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        徐工ZL50GV 型裝載機(jī)濕式驅(qū)動(dòng)橋升級(jí)改造

        2020-08-12 02:21:22郭海軍
        設(shè)備管理與維修 2020年14期
        關(guān)鍵詞:徐工傳動(dòng)軸濕式

        郭海軍

        (秦皇島港股份有限公司流動(dòng)機(jī)械分公司,河北秦皇島 066000)

        0 引言

        徐工ZL50GV 型裝載機(jī)為5 t 級(jí)裝載機(jī),具有整機(jī)穩(wěn)定性好、操作輕便、動(dòng)作平穩(wěn)、工作效率高、安全可靠和性價(jià)比高等特點(diǎn)。該裝載機(jī)裝配濕式驅(qū)動(dòng)橋,由于作業(yè)強(qiáng)度大、時(shí)間長、生產(chǎn)環(huán)境惡劣、制造工藝等因素,其可靠性直接影響港口流動(dòng)機(jī)械的裝卸生產(chǎn)。

        1 故障現(xiàn)象

        徐工ZL50GV 型裝載機(jī)采用徐工自主研發(fā)設(shè)計(jì)的WA1180型濕式驅(qū)動(dòng)橋。公司1 臺(tái)設(shè)備自投產(chǎn)使用后,該車型的濕式驅(qū)動(dòng)橋故障頻發(fā),先后出現(xiàn)輪邊減速器行星齒輪打齒、制動(dòng)活塞漏油、差速器損壞、主減速錐齒輪嚴(yán)重磨損、制動(dòng)片磨損等故障,如圖1 所示。2 年總計(jì)共8 次故障(表1),嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè),增加維修量和維修成本。

        表1 WA1180 型濕式驅(qū)動(dòng)橋故障統(tǒng)計(jì)

        圖1 徐工ZL50GV 型裝載機(jī)驅(qū)動(dòng)橋故障現(xiàn)象

        2 原因分析

        首先,查詢?cè)撥囆捅pB(yǎng)記錄,對(duì)比該車型保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范,不存在失保漏?,F(xiàn)象。其次,對(duì)駕駛該設(shè)備的操作者進(jìn)行考察,均有操作培訓(xùn)記錄,考試成績(jī)合格,調(diào)取設(shè)備操作記錄,未出現(xiàn)裝載機(jī)誤操作現(xiàn)象。最后,排除掉人為因素。經(jīng)過技術(shù)人員研究與分析,故障原因主要如下。

        (1)加工制作工藝因素。因行星齒輪架的硬度是最低的,耐磨性也相對(duì)較低。從受力分析上看,雖直齒輪僅受徑向力,沒有軸向力,但在實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)過程中,在轉(zhuǎn)彎時(shí)差速器內(nèi)的圓錐齒輪會(huì)產(chǎn)生軸向力。該軸向力通過摩擦力作用在輪邊減速器并傳遞到行星齒輪,使各個(gè)零件之間產(chǎn)生較大摩擦力,從而磨損行星齒輪架。由于加工過程中星齒輪架硬度和主減速差速器強(qiáng)度低等工藝缺陷,隨著磨損加劇,短期內(nèi)間隙越來越大,就會(huì)發(fā)生打齒等故障現(xiàn)象。

        (2)密封件因素。分析該裝載機(jī)車型濕式驅(qū)動(dòng)橋輪邊減速器等重要部分和漏油時(shí)間間隔等因素,主要是其輪邊活塞及其密封件密封性能不可靠,導(dǎo)致密封性不夠,輪邊減速器高溫,內(nèi)部構(gòu)件損壞。由此可見,故障的發(fā)生是驅(qū)動(dòng)橋本身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與加工制造工藝的問題,經(jīng)研究決定對(duì)徐工ZL50GV 型裝載機(jī)濕式驅(qū)動(dòng)橋進(jìn)行升級(jí)改造,從源頭解決該車型驅(qū)動(dòng)橋故障。

        3 確定升級(jí)改造方案

        針對(duì)故障現(xiàn)象及相關(guān)分析,決定主要采取以下方案升級(jí)徐工ZL50GV 型裝載機(jī)濕式驅(qū)動(dòng)橋。

        (1)對(duì)WA1180 產(chǎn)品進(jìn)行主減差速器齒輪件加工工藝優(yōu)化,加強(qiáng)硬度。

        (2)輪邊活塞、密封件進(jìn)行相應(yīng)尺寸及材料的優(yōu)化,把原使用的星形式密封升級(jí)為使用特康密封件。

        (3)行星齒輪軸向有間隙,導(dǎo)致軸向磨損,為減少兩者間摩擦,在行星齒輪和行星齒輪架之間設(shè)置墊片,改進(jìn)前行星齒輪結(jié)構(gòu)。

        (4)在按要求(半年或1000 h)保養(yǎng)的同時(shí),更換高規(guī)格的ZF 橋?qū)S糜汀?/p>

        通過以上措施,經(jīng)過兩個(gè)月測(cè)試使用,未發(fā)生漏油現(xiàn)象,輪邊減速器磨損只發(fā)生在行星齒輪、墊片之間,且磨損量很小。止動(dòng)墊片和行星齒輪架之間幾乎沒有發(fā)生磨損,很好解決了漏油和輪邊減速器磨損甚至損壞的故障難題,但使用過程中,制動(dòng)片、差速器和主減速器的磨損依然比較嚴(yán)重。為徹底解決徐工ZL50GV 型裝載機(jī)濕式驅(qū)動(dòng)橋系列問題,決定更換原車配備的徐工自制濕式驅(qū)動(dòng)橋,通過市場(chǎng)調(diào)查研究,濕式驅(qū)動(dòng)橋在舒適性、安全性和后期維修保養(yǎng)等方面優(yōu)于干式驅(qū)動(dòng)橋,且改造成本較低。為此,決定依然選取濕式驅(qū)動(dòng)橋,最后決定選取性能優(yōu)異、產(chǎn)品成熟的德國ZF(采埃孚)濕式驅(qū)動(dòng)橋。由于ZF 驅(qū)動(dòng)橋與徐工自制驅(qū)動(dòng)橋的前后車架固定方式、尺寸、制動(dòng)壓力均不相同,因此項(xiàng)目組需要對(duì)前車架系統(tǒng)、后車架系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn),確保設(shè)備正??煽渴褂?,如圖2 所示。

        圖2 徐工自制橋與ZF 橋安裝結(jié)構(gòu)

        4 升級(jí)改造ZF(采埃孚)濕式驅(qū)動(dòng)橋主要方案

        (1)前車架更改方案。步驟1:由于ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋安裝螺栓沒有安裝位置,因此需要切除前車架左、右側(cè)板部分,這樣就可以安裝螺栓(圖3)。步驟2:按照ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋安裝螺栓安裝位置,增加右吊耳板、支板和制動(dòng)油管固定塊(圖4)。

        圖3 切除前車架左、右側(cè)板部分

        圖4 前車架部件安裝

        (2)后車架更改方案。對(duì)于后車架系統(tǒng),經(jīng)過測(cè)量裝配尺寸,不需要改變安裝尺寸。由于后驅(qū)動(dòng)橋尺寸改變,需要在后車架的兩塊筋板中間加裝限位墊塊,對(duì)后驅(qū)動(dòng)橋位置進(jìn)行限制(圖5)。

        圖5 后車架安裝限位塊

        (3)傳動(dòng)系統(tǒng)。保證中間傳動(dòng)軸不變,更換前傳動(dòng)軸和后傳動(dòng)軸。由于前后濕式驅(qū)動(dòng)橋從原有徐工自制橋升級(jí)為ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋,原有前傳動(dòng)軸和后傳動(dòng)軸無法安裝ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋。為滿足要求,要重新設(shè)計(jì)傳動(dòng)軸,中間傳動(dòng)軸不變,對(duì)前后傳動(dòng)軸鏈接盤按照ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋連接盤尺寸進(jìn)行改造。而且前傳動(dòng)軸需要相應(yīng)加長20 mm,后傳動(dòng)軸同理,并對(duì)改造后的前、后傳動(dòng)軸進(jìn)行動(dòng)平衡測(cè)試,以滿足傳動(dòng)軸高速轉(zhuǎn)動(dòng)要求。

        (4)輪輞。由于ZF 橋單邊19 個(gè)輪胎安裝螺栓,而徐工濕式橋單邊15 個(gè)安裝螺栓,所以輪輞需要更換。

        (5)制動(dòng)系統(tǒng)。ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋制動(dòng)油壓標(biāo)準(zhǔn)值為4 MPa(40 bar),徐工自制濕式驅(qū)動(dòng)橋制動(dòng)油壓標(biāo)準(zhǔn)值為3.6 MPa(36 bar)。因此需要對(duì)制動(dòng)油管進(jìn)行重新設(shè)計(jì),通過對(duì)標(biāo)規(guī)范,重新選擇制動(dòng)油管,以滿足制動(dòng)油壓要求,如圖6 所示。

        5 方案實(shí)施與效果

        圖6 驅(qū)動(dòng)橋制動(dòng)油壓調(diào)整

        圖7 實(shí)施效果

        通過合理的方案制定,嚴(yán)格的控制實(shí)施過程,效果如圖7 所示。為更好驗(yàn)證改進(jìn)后ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋的制動(dòng)效果,根據(jù)關(guān)于裝載機(jī)濕式驅(qū)動(dòng)橋制動(dòng)性能的技術(shù)測(cè)試要求,當(dāng)行駛速度達(dá)到20 km/h 時(shí),用規(guī)定的操作力踩下制動(dòng)踏板,制動(dòng)距離小于5 m(圖8)。重復(fù)3 次,經(jīng)過測(cè)量,分別是3.72 m、3.82 m、3.91 m,平均制動(dòng)距離為3.82 m,小于要求的5 m,因此改造后的驅(qū)動(dòng)橋能滿足設(shè)備制動(dòng)要求(圖9)。

        圖8 制動(dòng)性能測(cè)試

        圖9 ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋改造整體

        該徐工ZL50GV型裝載機(jī)驅(qū)動(dòng)橋經(jīng)過5 個(gè)月滿負(fù)荷作業(yè),改造后的裝載機(jī)ZF 濕式驅(qū)動(dòng)橋未發(fā)生任何問題,效果良好。本次升級(jí)改造達(dá)到了預(yù)期目的,消除驅(qū)動(dòng)橋的故障隱患,提高工作效率,增強(qiáng)了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性,極大減少了維修工時(shí)和成本,為國產(chǎn)裝載機(jī)驅(qū)動(dòng)橋通用性研究和發(fā)展提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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