王娜
(1.中國煤炭科工集團 太原研究院有限公司, 山西 太原 030006;2.山西天地煤機裝備有限公司, 山西 太原 030006)
礦用防爆運人車作為將人員從地面運輸?shù)矫旱V井下的主要工具,在煤礦生產(chǎn)輔助運輸中起著重要的作用。結(jié)合煤礦生產(chǎn)安排,每天平均利用人車運輸人員入井2~3趟。目前運人車多為19座及29座,轉(zhuǎn)向形式主要以前輪轉(zhuǎn)向為主,運行最高車速設(shè)計為25 km/h[1]。單純前輪轉(zhuǎn)向,整車轉(zhuǎn)彎半徑大,遇到巷道抹角、人車折返調(diào)頭等工況,消耗時間多,嚴重影響人車在井下的通行效率。電控四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在防爆人車上的應(yīng)用,能極大地提高整車通過性能,有效縮短人車往返運行時間,提升人員運輸效率,對煤礦人員輔助運輸具有重要的意義。
防爆運人車主要負責(zé)地面及煤礦井下之間人員的運輸,其在井下主要行走于大巷及聯(lián)絡(luò)巷之間。國內(nèi)大部分煤礦大巷斷面寬度約為5.5 m,聯(lián)絡(luò)巷斷面寬度更小。而在用人車,以29座為例,常見29座人車整車長度約為6.5 m,軸距從3.5 m到4.0 m不等,單一依靠前輪轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑需達到8.0 m及以上。而現(xiàn)有巷道很難滿足人車8.0 m轉(zhuǎn)彎條件,人車在井下調(diào)頭困難。盡管大巷路面已硬化,但由于長期運行重型車輛,加之譬如煤矸石等各種雜物拋灑,巷道坑洼較多,路面情況比較惡劣。
目前在用的防爆運人車主要以前輪轉(zhuǎn)向為主。司機通過操縱方向盤,經(jīng)由轉(zhuǎn)向器和機械轉(zhuǎn)向機構(gòu)控制轉(zhuǎn)向輪的偏轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)彎中心點位于前輪兩主銷延長線與后輪中心線延長線交點[2-3],如圖1所示。轉(zhuǎn)彎半徑和軸距與整車長度息息相關(guān)。
圖1 前輪轉(zhuǎn)向
電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以電控控制單元為核心,通過對前、后輪角度傳感器及速度傳感器采集的信號進行分析,控制單元按標定控制策略對后橋轉(zhuǎn)向機構(gòu)發(fā)送命令,實現(xiàn)四輪轉(zhuǎn)向[4-5],如圖2所示。電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)還設(shè)有反饋機制,通過對前、后輪實際轉(zhuǎn)角與控制策略中設(shè)定的轉(zhuǎn)角[6]進行比較,進而對實際轉(zhuǎn)向角進行補償或控制,從而實現(xiàn)四輪動態(tài)轉(zhuǎn)向。
1-前輪轉(zhuǎn)角傳感器;2-前輪轉(zhuǎn)向機構(gòu);3-前輪;4-方向盤;5-車速傳感器;6-橫擺角速度傳感器;7-電控控制單元;8-電機;9-減速器;10-后輪;11-后輪轉(zhuǎn)向機構(gòu);12-后輪轉(zhuǎn)角傳感器。圖2 電控電動式四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
為保證電動電控四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效時整車的行駛安全,以及車速較高時整車的運行平穩(wěn)性,電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)都有鎖死功能,即在緊急或既定狀態(tài)下對后輪轉(zhuǎn)向機構(gòu)進行鎖死,恢復(fù)原始單一前橋轉(zhuǎn)向功能。一般后橋?qū)χ墟i死通過液壓缸對中鎖死裝置進行實現(xiàn)。
后橋?qū)χ墟i死裝置對整車運行安全性及穩(wěn)定性意義重大。鎖死機構(gòu)應(yīng)能在實現(xiàn)后橋轉(zhuǎn)向功能鎖死的前提下,保證兩后輪運行方向及兩后輪與整車運行方向的一致性。后橋?qū)χ墟i死機構(gòu)常通過液壓缸來實現(xiàn)。典型的后橋?qū)χ墟i死機構(gòu)有機械對中、機械鎖死或機械對中、液壓鎖死兩種形式,分別如圖3和圖4所示。將對中鎖死機構(gòu)兩端連接于后橋轉(zhuǎn)向連桿上,當(dāng)接收到后橋轉(zhuǎn)向鎖定信號后,對后橋轉(zhuǎn)向進行鎖定。
1-缸體;2,3-油口,4-活塞桿;5,6-活塞;7-密封;8-缸蓋;9,10-耳環(huán);11-凸臺;12-楔形口;13,14-左右油腔;15-活塞頭;16-控制腔體;17-缸體結(jié)合面;18-控制腔端蓋;19-油道;20-信號處理;21-彈簧體;22-透氣塞;23-控制腔結(jié)合面。圖3 機械對中、機械鎖死對中機構(gòu)示意圖
1-球銷;2-接頭體;3-活塞桿;4,8-左右油缸端蓋;5-缸體;6,7-左右浮動活塞;P1,P2-油液通道;3a,5a-環(huán)形凸臺;A,B-左右油腔;C-中間油腔圖4 機械對中、液壓鎖死對中機構(gòu)示意圖
圖3機械對中、機械鎖死對中機構(gòu)[7]中,油缸活塞桿頭兩側(cè)采用浮動活塞,轉(zhuǎn)向時可進行滑動。當(dāng)需要鎖定后橋轉(zhuǎn)向時,油缸活塞恢復(fù)中位,鎖死機構(gòu)通過彈簧推動限位凸臺,使其正好卡于活塞桿頭凹槽之中,進行機械鎖定。轉(zhuǎn)向時,限位凸臺又可通過彈簧進行復(fù)位。
圖4機械對中、液壓鎖死對中機構(gòu)[8]與圖3對中機構(gòu)原理相似,后橋無需轉(zhuǎn)向時通過活塞兩側(cè)液體壓力平衡使活塞桿處于中位。但此類對中鎖死機構(gòu)對液壓壓力精度要求較高,液壓泄露會影響其可靠性[9]。因此,增加液壓泄露補償裝置會更為理想。
本文在某煤礦對電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在防爆運人車上的應(yīng)用進行了初步試驗。該煤礦每天利用人車運輸入井400~450人,巷道單程往返約24 km,巷道斷面為拱形,寬5.3 m,高3.9 m,斷面積21 m2左右。運輸人員采用防爆29座人車。選用其中兩臺29座人車分別在原狀態(tài)及安裝電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的狀態(tài)下進行了試驗,試驗周期一個月。
試驗過程中,兩車均往返運行55次,記錄每臺車每趟往返所需時間,取平均值,得其往返時間數(shù)據(jù)。兩車在地面進行原地轉(zhuǎn)向試驗,測其外轉(zhuǎn)彎半徑,取三次結(jié)果的平均值。防爆人車基本參數(shù)及最終試驗對比數(shù)據(jù)如表1所示。
由表1可見,整車轉(zhuǎn)彎半徑明顯降低,極大地改善了整車的通過性能。整車通過性能的改善也節(jié)約了運送人員所需的時間,提高了運輸效率。經(jīng)統(tǒng)計,若井口到工作面距離為12 km,加裝整車電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)后,防爆運人車一個往返要比之前節(jié)約10~20 min。
表1 試驗結(jié)果分析
電控電動四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在煤礦井下防爆運人車上的成功應(yīng)用,對煤礦人員輔助運輸而言具有重要的意義,改善了整車的通過性能,提高了人員的運輸效率,延長了前輪胎的使用壽命,降低了整車的維護成本。