文_張生蘭 廣州雅居樂環(huán)境修復(fù)有限公司
項目位于山東某地區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠,垃圾焚燒處理規(guī)模為800 t/d,配套滲濾液處理系統(tǒng)為240m3/d。處理后,出水水質(zhì)滿足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923-2005)中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水水質(zhì)標準及《生活垃圾填埋場污染物控制標準》(GB16889-2008)中的標準,作為循環(huán)水冷卻水補水。濃縮液經(jīng)滲濾液濃水處理系統(tǒng)再濃縮用于爐渣冷卻,污水無外排。滲濾液處理系統(tǒng)設(shè)計進出水水質(zhì)如表1所示。
表1 滲濾液進出水水質(zhì)
該滲濾液處理系統(tǒng)主要工藝流程為“混凝沉淀槽+調(diào)節(jié)池+換熱器+UASB+AO+AO+錯流式MBR系統(tǒng)+納濾系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng)”。滲濾液通過混凝沉淀去除中高濃度的懸浮物,然后通過中溫 UASB大幅降解有機物,再通過兩級AO+外置式MBR生化處理系統(tǒng),去除氨氮,進一步降解有機物。MBR系統(tǒng)發(fā)揮其對微生物完全截留,使微生物的泥齡達到并且遠遠超過硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到完全硝化所需的微生物濃度,使氨氮可以完全硝化。工程實例表明,外置式膜生化反應(yīng)工藝的氨氮去除效果可以達到99%以上。
滲濾液處理系統(tǒng)調(diào)試過程自8月開始投泥,8月底接收滲濾液,9月中旬兩級AO投泥完成,10月初膜系統(tǒng)啟用,12月初日處理量達到150 t/d。歷經(jīng)4個月,滿足項目正常生產(chǎn)需要。
滲濾液處理系統(tǒng)在調(diào)試期間主要遇到如下問題:①厭氧罐酸化。厭氧罐VFA濃度高達8000 mg/L,出水水質(zhì)變差,頂部有死泥流出,產(chǎn)氣量下降。②AO池泡沫。AO池出現(xiàn)大量泡沫,呈黃褐色不易破碎,易從池頂漫出,導(dǎo)致風機無法以正常頻率運行,好氧池充氧效率較低。③氨氮超標。MBR出水氨氮未達標,氨氮處理效果不佳,硝化菌活性較低。
厭氧罐體積為1800m3,啟動初期,顆粒污泥投泥量為210t,日處理量為37t,產(chǎn)氣量為199m3。隨著北方室溫逐漸降低,出水COD逐漸上升,產(chǎn)氣量逐漸下降。此時氣溫為18℃,VFA為133mol/L,污泥流失,厭氧罐酸化現(xiàn)象明顯。經(jīng)過45d調(diào)整恢復(fù),日處理量達到130t?;謴?fù)45d沼氣產(chǎn)量變化如圖1所示,產(chǎn)氣量為4518m3,VFA為124mol/L,水溫為31.7℃。數(shù)月后,日處理量達到200t,產(chǎn)氣量為4667m3,VFA為60.9mol/L,水溫為35.5℃。
考慮原因:①溫度較低,產(chǎn)甲烷菌活性下降明顯。在10~30℃之間每升溫1℃,活性約增加10%。這就意味溫度每上升10℃,產(chǎn)甲烷菌的活性就增大1倍。對酸化細菌的影響至今尚未確證,只知道溫度下降對酸化菌活性的影響沒有對產(chǎn)甲烷的影響那么大。在溫度突然下降的情況下,污泥中產(chǎn)甲烷菌的活性比產(chǎn)酸菌下降大得多。②污泥量不足,負荷較高。厭氧罐污泥投入未達到設(shè)計負荷。
恢復(fù)方式:①外部循環(huán)水引入沖洗反應(yīng)器。循環(huán)水引入?yún)捬豕?,厭氧罐出水抽至進水池置換沖洗。②對厭氧罐進行蒸汽外循環(huán)升溫,厭氧罐逐漸升溫至35.5℃。③投加新鮮滲濾液處理厭氧罐顆粒污泥,投加厭氧污泥300t。
圖1 恢復(fù)45 d沼氣產(chǎn)量變化
2020年1月初,項目生化系統(tǒng)運行開始不正常。具體表現(xiàn)為AO池泡沫外溢嚴重,鼓風曝氣不能滿頻啟動,當射流曝氣頻率達到30Hz時,泡沫急劇上升,即使使用高級乙醇消泡劑也無法控制泡沫,最終導(dǎo)致泡沫外溢。由于無法滿頻曝氣,生化系統(tǒng)的溶解氧一直處于較低水平,AO池好氧菌種無法發(fā)揮優(yōu)勢,影響了脫氮效果。滲濾液中有機物濃度越高、分子量越大,其黏度越大。黏度的增加,使?jié)B濾液中水的表面張力降低,從而氣泡更易產(chǎn)生;同時也增加了氣泡表面張力,使泡沫不易破裂。生化能力的降低,也影響了處理水的水質(zhì),水中的COD、氨氮等水質(zhì)指標無法通過生化系統(tǒng)更好地降解,系統(tǒng)最惡劣時生化系統(tǒng)出水氨氮甚至超過400 mg/L。由于膜系統(tǒng)處理能力受限,生化池液位居高不下,泡沫易外溢。增大曝氣,泡沫外溢更為嚴重。但缺少曝氣供給溶氧,又會導(dǎo)致有機物濃度無法降解、產(chǎn)水超標等問題,進而影響膜系統(tǒng)導(dǎo)致污堵。
恢復(fù)方式:泡沫外溢的核心問題為有機負荷高、生化池液位高、溶氧低、污泥老化。針對這些核心問題逐一解決。
(1)有機負荷高
滲濾液庫存量大,收集池無法容納,緊急啟用事故水池暫存滲濾液,同時減少垃圾坑的滲濾液輸出量。這種方案能作為減少進水有機負荷的應(yīng)急方案,但弊端較多,首先是對事故水池的違規(guī)使用,其次積存在垃圾坑的滲濾液會浸泡坑內(nèi)垃圾,加大了垃圾燃燒的難度。
(2)生化池液位高
減少進水,恢復(fù)膜系統(tǒng)的處理能力,同步恢復(fù)生化系統(tǒng),只有生化系統(tǒng)得到恢復(fù),產(chǎn)水水質(zhì)恢復(fù)到正常范圍,才能降低膜系統(tǒng)的進水負荷,延長膜系統(tǒng)的使用時間。
(3)溶氧低
滲濾液生化系統(tǒng)的溶氧易控制范圍應(yīng)在3~5 mg/L之間,但由于進水負荷及泡沫等問題,導(dǎo)致生化系統(tǒng)的溶氧一直處在低水平。當需要增大曝氣量,提升溶氧時,泡沫外溢問題嚴重。綜合考慮后采用吸糞車將生化池的泡沫抽走,減少外溢,同時增大曝氣量。曝氣過程中泡沫將要外溢時,關(guān)閉射流泵,減少供氧效率。待到泡沫降低到液位時,再次啟動射流泵,提升曝氣量。如此往復(fù),溶氧水平逐漸上升,硝化菌能力激活,污泥負荷提升,進水有機物能得到充分降解,泡沫減少,形成良性循環(huán)。
(4)污泥老化
自調(diào)試起3個月沒有進行排泥,生化系統(tǒng)的污泥出現(xiàn)部分老化,形成泡沫。污泥處理系統(tǒng)完善后開始排泥,降低生化池的污泥濃度。但排泥一段時間后發(fā)現(xiàn)泡沫問題依然存在,分析老化污泥較輕,在曝氣作用下容易飄浮在生化池液面上,而排泥管在生化池底部,從而導(dǎo)致老化的污泥無法及時排出生化系統(tǒng)。采用吸糞車抽走泡沫的方法,也能部分去除飄浮在液面上的老化污泥,減少泡沫外溢。
(1)外部循環(huán)水沖洗反應(yīng)器、厭氧罐升溫、投加新鮮污泥是解決厭氧罐酸化問題較好的方式。厭氧罐發(fā)生酸化,采取相應(yīng)措施恢復(fù)數(shù)月后,日處理量由37t增加至200t,產(chǎn)氣量由199m3增加至4667m3,VFA由133mol/L降至60.9mol/L,。
(2)通過降負荷、提曝氣、抽泡沫、排污泥等方法,生化系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常,可以有效解決AO池泡沫及氨氮超標問題。