楊程,顧國威
(遼寧石化公司油化廠,遼寧 遼陽 111000)
2019年6月,裝置大檢修對煙機解體后發(fā)現(xiàn),進氣錐和煙機轉(zhuǎn)子的動、靜葉片根部結(jié)垢較明顯,質(zhì)地松脆,垢片發(fā)紅。進氣錐導流體部位結(jié)垢不明顯,垢片質(zhì)地偏軟,顏色發(fā)白,易松動脫落;動葉圍帶結(jié)垢不明顯,表面附著物基本為催化劑細粉,易脫落。
裝置大檢修開工初期,主機電流260A左右,功率3600kW/h,雙動滑閥開度10%。隨著運行時間增加,主風機電流逐漸上升,主風機功耗持續(xù)增加,煙機輸出功率逐漸降低,電機電流上升最高達到電流500A、電機功率達到7000kW,雙動滑閥開度逐漸增大,最大開度21%,判斷煙機結(jié)垢,且大量煙氣能量未能進行回收,極大影響了催化裝置的經(jīng)濟效益,大量煙氣長時間通過雙動滑閥,導致雙動滑閥襯里沖刷、磨損嚴重,雙動滑閥外壁出現(xiàn)熱點,對閥外壁不得不進行貼護板處理,嚴重威脅裝置長周期運行安全。根據(jù)大修時對煙機垢樣的分析和垢片脫落情況,初步分析煙機結(jié)垢可通過葉片溫度變化使垢片脫落。
(1)逐步降低生產(chǎn)負荷至200t/h。
(2)將主風機切換至備用風機運行。
(3)主風機切除系統(tǒng)后逐步關(guān)閉煙機入口調(diào)節(jié)蝶閥和切斷蝶閥(切斷蝶閥保留一定開度),降低煙機溫度,當煙機入口溫度降低至400℃左右后,保持一定時間,逐漸打開煙機入口蝶閥,使煙機溫度恢復(fù)正常,反復(fù)操作三次。在此過程中,密切觀察煙機振值變化,若煙機振值在控制范圍內(nèi),按規(guī)程投用煙機。若煙機振值上升至65μm,切除煙機進入檢修狀態(tài)、更換煙機備用轉(zhuǎn)子。
(1)煙機升降溫速度過快影響設(shè)備安全運行。消減措施:在線除垢期間,嚴格控制煙機入口溫度變化速率≤80℃,避免機殼變形。
(2)垢層脫落不均勻,易導致轉(zhuǎn)子動平衡失衡,煙機振動值可能增大,嚴重時將導致無法開車或開車后停車。消減措施:加強對煙機各點振動值的監(jiān)控,若振動值有上升趨勢,延長在線除垢時間及在線除垢次數(shù),使垢層充分脫落。
(3)脫落的垢層堆積在底部動葉頂,若垢層質(zhì)地較硬,啟動后磨損葉頂,也會使轉(zhuǎn)子動平衡失衡。消減措施:在線除垢期間,密切關(guān)注DCS機組振動檢測數(shù)據(jù),請?zhí)m州機械廠煙機在線檢測中心遠程監(jiān)控、遼陽石化檢測中心現(xiàn)場監(jiān)控;監(jiān)控煙機貓爪的間隙變化,避免上浮后刮碰葉頂,造成事故。
(4)機組振值超標,裝置被迫停車。消減措施:編制停車預(yù)案,進行人員培訓。通過裝置變?yōu)榈拓摵晒r切換至備用主風機向再生器供風。再生工況的改變影響煙氣中氮氧化物含量急速升高,易出現(xiàn)環(huán)保事件。消減措施:嚴格控制煙氣氧含量,控制變工況下工藝參數(shù)變化速率,引入氨氣作為備用防范手段。
(5)加工負荷的降低、提高導致催化劑循環(huán)量改變,易引起再生立管密度波動,影響反應(yīng)深度,可能造成待生劑帶油發(fā)生尾燃。消減措施:控制較低的變工況下工藝參數(shù)變化速率,提前向系統(tǒng)加入助燃劑。
2019年11月26日,5點25分,催化裝置開始降處理量,7點55分從276t/h逐漸降至207t/h,9點51分,降至203t/h。8點39分備用主風機啟動,9點12分,主備風機完成切換,備用主風機開始提供風量,主風機切出系統(tǒng),煙機入口調(diào)節(jié)蝶閥PV1103C開始逐漸關(guān)閉;按溫度變化不超過80℃/h,煙機開始升、降溫除垢,到17:00在線除垢結(jié)束。煙機在線除垢實驗過程數(shù)據(jù)記錄如表1。煙機軸振動XISA1841Y曲線有小幅上升圖如圖1。
表1 煙機在線除垢實驗過程數(shù)據(jù)記錄
表2 煙機發(fā)電工況實驗數(shù)據(jù)記錄
圖1 煙機軸振動XISA1841Y曲線有小幅上升
雙動滑閥開度從21%下降至9%;煙機做功效率有明顯提升,從除垢前的15627kW上升至19133kW;主風機電流從354A下降至159A,主風機電機功率從4514kW下降至1144kW;煙機入口調(diào)節(jié)蝶閥開度從70%下降至33%;除垢前后煙機動不平衡略有增加,導致主頻振幅有一定的升高,但除了XISA1841Y單通頻振幅略高以外,其他三通道通頻振幅比較正常,煙機其他運行參數(shù)沒有明顯變化;結(jié)合煙機機殼低點排凝水的顏色,可以判斷煙機內(nèi)部進氣錐、靜葉片、動葉片及動葉圍帶上所結(jié)的軟垢幾乎全部脫落。本次煙機除垢結(jié)果較為顯著,消除了影響催化裂化裝置長周期運行的隱患,減小了雙動滑閥的磨損,延長了閥體的壽命,并有明顯的經(jīng)濟效益提升,根據(jù)初步核算,主風機電機電費比在線除垢前一年可節(jié)省約1277萬元。
在煙機在線除垢實驗過程中,11月26日9點時發(fā)現(xiàn)了主風機電機電流處于144A時電流不再發(fā)生變化,同時電機功率變?yōu)?,及時判斷出電機可能處于發(fā)電狀態(tài),并立即通過調(diào)整煙機入口調(diào)節(jié)蝶閥開度及主風機風量,使電機脫離發(fā)電/用電的臨界狀態(tài),避免齒輪因間隙變化而損壞。經(jīng)過電氣車間檢查記錄,電機在當時發(fā)電了2min左右。
煙機-主風機-電機在發(fā)電/用電工況改變過程中,主風機軸與電機軸之間的齒輪的嚙合點位置會不斷改變,若機組一直處于發(fā)電、用電的臨界工況,將會導致齒廓逐漸變形,間隙加大,當齒輪根部收到脈沖的周期性應(yīng)力超過齒輪材料的疲勞極限時,就會引起齒輪斷齒。
催化煙機-主風機-電機(K104-K101)煙機在線除垢工作取得了效果,煙機功率明顯上升,雙動滑閥開度明顯下降,再生工況良好,主風量偏低,同時,處于冬季低溫環(huán)境,煙機-主風機-電機具備發(fā)電工況,11月27日10:00~15:00進行主風機電機發(fā)電、用電工況改變實驗。10:30分通過調(diào)整工藝參數(shù)煙機達到發(fā)電工況,電機功率由1144kW/h降至-1446kW/h,穩(wěn)定運行至15:00,共計發(fā)電4.5h。煙機發(fā)電工況實驗數(shù)據(jù)記錄如表2。
本次煙機在線除垢效果顯著,消除了影響催化裂化裝置長周期運行的隱患,減小了雙動滑閥的磨損,并有明顯的經(jīng)濟效益提升。根據(jù)初步核算,主風機電機電費比在線除垢前一年可節(jié)省約1277萬元。27日發(fā)電實驗發(fā)電共4.5h,平均發(fā)電功率為1350kWh,按每年發(fā)電100天計算可產(chǎn)生經(jīng)濟效益255萬元。兩項實驗結(jié)果可產(chǎn)生經(jīng)濟效益1529萬元每年。