耿動梁,燕唐,卜曉兵,戰(zhàn)楠,高豐嶺
(中國汽車技術研究中心有限公司,天津 300300)
在汽車開發(fā)設計中,節(jié)能減排越來越重要。作為汽車零部件之一的前艙電池包結構,也需要進行一定的輕量化來滿足整車輕量化的開發(fā)要求。但是,電池包結構在減重的同時必須保證具備足夠的剛度和強度,否則當車輛遇到一些碰撞事故,前艙電池包受到一定擠壓的時候,容易發(fā)生漏液、短路甚至發(fā)生自燃的危險。這種潛在的風險使車輛前艙電池結構設計遇到一定的挑戰(zhàn)。借助有限元的分析手段,在電池包結構設計過程中反復校核結構受到擠壓時的剛度和強度,最終通過不斷的優(yōu)化結構形式,實現(xiàn)最初的設計目標。
由于車輛前艙部位,給定的空間已經(jīng)確定,在有限的空間內(nèi),預留給電池包結構的形狀變化形式較少。在此,所采用的是一種常見的長方體結構形式,組成電池包結構的材料為鋁合金板材,對板材進行拼裝焊接組成整個長方體的電池包結構(見圖1)。在結構內(nèi)部放置電芯以及部分控制電路,最后在外層進行噴塑密封,從而保證整個結構的支撐性和良好的密封性(見圖2)。采用鋁合金板材拼裝焊接,可以在一定程度上控制成本。
圖1 電池包外觀結構
圖2 電池包外內(nèi)部框架
分析工況模擬擠壓試驗的4個工況,整個試驗過程為緩慢加載,如圖3所示。4個工況的具體內(nèi)容見表1。
圖3 擠壓4個工況加載方式
表1 加載工況參數(shù)描述
基于該電池結構特點以及內(nèi)部電芯布置方案,設定結構在擠壓過程的變形目標為:工況一、工況二和工況三分析結果中,結構變形量不得超過2 mm:工況四分析結果中,結構von Mises應力[2]值不超過材料的極限強度應力值(465 MPa)。
由于該計算涉及到材料塑性變形后的非線性階段,所以需要得到材料塑性段的應力應變曲線。根據(jù)材料的測試試驗數(shù)據(jù),忽略頸縮等因素影響,計算擬合出該鋁合金材料塑性段以后的應力應變曲線,如圖4所示。
圖4 鋁合金材料塑性段應力-應變曲線
2.1.1 三維幾何模型簡化
為了保證足夠的仿真計算精度,對模型進行適當?shù)暮喕?見圖5),不影響整體計算效果的情況下,去除部分容易產(chǎn)生質量較差網(wǎng)格的小特征,為后續(xù)劃分高質量的網(wǎng)格做好準備。
圖5 簡化后幾何模型
2.1.2 網(wǎng)格劃分
由于模型規(guī)模不大,板材結構的內(nèi)部特征較復雜,所以適合用三維實體單元來劃分該結構。結構選擇二階實體單元solid186單元[1],網(wǎng)格尺寸平均值保持在2 mm左右,在此基礎上能夠保證具備較高的整體單元質量[3],如圖6所示。
圖6 模型結構有限元網(wǎng)格
實際試驗過程中,壓頭為鋼制實心壓頭,它的剛度比電池包結構的剛度大很多,在建立有限元模型過程中,將壓頭設置為剛體。
2.2.1 結構變形結果
通過圖7—圖9可知,工況一和工況二結構最大變形分別為1.52 mm和1.76 mm,這兩個工況下結構變形在2 mm以內(nèi),符合設計要求。但是工況三中,結構變形超過2 mm,不滿足設計要求。
圖7 工況一結構變形結果
圖8 工況二結構變形結果
2.2.2 結構應力結果
圖10為工況四的應力計算結果,由圖可知,結構最大應力出現(xiàn)在結構底部受擠壓的棱邊位置,應力值為462.75 MPa,未超過材料的極限應力。
圖10 工況四結構應力結果
3.1.1 結構中間加強
根據(jù)該電池包內(nèi)部電芯堆放的方式,改變結構板材布局形式。在不增加整體質量的前提下,增加部分薄板的厚度,同時去掉一塊型材結構,將其中一塊沿著X方向調(diào)整至結構的中間。由于電芯為片狀結構,擺放方向沿著X向放置,Y向為電芯層層堆疊的方向。根據(jù)電芯的特性,在堆疊方向上有一定的承載能力,而沿著片狀電芯方向承載能力較小,受壓變形時很容易發(fā)生破壞。因此,沿著X方向在中間增加一塊板材作為中部支撐結構,對該方向承載能力進行加強,優(yōu)化后的三維結構模型如圖11所示。
圖11 優(yōu)化后的三維結構模型
3.1.2 優(yōu)化后分析結果
通過圖12—圖14可知,工況一、工況二和工況三,結構最大變形分別為0.21、1.84和0.42 mm,這3個工況下結構變形均在2 mm以內(nèi),符合設計要求。從圖15結構應力云圖可知,結構最大應力為462.71 MPa,未超材料極限應力。
圖12 工況一優(yōu)化后結構變形結果
圖13 工況二優(yōu)化后結構變形結果
圖14 工況三優(yōu)化后結構變形結果
圖15 工況四優(yōu)化后結構應力結果
表2為結構優(yōu)化前后的變形結果對比,可以看出優(yōu)化前的結構在工況一到工況三情況下變形較大,其中工況三中,結構變形超過2 mm,不滿足設計要求。對結構進行優(yōu)化以后,工況一和工況三的結構變形明顯變小,工況二的結構變形略有增大,但仍然保持在2 mm以內(nèi)滿足設計要求。
表2 優(yōu)化前后變形結果對比 mm
表3為結構優(yōu)化前后應力結果對比,可以看出優(yōu)化前后結構的最大應力值變化并不大,且均未超過材料的極限應力,滿足設計要求。從應力最大值的產(chǎn)生位置可以看出,是由于結構棱邊位置受到擠壓從而引起部應力較高。在后續(xù)優(yōu)化過程中可以考慮增大該位置的倒角,減少應力集中。
表3 優(yōu)化前后應力結果對比 MPa
經(jīng)過分析電池包內(nèi)部電芯的堆疊方式以及電芯受壓特性,改變電池包結構的板材布局方式。將承載能力較強的部分板材結構由原來的位置調(diào)整到結構直接承受載荷的路徑上。在不增加整體質量的情況下,使該結構滿足了抗擠壓試驗的設計要求。