高 軍 錢立堂 范昌海 胡文振 陳國峰 胡憲正
平湖石化有限責(zé)任公司 (浙江嘉興 314204)
浙江衛(wèi)星石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“衛(wèi)星石化”)年產(chǎn)20萬t全酸性多體系蒽醌法過氧化氫裝置,其主要生產(chǎn)過程包括氫化、氧化、萃取、凈化、再生、工作液配制、濃縮等工序,工作液比例與國內(nèi)新型催化劑配套不斷優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,降低了生產(chǎn)成本。裝置流程如圖1所示。
圖1 過氧化氫裝置流程簡(jiǎn)圖
涉及的反應(yīng)主要包括工作液的氫化[式(1)~(3)]和工作液的氧化[式(5)~(6)]。
蒽醌工作液的氫化是整個(gè)工藝的核心,由重芳烴、磷酸三辛酯、四丁基脲混合溶劑溶解工作載體2-乙基蒽醌與4-氫-2-乙基蒽醌配制形成[1]。
該過氧化氫裝置于2018年8月建成投產(chǎn),截至2019年年底生產(chǎn)過氧化氫29萬t;自項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)以來,始終堅(jiān)持技術(shù)持續(xù)更新,不斷吸收借鑒國內(nèi)外同行先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),確保裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行,裝置生產(chǎn)管理運(yùn)行情況總結(jié)如下。
實(shí)踐證明,過氧化氫所用的原材料質(zhì)量,對(duì)氫化效率和生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行影響很大。首先,氫氣是氫化反應(yīng)的重要原料,如質(zhì)量不合格,將使催化劑活性迅速下降,甚至?xí)斐蔁o法恢復(fù)的永久中毒,引起中毒的常見雜質(zhì)為CO、H2S、Cl等[2]。為此,針對(duì)配套丙烷脫氫(PDH)裝置氫氣質(zhì)量較好的情況,要求氫氣體積分?jǐn)?shù)在99%以上時(shí),才可以投入系統(tǒng)運(yùn)行。該裝置特定原料有重芳烴、磷酸三辛酯、四丁基脲、磷酸,這些原料部分指標(biāo)是mg/L級(jí)的,要求較高且消耗量不大,運(yùn)輸車輛不專用易造成污染,導(dǎo)致原料的質(zhì)量不合格,制約裝置安全高效運(yùn)行。依托衛(wèi)星石化中心化驗(yàn)室現(xiàn)有分析器材并購置部分儀器建立起所用原輔料進(jìn)廠關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析臺(tái)賬,由檢驗(yàn)中心專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)把關(guān),對(duì)不達(dá)標(biāo)的原輔料實(shí)施退貨制度,從源頭把控,杜絕“病從口入”。原輔料指標(biāo)如表1所示。
表1 過氧化氫裝置原輔料指標(biāo)
在過氧化氫生產(chǎn)中,工作液好比人的血液。影響工作液性能的因素很多,如果控制不好,易造成生產(chǎn)波動(dòng)、萃取塔運(yùn)行不正常等異常情況,影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。特別是在白土床使用末期及更換氧化鋁投用前、工作液流量調(diào)整后,內(nèi)部氧化鋁粉塵隨工作液進(jìn)入系統(tǒng),如果過濾器過濾精度不夠,過濾效果不佳,粉塵帶入萃取塔與工作液混合在一起乳化,改變了工作液的物理性質(zhì),使其漂浮動(dòng)力下降,易造成萃取塔上段積料液泛。做好工作液的凈化對(duì)于裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
設(shè)備制作、工程安裝過程中會(huì)有少量金屬粉末、焊渣等雜質(zhì)存在,工作液加氫及再生過程中夾帶有粉塵等雜質(zhì),這些必須選用合適濾材過濾除去,避免在系統(tǒng)中積累影響工作液物性及整體收率。
目前過氧化氫裝置的普遍問題是過濾效果不佳,尤其是近兩年推出的大流量聚丙烯(PP)折疊濾芯過濾效果較差。有分析認(rèn)為全酸性工作液氧化鋁粉以溶膠形式存在,無法截留,期間過濾精度從3 μm提升至1 μm,仍沒有任何改變,運(yùn)行2個(gè)月后切出拆檢濾芯沒有殘留物;實(shí)物實(shí)驗(yàn)表明,PP折疊濾芯在一定溫度的工作液中浸泡會(huì)發(fā)生溶脹,過濾精度無法評(píng)估,因此,解決工作液中雜質(zhì)過濾效果必須篩選出適配過濾材料(PP折疊濾芯與金屬粉末濾芯使用情況對(duì)比見圖2),避免因投用新的白土床夾帶粉塵造成催化劑活性下降,為了維持負(fù)荷提升工作液入塔預(yù)熱溫度,進(jìn)入惡性循環(huán)怪圈。
圖2 PP折疊濾芯與金屬粉末濾芯使用情況對(duì)比
將白土床再生蒸汽吹脫的工作液及各排污點(diǎn)收集的工作液回收至地下槽,然后進(jìn)入配制釜進(jìn)行洗滌,分析合格后通過過濾器、白土床吸附過濾補(bǔ)入系統(tǒng),避免因雜質(zhì)帶入引起生產(chǎn)波動(dòng)。
蒽醌降解主要發(fā)生在氫化、氧化工序中,傳統(tǒng)固定床工藝氫化反應(yīng)中產(chǎn)生降解物的量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氧化反應(yīng)中產(chǎn)生降解物的量;該套裝置氫化塔選用高效防偏流內(nèi)件使得氫化副反應(yīng)降解物的產(chǎn)生量顯著少于傳統(tǒng)氫化塔內(nèi)部觸媒散裝結(jié)構(gòu)降解物的產(chǎn)生量[3];裝置選用第五代高效催化劑,該催化劑活性高、選擇性強(qiáng),且強(qiáng)度和均勻度等性能指標(biāo)超過市售同類產(chǎn)品,克服了市售同類產(chǎn)品易破碎和粒度不均導(dǎo)致堵床的問題。在氧化工序中選用兩節(jié)外盤管式冷卻結(jié)構(gòu)多層塔板的氧化塔,這類氧化塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同于傳統(tǒng)U型管束冷卻器結(jié)構(gòu)氧化塔,在工作液與空氣并流向上的過程中返混少,過度氧化發(fā)生幾率低、收率高。除了以上幾點(diǎn)裝置配置方面的優(yōu)勢(shì)外,在調(diào)整工藝參數(shù)上做好以下幾點(diǎn):
(1)嚴(yán)格控制氫化工序入塔反應(yīng)溫度(40~48℃),嚴(yán)格控制氫化程度(<50%)。
(2)開車時(shí)加大氫化系統(tǒng)流量,保持總循環(huán)量穩(wěn)定,保證氫化塔合理的噴淋密度,避免床層內(nèi)發(fā)生偏流,導(dǎo)致因局部溫度過高催化劑發(fā)生嚴(yán)重降解。
(3)嚴(yán)格控制氧化溫度及氧化后酸度(設(shè)置氫化液酸度在線分析儀),防止環(huán)氧降解物產(chǎn)生的條件(實(shí)踐證明環(huán)氧降解物在堿性條件下產(chǎn)生較快);提高氫化液及保安過濾器過濾效果,避免因催化劑粉塵及氧化鋁粉帶入氧化工序中,生成的過氧化氫穩(wěn)定度大幅降低,導(dǎo)致大量環(huán)氧降解物產(chǎn)生。
(4)在氫化白土床、再生白土床進(jìn)口設(shè)置工作液熱交換器及工作液加熱器,把進(jìn)入白土床的工作液加熱到65~75℃,在該溫度下活性氧化鋁的再生效果較好(試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明),系統(tǒng)降解物再生較快,工作液性質(zhì)穩(wěn)定;降低活性氧化鋁的使用量。
工作液組分月度分析數(shù)據(jù)見表2,在連續(xù)生產(chǎn)過程中,工作液性質(zhì)穩(wěn)定,各組分含量變化不明顯。
催化劑的活性、選擇性、強(qiáng)度、耐酸堿性、微孔通道等決定催化劑的本質(zhì)質(zhì)量,但是對(duì)于同一催化劑,用戶的評(píng)價(jià)并不一致,多數(shù)廠家反饋催化劑降解嚴(yán)重、使用周期短、易結(jié)塊等,這些與催化劑的使用與維護(hù)有關(guān)。衛(wèi)星石化過氧化氫裝置采用第五代催化劑,自投產(chǎn)以來單塔(裝填20.3 t催化劑)已連續(xù)運(yùn)行超過14個(gè)月,入塔工作液預(yù)熱溫度由滿負(fù)荷時(shí)的46.5℃提至49℃,床阻(三節(jié)壓差0.14 MPa)變化不大。催化劑的使用與維護(hù)重點(diǎn)做好以下幾點(diǎn)。
表2 工作液組分月度分析情況
活性氧化鋁粉塵含量是影響催化劑的關(guān)鍵因素。由于過濾器做不到絕對(duì)過濾,因此活性氧化鋁出廠前要做好粉塵篩分處理,降低粉塵量;用戶在裝填時(shí)進(jìn)行篩分并用風(fēng)機(jī)抽塵,裝填結(jié)束用氮?dú)庵脫Q吹灰,并用工作液浸泡洗滌,減少工作液出白土床入系統(tǒng)時(shí)粉塵夾帶量;選用高性能過濾材料濾除工作液夾帶的粉塵,避免帶入催化劑中,堵塞微孔,影響催化劑活性。
48℃時(shí)氫化液的黏度為3 mPa·s,高于工作液的黏度(2.3 mPa·s)[4]。通過不斷實(shí)踐,摸索出催化劑合適層高,該裝置氫化塔觸媒分為3層,層高較傳統(tǒng)工藝裝置層高大幅降低,加上防偏流內(nèi)件的使用使得觸媒層的阻力大幅降低,大通量(950~1000 m3/h)工作液可保證催化劑表面更新速度、生成物及熱量及時(shí)轉(zhuǎn)移,避免蒽醌過度氫化析出,導(dǎo)致催化劑結(jié)塊發(fā)生偏流,催化劑利用效率下降[5]。
同時(shí),大流量工作液穿過時(shí)夾帶的粉塵來不及在催化劑停留就被工作液帶入后一工序,保持工作液較好的流通性,避免催化劑微孔通道被粉塵堵塞,導(dǎo)致活性下降,使用周期縮短。
工作液的溶劑比因裝置而異,同時(shí)隨裝置運(yùn)行不斷發(fā)生變化,尤其是易揮發(fā)的重芳烴易被氣體帶出,因此做好溶劑回收的同時(shí)還要及時(shí)補(bǔ)加于系統(tǒng);被氧化鋁吸附的磷酸三辛酯與四丁基脲通過組分分析定期補(bǔ)加,容積比調(diào)整要及時(shí),避免容積比失調(diào)氫蒽醌析出,導(dǎo)致催化劑結(jié)塊,影響使用周期。
本套全酸性固定床新工藝裝置再生工序使用聚結(jié)器脫除游離態(tài)的水,通過閃蒸汽提去除溶解態(tài)的水。聚結(jié)器的除水效果遠(yuǎn)優(yōu)于填料;經(jīng)過閃蒸一次、二次脫水后的混合工作液含水量為1.8~2.2 mg/L,小于傳統(tǒng)工藝工作液含水量(2.5 mg/L),且工作液基本呈中性。工作液含水量較低對(duì)觸媒活性影響較小,工作液呈中性對(duì)觸媒使用壽命影響較小。在正常生產(chǎn)中嚴(yán)格控制系統(tǒng)真空度,使工作液含水量持續(xù)穩(wěn)定。
為了提高氧化收率,增加氫化液體分布器,塔盤,填料(AD格柵、規(guī)整),利用外置換熱器或半管換熱器等解決氣液返混問題,使氫化液與空氣充分傳質(zhì),氧化完全;引進(jìn)第三種溶劑——四丁基脲,解決氧化殘液難題(大幅度降低污水處理藥劑用量);摸索調(diào)整氧化溫度(53.5~54.5℃)以及空氣分配比例(2.0~2.12),氧化收率可由 92%~94%提升至94%~96%。[6]
降低重芳烴溶劑消耗,僅做好尾氣回收工作還不夠;因?yàn)橹胤紵N是一種混合物,主要由三甲苯,四甲苯,少量二甲苯、萘及膠質(zhì)物組成。因此,要從重芳烴餾程選擇與氧化反應(yīng)及回收溫度控制著手,從根本上控制溶劑消耗。
5.3.1 廢氣
氧化尾氣回收有機(jī)溶劑時(shí)設(shè)計(jì)上采用了聚結(jié)器回收技術(shù),在尾氣冷凝液回收罐加裝聚結(jié)濾芯,使得在膨脹制冷機(jī)組芳烴的回收率達(dá)到85%以上,到達(dá)碳纖維處理機(jī)組時(shí)氧化尾氣中的重芳烴質(zhì)量濃度降到1500 mg/m3左右,經(jīng)碳纖維處理機(jī)組處理后放空尾氣中重芳烴質(zhì)量濃度降到60 mg/m3以下,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。同時(shí),可以延長(zhǎng)碳纖維處理機(jī)組中的纖維使用壽命。其他無組織排放氣體集中通過風(fēng)機(jī)回收送到碳纖維吸附機(jī)組處理后排放。
5.3.2 廢水
對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的大部分廢水進(jìn)行回收利用,裝置初始設(shè)計(jì)的氧化尾氣凝液受槽、1#尾氣回收槽、2#尾氣回收槽、一級(jí)閃蒸冷凝液槽、二級(jí)閃蒸冷凝液槽所回收的芳烴、水及過氧化氫的混合液全部回到氧化液高位槽,送到萃取塔回收利用;裝置為全酸性工藝,沒有產(chǎn)生酸堿工藝中的蒸堿廢水;由于該裝置蒽醌降解少,系統(tǒng)中正常工作液洗滌不需要堿洗,洗滌總水量較少。20萬t/a過氧化氫裝置每天的廢水量?jī)H約20 t,遠(yuǎn)低于其他工藝過氧化氫裝置,且化學(xué)需氧量(COD)含量較低,為(8~20)×10-4[其他工藝裝置廢水 COD 為(5~8)×10-3)]。
5.3.3 廢固
該裝置廢固主要為廢氧化鋁。由于工藝裝置降解物較少,活性氧化鋁用量較其他的工藝裝置降低40%左右,產(chǎn)生的廢固量相應(yīng)減少40%左右,每年產(chǎn)生廢氧化鋁約500 t。由于這種廢氧化鋁吸附大量的蒽醌及其他有機(jī)溶劑,廢氧化鋁量減少的同時(shí)也減少蒽醌及其他溶劑的損失。
該套裝置從觸媒投入運(yùn)行到觸媒再生超過18個(gè)月,觸媒連續(xù)使用周期較蒽醌法更長(zhǎng)些,產(chǎn)生的廢觸媒總量較少。
結(jié)合裝置自身情況,對(duì)各排污點(diǎn)污水進(jìn)行分析,可直接回收補(bǔ)入系統(tǒng)的,加泵直接均衡補(bǔ)入,減少配制工作量及廢水產(chǎn)生量(真空脫水、氧化尾氣、氫化尾氣、濃縮餾出液、真空機(jī)組置換水等),大幅降低廢水產(chǎn)生量(污水量約20 t/d、COD 2 000 mg/L、總P 200 mg/L)及處理費(fèi)用。該裝置中廢水COD當(dāng)量較低,相應(yīng)污水處理比較容易,處理污水所需物料較少,相應(yīng)地,產(chǎn)生的固體廢泥量也少。
該套裝置氫化、氧化工序蒽醌降解量較少,使得成品中水溶性降解物的量較傳統(tǒng)工藝裝置少,凈化塔使用聚結(jié)器技術(shù)充分將游離態(tài)有機(jī)物分離出去,使得成品中的有機(jī)碳大幅降低(小于100 mg/L);后期設(shè)置小過濾器,過濾系統(tǒng)中帶來的氧化鋁粉末及析出的蒽醌降解物,使得不揮發(fā)物的含量大幅降低;該套裝置全酸性工藝,在氧化工序中無需加入大量的磷酸中和傳統(tǒng)工藝工作液的堿性,使磷酸的消耗量大幅減少;裝置的穩(wěn)定度一直很高,純水加酸可以控制在底限上,使得磷酸消耗量很低(1 t 27.5%過氧化氫消耗磷酸0.2 kg),成品中游離酸含量在0.009%左右,遠(yuǎn)低于蒽醌法堿性工藝裝置。以上幾點(diǎn)使得該裝置的成品質(zhì)量大幅提升,具體產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)見表3。
表3 35%過氧化氫產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)
從表3可看出,新工藝裝置成品穩(wěn)定度較高、有機(jī)碳含量低、不揮發(fā)物雜質(zhì)少,可作為己內(nèi)酰胺、環(huán)氧丙烷、食品級(jí)和電子級(jí)產(chǎn)品中間原料。
系統(tǒng)優(yōu)化后,該裝置的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表4。
衛(wèi)星石化全酸性蒽醌法過氧化氫裝置通過工藝指標(biāo)優(yōu)化調(diào)整來降低各種物料消耗,并通過過濾設(shè)備濾材改進(jìn)來提升產(chǎn)品品質(zhì)。選用國內(nèi)新型催化劑(替代進(jìn)口)提高噸催化劑生產(chǎn)能力,降低催化劑使用量,達(dá)到系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目的;工作液比例與國內(nèi)新型催化劑配套不斷優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,創(chuàng)造催化劑連續(xù)運(yùn)行18個(gè)月不再生的紀(jì)錄,降低了生產(chǎn)成本,從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益最大化。
表4 過氧化氫裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)