劉專(淄礦集團(tuán)內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)
內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司世林化工分公司30萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目,利用巴彥高勒煤礦的資源,采用航天干煤粉氣化爐技術(shù),利用純度99.6%以上的氧氣與干煤粉發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)甲醇原料氣??辗盅b置采用沈鼓制造的MCO1404和3BCL457壓縮機(jī)組以及四川空分設(shè)備制造公司制作的KDON-28000/32000國產(chǎn)化空分裝置,該工藝采用深冷法空氣分離技術(shù),通過過濾、壓縮、冷卻、純化(凈化)、熱交換、精餾等過程,利用氧氣、氮?dú)夥悬c(diǎn)的不同,把氧氣從空氣中分離出來,同時(shí)生產(chǎn)液氧、液氮等副產(chǎn)品??辗盅b置于2017年5月技改后再次開車,裝置能力得到不斷提升,已達(dá)到最大設(shè)計(jì)能力。
空分氮?dú)庀到y(tǒng)主要為全廠提供各等級(jí)壓力氮?dú)?,在保證生產(chǎn)運(yùn)行、安全停車方面有著不可替代的作用。氮?dú)庀到y(tǒng)的設(shè)計(jì)原則為:在正常運(yùn)行期間由空分分餾裝置提供,在突發(fā)事故狀態(tài)下由后備氮?dú)庀到y(tǒng)提供應(yīng)急氮?dú)?。由于設(shè)計(jì)上僅考慮停車時(shí)的應(yīng)急需求,其連續(xù)性、穩(wěn)定性不高,同時(shí)也未考慮在開車期間的需求供應(yīng)。特別是在開車期間,氣化、甲醇車間的試車和氣密氮?dú)庑枰?,只能等空分裝置正常后產(chǎn)出氮?dú)夂蟛拍苓M(jìn)行,造成了一定的開車進(jìn)度滯后。為此空分車間針對(duì)此問題確定了課題方向,成立了課題攻關(guān)組,以解決此問題。由于甲醇氨壓機(jī)、合成壓縮機(jī)的試車及氣化、甲醇?xì)饷軠y試必須在氮?dú)獗3址€(wěn)定供應(yīng)的情況下進(jìn)行,現(xiàn)有后備氮?dú)獾牟环€(wěn)定性,無法滿足。因此我們重點(diǎn)圍繞現(xiàn)有氮?dú)庀到y(tǒng)存在的問題研究解決辦法,通過改造提升后備氮?dú)庀到y(tǒng)的穩(wěn)定性,以節(jié)省開車時(shí)間,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
空分后備氮?dú)庀到y(tǒng)主要為全廠事故狀態(tài)下提供氮?dú)?,是保證公司安全停車、系統(tǒng)置換、氣密試車的重要一環(huán),也是影響開車進(jìn)度的重要因素之一,因此如果保持氮?dú)獾倪B續(xù)穩(wěn)定供應(yīng),對(duì)全廠安全生產(chǎn)、加快開車進(jìn)度都有著重要的作用。
后備氮?dú)庀到y(tǒng)主要有300m3液氮貯槽及各事故氮泵組成。從液氮貯槽總管(DN100)出來后共分六路,一路去0.45MPa事故氮泵(DN100),一路去6.5MPa事故氮泵(DN65),一路去8.1MPa事故氮泵(DN40)。剩下三路,一路去自流充車管線(DN40),一路去充車泵(DN65),一路去16.5MPa充瓶泵(DN25)。
主要相關(guān)設(shè)備技術(shù)參數(shù)見表1。
事故氮泵采用美國ACD公司生產(chǎn)的0.45MPa的單級(jí)低溫液體離心式泵、6.5MPa的三缸往復(fù)泵,8.1MPa的兩缸往復(fù)泵。在系統(tǒng)停車或事故狀態(tài)下,為后系統(tǒng)提供各等級(jí)壓力氮?dú)?,其?.45MPa事故氮泵采用水浴式汽化器將低溫液氮復(fù)熱后輸出,6.5MPa及8.1MPa事故氮泵采用空溫式汽化器,直接與空氣換熱器后外送。液氮泵采用往復(fù)式低溫液體泵。泵的工作部分有缸體、活塞、活塞桿、密封組、進(jìn)排液閥等組成。泵的缸體是進(jìn)液和排液的主要容器,處于低溫狀態(tài),由真空套絕熱以保持其內(nèi)液體長時(shí)間的低溫?;钊c活塞桿支撐一體、活塞環(huán)組采用泄漏很小的漲圈密封形式、活塞桿軸封采用組合式軸向預(yù)緊密封,且遠(yuǎn)離冷端,始終處于熱的狀態(tài)而保持彈性。
進(jìn)液采用軸向進(jìn)液、保證了較低的吸入壓頭,鏡像排液出口在泵體中部,排液閥組從接頭處裝入,裝拆方便,不用拆卸泵體的其他零件。缸體進(jìn)液閥前有過濾器,防止雜質(zhì)異物進(jìn)入損壞泵閥和運(yùn)動(dòng)部件,排液管接有出口緩沖器,減少高壓脈動(dòng)。傳動(dòng)箱以一臺(tái)恒力矩的電磁調(diào)速電機(jī)作為動(dòng)力源,通過皮帶輪監(jiān)督傳動(dòng),帶動(dòng)偏心軸、連桿、銷軸、十字導(dǎo)承傳遞動(dòng)力給活塞桿,并通過中間體懸臂支撐整個(gè)泵體。十字導(dǎo)承與活塞桿的連接采用了可微調(diào)對(duì)中結(jié)構(gòu),減少了由于對(duì)中誤差引起的力矩。通過電磁調(diào)速電機(jī)的控制箱實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩?zé)o級(jí)調(diào)速,達(dá)到改變流量的目的。
表1 相關(guān)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
空分氮?dú)庀到y(tǒng)的設(shè)計(jì)原則為:在正常運(yùn)行期間有空分分餾裝置提供,在突發(fā)事故狀態(tài)下由后備氮?dú)庀到y(tǒng)提供應(yīng)急氮?dú)狻鴥?nèi)空分裝置一般考慮停車時(shí)的應(yīng)急需求,無法滿足開車前至空分正常生產(chǎn)期間的氮?dú)夤?yīng),而空分開車時(shí)間較長(熱態(tài)開車需要超過53h以上),因此后工序氮?dú)馐褂媒?jīng)常需要等待,造成開車時(shí)間的浪費(fèi)。
空分后備氮?dú)庀到y(tǒng)存在的主要問題有:(1)后備氮泵吸入口與貯罐充液口在同一條管道上,低壓氮泵與貯罐充液同時(shí)工作時(shí),氮泵容易汽蝕,不能保持氮?dú)獾拈L期連續(xù)供應(yīng);(2)液氮泵設(shè)計(jì)均為單臺(tái),當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)無法快速啟動(dòng),缺少備用設(shè)備;(3)保冷材料采用泡沫玻璃材料,該材料在下雨潮濕等環(huán)境下容易開裂影響造成冷損較大,進(jìn)一步加劇氣蝕。
針對(duì)以上問題,主要考慮通過以下方式進(jìn)行解決:(1)將貯罐充液口與氮泵吸入口分開,解決汽蝕問題;(2)增加備用氮泵,保證主泵故障時(shí)可立即啟動(dòng);(3)研究更換新型保冷材料,減少液氮汽化率。通過本次創(chuàng)新改造,可以保證氮?dú)夥€(wěn)定供應(yīng),保證開車階段的甲醇氨壓機(jī)、合成壓縮機(jī)的試車及氣密測試的氮?dú)庑枰?,保障大修停車時(shí)提前開車16h以上,在小修停車時(shí)提前開車3h以上,全年共有1次大修2次小修,全年可提前開車22h。
液氮貯槽原設(shè)計(jì)僅有一個(gè)總管(DN100),出來后共分六路,一路去0.45MPa事故氮泵(DN100),一路去6.5MPa事故氮泵(DN65),一路去8.1MPa事故氮泵(DN40)。剩下三路,一路去自流充車管線(DN40),一路去充車泵(DN65),一路去16.5MPa充瓶泵(DN25)。
由于多臺(tái)泵公用一個(gè)總管,貯槽的進(jìn)液管道也通過此管道進(jìn)入貯槽,當(dāng)槽車向貯槽的充裝末期,容易產(chǎn)生氣液夾帶,氣體進(jìn)入泵入口就容易導(dǎo)致泵氣蝕,而中斷供液。根據(jù)現(xiàn)場流程,由于貯槽屬于特種設(shè)備無法再單獨(dú)引出進(jìn)液管,因此將貯槽內(nèi)增壓管道作為臨時(shí)充裝管道,使得貯槽進(jìn)液與泵的入口管道進(jìn)行隔離,避免了充裝貯槽時(shí)產(chǎn)生的汽液夾帶導(dǎo)致的氣蝕發(fā)生,如圖1所示。
圖1 貯槽進(jìn)液與泵的入口管道隔離示意圖
根據(jù)后工序的使用需要,主要對(duì)6.5MPa氮?dú)庀到y(tǒng)的使用頻率和需求量較大,綜合考慮新增加一套6.5MPa氮泵。將新購置的國產(chǎn)夜氮泵與現(xiàn)有6.5MPa事故氮泵進(jìn)行并聯(lián),公用一個(gè)空溫式汽化器。主要增加的材料包括:1臺(tái)SBP-6200/650低溫液體泵;1個(gè)7751防雨變頻柜;5個(gè)KDJ型低溫截止閥;1個(gè)KDA21Y-220P低溫安全閥、止回閥;43m304的管道、管材;80kg聚氨酯管道保冷材料。
將常規(guī)泡沫玻璃保冷材料更換為改性深冷型聚氨酯材料,并對(duì)原有舊保溫材料進(jìn)行修復(fù),以減少液氮的低溫跑冷損失,減少汽化率防止氣蝕。