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        焦化廠初冷器工藝冷卻中余熱的回收和利用

        2020-08-31 15:59:44柳耀橋雷紅霞
        機電信息 2020年16期

        柳耀橋 雷紅霞

        摘 要:從某焦化廠初冷器的原生產(chǎn)工藝冷卻過程入手,探討了采用熱水驅(qū)動型溴化鋰制冷設(shè)備對初冷器高溫段產(chǎn)生的廢熱進行回收的可行性,并對改造后的生產(chǎn)工藝冷卻過程及溴化鋰機組主要技術(shù)參數(shù)進行了分析,最后闡述了改造后所取得的實際節(jié)能效果。

        關(guān)鍵詞:熱水型溴化鋰;余熱回收;節(jié)能減排;初冷器改造

        0? 引言

        隨著以廢熱為驅(qū)動能源的溴化鋰制冷技術(shù)的不斷發(fā)展,熱水驅(qū)動型溴化鋰制冷設(shè)備在焦化行業(yè)節(jié)能減排領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。而該技術(shù)的應(yīng)用需要對原有的部分生產(chǎn)工藝進行改造,因此,工藝改造的合理性、設(shè)備參數(shù)的合理選擇都對改造后的實際運行效果有著直接的影響,若設(shè)計人員對系統(tǒng)原理理解不充分,系統(tǒng)設(shè)計設(shè)備參數(shù)選擇不合理,則不僅達不到期望的節(jié)能效果,甚至會影響生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性和安全性。

        1? 項目背景

        在山西某焦化廠年產(chǎn)160萬t焦化項目中,荒煤氣產(chǎn)量為80 000 Nm3/h,煉焦過程產(chǎn)生的80~82 ℃的高溫荒煤氣經(jīng)煤氣初冷器冷卻至23 ℃以下,達到了生產(chǎn)質(zhì)量要求。

        煤氣初冷器自上而下分為高溫段、中溫段和低溫段。在高溫段和中溫段,采用廠區(qū)循環(huán)水冷卻,荒煤氣的熱量被循環(huán)水帶走,通過冷卻塔排入大氣中;在低溫段,夏季采用蒸汽型溴化鋰制冷機組制取16 ℃工藝冷卻水對低溫段荒煤氣進行冷卻,使其冷卻至23 ℃以下。

        在初冷器高溫、中溫段,既白白排放了大量熱量,又增加了循環(huán)水系統(tǒng)的功耗及循環(huán)水用量;在初冷器低溫段,為了制取低溫冷卻水,蒸汽型溴化鋰制冷機組又消耗了大量的電能和蒸汽等能源,增加了高品位能源的消耗,對環(huán)境亦造成了一定程度的污染,不符合企業(yè)低碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求。

        2? 原初冷器生產(chǎn)工藝過程及參數(shù)

        2.1? 原生產(chǎn)工藝過程

        80~82 ℃高溫荒煤氣經(jīng)初冷器高溫段、中溫段、低溫段后,降至23 ℃以下,冷卻過程如圖1所示。在初冷器高溫段,采用高溫型冷卻水系統(tǒng)進行冷卻;在中溫段,采用中溫冷卻水系統(tǒng)進行冷卻;在低溫段,采用蒸汽型溴化鋰制冷機組制取16 ℃工藝冷卻水對荒煤氣進行冷卻。

        2.2? 原生產(chǎn)工藝主要參數(shù)

        原生產(chǎn)工藝主要參數(shù)如表1所示。

        3? 改造后生產(chǎn)工藝及主要技術(shù)參數(shù)

        3.1? 改造思路

        (1)高溫段高溫冷卻水作為熱水型溴化鋰制冷機組的驅(qū)動熱源,通過制冷機組制取16 ℃的冷卻水對低溫段荒煤氣進行冷卻;

        (2)中溫段冷卻水的溫度不高,利用價值不大,系統(tǒng)依然采用原來的冷卻塔散熱方式;

        (3)原有冷卻塔系統(tǒng)及蒸汽型溴化鋰制冷機組系統(tǒng)不拆除,作為改造后系統(tǒng)的備份;

        (4)因現(xiàn)場場地有限,盡量減少占地面積。

        3.2? 改造后生產(chǎn)工藝

        73 ℃初冷器高溫段冷卻水直接進入溴化鋰機組,其中熱量被機組利用后,溫度降至65.9 ℃,進入原系統(tǒng)冷卻塔,進一步冷卻后進入初冷器高溫段,繼續(xù)對荒煤氣進行冷卻,完成高溫段冷卻循環(huán)。由于大部分熱量被溴化鋰機組利用,因此,可大大降低原有冷卻塔負荷。

        溴化鋰機組生產(chǎn)的16 ℃低溫水,作為低溫段的冷卻水,將荒煤氣冷卻至25 ℃以下。單獨增加一套獨立的冷卻塔,滿足溴化鋰機組的冷卻需要。改造后的生產(chǎn)工藝冷卻過程如圖2所示。

        3.3? 溴化鋰機組主要技術(shù)參數(shù)

        熱水型溴化鋰制冷機組主要參數(shù)如表2所示。

        4? 改造后經(jīng)濟性分析

        該項目自2016年運行以來,節(jié)能效果顯著。在本次改造中,節(jié)能性主要體現(xiàn)在降低了原系統(tǒng)中低溫段蒸汽型溴化鋰制冷機組的蒸汽消耗以及初冷器高溫段冷卻水通過冷卻塔散熱而蒸發(fā)的水量兩個方面。

        我們按照該工藝部分每年運行6個月(180天)來進行核算。其中,溴化鋰機組的耗電量以及軟化水的處理費用、排污費用因所占比例較小,在此忽略不計。

        4.1? 主要能源價格

        水費價格為1元/m3,蒸汽價格為130元/t 。

        4.2? 主要節(jié)能指標計算

        4.2.1? 節(jié)省蒸汽

        與本案例450×104 kcal/h溴化鋰機組相當?shù)恼羝蜋C組耗氣量約為5.14 t/h,按每年運行6個月(180天)計,則每年節(jié)省的蒸汽費用為5.14×24×130×180=288.66萬元。

        4.2.2? 節(jié)省冷卻塔蒸發(fā)水量

        冷卻塔因向大氣中排放熱量而蒸發(fā)的水量計算公式為 :

        蒸發(fā)的水量為:Qe= 0.001 5×7.1×750=7.99 m3/h。

        每年運行6個月(180天)可節(jié)省蒸發(fā)水量費用為:7.99×1×24×180=3.45萬元。

        每年的運行費用節(jié)省=蒸汽節(jié)省費用+冷卻塔蒸發(fā)水量節(jié)省費用=292.11萬元。

        4.3? 節(jié)能效果分析

        該項目經(jīng)過3年的運行,狀態(tài)穩(wěn)定,節(jié)能效果好于預(yù)期測算。初冷器冷卻效果良好,生產(chǎn)的荒煤氣的品質(zhì)優(yōu)于原工藝的產(chǎn)品品質(zhì)。根據(jù)實際運行情況,兩年內(nèi)已收回全部初投資費用。

        5? 結(jié)語

        本項目通過對初冷器高溫段的余熱再利用,有效地降低了低溫段制冷機組對蒸汽的消耗量,同時減少了工藝余熱的排放,降低了水處理藥劑對環(huán)境造成的污染,積極響應(yīng)了國家的節(jié)能減排政策,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,在焦化行業(yè)中具有廣闊的應(yīng)用前景。

        [參考文獻]

        [1]? 焦化初冷上段余熱回收利用技術(shù)規(guī)范:YB/T 4790—2019[S].

        [2]? 工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范:GB/T 50050—2017[S].

        收稿日期:2020-03-27

        作者簡介:柳耀橋(1971—),男,山東煙臺人,工程師,研究方向:工業(yè)余熱回收利用、溴化鋰熱泵技術(shù)的應(yīng)用。

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