4.18 kJ/kg,單位熱值遠低于原煤(見表1)。在鍋爐同樣的發(fā)熱量下,摻燒廢白土?xí)r,勢必要增加燃料總量,設(shè)備負荷及工藝運行參數(shù)也隨之發(fā)生變化。因此需要根據(jù)設(shè)備及系統(tǒng)運行狀況,由少到多進行多次嘗試和實驗確定最佳的摻燒比例。
除了熱值以外,還需要對廢白土中的N、S等成分進行分析比較,通過表2可以看出廢白土中的N、S含量小于原煤,摻燒后不會對尾氣有害物質(zhì)排放產(chǎn)生影響,S含量的減少可以有效石灰粉的投入量,減輕脫硫系統(tǒng)的負擔(dān)。
表1 BAYAH電廠原煤和廢白土成分分析
表2 原煤和廢白土元素分析比較 %
廢白土的特性與原煤有很大區(qū)別,燃料摻入廢白土后會對鍋爐運行參數(shù)產(chǎn)生影響,主要體現(xiàn)在一次風(fēng)量、二次風(fēng)量、排煙溫度、粉塵濃度等,見表3。
表3 廢白土摻燒比例對鍋爐運行參數(shù)的影響
循環(huán)流化床鍋爐中,一次風(fēng)機的作用主要是送出的風(fēng)進入一次風(fēng)室,通過布風(fēng)裝置(風(fēng)帽)進入爐膛,使爐膛內(nèi)的床料流化。一次流化風(fēng)是爐內(nèi)熱量的主要傳遞和攜帶介質(zhì)。一次風(fēng)速的大小決定著床料的流化情況和爐內(nèi)床溫的調(diào)節(jié)情況。一次風(fēng)還是點火和播煤風(fēng)的風(fēng)源,因此一次風(fēng)的用量在循環(huán)流化床鍋爐中是最大的,占總用量的50%以上。由于廢白土的比重較大,導(dǎo)致流化困難,爐膛差壓變大,一次風(fēng)管網(wǎng)阻力增大,進而導(dǎo)致一次風(fēng)量變小,影響燃料的充分燃燒,對設(shè)備也有一定的危害。在實際操作中需要根據(jù)燃料流化和燃燒情況調(diào)節(jié)一次風(fēng)量,調(diào)節(jié)一次風(fēng)量的方法主要有以下幾種:
(1)利用節(jié)流裝置調(diào)節(jié)流量;
(2)改變風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)流量;
(3)調(diào)換壓力較高或較低的風(fēng)機;
(4)改變管網(wǎng)阻力系數(shù)調(diào)節(jié)流量。
在本項目中主要通過調(diào)節(jié)節(jié)流裝置來調(diào)節(jié)風(fēng)量,使一次風(fēng)量維持在110000m3/h左右。
二次風(fēng)的作用主要是補充爐內(nèi)燃燒的氧氣和加強物料的摻混,其風(fēng)量大小,由燃料的燃燒程度,鍋爐煙氣氧含量決定。廢白土中的含N、C、H、S等元素的可燃物比例比原煤的要低,燃料的整體耗氧量小,二次風(fēng)量要略小于全部使用煤炭的情況。
廢白土燃燒后,其產(chǎn)生的粉塵和飛灰要明顯比煤炭的多,鍋爐電除塵工作負荷比先前有所加大,需要多開啟一個電場,以保證飛灰的回收以及保證粉塵排放的濃度不超標。
廢白土具有較大的粘性,在進行輸送時,經(jīng)常對設(shè)備造成堵塞,從開始使用以來,多次造成皮帶機下料口、給料篩、破碎機、煤倉、給煤機等部位堵料,特別是雨季來臨時,堵塞情況尤為嚴重,影響設(shè)備的正常運行,在清堵時需要耗費大量的人力,大大加重了運行和檢修人員的工作負擔(dān),針對這一情況,必須對以上關(guān)鍵部位進行改造,從根本上解決堵料問題。
目前廢白土是從原煤預(yù)均化堆場應(yīng)急料斗摻入。應(yīng)急料斗下設(shè)有定量給料機,可以定量摻入。摻入量最大為100~120 t/h。廢白土經(jīng)過給料機后通過帶式輸送機,送至原煤破碎系統(tǒng)(見圖1)。
圖1 廢白土及原煤輸送流程
燃料破碎與輸送系統(tǒng)由定量給料機、皮帶機、輥式破碎機、給料篩、煤倉、給煤機及其他輔助設(shè)備組成(見圖2)。輥式破碎機位于BC2皮帶機尾部,實踐證明,容易出現(xiàn)堵料的部位為給料篩、輥式破碎機、煤倉、給煤機等四個部位,其中給料篩、破碎機、給煤機堵塞的原因都是由于設(shè)備下方的溜子粘結(jié)物料造成的。在原始設(shè)計中下料溜子是由普通耐磨鋼板制成的,其表面粗糙,遇到濕度和黏度較大的廢白土?xí)r,極易形成粘結(jié)堵塞,進而造成上游主機設(shè)備的堵塞卡死。為治理這一問題,在所有下料溜子內(nèi)壁增加鏡面不銹鋼板,減小物料和溜子的摩擦力,使物料更順暢的通過溜子,有效的防止物料粘結(jié)堵塞。由于給煤機下料口比較窄,僅僅安裝鏡面不銹鋼板還不能完全根除堵塞,需要輔以其他方式進行清堵,理想處理方式是在四臺給煤機落煤管上加裝空氣炮(見圖2),空氣炮采用遠程自動程序控制,可以人為設(shè)置清掃時間和間隔。
通過以上兩種方式改造后,基本杜絕了輸送設(shè)備的堵料問題。
圖2 落煤管加裝空氣炮
煤倉在加了6%廢白土后,煤倉內(nèi)壁有掛壁現(xiàn)象,需要通過人工捅料。在廢白土量增加的情況下,煤倉內(nèi)掛壁現(xiàn)象會嚴重。久而久之,物料越積越多造成煤倉堵塞,如不及時清理,物料板結(jié),清理更加困難。相應(yīng)的改造的方案如下:
(1)煤倉內(nèi)壁增加鏡面不銹鋼。保護煤倉基板不受磨損和銹蝕,降低煤倉內(nèi)壁的摩擦系數(shù),增加煤倉內(nèi)壁的耐磨性,避免煤粒粘結(jié)導(dǎo)致出口堵塞,延長煤倉使用年限,降低維修率。
(2)煤倉內(nèi)壁增加燃料疏松機。煤倉疏松機是針對火力發(fā)電廠原煤倉堵塞問題,該設(shè)備自動監(jiān)測原煤倉給煤情況,出現(xiàn)斷煤時自行啟動,及時疏通,然后自動停機,確保原煤倉供煤暢通。
在經(jīng)過相應(yīng)的設(shè)備改造和工藝優(yōu)化后,目前BAYAH燃煤自備電廠廢白土摻燒比例可達20%,燃料輸送系統(tǒng)順暢,堵料的現(xiàn)象基本消除,緩解了設(shè)備和人員負擔(dān),電廠運轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
廢白土傳統(tǒng)的處理方式有掩埋、焚燒、油分回收以及直接作為其他工業(yè)產(chǎn)品的添加劑等,目前掩埋和焚燒已經(jīng)被大部分國家和地區(qū)禁止,應(yīng)用較為廣泛的為采用壓榨、水煮等進行油分回收,但其處理的綜合成本較高。本項目直接將廢白土摻入原煤在循環(huán)流化床鍋爐中作為燃料燃燒,將其中蘊含的熱量轉(zhuǎn)化為電能,處理的方式簡單,經(jīng)濟效益可觀。在循環(huán)流化床普遍的國家和地區(qū)具有廣闊的應(yīng)用前景。