柯 炎 ,席德慶 ,馬世京
(1.江蘇國(guó)華陳家港發(fā)電有限公司,江蘇 鹽城 224631;2.華北電力大學(xué)河北省發(fā)電過(guò)程仿真與優(yōu)化控制技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 保定 071000)
電能品質(zhì)重要指標(biāo)之一是上網(wǎng)頻率,其偏離會(huì)威脅電網(wǎng)的自身安全。由于用電負(fù)荷具有隨機(jī)性的特點(diǎn),為維持電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定,要求機(jī)組具有快速跟蹤負(fù)荷及較強(qiáng)的調(diào)峰能力。國(guó)家對(duì)新能源發(fā)電大力支持,越來(lái)越多的光電、風(fēng)電等可再生資源發(fā)電并網(wǎng),增加了發(fā)電量的隨機(jī)性,因此優(yōu)化火力發(fā)電機(jī)組參與的調(diào)峰能力越來(lái)越重要。自動(dòng)發(fā)電控制系統(tǒng)(Automatic Generation Control,AGC)是 EMS(能量管理系統(tǒng))的重要組成部分。爐側(cè)與機(jī)側(cè)之間的能量匹配問(wèn)題關(guān)系著機(jī)組與電網(wǎng)調(diào)度中心之間的協(xié)調(diào)控制,是設(shè)備能否安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵過(guò)程。AGC系統(tǒng)的主要功能就是參與鍋爐與汽機(jī)之間的能量匹配調(diào)節(jié)。因此優(yōu)化火電機(jī)組AGC系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間和精確度是一個(gè)很有價(jià)值的研究方向。
AGC系統(tǒng)的優(yōu)化方向是提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,主要包括各種先進(jìn)控制算法、優(yōu)化控制策略等方法。給煤機(jī)接受AGC指令,給煤量出現(xiàn)波動(dòng),文獻(xiàn)[1]增加了一個(gè)慣性環(huán)節(jié),作用是對(duì)前饋信號(hào)濾波,優(yōu)化波動(dòng)幅度。文獻(xiàn)[2]提出了一種負(fù)荷補(bǔ)償方案,具體方法是采集流功率的反饋信號(hào)對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行節(jié)流。文獻(xiàn)[3]的解決方案是優(yōu)化定滑壓聯(lián)合調(diào)節(jié),通過(guò)AGC跟隨試驗(yàn)及曲線(xiàn)分析,證明此優(yōu)化方案的可行性。但大多數(shù)相關(guān)理論研究人員對(duì)于AGC系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)不夠深入,停留在理論分析和理論論證中,實(shí)踐太少;工程使用AGC的人員,對(duì)系統(tǒng)了解透徹,實(shí)踐多但理論知識(shí)欠缺,遇到實(shí)際問(wèn)題缺乏理論體系支撐,導(dǎo)致問(wèn)題不能有效解決。針對(duì)機(jī)組AGC系統(tǒng)響應(yīng)不及時(shí)和曲線(xiàn)超限不達(dá)標(biāo)的具體問(wèn)題進(jìn)行深入研究,并以理論結(jié)合實(shí)踐的方式提出優(yōu)化方法,并且通過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證該方法的先進(jìn)性。
機(jī)組DEH系統(tǒng)為西門(mén)子T3000系統(tǒng),DCS系統(tǒng)為國(guó)電智深EDPF-NT+系統(tǒng),2018年2月、3月、4月連續(xù)三個(gè)月機(jī)組AGC系統(tǒng)考核不達(dá)標(biāo)。調(diào)取現(xiàn)場(chǎng)歷史曲線(xiàn),重點(diǎn)對(duì)曲線(xiàn)超限部分進(jìn)行了分析。為了驗(yàn)證分析結(jié)果,與電網(wǎng)調(diào)度中心共同完成了AGC系統(tǒng)性能特性試驗(yàn),并且分析了試驗(yàn)結(jié)果。經(jīng)過(guò)對(duì)歷史曲線(xiàn)和試驗(yàn)曲線(xiàn)分析,得出導(dǎo)致AGC系統(tǒng)控制品質(zhì)差的原因。
負(fù)荷變化速率設(shè)定值不符合要求。鍋爐側(cè)的燃燒調(diào)節(jié)反應(yīng)速率相對(duì)較慢,負(fù)荷變化速率較快,導(dǎo)致負(fù)荷變化速率快的時(shí)候,鍋爐跟蹤不及時(shí),導(dǎo)致主蒸汽實(shí)際壓力與被跟蹤值偏差較大,機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性就會(huì)變差。為了使主汽壓變化速率與負(fù)荷變化速率都能滿(mǎn)足穩(wěn)定性和安全性,不得不把機(jī)組的負(fù)荷變化率設(shè)定為遠(yuǎn)低于火電機(jī)組運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)值,從而使得負(fù)荷變化率達(dá)不到規(guī)定值的下限,導(dǎo)致系統(tǒng)考核不合格。
負(fù)荷測(cè)量精度問(wèn)題。與電網(wǎng)調(diào)度中心合作測(cè)試機(jī)組的信號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn),調(diào)度發(fā)出的AGC指令450.0 MW,DCS接受的AGC指令為449.5 MW,機(jī)組DCS系統(tǒng)采集的實(shí)際負(fù)荷為449.5 MW,國(guó)網(wǎng)調(diào)度接收到的機(jī)組實(shí)發(fā)功率為448.0 MW。以上可以發(fā)現(xiàn),在機(jī)組準(zhǔn)確執(zhí)行接收到的AGC時(shí),省調(diào)發(fā)出的命令與省調(diào)接收到實(shí)發(fā)功率之間有2 MW左右的偏差。這將會(huì)造成機(jī)組AGC調(diào)節(jié)精度變差。主要是由于進(jìn)入RTU裝置的功率表與進(jìn)入DCS系統(tǒng)的功率表之間由測(cè)量誤差,且測(cè)量信號(hào)經(jīng)過(guò)AO/AI卡后會(huì)有一定的衰減損失。
機(jī)組滑壓變化速率低。在測(cè)試AGC上限時(shí),高壓調(diào)節(jié)門(mén)處于100%開(kāi)度狀態(tài),主蒸汽壓力決定了機(jī)組的負(fù)荷。機(jī)組變負(fù)荷速率設(shè)定為9.5 MW/min,從而限定了機(jī)組滑壓速率,導(dǎo)致滑壓速率滿(mǎn)足不了變負(fù)荷速率需求,致使AGC系統(tǒng)上限考核不達(dá)標(biāo)。
分析AGC系統(tǒng)考核不達(dá)標(biāo)的原因,可得出AGC系統(tǒng)存在兩方面的設(shè)計(jì)問(wèn)題,一方面是由于算法模型的缺陷,原PID控制不能克服在變負(fù)荷過(guò)程中鍋爐側(cè)動(dòng)態(tài)變化率遲延較大而帶來(lái)的機(jī)組穩(wěn)定性缺陷。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,采取了帶有預(yù)測(cè)控制算法的多模型多變量的控制方法,來(lái)解決機(jī)爐間耦合性強(qiáng)以及燃燒調(diào)節(jié)控制滯后的問(wèn)題。為了解決預(yù)測(cè)控制中模型失配的問(wèn)題,建立高、中、低3組控制模型,而且采用了模糊控制切換的方法。另一方面是測(cè)量設(shè)備精度和信號(hào)處理缺陷,針對(duì)這一問(wèn)題,采用偏差補(bǔ)償法,具體的補(bǔ)償策略包括對(duì)電網(wǎng)調(diào)度信號(hào)與RTU信號(hào)之間的偏差進(jìn)行補(bǔ)償,對(duì)電網(wǎng)調(diào)度發(fā)送的指令信號(hào)與DCS接收的信號(hào)偏差進(jìn)行補(bǔ)償,原則是保證偏差越小越好。
20世紀(jì)70年代在實(shí)際應(yīng)用中成功實(shí)現(xiàn)了模型的預(yù)測(cè)控制。預(yù)測(cè)控制在近幾十年的發(fā)展中不斷改進(jìn),并且形成了控制理論體系,該體系具有滾動(dòng)優(yōu)化這一特性,滾動(dòng)優(yōu)化是模型預(yù)測(cè)控制與通常的最優(yōu)算法之間的主要區(qū)別。模型預(yù)測(cè)控制是有限時(shí)域的優(yōu)化策略,實(shí)現(xiàn)整體時(shí)域中部分時(shí)域的優(yōu)化,并且反復(fù)進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程控制中存在的模型失配、干擾等現(xiàn)象,相對(duì)于全時(shí)域有緣,滾動(dòng)優(yōu)化更能體現(xiàn)出優(yōu)越性。
預(yù)測(cè)控制的多變量模型是具有N(大于2)路輸入輸出的模型結(jié)構(gòu),文獻(xiàn)[4-5]表明這種結(jié)構(gòu)的控制模型可以實(shí)現(xiàn)多變量調(diào)節(jié)。模型結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1 中,r1,r2,…,rn為模型輸入變量,u1,u2,…,un為預(yù)測(cè)控制模型優(yōu)化后的輸入變量,y1,y2,…,yn為控制系統(tǒng)輸出變量。
圖1 預(yù)測(cè)控制多變量模型結(jié)構(gòu)
為了有效解決被控對(duì)象之間耦合的問(wèn)題,可以采用多變量預(yù)測(cè)控制的綜合誤差函數(shù)來(lái)解決。多變量預(yù)測(cè)控制算法原理與單變量模型預(yù)測(cè)控制算法原理一樣,因此多變量預(yù)測(cè)控制可根據(jù)單變量預(yù)測(cè)控制的模型算法引入Diophantine方程來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣就可以拆分成一個(gè)輸入量變化對(duì)某一輸出帶來(lái)的影響,多變量預(yù)測(cè)控制的算法就是多組單變量模型疊加實(shí)現(xiàn)的,從而得出預(yù)測(cè)模型
根據(jù)單變量預(yù)測(cè)控制性能指標(biāo)矩陣,則可得出多變量預(yù)測(cè)控制算法的綜合誤差函數(shù)
式中:Ys為設(shè)定值矩陣;為性能權(quán)重矩陣,如果想得到理想的輸出效果可通過(guò)調(diào)節(jié)中不同輸出權(quán)重;為控制量權(quán)重矩陣,為了避免控制器增量變化過(guò)于劇烈,可以調(diào)節(jié)式(2)中控制量變化速度和性能二者間的平衡關(guān)系。想得到t時(shí)刻的最優(yōu)控制輸出,需要對(duì)J求極值。
取函數(shù)ΔU(t)的第一項(xiàng)為增量控制,將該增量代入于各個(gè)對(duì)應(yīng)公式中的控制量,即可得到新的控制量。
在多模型模糊切換過(guò)程中為了保證模型預(yù)測(cè)控制的精確度,控制算法需要精確度很高的的數(shù)學(xué)模型。由于不同機(jī)組在不同負(fù)荷點(diǎn),或同一臺(tái)機(jī)組在不同負(fù)荷點(diǎn)的動(dòng)態(tài)性能都會(huì)出現(xiàn)差異,這些差異很有可能會(huì)導(dǎo)致模型出現(xiàn)失配問(wèn)題。所以采用了高、中、低負(fù)荷多組控制模型,模型切換采用線(xiàn)性隸屬度函數(shù)進(jìn)行切換。傳遞函數(shù)采用粒子群算法建立模型,分別取300 MW、450 MW、600 MW負(fù)荷進(jìn)行了系統(tǒng)動(dòng)態(tài)測(cè)試,然后通過(guò)MATLAB系統(tǒng)辨識(shí)工具箱,辨識(shí)出系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。隸屬度函數(shù)曲線(xiàn)如圖2所示。圖2 中,μ1、μ2、μ3分別為 300 MW、450 MW、600 MW 所占權(quán)重系數(shù)。
圖2 隸屬度函數(shù)的多模型切換
隸屬度函數(shù)的建立是模糊控制成功應(yīng)用的基礎(chǔ),辨識(shí)出系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型最終輸出為3組模型的加權(quán),模型表達(dá)式為
式中:Y1、Y2、Y3代表機(jī)組 300 MW、450 MW、600 MW負(fù)荷的模型輸出值。
鍋爐主控經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的邏輯如圖3所示,利用多模型多變量預(yù)測(cè)控制模型替換掉優(yōu)化前系統(tǒng)的控制模型,優(yōu)化前后的控制模型基本結(jié)構(gòu)沒(méi)有太大的變化。多模型的模糊切換的依據(jù)是預(yù)測(cè)控制算法輸出值,該輸出值是根據(jù)當(dāng)前負(fù)荷輸出加權(quán)后的輸出值,多模型多變量預(yù)測(cè)控制器的輸出值是根據(jù)預(yù)測(cè)值、當(dāng)前負(fù)荷值和主蒸汽壓力偏差計(jì)算出最優(yōu)給煤量。采用的多模型多變量預(yù)測(cè)控制器較原控制系統(tǒng)有了預(yù)判功能,可以提前做出反應(yīng),大大減小了系統(tǒng)偏差,適合大滯后的控制過(guò)程,同時(shí)前饋模塊的導(dǎo)入進(jìn)一步提高鍋爐側(cè)的響應(yīng)速率。
圖3 爐側(cè)主控系統(tǒng)(優(yōu)化后)
圖4 優(yōu)化后AGC系統(tǒng)運(yùn)行曲線(xiàn)
系統(tǒng)優(yōu)化前,當(dāng)滑壓速率設(shè)定值超過(guò)9.5 MW/min時(shí),系統(tǒng)穩(wěn)定性變差,導(dǎo)致滑壓速率給定值設(shè)定不達(dá)標(biāo),考核不通過(guò)。系統(tǒng)優(yōu)化后,滑壓速率給定值滿(mǎn)足考核標(biāo)準(zhǔn)的情況下系統(tǒng)依然能保持穩(wěn)定,證明了采用的優(yōu)化控制方法是具有可行性的,但是滑壓速率過(guò)高仍然會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,所以為了兼顧滑壓速率和系統(tǒng)穩(wěn)定,可將原有滑壓速率給定值提高0.1 MPa/min。
對(duì)AGC系統(tǒng)采用新的控制策略?xún)?yōu)化后進(jìn)行了變負(fù)荷測(cè)試,在機(jī)組上以13MW/min的速率投入AGC系統(tǒng),機(jī)組負(fù)荷由460 MW上升到負(fù)荷660 MW,如圖4所示。
由圖4中曲線(xiàn)可看出機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中實(shí)際負(fù)荷上升速率基本是按照設(shè)定值的大小在變化,曲線(xiàn)跟蹤得非常緊密,體現(xiàn)出動(dòng)態(tài)過(guò)程的平穩(wěn)度很好,跟蹤曲線(xiàn)幾乎沒(méi)有震蕩就趨于平穩(wěn),曲線(xiàn)超調(diào)得到了很大的緩解,曲線(xiàn)品質(zhì)得到了很大提升。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,各個(gè)考核指標(biāo)都達(dá)到了考核標(biāo)準(zhǔn),滑壓變化速率給定值滿(mǎn)足火電機(jī)組運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),主蒸汽實(shí)踐壓力曲線(xiàn)跟隨壓力設(shè)定值曲線(xiàn)非常緊密,整個(gè)動(dòng)態(tài)跟蹤很平穩(wěn),超調(diào)量和偏差大大小于優(yōu)化前的曲線(xiàn),達(dá)到了AGC系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)。
針對(duì)機(jī)組AGC考核不合格的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出了采用多變量多模型預(yù)測(cè)控制策略的AGC優(yōu)化控制策略,在改變負(fù)荷速率限制和滑壓速率后可以有效提高機(jī)組的負(fù)荷響應(yīng)速率,并減小主蒸汽壓力的波動(dòng),滿(mǎn)足電網(wǎng)AGC考核要求,同時(shí)驗(yàn)證了模型預(yù)測(cè)控制在機(jī)組AGC系統(tǒng)上應(yīng)用的有效性。