摘要:在CANDU-6燃料制造過程中,使用金屬鍍膜工藝在附件表面涂覆金屬鈹。其中,涂層厚度是衡量涂層質(zhì)量的重要指標,而涂層厚度與加熱曲線有密切關(guān)系?,F(xiàn)通過理論研究和實驗驗證,確定了涂鈹機的初始加熱電流控制曲線,使其滿足加熱元件快速升溫的要求,保證金屬鈹材在規(guī)定時間內(nèi)完全揮發(fā)。將此研究結(jié)果應(yīng)用于燃料日常生產(chǎn)中,可提高涂層厚度的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:涂鈹機;初始加熱電流曲線;涂層厚度
0 引言
涂鈹機采用真空加熱蒸發(fā)涂覆技術(shù),在高真空條件下,使用電阻絲加熱蒸發(fā)金屬鈹,在附件特定表面形成均勻的鈹涂層,作為后續(xù)釬焊的釬料,使附件和包殼管牢固結(jié)合在一起?,F(xiàn)在我公司使用的1#涂鈹設(shè)備是羅馬尼亞FCN公司制造的IDB-620型涂鈹機。在實際生產(chǎn)中,涂鈹機存在兩個問題:(1)蒸發(fā)所用的金屬鈹材在技術(shù)要求、時間范圍內(nèi)無法完全揮發(fā);(2)金屬鈹材完全揮發(fā)后,涂層厚度偏低,處于技術(shù)要求范圍下限。生產(chǎn)出的附件涂層厚度波動較大,會影響后續(xù)的釬焊質(zhì)量。
加熱元件作為涂鈹機的核心部分,利用鉬絲的正溫度電阻系數(shù)特性實現(xiàn)對坩堝的迅速加熱。根據(jù)鉬絲的電阻率隨溫度變化大這一特性,設(shè)計初始加熱電流控制曲線時,應(yīng)注意鉬絲周圍傳熱情況不一致,可能造成鉬絲局部溫度驟升,該部分溫度高使得電阻劇增,導致該部分功率增大,功率增大后該部分溫度會更高,如此惡性循環(huán)可能造成該段鉬絲過熱而損壞,所以在低溫段加熱電流的增加不應(yīng)過大。因此,確定涂鈹機的加熱曲線尤為重要。
1 加熱電流控制曲線方案1
方案1采用的初始加熱電流控制曲線如圖1所示,為保證加熱元件鉬絲低溫段不因過流熔斷,將開始的加熱電流設(shè)置較低,30 min后使用113 A電流進行恒流加熱,監(jiān)控加熱過程中電壓及功率變化,加熱結(jié)束后對涂層厚度和鈹材剩余情況進行分析。
統(tǒng)計3次加熱實驗中達到加熱功率峰值的時間、功率值、加熱元件電阻值、鈹材剩余量及涂層厚度值,如表1所示。
方案1的3次加熱實驗,基本在加熱60 min后,功率達到峰值1 760 W左右,加熱元件鉬絲阻值穩(wěn)定在0.137 Ω,鈹材開始穩(wěn)定揮發(fā)。加熱結(jié)束后,鈹材剩余量在2.0~2.3 g,涂層厚度為13.2~13.5 μm,不符合薄隔離塊涂層厚度要求。
方案1的電流增加方式造成鉬絲阻值增加慢,功率較小,升溫時間長,導致在規(guī)定時間內(nèi)鈹材無法完全揮發(fā),涂層厚度不符合要求。
2 加熱電流控制曲線方案2
方案2采用的初始加熱電流控制曲線如圖2所示,在加熱元件鉬絲通電加熱5 min后,采用113 A電流進行恒流加熱,監(jiān)控加熱過程中電壓及功率變化,加熱結(jié)束后對涂層厚度和鈹材剩余情況進行分析。
統(tǒng)計3次加熱實驗中達到加熱功率峰值的時間、功率值、加熱元件電阻值、鈹材剩余量以及涂層厚度值,如表2所示。
方案2的3次加熱實驗,基本在加熱35 min后,功率達到峰值1 765 W左右,加熱元件鉬絲電阻值穩(wěn)定在0.137 Ω,鈹材開始穩(wěn)定揮發(fā)。加熱結(jié)束后,檢查加熱元件中心坩堝內(nèi)鈹材剩余情況,鈹材無剩余,完全揮發(fā),涂層厚度為15.0~15.2 μm,涂層厚度有所提高,符合薄隔離塊涂層厚度要求。
方案2加熱元件加熱5 min后,采用113 A大電流恒流控制直到加熱結(jié)束,實現(xiàn)加熱元件的快速升溫,鈹材能夠完全揮發(fā),涂層厚度符合技術(shù)要求。但加熱元件常溫時電阻較低,采用大電流進行加熱時,鉬絲周圍傳熱情況不一致,可能造成鉬絲局部溫度驟升,該部分溫度高使得電阻劇增,導致該部分功率增大,功率增大后溫度會更高,如此惡性循環(huán)可能造成該段鉬絲過熱而損壞,縮短加熱元件的使用壽命。
3 初始加熱電流控制曲線方案3
方案3采用的初始加熱電流控制曲線如圖3所示,在加熱元件鉬絲充分預熱后,30 min后采用117 A高電流,實現(xiàn)加熱元件的快速升溫,監(jiān)控加熱過程中電壓以及功率變化,加熱結(jié)束后對涂層厚度和鈹材剩余情況進行分析。
統(tǒng)計3次加熱實驗中達到加熱功率峰值的時間、功率值、加熱元件電阻值、鈹材剩余量以及涂層厚度值,如表3所示。
方案3的3次加熱實驗,基本加熱38 min后,功率達到峰值1 825 W左右,在40 min后,采用113 A進行恒流加熱,功率穩(wěn)定在1 770 W,加熱元件鉬絲電阻值穩(wěn)定在0.137 Ω,鈹材開始穩(wěn)定揮發(fā)。加熱結(jié)束后,檢查加熱元件中心坩堝內(nèi)鈹材剩余情況,鈹材無剩余,完全揮發(fā),涂層厚度為15.3~15.8 μm,涂層厚度符合薄隔離塊涂層厚度要求。
方案3在加熱元件充分預熱后,30~35 min采用117 A高電流實現(xiàn)加熱元件的快速升溫,在40 min后,再采用113 A相對較低的電流進行恒流加熱,既能保證在規(guī)定時間內(nèi)完成鈹材揮發(fā),又避免了在低溫段對加熱元件施加過高電流,影響加熱元件鉬絲的使用壽命,適合反復快速升降溫的涂鈹機電流曲線控制。
4 結(jié)論
方案1的升溫時間長,鈹材揮發(fā)不完全,導致涂層厚度不符合技術(shù)要求。
方案2的升溫時間短,鈹材能夠完全揮發(fā),涂層厚度符合技術(shù)要求,但在加熱元件低溫段采用大電流,可能造成加熱元件鉬絲熔斷,縮短加熱元件的使用壽命。
方案3的升溫時間短,在加熱元件充分預熱后,采用較大電流使加熱元件快速升溫,能夠保證在規(guī)定時間內(nèi)鈹材完全揮發(fā),適合反復快速升降溫的涂鈹機初始電流參數(shù)控制。
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收稿日期:2020-06-04
作者簡介:習建勛(1985—),男,內(nèi)蒙古包頭人,工程師,研究方向:核燃料制造。