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        工業(yè)工程技術(shù)在煉鋼生產(chǎn)中的研究與應(yīng)用

        2020-09-04 05:13:18馮振亮鄭萬任龐海輪來慶斌滕奉昌
        山東冶金 2020年4期
        關(guān)鍵詞:供氧廢鋼煉鋼

        馮振亮,鄭萬任,龐海輪,來慶斌,滕奉昌

        (日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東 日照276800)

        1 前 言

        工 業(yè) 工 程 技 術(shù)(Industrial Engineering Technology,簡稱IE)的核心理念是降低成本、提高質(zhì)量和生產(chǎn)率,因此在制造業(yè)等各行業(yè)的中得到了廣泛應(yīng)用。IE 的應(yīng)用比較突出的辦法是利用柏拉圖的二八原則,確認(rèn)導(dǎo)致問題的制約因素,然后利用ECRS 分析法對制約因素進(jìn)行改善,以最終解決問題。柏拉圖二八原則是IE中QC七大手法之一,是將搜集的影響因素進(jìn)行整理、分類,并按照大小排列,以尋求影響問題80% 的制約因素。ECRS 分析法,是IE 中程序分析的四大原則;文章表明,ECRS 分析法可用于對生產(chǎn)工序進(jìn)行改善,以減少不必要的工序,達(dá)到更高的生產(chǎn)效率。ECRS,即取消(Eliminate)、合 并(Combine)、調(diào) 整 順 序(Rearrange)、簡化(Simplify)。

        鋼鐵制造企業(yè)中煉鋼環(huán)節(jié)作為重要的一環(huán),其生產(chǎn)效率低,將直接導(dǎo)致整個生產(chǎn)流生產(chǎn)效率的降低,最終影響鋼鐵制造企業(yè)的整體效益,嚴(yán)重可直接導(dǎo)致企業(yè)的破產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐冶煉周期作為衡量煉鋼生產(chǎn)效率的關(guān)鍵指標(biāo),一直是各鋼鐵企業(yè)改善的主要方向。某鋼鐵企業(yè)80 t 轉(zhuǎn)爐冶煉周期為26 min,已成為產(chǎn)線產(chǎn)能提升的限制性環(huán)節(jié),尤其在廢鋼比提升后,加劇了產(chǎn)線提升的困難,因此對轉(zhuǎn)爐冶煉周期進(jìn)行IE改善,成為當(dāng)前迫切解決的問題。

        2 分析尋找制約因素

        柏拉圖又稱二八法則,為QC七手法之一,其定義為根據(jù)所收集的數(shù)據(jù),以不同區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)加以整理、分類,計算出各分類項目所占的比例而按照大小順序排列,主要用于尋找改善項目的重點,以能準(zhǔn)確的確定改善點,及時解決當(dāng)前存在的問題。

        轉(zhuǎn)爐冶煉周期主要有加料時間(包含兌鐵、加廢鋼)、吹煉時間、測溫取樣時間、出鋼時間、濺渣時間及其他輔助時間組成。按照柏拉圖原理進(jìn)行分析,結(jié)果如圖1所示。

        圖1 轉(zhuǎn)爐冶煉周期組成分析

        通過柏拉圖二八原則分析,轉(zhuǎn)爐冶煉周期改善的重點是吹煉時間、加料時間、出鋼時間3個重點,其他的為次要的改善點。

        3 影響因素

        運用ECRS 分析方法時,秉承方法研究永無止境的改進(jìn)意識,反復(fù)進(jìn)行,直至獲得最佳的解決方法。針對轉(zhuǎn)爐冶煉周期改善的3 個重點,使用ECRS分析方法結(jié)合應(yīng)用數(shù)學(xué)進(jìn)行分析、改善。

        3.1 吹煉時間的改善

        轉(zhuǎn)爐合理的供氧強度可以有效地改善反應(yīng)的動力學(xué)條件,使得碳氧反應(yīng)加快,使得脫硫、脫磷加快。轉(zhuǎn)爐吹煉是必不可少的過程之一,因此運用ECRS 反復(fù)研究,改善落腳點為“S”。有關(guān)文章表明,高供氧強度可加快轉(zhuǎn)爐煉鋼的反應(yīng)速度,最終獲得吹煉時間的改善。供氧強度計算公式:

        式中:I為供氧強度,m3/(t·min);Q為氧氣流量,m3/min;T為裝入量,t。

        通過計算,某鋼廠80 t轉(zhuǎn)爐改善前供氧強度為3.67 m3/(t·min),而國內(nèi)中小型轉(zhuǎn)爐供氧強度的先進(jìn)水平達(dá)4.0~4.5 m3/(t·min),存在較大的改善空間。通過對氧槍尺寸、供氧流量的不斷研究實踐,某鋼廠的供氧強度得到了較大提高,對吹煉時間實現(xiàn)了較大改善,具體參數(shù)見表1。

        表1 轉(zhuǎn)爐供氧參數(shù)改善前后對比

        通過改善前后對比,吹煉時間縮短為11.32 min,改善比例為14.98%。

        3.2 加料時間的改善

        轉(zhuǎn)爐加料過程粗分為加入廢鋼和加入鐵水兩步,但隨著廢鋼量的提升(廢鋼單耗250 kg/t),并按照IE 方法對加料步驟進(jìn)行拆分,轉(zhuǎn)爐加料步驟如圖2所示。

        圖2 轉(zhuǎn)爐加料步驟

        通過對步驟的分析,結(jié)合八大浪費的處理理念,盡量消除“等待”的浪費,再運用ECRS 反復(fù)研究,改善的落腳點為“E、C、S”。加料時間的改善如表2所示。

        表2 轉(zhuǎn)爐加料時間改善

        利用“ECRS 分析法”的改善,將加料時間由4.11 min降低至2.5 min,改善比例39.17%。

        3.3 出鋼時間的改善

        轉(zhuǎn)爐出鋼過程中實現(xiàn)了鋼渣分離,減少鋼渣流入鋼包所造成的鋼水污染。同時出鋼鋼流對鋼水起到了攪拌作用,促進(jìn)了夾雜和脫氧產(chǎn)物的上浮。出鋼過程不僅影響了轉(zhuǎn)爐冶煉的生產(chǎn)效率,也影響了鋼水質(zhì)量,因此,制定合理的出鋼時間至關(guān)重要。運用ECRS反復(fù)研究,出鋼的改善落腳點同樣為“S”。

        出鋼口尺寸是影響出鋼時間的直接因素,通過實踐,將出鋼口尺寸由Φ165 mm 提高至Φ180 mm,滿足了鋼水的質(zhì)量要求,同時實現(xiàn)了出鋼時間的有效改善。出鋼時間由3.9 min 降低至3 min,改善比例23.07%。

        3.4 小 結(jié)

        通過利用ECRS 分析法及數(shù)學(xué)應(yīng)用進(jìn)行研究、改進(jìn),最終實現(xiàn)了對冶煉周期的改善,通過“流程程序圖”進(jìn)行改善統(tǒng)計,見圖3。

        圖3 轉(zhuǎn)爐冶煉流程程序

        通過流程程序圖分析、改善,最終將轉(zhuǎn)爐冶煉周期由26.06 min 降低至21.02 min,產(chǎn)能提升了19.33%,實現(xiàn)了對煉鋼生產(chǎn)效率的改善,達(dá)到了改善的預(yù)期效果。

        4 結(jié) 論

        4.1 IE作為一門新型學(xué)科,不斷融入企業(yè)中,能夠有效改善煉鋼中存在的關(guān)于生產(chǎn)率、成本的各項問題,使得企業(yè)的效益得到最大化。

        4.2 利用“柏拉圖”進(jìn)行分析,可有效地確定問題的瓶頸環(huán)節(jié),以有針對性的進(jìn)行改善。

        4.3 利用“方法研究”永無止境的改進(jìn)意識和“ECRS 分析法”,對轉(zhuǎn)爐冶煉各項步驟不斷地進(jìn)行研究,取消了等待浪費,合并了相同類型的步驟,最終實現(xiàn)了流程的改善。

        4.4 通過利用IE 一系列方法,實現(xiàn)了對轉(zhuǎn)爐冶煉周期的改善,產(chǎn)能提升了19.33%,達(dá)到了改善的預(yù)期效果。

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