肖學友
(五凌電力有限公司洪江水電廠,湖南 長沙410004)
洪江水電廠位于湖南省沅水干流上,是沅水梯級開發(fā)的重要水利樞紐工程,具有發(fā)電、防洪、航運、灌溉等綜合利用效益。電廠共安裝有6 臺燈泡貫流式三相同步發(fā)電機,機組單機額定出力45 MW,總裝機容量270 MW,首臺機組于2003 年2 月投產,當年實現5 臺機組投產,創(chuàng)造了當時國內同類機組單機容量最大、水頭最高的投產先例,2 期6 號機組于2005 年7 月投產,設計水頭20 m,最高水頭27.3 m。隨著運行年限的增長,由于設計制造的原因,水輪發(fā)電機組先后出現了轉子支臂裂紋、槳葉操作油管斷裂、定子線棒電腐蝕等缺陷隱患,經過近些年的持續(xù)技改治理,設備整體運行狀況得到明顯改善,保持了良好的安全生產局面。
自機組投產以來,6 臺發(fā)電機轉子支架陸續(xù)出現支臂筋板淺表微裂紋和彎曲現象。其中2009 年3 月,5 號機轉子支架15 號、21 號筋板運行過程中先后發(fā)生斷裂;2011 年3 月,4 號機轉子支架10 號筋板運行過程中發(fā)生斷裂;2016 年5 月,對6 號機組風洞例行檢查時發(fā)現轉子支架13 號支臂應力孔處下游側出現貫穿性裂紋(圖1)。
2017 年7 月,6 號機運行過程中調速器油泵啟動間隔時間突然縮短至約2 min( 正常啟動間隔時間為15~20 min),后經檢查發(fā)現槳葉操作油管斷裂。將槳葉操作油管內管抽出,發(fā)現內管第4 節(jié)距下游法蘭395 mm 處斷裂(圖2、圖3)。
圖1 6 號機13 號支臂貫穿性裂紋刨開檢查情況
圖2 操作油管內管第2、3、4 節(jié)下游側(圓圈為第4 節(jié)斷裂處)
圖3 操作油管內管第4 節(jié)斷裂口
1~6 號發(fā)電機組隨著運行年限的增加,定子線棒電腐蝕、定子鐵心拉緊螺桿對地絕緣為零以及定子槽楔松動等問題逐年顯現。3 號機在2016 年C修時發(fā)現2 根定子鐵心拉緊螺桿絕緣為零;2017 年B 修中發(fā)現9 根定子鐵心拉緊螺桿絕緣為零,定子線棒有47 處電腐蝕部位,在哈爾濱電機廠專業(yè)技術人員指導下進行涂膠處理;2018 年C 修時,檢查發(fā)現2017 年處理過的部位情況正常,但上下游側定子線棒新增共57 處電腐蝕部位,同樣進行涂膠處理,同時檢查發(fā)現定子槽楔壓板共6 處有松動、脫出現象,最長約1 cm,經重新敲緊打入卡槽并涂膠固定;2019 年C 修時發(fā)現定子槽楔共37 處松動,定子線棒共62 處電腐蝕現象。
3.1.1 原因分析
2013~2014 年,電廠聯合湖南省電科院、哈爾濱電機廠,通過《燈泡式水輪發(fā)電機轉子支架結構改進研究與應用》科技項目中對上述問題進行過專項研究,采用有限元受力分析,認為洪江電廠發(fā)電機轉子的單圓盤、斜支臂轉子支架結構剛度相對薄弱,較大的交變應力是造成支臂變形的主要原因;同時發(fā)現該結構的轉子支臂在應力釋放孔處的應力值最高,交變應力容易導致此處支臂疲勞斷裂。
3.1.2 改良處理
自2012 年以來,電廠對3~6 號發(fā)電機轉子支臂筋板焊縫進行增強處理和轉子結構改進,找原生產廠家哈爾濱電機廠重新訂做了1 個新轉子支架,將新轉子支架安裝在5 號發(fā)電機上,并將5 號機換下的轉子支架進行焊接補強后更換至4 號發(fā)電機上,同時將4 號機換下的轉子支架進行焊接補強作為備品儲存。更換了情況較嚴重的4 號、5 號發(fā)電機轉子支架后,機組轉子支臂筋板裂紋問題日益減少,但電廠仍高度重視此類問題,每次檢修均安排轉子支臂專項探傷檢查,每季度定期進風洞專項檢查。
電廠在2016 年1 月進行6 號機C 級檢修,在檢修中按“三件”檢查標準對轉子支臂進行探傷抽查、彎曲度測量及宏觀檢查,均未見異常。至2016年5 月發(fā)現6 號機13 號支臂裂紋,從13 號支臂裂紋現場特征分析,裂紋從下游側應力孔向外輻射約85 mm 長,占支臂寬度的1/3 左右,裂紋口未見錯位、銹蝕,表面附著的上次探傷的顯影劑未脫落,判斷為近期產生。13 號支臂貫穿性裂紋應與原4 號、5 號機的類似缺陷成因一致,主要是由于轉子結構筋板強度不足,筋板應力釋放孔位置處應力最大,機組在運行時,筋板產生較大的非對稱交變應力,從而產生疲勞裂紋。電廠邀請哈爾濱電機廠專業(yè)技術人員,進行現場分析檢查,協商處理意見。根據協商處理方案進行了處理,同時對應力孔補焊區(qū)進行了圓滑過渡處理和消應打磨,后經探傷檢查無異常。自機組轉子支臂裂紋處理以來,每年機組檢修時探傷檢查未見異常,設備狀況良好。
3.2.1 槳葉操作油管斷裂原因
槳葉操作油管焊縫存在夾渣、氣孔、未滿焊等缺陷是導致操作油管斷裂的直接原因,焊縫內部缺陷及薄弱處在交變應力作用下,逐漸擴展最終導致焊縫開裂、油管斷裂。6 號機組槳葉操作油管存在設計缺陷,且技術檢測未及時發(fā)現隱患。油管未采用一根整管制成,在距上、下游法蘭395 mm 處各有一道拼接焊縫,為3 根不同壁厚的管道焊接制成,變徑處(斷裂處)焊縫為整根油管的結構最薄弱處。經查驗,該操作油管于2014 年6 號機A 修時對焊縫進行了UT 探傷檢查,檢測未能發(fā)現焊縫存在的相關缺陷。
機組長周期低水頭運行,加速焊縫薄弱處劣化。2017 年6 月底沅水流域遭遇20 年一遇的洪水,期間機組最低運行水頭低至10 m(設計最小水頭為8.4 m),機組各監(jiān)測部位運行工況惡劣,特別是6 號機組水導軸承振動值達到正常值的5 倍。
3.2.2 槳葉操作油管更換處理
優(yōu)化操作油管與槳葉位置反饋傳動機構設計,針對槳葉操作油管焊縫質量、反饋機構傳動問題,組織廠家對相關方案進行優(yōu)化設計,操作油內管采用整管結構,增加內管壁厚,油管更換前進行X 射線探傷檢測,確保隱蔽部位完好無損,消除焊縫隱患;槳葉位置機械反饋改造為電氣反饋,防止因非正常工況導致槳葉位置反饋機構動作異常。
操作油管與受油器配合安裝時需重點關注操作油管擺度。
(1)在機組燈泡頭內的平臺上焊接3 根槽鋼,位置分別對應外操作油管、中間操作油管與內操作油管,角鋼不得防礙操作油管轉動。
(2)在焊接的角鐵上分別對準外、中、內操作油管中心的+Y 方向各裝設1 塊百分表,百分表下壓約3 mm 且大指針調“0”,注意百分表必須垂直于被測工件的表面,且不得在測表面高點處,記錄3 根油管數據進行分析。
(3)在操作油管上均分8 等份并逆時針進行編號,8 等份必須尺寸一致不得有誤差,盤車并記錄外操作油管擺度應符合安裝說明書的要求(外操作油管擺度≤0.07 mm、中間操作油管擺度≤0.07 mm、內操作油管擺度≤0.10 mm),(讀百分表視線必須在軸的最上方且做好記號的位置,3 個數據必須一起讀,有利于分析3 根油管是否擺度一致),否則進行調整,操作油管擺度合格后用鎖定片鎖緊外操作油管法蘭螺栓。
(4)操作油管擺度的處理方法:算出凈擺度,測出水導軸承(百分表)到受油器處外油管(百分表)之間的距離,測出操作油管外油管法蘭直徑,根據以上數據值可以算出刮削量(研磨法蘭的高點,如果數據偏差很大,可以將法蘭轉換180°,盤查檢查數據),并在法蘭面上劃出刮削的等分(分成6 個區(qū)域,使用0 號砂紙刮削),外油管法蘭直徑415 mm,操作油管擺度測量應測量轉動和定點數據,以便分析擺度數據的真實性,且高壓頂軸油泵投入時間不得太長,油膜厚度影響其擺度真實性,箱體數據測完后再次測量外油管的上抬量。
針對3 號機定子線棒電腐蝕較嚴重的問題,已經加裝機組局放在線監(jiān)測系統,在機組運行時值班人員定期檢查局放數據,目前監(jiān)測數據正常。在徹底處理前每次機組檢修時對電腐蝕部位進行涂膠處理,同時計劃在2020 年對機組進行解體大修,對3號機定子拉緊螺桿絕緣處理、定子線棒電腐蝕及定子槽楔松動進行處理,徹底解決機組電腐蝕及定子拉緊螺桿絕緣為零等問題,有效保障機組的持續(xù)安全穩(wěn)定運行。
原廠用400 V 配電系統因設備老化運行年限已久,逐年出現個別抽屜式斷路器因接觸不良發(fā)熱燒損,通過加強現場巡視,及時將設備缺陷隱患消除在萌芽狀態(tài)。但2014 年因單個抽屜式斷路器夾件觸頭老化發(fā)熱嚴重,發(fā)生屏柜著火,威脅廠用電安全運行。電廠在2015 年對廠用400 V 配電系統進行改造,并對大電流負荷斷路器加裝無線測溫裝置,將信號接入監(jiān)控系統,便于控制室監(jiān)盤人員及時發(fā)現斷路器溫度變化情況,掌握設備運行趨勢,將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。在廠用400 VⅠ/Ⅱ/Ⅲ段、壩頂400 V 配電室及182 m 層動力盤室的大負荷斷路器觸頭處增加測溫探頭,各配電室安裝集顯裝置,利用無線傳輸技術收集斷路器溫度。集顯裝置通過光纖傳輸至后臺服務器,再配置后臺服務器與監(jiān)控系統通信,方便在上位機監(jiān)盤及查詢。
目前電廠機組振動擺度在線監(jiān)測系統采用北京華科同安公司TN8000 機組狀態(tài)監(jiān)測系統,后臺數據實現實時傳輸至控制室監(jiān)控系統。通過不斷總結對比,針對機組運行工況不一致的特點,對機組振動擺度告警值執(zhí)行差異化管理,出現振擺數值告警時監(jiān)盤值班人員及時進行負荷調整,嚴格控制不超過2 級告警值。尤其在汛期因泄洪導致尾水抬高機組運行水頭降低時,通過監(jiān)測振擺數值及時調整機組負荷,控制機組處于良好的運行工況,對提高機組的安全穩(wěn)定性具有顯著的效果。自2017 年以來,通過精準控制機組運行振擺數值,精心調整,經過連續(xù)兩年運行,在機組檢修時檢查“三件”磨損及發(fā)電機轉子支臂裂紋均較以往有很大的改善,設備的穩(wěn)定性得到顯著提高。
由于設計、制造、安裝工藝、投資成本等因素的影響,發(fā)電設備運行過程中發(fā)生故障不可避免。利用檢測手段及時發(fā)現設備缺陷隱患,提前預防,將隱患消除在萌芽狀態(tài),需要不斷摸索,總結經驗。本文對洪江電廠投產以來發(fā)生的典型缺陷隱患及處理過程、效果進行了論述,對設備改造進行了探討,經運行實踐檢驗,效果良好,設備運行安全穩(wěn)定性得到明顯改觀。