郭小林
(陽煤一礦選煤廠, 山西 陽泉 045000)
選煤廠作為煤炭生產(chǎn)的配套環(huán)節(jié)之一,其主要功能是實(shí)現(xiàn)對(duì)綜采工作面煤炭的分選質(zhì)量,其分選效果直接決定煤炭的利用率。在分選過程中所產(chǎn)生的煤泥不僅會(huì)造成生態(tài)環(huán)境的破壞,還會(huì)造成能源的浪費(fèi)。壓濾機(jī)作為選煤廠處理煤泥水的關(guān)鍵設(shè)備,該設(shè)備的性能直接決定最終產(chǎn)品的質(zhì)量[1]。然而,在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)壓濾機(jī)存在噪聲大、設(shè)備運(yùn)行聯(lián)鎖性差以及運(yùn)行成本高等問題。長期以往,上述問題將會(huì)制約選煤廠經(jīng)濟(jì)效益的增長。因此,陽煤一礦選煤廠對(duì)壓濾系統(tǒng)進(jìn)行改造,并從根本上解決上述問題,旨在提升壓濾系統(tǒng)的工作效率,降低其運(yùn)行成本。
通過對(duì)陽煤一礦選煤廠壓濾系統(tǒng)日常工作的狀態(tài)調(diào)研,其主要存在問題歸納為以下幾點(diǎn)。
壓濾系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)中,為了進(jìn)一步降低濾餅的水分,采用高壓空氣從止推板端的進(jìn)料口通入,進(jìn)而形成了反吹風(fēng)環(huán)節(jié)。反吹風(fēng)環(huán)節(jié)在實(shí)際生產(chǎn)中容易引起以下問題:
1)高壓空氣直接吹入使得桶內(nèi)的物料被濺出,使得現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生變差,增大了作業(yè)人員的工作強(qiáng)度;
2)反吹風(fēng)環(huán)節(jié)容易造成管路晃動(dòng),影響作業(yè)人員的行動(dòng),嚴(yán)重威脅著作業(yè)人員的人身安全;
3)反吹風(fēng)環(huán)節(jié)工作時(shí)產(chǎn)生極大噪聲,作業(yè)人員長期在噪聲環(huán)節(jié)中工作,嚴(yán)重威脅其身心健康[2]。
由于壓濾機(jī)與刮板輸送機(jī)之間未完成聯(lián)鎖功能,在實(shí)際生產(chǎn)中,由于壓濾機(jī)卸料不均勻?qū)е鹿伟遢斔蜋C(jī)停機(jī)。刮板輸送機(jī)的停機(jī)容易造成壓濾機(jī)卸溜槽造成阻塞現(xiàn)象。為了疏通壓濾機(jī)卸溜槽的堵塞,要求作業(yè)人員進(jìn)入刮板狹小的空間中工作,存在極大的安全隱患。
在實(shí)際的卸餅操作中,濾餅容易進(jìn)入下溜槽結(jié)成塊狀,繼而在下溜槽內(nèi)發(fā)生蓬倉事故,也容易造成下溜槽的堵塞[3]。為了疏通下溜槽需作業(yè)人員進(jìn)行操作,存在極大的安全隱患。
壓濾機(jī)處理精煤的量相對(duì)較大,在實(shí)際工作中由于大量的精煤待處理,容易造成刮板堵壓或者濾布破損,甚至濾板受到擠壓出現(xiàn)跑料的現(xiàn)象。而在更換濾布或者清洗濾布時(shí)容易造成大量的煤泥水流入刮板槽內(nèi),使得精煤中的水分較大。此外,冬天還容易出冰塊,導(dǎo)致刮板工作時(shí)容易出現(xiàn)掉鏈的事故。上述問題不僅會(huì)造成精煤的損失,而且還增加了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
針對(duì)反吹風(fēng)環(huán)節(jié)容易使工作環(huán)境衛(wèi)生變差的問題,在壓濾機(jī)和沉降液池之間加裝一個(gè)汽水分離器[4]。汽水分離器一端與反吹風(fēng)管相連,另一端接入沉降液池。汽水分離器的主要作用是將反吹風(fēng)環(huán)節(jié)中的高壓氣體泄壓后排放至沉降液池中。
壓濾機(jī)工作時(shí)需一定壓力的氣體對(duì)所形成的濾餅進(jìn)行進(jìn)一步擠壓脫水操作。上述擠壓脫水操作所引起的噪聲污染比較嚴(yán)重。針對(duì)反吹風(fēng)環(huán)節(jié)工作時(shí)噪聲大的問題,在反吹風(fēng)風(fēng)管處加裝消音器。消音器的安裝方法具體如圖1所示。
1)在壓濾機(jī)操作柜旁安裝報(bào)警裝置,并將該報(bào)警裝置與運(yùn)輸刮板的控制部分相連;
2)當(dāng)壓濾機(jī)和運(yùn)輸刮板均正常工作時(shí),通過報(bào)警裝置實(shí)現(xiàn)二者的聯(lián)鎖,一旦發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸刮板停機(jī),報(bào)警裝置發(fā)出報(bào)警,由操作人員及時(shí)控制壓濾機(jī)停止卸料操作;
3)當(dāng)壓濾機(jī)停機(jī)時(shí),壓濾機(jī)和運(yùn)輸刮板的運(yùn)行狀態(tài)不相關(guān)。即壓濾機(jī)停機(jī)后運(yùn)輸刮板可繼續(xù)運(yùn)行。
圖1 反吹風(fēng)管路安裝消音器示意圖
由于下料槽內(nèi)濾餅面積較大容易造成下料槽的堵塞和蓬倉事故,可在下料槽內(nèi)垂直焊接等間距的扁鐵。下料槽內(nèi)安裝的扁鐵能夠?qū)V餅進(jìn)行切割處理變成小塊直接落到刮板輸送機(jī)上,最后由刮板輸送機(jī)將其切割后的小塊濾餅運(yùn)送至指定位置進(jìn)行二次破碎后送至產(chǎn)品場(chǎng)地[5]。為了確保濾餅?zāi)軌虮怀浞制扑椋蟊忤F之間的間距為300 mm;要求將扁鐵安裝于下溜槽1.2 m的位置,且要求扁鐵的長度為100 mm,厚度為10 mm,使其具有一定的強(qiáng)度要求。
在更換濾布或者清洗濾布時(shí)會(huì)導(dǎo)致煤泥水進(jìn)入刮板槽內(nèi),進(jìn)而導(dǎo)致一系列的事故發(fā)生。為解決煤泥水流入刮板槽內(nèi)的問題,在精煤刮板輸送機(jī)機(jī)尾的位置焊接一個(gè)接水槽。為了方便接水槽內(nèi)煤泥水的排出,在其底部焊接一個(gè)管道與沉降離心液池相連。接水槽焊接位置及結(jié)構(gòu)如圖2所示。
將上述對(duì)壓力系統(tǒng)的改造設(shè)計(jì)應(yīng)用到陽煤一礦選煤廠的實(shí)際生產(chǎn)后具有明顯的效果,具體表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
1)壓濾機(jī)和沉降液池加裝汽水分離器后明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生環(huán)境,同時(shí)也方便檢修人員對(duì)設(shè)備的日常檢查。
2)反吹風(fēng)環(huán)節(jié)加裝消音器后,設(shè)備運(yùn)行期間的噪聲量明顯降低,為作業(yè)人員提供了一個(gè)相對(duì)舒適的工作環(huán)境。
3)在壓濾機(jī)和刮板輸送機(jī)之間通過報(bào)警裝置實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖功能后,當(dāng)報(bào)警裝置發(fā)出報(bào)警后,作業(yè)人員及時(shí)對(duì)壓濾機(jī)進(jìn)行停機(jī)操作,避免了物料在刮板輸送機(jī)上的堆積,最終造成堵塞。經(jīng)實(shí)踐表明,在未實(shí)現(xiàn)壓濾機(jī)和刮板輸送機(jī)聯(lián)鎖之前設(shè)備每班平均停機(jī)1 h,實(shí)現(xiàn)二者的聯(lián)鎖后設(shè)備平均停機(jī)0.2 h,明顯提高了設(shè)備的工作效率,也間接降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
圖2 接水槽結(jié)構(gòu)及位置示意圖(單位:mm)
4)在下料槽內(nèi)焊接扁鐵對(duì)濾餅進(jìn)行切割后,下料槽未發(fā)生堵塞和蓬倉現(xiàn)象,也不需作業(yè)人員對(duì)下料槽進(jìn)行疏通等工作,降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
5)在刮板輸送機(jī)機(jī)尾處安裝接水槽后,使得煤泥水能夠及時(shí)排至沉降液池中,降低了精煤產(chǎn)品中的水分含量,避免了刮板輸送機(jī)掉鏈的事故發(fā)生,提升了設(shè)備使用率和精煤產(chǎn)品的質(zhì)量。